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    并粗工序重定量工藝的優(yōu)化試驗

    2022-04-15 05:51:06盛慶石
    棉紡織技術(shù) 2022年4期
    關(guān)鍵詞:細紗粗紗合數(shù)

    盛慶石

    (山東飛泰紡織有限公司,山東聊城,252400)

    降低噸紗用工用電成本是增強企業(yè)競爭力、提高企業(yè)經(jīng)濟效益的途徑之一。根據(jù)我公司設(shè)備基礎(chǔ)條件,在梳棉工序和精梳工序提高半制品定量的能力有限,我們重點從并條和粗紗工序著眼,在保證滿足用戶產(chǎn)品質(zhì)量要求的前提下,通過調(diào)整并條和粗紗定量達到提高效率、減少用工用電成本的目的。通過參閱相關(guān)文獻[1-5],結(jié)合我公司生產(chǎn)產(chǎn)品品種、設(shè)備配備和生產(chǎn)管理的具體情況,重點就生產(chǎn)純棉精梳紗品種工藝中并條和粗紗定量制定了詳細的工藝試驗方案,取得較好的試驗效果。

    1 工藝試驗一

    試驗品種:JC 18.4 tex 集聚紗。

    試驗?zāi)康模涸诠粳F(xiàn)有設(shè)備基礎(chǔ)條件下,在滿足用戶對產(chǎn)品質(zhì)量要求的前提下,在保持或提高原有產(chǎn)品質(zhì)量水平的基礎(chǔ)上,通過提高并條和粗紗工序的定量,達到降低噸紗成本。

    試驗條件:采用相同的8 個小卷,同臺精梳機的精梳條,并條頭道和末道同臺同眼紡制,粗紗和細紗同臺同錠位。

    試驗方案:34#FA266 型精梳機紡制8 個小卷的精梳條,在28#頭道D81 型并條機1 眼和末道D81S 型并條機1 眼分兩種方案進行試驗,方案1為原機上工藝。頭道工藝:后區(qū)牽伸1.56 倍,羅拉隔距6 mm×14 mm,出條速度373 m/min,喇叭口直徑3.4 mm。末道工藝:并合數(shù)8 根,后區(qū)牽伸1.25 倍,羅拉隔距5 mm×14 mm,出條速度369 m/min,喇叭口直徑3.4 mm。

    在26#JWF1425 型粗紗機上,選同錠20 錠,方案1 為原機上工藝。粗紗工藝:后區(qū)牽伸1.19 倍,羅拉隔距10 mm×23 mm×36 mm,后區(qū)牽伸1.19 倍,鉗口隔距6.0 mm,錠速900 r/min。

    紡制了4 種方案的粗紗,分別在37#FA507 型細紗機上,同錠20 錠,分別紡制管紗,利用同臺條干儀測試質(zhì)量指標。其中,方案1 為原機上工藝,方案2、方案3 和方案4 為試驗工藝。細紗工藝:后區(qū)牽伸1.24 倍,羅拉隔距18 mm×35 mm,捻度83.68 捻/10 cm,T 型下肖,鉗口(單面)3.5 mm。具體工藝試驗對比見表1 和表2。其中,并條頭道并合數(shù)均為6 根,并條頭道總牽伸均為6.00 倍;并條末道并合數(shù)均為8 根,方案1 并條末道總牽伸8.00 倍,其他均為8.14 倍。

    從質(zhì)量指標對比分析可知,方案2、方案3 和方案4 相對于方案1,其成紗各項質(zhì)量指標均有所惡化。從并條頭道、末道、粗紗到細紗總牽伸倍數(shù)計算可知:方案1 總牽伸倍數(shù)為11 741.1 倍,方案2 總牽伸倍數(shù)為13 683.2 倍,方案3 總牽伸倍數(shù)為13 686.2 倍,方 案4 總 牽 伸 倍 數(shù) 為13 694.5 倍。計算可知,方案2、方案3 和方案4 相對于方案1 總牽伸倍數(shù)增加了約1.17 倍,這是由于并條機頭道并合數(shù)增加造成的。同時,并合數(shù)的增加也造成了成紗棉結(jié)的增加。為此,我們制定了新的工藝試驗方案,即工藝試驗二。

    2 工藝試驗二

    試驗品種:JC18.4 tex 集聚紗。

    試驗?zāi)康摹⒃囼灄l件和試驗方法同試驗一。試驗二調(diào)整了并條工序的工藝方案,頭道并合數(shù)均6 根,干定量均24.6 g/5 m;末道并合數(shù)均8 根,末道并條干定量均23.5 g/5 m。

    細紗采用肇東下銷,鉗口(平面)3.0 mm,各工序其他工藝同試驗一,具體工藝試驗對比見表3 和表4。其中,并條頭道并合數(shù)均為6 根,并條末道并合數(shù)均為8 根。

    表1 工藝試驗一的并條、粗紗和細紗有關(guān)試驗工藝

    表2 工藝試驗一的JC 18.4 tex 集聚紗成紗質(zhì)量試驗結(jié)果對比

    表3 工藝試驗二的并條、粗紗和細紗有關(guān)試驗工藝

    方 案5 相 對 于 方 案1,條 干CV、-30% 細節(jié)、+35%粗節(jié)指標稍有惡化,其余各項質(zhì)量指標均有不同程度的改善;方案6 相對于方案1,條干CV、-30%細節(jié)、+35%粗節(jié)、+140%棉結(jié)指標稍有惡化,其余各項質(zhì)量指標均有不同程度的改善;方案7 相對于方案1,-30%細節(jié)指標稍有惡化,其余各項質(zhì)量指標均有不同程度的改善。綜上分析可知,4 個方案中質(zhì)量指標最好的為方案7,可以判定紡制JC 18.4 tex 集聚紗時,粗紗干定量7.8 g/10 m 較為合適。

    3 工藝試驗三

    試驗品種:JC 14.6 tex 集聚紗。85#FA507 型細紗機,用試驗二4 個方案對應(yīng)的粗紗試驗,即方案8 粗紗干定量6.4 g/10 m,方案9 粗紗干定量6.9 g/10 m,方案10 粗紗干定量7.4 g/10 m,方案11 粗紗干定量7.8 g/10 m。細紗工藝:后區(qū)牽伸1.24 倍,羅拉隔距18 mm×35 mm,捻度96.2捻/10 cm,肇東下銷,鉗口(平面)2.5 mm。具體工藝試驗對比見表5。

    除方案11 的CVb比方案8 稍有惡化外,方案9、方案10 和方案11 其他各項成紗質(zhì)量指標均比方案8 有不同程度的改善。其中,質(zhì)量指標最優(yōu)為方案10。方案10 相對于方案8,條干CV改善0.52 個 百 分 點,CVb改 善0.31 個 百 分 點,-30%細節(jié)減少288.3 個/km,-50% 細節(jié)減少2.5 個/km,+35%粗節(jié)減少78.6 個/km,+50%粗節(jié)減少10.3 個/km,+140% 棉結(jié)減少90.7 個/km,+200% 棉結(jié)減少24.9 個/km。綜上分析,可以判定紡制JC 14.6 tex 集聚紗時,采用方案10,即粗紗干定量7.4 g/10 m 較為合適。

    4 工藝試驗四

    試驗品種:JC 28 tex 集聚紗。217#FA502 型細紗機,用試驗二4 個方案的對應(yīng)粗紗試驗,即方案12 粗紗干定量6.4 g/10 m,方案13 粗紗干定量6.9 g/10 m,方案14 粗紗干定量7.4 g/10 m,方案15 粗紗干定量7.8 g/10 m。細紗工藝:后區(qū)牽伸1.25 倍,羅拉隔距18 mm×35 mm,捻度66 捻/10 cm,T 型下銷,鉗口(平面)4.0 mm。具體工藝試驗對比見表6。

    表4 工藝試驗二的JC 18.4 tex 集聚紗成紗質(zhì)量試驗結(jié)果對比

    表5 工藝試驗三的JC 14.6 tex 集聚紗成紗質(zhì)量試驗結(jié)果對比

    表6 工藝試驗四的JC 28 tex 集聚紗成紗質(zhì)量試驗結(jié)果對比

    從各項質(zhì)量指標試驗數(shù)據(jù)可以看出,表6 中4個方案質(zhì)量指標總體差異不大。其中,方案12 有3 項指標最好,分別是條干CV10.40%,+35%粗節(jié)56.0 個/km,+140%棉結(jié)63.5 個/km;方案13 有一項指標最好,即-30%細節(jié)302.9 個/km;方案15 有3 項指標最好,分別是CVb2.05%,+50%粗節(jié)7.6 個/km,+200%棉結(jié)25.1 個/km。綜上分析,可以判定紡制JC 28 tex 集聚紗時,采用方案15,即粗紗干定量7.8 g/10 m 較為合適。

    5 結(jié)論

    (1)從試驗一中可以看出,對JC 18.4 tex 集聚紗來講,由現(xiàn)上機方案并條并合數(shù)頭道6 根、末道8 根,頭道干定量20.5 g/5 m,末道干定量20.5 g/5 m,粗紗干定量6.4 g/10 m,調(diào)整為并條并合數(shù)頭道7 根、末道8 根,頭道干定量23.9 g/5 m,末道干定量23.5 g/5 m,粗紗干定量6.9 g/10 m、7.4 g/10 m 和7.8 g/10 m。在同樣的試驗條件下,調(diào)整后的成紗質(zhì)量指標均有所惡化。經(jīng)分析可知,由于并條機頭道并合數(shù)增加,造成了成紗棉結(jié)的增加,同時也使并條、粗紗、細紗的總牽伸倍數(shù)增加了約1.17 倍,造成了成紗條干等質(zhì)量指標的惡化。試驗一中的試驗調(diào)整方案不予采納,需要進一步調(diào)整試驗方案。

    (2)從試驗二中可以看出,由方案1 并條并合數(shù)頭道6 根、末道8 根,頭道干定量20.5 g/5 m,末道干定量20.5 g/5 m,粗紗干定量6.4 g/10 m,調(diào)整為并條并合數(shù)頭道6 根、末道8 根,頭道干定量24.6 g/5 m,末道干定量23.5 g/5 m,粗紗干定量6.9 g/10 m、7.4 g/10 m 和7.8 g/10 m。在同樣的試驗條件下,對比分析得出以下結(jié)論:對JC 18.4 tex 集聚紗來講,4 個方案中質(zhì)量指標最好為方案7,即粗紗干定量7.8 g/10 m;對JC 14.6 tex 集聚紗來講,4 個方案中質(zhì)量指標最好為方案10,即粗紗干定量7.4 g/10 m;對JC 28 tex 集聚紗來講,4 個方案中質(zhì)量指標總體差異不大。綜上分析,采用方案4 即粗紗干定量7.8 g/10 m 較為合適。

    (3)本次試驗的目的是在穩(wěn)定或提高原有產(chǎn)品質(zhì)量的前提下,受精梳機FA266 機型設(shè)備基礎(chǔ)條件的制約,提高精梳機產(chǎn)能受限,試圖通過優(yōu)化并條和粗紗工藝,增加并條頭道、末道和粗紗定量,達到提高并條和粗紗產(chǎn)能,減少開臺,減少用工用電,進而降低噸紗成本,提高企業(yè)經(jīng)濟效益。通過試驗,并條頭道干定量由原20.5 g/5 m 增加到24.6 g/5 m,頭道并條提高產(chǎn)能20%;并條末道干定量由原20.5 g/5 m 增加到23.5 g/5 m,末道并條提高產(chǎn)能約14.6%;粗紗干定量由原6.4 g/10 m 增加到7.8 g/10 m,粗紗產(chǎn)能提高約21.9%。

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