李建亭, 胡金建, 羅恒榮
(1.中石化中原石油工程有限公司工程服務管理中心,河南濮陽 457001;2.德州地平線石油科技股份有限公司,山東德州 253300;3.中石化西南石油工程有限公司鉆井一分公司,四川成都 610500)
大位移井、長水平段水平井、多分支水平井等復雜結(jié)構(gòu)井鉆井過程中存在摩阻大、托壓嚴重等問題,尤其是在滑動鉆進時,因無法有效給鉆頭施加鉆壓,嚴重影響機械鉆速,造成鉆井周期增長[1–2]。為此,國內(nèi)外研制應用了多種水力振蕩減阻工具(以下統(tǒng)稱水力振蕩器),并取得了一定的提速效果,在一定程度上解決了托壓及摩阻大的問題[3–14]。但是,在現(xiàn)場應用時發(fā)現(xiàn),國內(nèi)外水力振蕩器的壓耗普遍偏高(約 4.5~8.0 MPa)[15],易使鉆井泵超負荷運轉(zhuǎn)而出現(xiàn)故障,造成財產(chǎn)損失和人員傷亡。針對該問題,通過優(yōu)化水力振蕩器結(jié)構(gòu),增大了振蕩短節(jié)中反饋活塞的面積,研制了低壓耗增強型水力振蕩器(以下簡稱新型水力振蕩器),并在勝利油田義184-斜37井進行了現(xiàn)場試驗,結(jié)果表明,該水利振蕩器不但有效解決了托壓嚴重、摩阻大的難題,而且壓耗大幅降低,滿足了安全鉆井的需求。
新型水力振蕩器主要由振蕩短節(jié)、動力馬達和偏心閥系統(tǒng)組成,如圖1所示。
圖1 新型水力振蕩器的基本結(jié)構(gòu)Fig.1 Basic structure of the novel hydraulic oscillator
1)動力馬達。動力馬達是一個定轉(zhuǎn)子比為1∶2的容積式液壓馬達,主要由定子和轉(zhuǎn)子組成,當鉆井液流過時會驅(qū)動轉(zhuǎn)子在定子腔內(nèi)往復運動,帶動轉(zhuǎn)子下端連接的偏心環(huán)一起往復運動。
2)偏心閥系統(tǒng)。偏心閥系統(tǒng)主要由偏心環(huán)和偏心座組成,偏心環(huán)和偏心座各有1個過流孔,動力馬達帶動偏心環(huán)產(chǎn)生往復運動,與偏心座的過流孔周期性的重合與錯開,使過流面積發(fā)生周期性變化,從而產(chǎn)生脈沖壓力,并作用于振蕩短節(jié)的活塞面上而形成軸向振蕩。過流孔直徑?jīng)Q定了水力振蕩器壓降的大小,可根據(jù)鉆井液密度及排量選擇過流孔直徑,以保證振蕩器壓降在額定工作范圍內(nèi)。偏心環(huán)和偏心座在工作過程中要承受鉆井液的沖蝕,因此要具有良好的耐磨性和耐沖蝕性[16]。
3)振蕩短節(jié)。振蕩短節(jié)主要由活塞、花鍵芯軸和碟簧組成,脈沖壓力作用于活塞面上產(chǎn)生沖擊能量,碟簧通過吸收及釋放沖擊能量來實現(xiàn)軸向振蕩,將水力脈沖能量轉(zhuǎn)換為軸向振動的機械能。振蕩器能產(chǎn)生振幅為3~10 mm的軸向振動,可將井下鉆具與井壁間的靜摩擦轉(zhuǎn)化為動摩擦[17],而且因軸向沖擊力和振幅都不大,不會對鉆頭、鉆桿等井下鉆具產(chǎn)生不利影響。
水力振蕩器一般安裝在鉆頭、螺桿鉆具和MWD之上,距鉆頭80~120 m。在鉆進過程中,當鉆井液流經(jīng)水力振蕩器的動力馬達時,會帶動其下部的偏心閥系統(tǒng)轉(zhuǎn)動。此時,動力馬達的轉(zhuǎn)子會在一個平面上進行往復運動,并帶動偏心環(huán)往復運動,使偏心環(huán)和偏心座的過流孔發(fā)生周期性的重合與錯開,導致流經(jīng)偏心閥鉆井液的流量呈周期性變化,從而產(chǎn)生周期性的脈沖壓力。該壓力作用于振蕩短節(jié)的活塞上而產(chǎn)生周期性軸向振動,達到克服摩阻及托壓、提高鉆壓傳遞效率、提高鉆進速度的目的。
偏心閥盤過流面積與壓降的關(guān)系如圖2所示。由圖2可以看出,當偏心環(huán)和偏心座的過流孔完全重合時(如圖2(b)所示),偏心閥盤過流面積最大,則產(chǎn)生的壓降最??;當偏心閥和偏心座的過流孔重合面積最小時(如圖2(a)和(c)所示),偏心閥盤過流面積最小,則產(chǎn)生的壓降最大[18]。
圖2 偏心閥盤過流面積與壓降的關(guān)系示意Fig.2 Relationship between flow area of eccentric valve and pressure drop
水力振蕩器的壓降受動力馬達級數(shù)和偏心閥通道面積的影響,其計算公式為:
式中:Δp為水力振蕩器的壓降,MPa;為馬達每級間的承壓值,取0.8 MPa;K為馬達級數(shù),此處取1級; ?pr,s為局部壓力損失,MPa;ζ為局部阻尼系數(shù);ρ為鉆井液密度,kg/m3;v1為鉆井液流速,m/s。
由式(1)、式(2)可知,在馬達級數(shù)確定的情況下,水力振蕩器的壓降只與局部壓力損失有關(guān),而在不計摩擦阻力的情況下,局部壓力損失取決于鉆井液密度及流速,而流速取決于鉆井液排量和過流面積。所以,在鉆井液密度及排量不變的情況下,增大過流面積,就可以降低 ?pr,s,從而實現(xiàn)減小水力振蕩器壓降的目的。
水力振蕩器軸向沖擊力的計算公式為:
式中:F為水力振蕩器軸向沖擊力,kN;S為活塞的受力面積,mm2。
由式(3)可知,在沖擊力F相同的情況下,增大活塞受力面積,就可以降低壓降Δp。為此,筆者對常規(guī)水力振蕩器的結(jié)構(gòu)進行了優(yōu)化,在振蕩短節(jié)中增加了1個固定活塞(如圖3所示),使活塞的反饋面積增大了約1.5倍。同時,增大了偏心閥過流孔直徑,從而增大了過流面積。另外,對振蕩短節(jié)中花鍵端部和底部過渡位置的結(jié)構(gòu)進行調(diào)整,增加過流槽(如圖4所示),以減小流體流動的阻力,從而減小了振蕩短節(jié)的能量損耗。
圖3 新型水力振蕩器和常規(guī)水力振蕩器的振蕩短節(jié)示意Fig.3 Oscillation sub of the novel oscillator and conventional oscillator
圖4 新型水力振蕩器振蕩短節(jié)花鍵優(yōu)化示意Fig.4 Spline optimization of oscillation sub of the novel hydraulic oscillator
為了評價新型水力振蕩器的整體性能,在室內(nèi)測試了不同排量下的泵壓、振動頻率和振幅。室內(nèi)測試流程如圖5所示,將?172.0 mm新型水力振蕩器兩端分別與試壓泵的進水、回水管線連接,并在水力振蕩器上安裝壓力傳感器,進行脈沖壓力監(jiān)控,在振蕩短節(jié)上安裝傳感器,測量工具的振動頻率和振幅。
圖5 新型水力振蕩器室內(nèi)試驗流程Fig.5 Laboratory test process of the novel hydraulic oscillator
開啟試壓泵,排量逐漸增加至13 L/s時工具開始振動,然后記錄不同排量下的泵壓、振動頻率和振幅,達到水力振蕩器的設計最大排量38 L/s后停止測試,測試結(jié)果見表1。從表1可以看出,隨著排量增大,水力振蕩器的振動頻率和振幅逐漸增大,當達到設計最大排量時,泵壓(即壓降)2.5 MPa,明顯低于常規(guī)水力振蕩器的壓降(一般為4.0~5.0 MPa),達到了設計要求。在相同條件下,進行了多組室內(nèi)測試,水力振蕩器的振動頻率與振幅隨排量增大而增大的趨勢是一致的,且工作穩(wěn)定,未出現(xiàn)故障。
表1 新型水力振蕩器室內(nèi)測試結(jié)果Table 1 Results of laboratory test of the novel hydraulic oscillator
新型水力振蕩器在勝利油田義184-斜37井進行了現(xiàn)場試驗,試驗表明,該振蕩器各項指標滿足設計和使用要求,解決了托壓問題,提高了機械鉆速,且壓降較常規(guī)水力振蕩器有明顯降低。
義184-斜37井是一口斜井,位于渤南洼陷的中部斷階帶,設計井深3 989.70 m,目的層為沙四下,設計采用三開井身結(jié)構(gòu)(一開采用?346.1 mm鉆頭鉆至井深 351.00 m,二開采用?241.3 mm 鉆頭鉆至井深 3 274.00 m,三開采用?149.2 mm 鉆頭鉆至設計井深)及直—增—穩(wěn)—降—穩(wěn)五段制井眼剖面,造斜段(2 077.16~2 530.12 m)主要為泥質(zhì)地層,巖性以油泥巖為主,采用的鉆具組合為:?241.3 mm鉆頭+?197.0 mm×1.25°單彎動力鉆具+止回閥+?177.8 mm無磁鉆鋌 1 根+MWD+?177.8 mm 鉆鋌 2 根+?127.0 mm加重鉆桿15根+?127.0 mm鉆桿,鉆井參數(shù)為:復合鉆進時鉆壓 40~80 kN,定向鉆進時鉆壓 80~160 kN,轉(zhuǎn)速 60 r/min,排量 34 L/s,泵壓 16 MPa。在定向鉆進過程中,由于井眼軌跡呈“S”形,摩阻扭矩較大,托壓問題嚴重,導致鉆時長達20~30 min/m,且經(jīng)常出現(xiàn)憋泵、蹩鉆等井下故障。
為解決托壓問題,提高機械鉆速,該井在鉆進2 495.00~3 319.00 m 井段(穩(wěn)斜段)時試用了?172.00 mm新型水力振蕩器,采用與造斜段相同的鉆具組合,在加重鉆桿上部接入新型水力振蕩器(距鉆頭118.0 m)。鉆井參數(shù)為:復合鉆進時鉆壓60~80 kN,定向鉆進時鉆壓 40 kN,排量 34 L/s,轉(zhuǎn)速 60~70 r/min,泵壓 15~18 MPa。在鉆進過程中,復合鉆進時降斜快,定向鉆進時基本未出現(xiàn)托壓問題,鉆時大幅減小至4~7 min/m,新型水力振蕩器的提速效果顯著(見表2),且未出現(xiàn)憋泵、蹩鉆等井下故障。
表2 新型水力振蕩器應用效果Table 2 Application effect of the novel hydraulic oscillator
現(xiàn)場試驗結(jié)果表明,使用新型水力振蕩器后泵壓增加約2 MPa,說明該水力振蕩器的壓降約為2 MPa,與常規(guī)水力振蕩器的壓降(4 MPa)相比有了明顯減小。其他各項性能指標滿足現(xiàn)場使用要求,不影響MWD和LWD信號的傳輸,降低摩阻和提速效果顯著。
1)低壓耗增強型水力振蕩器采取在振蕩短節(jié)中增加1個固定活塞、增大偏心閥過流孔直徑、在花鍵端部和底部過渡位置增加過流槽等結(jié)構(gòu)優(yōu)化措施,降低了能量損耗,解決了常規(guī)水力振蕩器壓耗高的問題,從而降低了鉆井泵的負荷。
2)現(xiàn)場試驗表明,低壓耗增強型水力振蕩器可與常規(guī)定向工具和隨鉆測量儀器同時使用,不會影響MWD和LWD信號的傳輸,可有效解決托壓的問題,從而達到提高鉆速的目的。
3)根據(jù)低壓耗增強型水力振蕩器壓降低的特性,若鉆井泵能夠滿足更高的泵壓要求,可在鉆具組合上串接幾個振蕩器,以更好地降低井下鉆具與井壁間的摩阻,從而提高大位移井和長水平段水平井的井眼延伸能力。