柳偉峰 姚元文
摘要:下交叉支撐轉(zhuǎn)向架是為滿足我國鐵路貨車提速的要求,參照國外轉(zhuǎn)向架的基礎(chǔ)上開發(fā)研制的新型貨車轉(zhuǎn)向架。由于在兩側(cè)架間加裝了下交叉支撐裝置,其抗菱剛度明顯提高。大量的線路動力學(xué)性能試驗(yàn)和實(shí)際運(yùn)用考驗(yàn)表明該轉(zhuǎn)向架能夠滿足提速要求。因此下交叉支撐組裝狀態(tài)對轉(zhuǎn)向架的動力學(xué)性能,運(yùn)用安全性和關(guān)鍵部件的疲勞壽命影響較大。 鎖緊板與承載鞍作為K6轉(zhuǎn)向架的關(guān)鍵部件, 在組裝過程中,前者極易發(fā)生與支撐座側(cè)壁發(fā)生干涉、后者與側(cè)架內(nèi)導(dǎo)框單側(cè)間隙超差的問題,筆者通過實(shí)踐探索,提出了獨(dú)到的組裝質(zhì)量控制途徑,收到了預(yù)期效果。
關(guān)鍵詞:K6轉(zhuǎn)向架;鎖緊板;承載鞍;組裝質(zhì)量;控制
轉(zhuǎn)K6型轉(zhuǎn)向架是目前貨車系列的主型轉(zhuǎn)向架之一。公司近兩年來生產(chǎn)的C70、C80等車型均運(yùn)用了該型轉(zhuǎn)向架。筆者在具體實(shí)施生產(chǎn)過程中,發(fā)現(xiàn)“鎖緊板與支撐座側(cè)壁發(fā)生干涉”“承載鞍與側(cè)架內(nèi)導(dǎo)框縱向單側(cè)間隙超差”是困擾轉(zhuǎn)向架生產(chǎn)的兩大質(zhì)量難題,也是阻撓生產(chǎn)節(jié)拍,降低生產(chǎn)效率的難題。對此筆者進(jìn)行了摸索攻關(guān),得到了一些啟發(fā)。
一、對兩大質(zhì)量難題的分析
(一)鎖緊板與支撐座側(cè)壁發(fā)生干涉
轉(zhuǎn)K6型轉(zhuǎn)向架交叉支撐裝置可以保持轉(zhuǎn)向架的正位狀態(tài)、大幅度提高車輛臨界速度而且使車輛在直線與曲線運(yùn)行時的輪對沖角減少,可有效減少車輪與鋼軌的磨耗。保證車輛運(yùn)行性能穩(wěn)定和運(yùn)行安全可靠。
基于這一點(diǎn),在組裝交叉支撐裝置的過程中就更應(yīng)該把質(zhì)量放在第一位。但在2018年交叉桿組裝過程中,筆者檢查發(fā)現(xiàn)一個較為嚴(yán)重的質(zhì)量問題:鎖緊板與支撐座側(cè)壁發(fā)生干涉,即:
鎖緊板尺寸與支撐座對應(yīng)尺寸發(fā)生沖突,在緊固交叉桿螺栓時,鎖緊板一側(cè)與支承座內(nèi)側(cè)壁產(chǎn)生干涉,便有可能存在鎖緊板沒有緊固到位,不能與軸向橡膠墊緊密貼合,導(dǎo)致軸向橡膠墊達(dá)不到預(yù)壓要求,不但容易造成螺栓退卸返工,影響進(jìn)度。如果造成交叉桿螺栓虛緊,自檢把關(guān)不嚴(yán),一旦流入下工序,則后果不堪設(shè)想。
(二)承載鞍與側(cè)架內(nèi)導(dǎo)框單側(cè)間隙超差
K6轉(zhuǎn)向架落成后,按圖紙要求,承載鞍與側(cè)架內(nèi)導(dǎo)框單側(cè)間隙≥2mm,此間隙屬于關(guān)鍵特性尺寸,如果控制不嚴(yán),極易直接導(dǎo)致承載鞍與導(dǎo)框憋勁,加大磨損,影響轉(zhuǎn)向架使用壽命和安全運(yùn)行。
二、針對性解決兩大質(zhì)量難題的對策
針對上述兩個質(zhì)量控制難題,筆者采取了相輔相成、各個擊破的解決思路。從源頭出發(fā),先在零配件尋找突破口。
(一)從尺寸控制入手,巧解鎖緊板與支撐座側(cè)壁干涉
按圖分析支撐座側(cè)壁與鎖緊板組裝后的名義間隙應(yīng)為79.4-74=5.4mm。但是,筆者發(fā)現(xiàn)因支撐座本身有允許的制造誤差和鍛造斜度,同時,保持環(huán)與支撐座和側(cè)架在采用專用組對夾具進(jìn)行組裝點(diǎn)焊過程中也存在積累誤差,造成保持環(huán)組焊后偏離理想正確位置,偏向于支撐座側(cè)壁,使得保持環(huán)中心至支撐座側(cè)壁名義尺寸79.4 mm,實(shí)際只有76 mm。又由于鎖緊板圖紙標(biāo)注的不合理(圖紙上寬度標(biāo)注的基準(zhǔn)是鎖緊板自由立邊,自由立邊至螺栓孔φ26的尺寸是76 mm),鎖緊板采用沖剪制造,總寬尺寸達(dá)到了152 mm,而加工鎖緊板螺栓孔φ26是由自由立邊做定位基準(zhǔn),在保證圖紙的定位尺寸后,因總寬尺寸走上差,造成了有配合關(guān)系的,并應(yīng)保證的74mm尺寸(立面至φ26孔尺寸),實(shí)際卻達(dá)到了76mm,所以造成鎖緊板裝配難以到位。
針對以上問題,筆者采取措施加以解決,并取得良好效果:
1.首先對已發(fā)送在側(cè)架組焊工序側(cè)架,檢查保持環(huán)中心至支撐座側(cè)壁尺寸,確保其應(yīng)大于77mm,不符合此要求的側(cè)架組成件退至上工序返工。
2.同時請采購與鎖緊板配件供應(yīng)商聯(lián)系,要求供應(yīng)商將鎖緊板總寬尺寸走下差,確保其配合尺寸小于74mm。
3.對已進(jìn)入組裝工序的鎖緊板組織人員挑選,對于裝配尺寸大于74mm的立邊進(jìn)行打磨處理。
4.從間隙控制入手,解決承載鞍與側(cè)架內(nèi)導(dǎo)框縱向單側(cè)間隙超差問題。
承載鞍的形位公差是影響間隙的最主要原因,有少部分側(cè)架導(dǎo)框加工面因?yàn)榇嬖阼T造缺陷焊補(bǔ)后打磨不到位造成的。
為此,針對以上問題建議車間采取以下幾項(xiàng)項(xiàng)措施:
一是對已流入臺車組裝工序的軸箱橡膠墊、側(cè)架、承載鞍,按公差相互可以部分抵銷的原則,進(jìn)行選配并做標(biāo)記進(jìn)行組裝;
二在承載鞍組裝工位,要求操作者對加工面的檢查,可以采取眼看手摸方式,發(fā)現(xiàn)有影響裝配的凸起以及焊瘤焊渣等需打磨平整后組裝承載鞍。
三是將情況反饋給供應(yīng)商,建議對其承載鞍的相關(guān)尺寸對稱度誤差內(nèi)控在0.5 mm。
經(jīng)合理采取措施后,轉(zhuǎn)向架落成工序稍做調(diào)整即可保證導(dǎo)框與承載鞍縱向單側(cè)不小于2 mm的間隙要求。落成后需靠選配承載鞍,頻繁地更換承載鞍的裝配狀態(tài)得到了改善,不但提高了工效,而且質(zhì)量問題也得到了有效解決。
三、產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益
產(chǎn)品一次交檢通過率上升到93.4%。若按每返工一輛車需40工時、5.2元/時計(jì)算,每輛車節(jié)約返工成本為208元。不僅如此,更提高了公司產(chǎn)品在市場的美譽(yù)度和品牌競爭力。