李章國(guó),肖金強(qiáng),趙星成
(滄源南華勐省糖業(yè)有限公司,云南勐省 677408)
進(jìn)入21世紀(jì)以后,我國(guó)制糖工業(yè)的規(guī)模得到了很大的發(fā)展,其發(fā)展的區(qū)域也發(fā)生了根本性的改變,由20世紀(jì)的沿海地區(qū)逐步向欠發(fā)達(dá)地區(qū)擴(kuò)展。制糖行業(yè)是個(gè)傳統(tǒng)行業(yè),近年來(lái)由于投入不足,導(dǎo)致我國(guó)制糖工業(yè)在科學(xué)技術(shù)進(jìn)步方面較為緩慢,雖然也有一些技術(shù)改造及變革,但總體工藝技術(shù)的科技進(jìn)步落后于其他行業(yè)[1-3]。
制糖工業(yè)是傳統(tǒng)的農(nóng)產(chǎn)品加工工業(yè),過(guò)程中多種復(fù)雜的化學(xué)反應(yīng)是制糖工藝的基礎(chǔ),要提高產(chǎn)品質(zhì)量和收回,必須是在工藝處理過(guò)程中徹底地除去雜質(zhì),達(dá)到提高澄清效率和提高純度的目的。而目前傳統(tǒng)的亞硫酸法,生產(chǎn)的白砂糖質(zhì)量偏低,含色素及有機(jī)物偏高,貯存時(shí)白砂糖容易變黃和吸濕,含有較多的SO2,不溶性物質(zhì)也偏高;清凈效率不夠理想,除去非糖分不多,即工藝過(guò)程中各種雜質(zhì)的處理難度較大[4-8]。
多年來(lái),云南的制糖企業(yè)一直受到產(chǎn)品質(zhì)量的困擾,生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品質(zhì)量難以滿足國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的要求和客戶不斷提高的質(zhì)量要求,優(yōu)一級(jí)品率低,二級(jí)糖品率多,白砂糖色值、濁度、殘留SO2高等。產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)系到企業(yè)的生存與發(fā)展,提高產(chǎn)品質(zhì)量是保證企業(yè)占有市場(chǎng),從而能夠持續(xù)經(jīng)營(yíng)的重要手段。因此,注重產(chǎn)品的質(zhì)量問(wèn)題,也是云南的制糖企業(yè)必須考慮的問(wèn)題[9]。
云南地處山區(qū),受氣候、海拔和甘蔗特性影響較大;不同時(shí)期、不同品種、不同區(qū)域的甘蔗的處理工藝特性不同,因此每一個(gè)榨季的工藝處理措施、工藝控制指標(biāo)都要求根據(jù)不同時(shí)期進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整,才能確保產(chǎn)品質(zhì)量和收回。而傳統(tǒng)的亞硫酸法工藝控制標(biāo)準(zhǔn)已不適用于云南現(xiàn)代的甘蔗制糖生產(chǎn)工藝,只有不斷改進(jìn)生產(chǎn)技術(shù),提高白砂糖質(zhì)量,探索出一條適合于云南現(xiàn)代甘蔗制糖的工藝路線,制糖企業(yè)才能在競(jìng)爭(zhēng)大潮中站穩(wěn)腳跟。
本文旨在探索高硫高灰工藝即調(diào)整生產(chǎn)工藝的pH值在云南制糖企業(yè)的應(yīng)用效果,以期為云南制糖工藝的發(fā)展、產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定和提升探索出一條新的工藝路線,為云南制糖企業(yè)提供參考。
勐省糖業(yè)公司的工藝處理情況為:生產(chǎn)前期,化輔料消耗低,pH值較高,一般控制在7.6~7.8左右。隨著生產(chǎn)的推進(jìn),需要適當(dāng)增大化輔料的添加量,同時(shí)適當(dāng)降低pH值,約在7.3左右,以確保蔗汁清凈工藝處理徹底,滿足澄清效率和清混汁純度差的生產(chǎn)指標(biāo)。同時(shí)結(jié)合煮糖技術(shù)要求,為確保收回降低廢蜜損失,在清汁pH值較高的情況下,需對(duì)蒸發(fā)糖漿進(jìn)行二次硫熏,使其pH值降低至6.0~6.8,確保煮糖糖漿的黏度指標(biāo),以利于結(jié)晶。清凈車間工藝控制參數(shù)具體見表1。
表1 清凈車間工藝控制參數(shù)表
公司多年來(lái)一直使用該工藝指標(biāo),也曾試過(guò)中性煮糖,即糖漿pH值在7.0以上煮糖,但由于影響收回而放棄。
從表1可以看出,隨著生產(chǎn)進(jìn)程的需要,硫熏強(qiáng)度、磷酸添加量增加,pH值逐步降低,生產(chǎn)過(guò)程中針對(duì)實(shí)際情況可進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整,工藝控制拐點(diǎn)在3月份,不同的年度前后相差10天左右。該工藝參數(shù)主要存在問(wèn)題是:生產(chǎn)中后期產(chǎn)品質(zhì)量難以保證,優(yōu)一級(jí)品率降低。
2020/21年榨季生產(chǎn)過(guò)程中,生產(chǎn)目標(biāo)按計(jì)劃進(jìn)行,到了3月中旬,產(chǎn)品質(zhì)量開始波動(dòng),前期使用的工藝指標(biāo)無(wú)法滿足生產(chǎn)要求,產(chǎn)品色值和濁度上升,煮糖和分蜜困難。按照以往的經(jīng)驗(yàn),對(duì)工藝控制指標(biāo)進(jìn)行調(diào)整,即適當(dāng)提高硫熏強(qiáng)度,提高磷酸量,降低pH值到7.3左右,調(diào)整后產(chǎn)品色值反而逐步上升,質(zhì)量不見好轉(zhuǎn),反而越來(lái)越差。后經(jīng)過(guò)多次工藝查定及試驗(yàn),并進(jìn)行生產(chǎn)調(diào)試,發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)控制指標(biāo)與過(guò)去相比有較大差距。生產(chǎn)過(guò)程中必須提高中和pH值及清汁pH值,并適當(dāng)提高硫熏強(qiáng)度,沉降效果及清汁質(zhì)量才明顯好轉(zhuǎn),產(chǎn)品質(zhì)量才能保證。研究結(jié)果發(fā)現(xiàn)提高清汁pH值以后,清汁與混合汁的簡(jiǎn)純度差提高,蒸發(fā)糖漿與清汁的簡(jiǎn)純度差不降反升,即正差值升高,煮糖效果明顯好轉(zhuǎn),收回明顯提高。實(shí)際工藝控制指標(biāo)見表2。
表2 2020/21年榨季實(shí)際清凈工段工藝控制指標(biāo)
由于氣候和甘蔗品種、品質(zhì)的原因,公司的工藝控制情況、控制指標(biāo)在每年的2月底至3月初將出現(xiàn)拐點(diǎn),需重新進(jìn)行調(diào)整,2021年3月2日開始,產(chǎn)品質(zhì)量、收回開始逐步波動(dòng),按照常規(guī)工藝進(jìn)行調(diào)整后效果反而越來(lái)越差。后來(lái)通過(guò)多次的生產(chǎn)試驗(yàn),結(jié)果發(fā)現(xiàn),需采用提高中和硫熏強(qiáng)度、大幅度提高中和pH值等措施才能確保產(chǎn)品質(zhì)量,同時(shí)也提高了收回,即高灰后由于清混汁簡(jiǎn)純度差的提高,使得收回上升。試驗(yàn)結(jié)果情況總結(jié)如下:
2021年4月10日從生產(chǎn)線采集混合汁集合樣進(jìn)行中和汁沉降實(shí)驗(yàn)。其中混合汁集合樣的錘度為17.72°Bx,簡(jiǎn)純度為81.4%,pH值為6.61,重力純度為88.27%,還原糖含量為0.67%,磷酸值為477 mg/kg。在固定中和汁硫熏強(qiáng)度為30 mg/L、初始磷酸值為500 mg/kg的基礎(chǔ)上,通過(guò)調(diào)試中和汁pH值(6.8~7.8)檢測(cè)清汁的工藝指標(biāo),試驗(yàn)結(jié)果見表3,試驗(yàn)對(duì)比情況見圖1。試驗(yàn)樣品為在生產(chǎn)過(guò)程中調(diào)整工藝指標(biāo)后取樣品,在化驗(yàn)室按照《甘蔗制糖化學(xué)管理分析方法》[10]相關(guān)檢測(cè)方法進(jìn)行分析,試驗(yàn)樣品與生產(chǎn)實(shí)際情況相符。
表3 固定硫熏強(qiáng)度為30 mg/L,調(diào)試pH值(6.8~7.8)對(duì)工藝的影響試驗(yàn)結(jié)果
圖1 固定硫熏強(qiáng)度,調(diào)試pH值情況對(duì)比
2.1.1 pH值和簡(jiǎn)純度
從表3可以看出,pH值越高,清汁簡(jiǎn)純度和重力純度越高,清混汁簡(jiǎn)純度差越大,其純度差值隨pH值的降低呈逐步下降趨勢(shì)。即中和汁pH值為7.8,清汁pH值為8.24時(shí),清混汁簡(jiǎn)純度差達(dá)到5.31%;中和pH值為6.8,清汁pH值7.0時(shí),清混汁簡(jiǎn)純度差僅為1.29%。
2.1.2 色值和濁度
從表3可以看出,pH值越低,色值和濁度越低,即中和汁pH值為7.8時(shí),清汁的色值和濁度分別為688 IU和256 MAU;中和汁pH值為6.8時(shí),清汁的色值和濁度分別為472 IU和40 MAU。該工藝試驗(yàn)高pH值(7.8)的結(jié)果與生產(chǎn)實(shí)際情況相同,但低pH值的結(jié)果與實(shí)際生產(chǎn)情況不一致,即實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中低pH條件下產(chǎn)品的色值很高。
2.1.3 沉降速度和泥角高度
從表3和圖1可以發(fā)現(xiàn),pH值越高,沉降速度越快,泥角量越少,沉降速度隨pH值的降低而減慢,泥角量隨pH值的降低而升高。即中和汁pH值為7.8時(shí),清汁的沉降速度為6′16″/250 mL,泥角高度為8.5 cm;中和汁pH值為6.8時(shí),清汁的沉降速度為15′6″/250 mL,泥角高度為11 cm。
2.1.4 過(guò)濾速度
pH值越高過(guò)濾速度越慢,pH值越低過(guò)濾速度越快。當(dāng)中和汁pH值為7.8時(shí),清汁過(guò)濾速度為1′20″/50 mL;當(dāng)中和汁pH值為6.8時(shí),清汁過(guò)濾速度為25″/50 mL。
2.1.5 還原糖
pH值高時(shí)蔗糖有分解現(xiàn)象(即降低),pH值低時(shí)蔗糖有轉(zhuǎn)化現(xiàn)象(低于7.2),當(dāng)中和汁pH值為6.8時(shí),清汁還原糖為0.75%,蔗糖轉(zhuǎn)化嚴(yán)重。
2021年4月13日從生產(chǎn)線采集混合汁集合樣進(jìn)行中和汁沉降實(shí)驗(yàn)。其中混合汁集合樣的錘度為17.71°Bx,簡(jiǎn)純度為82.71%,pH值為6.72,重力純度為84.32%,還原糖含量為0.86%,磷酸值為383 mg/kg。在固定pH值為7.8、初始磷酸值為500 mg/kg的基礎(chǔ)上,通過(guò)調(diào)試硫熏強(qiáng)度(25~35 mg/L)檢測(cè)清汁的工藝指標(biāo),試驗(yàn)結(jié)果見表4,試驗(yàn)對(duì)比情況見圖2。試驗(yàn)樣品為在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)整工藝指標(biāo)控制后取樣品,在化驗(yàn)室按照《甘蔗制糖化學(xué)管理分析方法》[10]相關(guān)檢測(cè)方法進(jìn)行分析,試驗(yàn)樣品與生產(chǎn)實(shí)際情況相符。
表4 固定pH值為7.8,調(diào)試硫熏強(qiáng)度(25~35 mg/L)對(duì)工藝的影響試驗(yàn)結(jié)果
從表4可以看出,在固定pH值為7.8的情況下,中和汁的硫熏強(qiáng)度越高,清汁的pH值越高,清汁的簡(jiǎn)純度和重力純度也相應(yīng)的升高。當(dāng)中和汁硫熏強(qiáng)度分別為25和30 mg/L時(shí),清汁簡(jiǎn)純度分別為80.76%和81.66%,均小于混合汁的簡(jiǎn)純度(82.71%);中和汁硫熏強(qiáng)度為35 mg/L時(shí),清汁簡(jiǎn)純度為83.14%,大于混合汁的簡(jiǎn)純度(82.71%)。說(shuō)明中和汁的硫熏強(qiáng)度越高,對(duì)中和反應(yīng)效果也越明顯。結(jié)合表4和圖2可以發(fā)現(xiàn),沉降速度隨著硫熏強(qiáng)度的升高而加快,泥角量也相應(yīng)的減少,過(guò)濾速度雖然也有一定程度的下降但差異不大,說(shuō)明硫熏強(qiáng)度越高,化學(xué)反應(yīng)越徹底。根據(jù)清汁還原糖、混合汁還原糖以及清混汁還原糖差的數(shù)據(jù)來(lái)看,中和汁硫熏強(qiáng)度分別為25和30 mg/L時(shí),蔗糖有轉(zhuǎn)化現(xiàn)象,中和汁硫熏強(qiáng)度為35 mg/L時(shí),清混汁還原糖差較小為0.01%,即蔗糖不發(fā)生轉(zhuǎn)化,生產(chǎn)實(shí)際情況與工藝試驗(yàn)結(jié)果一致。
圖2 固定pH值,調(diào)試硫熏強(qiáng)度情況對(duì)比
結(jié)合以上2個(gè)工藝試驗(yàn)的研究以及生產(chǎn)實(shí)際情況可以得出:①高灰高硫工藝有利于提高清混汁簡(jiǎn)純度差,混合汁純度不變的情況下,如果清汁簡(jiǎn)純度提高1個(gè)百分點(diǎn),產(chǎn)糖率可以提高0.125%,即高pH值對(duì)收回有利;②高pH值條件下,蒸發(fā)過(guò)程中不發(fā)生糖漿純度降低現(xiàn)象,甚至出現(xiàn)糖漿簡(jiǎn)純度比清汁簡(jiǎn)純度增加0.5%左右的情況;③雖然工藝試驗(yàn)過(guò)程中高pH值條件下清汁的色值升高,但實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中雜質(zhì)處理徹底后,產(chǎn)品的色值降低;④高pH值條件下存在還原糖分解現(xiàn)象,低pH值條件下存在還原糖轉(zhuǎn)化現(xiàn)象,但高pH值時(shí)還原糖的分解影響不大,即美拉德反應(yīng)的存在不影響產(chǎn)品質(zhì)量。結(jié)果表明:高灰高硫工藝對(duì)公司2020/21年榨季生產(chǎn)中產(chǎn)糖率的提高起到了重要的作用。
2020/21年榨季由于生產(chǎn)的特殊性,使得工藝控制情況與往年相比有大幅度的改變,通過(guò)將近3個(gè)月的生產(chǎn)實(shí)踐總結(jié)分析高pH值控制工藝,為公司2020/21年榨季各項(xiàng)目標(biāo)計(jì)劃的完成,特別是對(duì)產(chǎn)糖率、優(yōu)一級(jí)品率、高品質(zhì)糖起到了至關(guān)重要的作用。
2020/21年榨季生產(chǎn)過(guò)程中1~2月份使用常規(guī)工藝,自3月10日起調(diào)整工藝,pH控制在7.8~8.0之間,硫熏強(qiáng)度控制在30~32 mg/L之間,清汁與混合汁簡(jiǎn)純度差變化情況見表5。1、2月份使用常規(guī)工藝的清汁與混合汁簡(jiǎn)純度差分別為2.13%、2.21%,3月份調(diào)整工藝指標(biāo)以后,3、4、5月份清汁與混合汁簡(jiǎn)純度差依次為2.59%、2.77%、2.88%。即高pH值條件下,清混汁簡(jiǎn)純度差明顯增大。
表5 清汁與混合汁的簡(jiǎn)純度差
粗糖漿與清汁的簡(jiǎn)純度差變化情況見表6。在1~2月份的生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)蒸發(fā)工段粗糖漿簡(jiǎn)純度下降的情況,經(jīng)過(guò)多方面查找原因,均未發(fā)現(xiàn)設(shè)備的異常現(xiàn)象,且近幾年來(lái)基本都沒(méi)有出現(xiàn)粗糖漿簡(jiǎn)純度下降的情況。自3月份工藝調(diào)整后,粗糖漿簡(jiǎn)純度下降的情況得到緩解,截至5月份,pH值控制在8.0~8.2之間,蒸發(fā)工段粗糖漿簡(jiǎn)純度不但不下降反而升高,即粗糖漿與清汁的簡(jiǎn)純度差為正值。
表6 粗糖漿與清汁的簡(jiǎn)純度差
多年來(lái),公司的產(chǎn)品質(zhì)量是1~2月份穩(wěn)定,優(yōu)一級(jí)品率較高,高品質(zhì)糖的生產(chǎn)在1~2月份,自3月份起,產(chǎn)品質(zhì)量難以保證,色值上升,邊沿糖和二級(jí)糖增多。產(chǎn)品質(zhì)量的波動(dòng)大,導(dǎo)致生產(chǎn)壓力大,一定程度上影響了收回。2018/19~ 2020/21年榨季的產(chǎn)品質(zhì)量對(duì)比見表7。
表7 產(chǎn)品質(zhì)量對(duì)比
從表7的對(duì)比可以看出,2020/21年榨季完成的優(yōu)一級(jí)品率為近3年最佳也是歷史最佳,如果做好榨季收尾糖則可以完成99%,高品質(zhì)率同樣得到了大幅度提升。在2月底至3月初的工藝波動(dòng),優(yōu)一級(jí)品率及高品質(zhì)率有一定程度的降低。工藝改進(jìn)以后,4月份完成優(yōu)一級(jí)品率100%且高品質(zhì)率51.21%,創(chuàng)造了歷史最佳成績(jī)。
在廢蜜形成的各項(xiàng)因素中,最重要的是無(wú)機(jī)鹽,特別是鉀、鈉鹽;最主要的物理因素是不純糖液的黏度,黏度則是有機(jī)膠體和某些鹽類物質(zhì)。公司的蔗區(qū)中土壤的檢測(cè)報(bào)告(檢測(cè)土壤為配方肥料實(shí)施)發(fā)現(xiàn)土壤中含有較高的鉀含量,由此可推斷甘蔗中的鉀等無(wú)機(jī)鹽的含量較高,同時(shí)由于是山地蔗,2~4月份干旱嚴(yán)重,導(dǎo)致生產(chǎn)中、后期膠體物質(zhì)增加,如果處理不徹底將會(huì)導(dǎo)致廢蜜量高,損失加大。
結(jié)合煮糖工藝要求,為確保收回及降低廢蜜損失,在清汁pH值較高的情況下,需對(duì)糖漿進(jìn)行二次硫熏,使糖漿pH值降低至6.0~6.8,以利于煮糖收回。2018/19~2020/21年榨季的廢蜜指標(biāo)完成情況見表8。2020/21年榨季由于對(duì)工藝參數(shù)進(jìn)行調(diào)整,廢蜜與蔗比、廢蜜與糖比、廢蜜重力純度、廢蜜損失與前2個(gè)榨季相比均出現(xiàn)了一定程度的下降,產(chǎn)糖率得到了提升,說(shuō)明高灰高硫工藝對(duì)增加收回起到了很好的作用。
表8 近3年廢蜜及其指標(biāo)完成情況
由于生產(chǎn)工藝的改變導(dǎo)致化輔料消耗增加,為加強(qiáng)成本核算,需在收回、產(chǎn)品質(zhì)量和化輔料消耗中找到最佳的平衡點(diǎn),既要確保產(chǎn)糖目標(biāo)穩(wěn)步提高,同時(shí)又要控制成本。當(dāng)硫熏強(qiáng)度增加后,每噸蔗硫磺耗用量增加0.025 kg;按照1816.28元/t計(jì),即每噸蔗增加硫磺費(fèi)用為0.45元;當(dāng)pH提高后石灰耗用量為每噸蔗增加0.90 kg,按照均價(jià)795.0元/t計(jì),每噸蔗增加石灰費(fèi)用為0.072元;合計(jì)增加費(fèi)用為每噸蔗0.522元,即100 t蔗合計(jì)52.2元。但由于簡(jiǎn)純度提高1.5%(實(shí)際情況高于1.5%),收回上升,按照簡(jiǎn)純度每提升1個(gè)百分點(diǎn)則提高產(chǎn)糖率0.125%計(jì),可增加產(chǎn)糖率0.019%,噸糖均價(jià)為5200元/t,增加收益為98.8元??鄢o料消耗費(fèi)用,工藝改進(jìn)以后增加收益46.60元/t?;o料消耗的成本低于收益的增加,且上述的簡(jiǎn)單測(cè)算不包含產(chǎn)品質(zhì)量提高后帶來(lái)的溢價(jià)的產(chǎn)品收益(勐省“滄”牌的市場(chǎng)溢價(jià)目標(biāo)50元/t),即2020/21年榨季由于工藝控制方式的改變,使得生產(chǎn)無(wú)形損失減少,收回提高,為榨季最終取得的質(zhì)量目標(biāo)起到了重要的作用。
近年來(lái)通過(guò)多次實(shí)驗(yàn)與實(shí)踐探索,滄源南華勐省糖業(yè)有限公司于2020/21年榨季3月份起不斷改進(jìn)生產(chǎn)工藝,使用高硫高灰工藝以后取得明顯效果。生產(chǎn)實(shí)踐中清混汁簡(jiǎn)純度差明顯增大,粗糖漿與清汁的簡(jiǎn)純度差為正值,產(chǎn)品的優(yōu)一級(jí)品率和高品質(zhì)率創(chuàng)造了歷史最佳成績(jī)。廢蜜與蔗比、廢蜜與糖比、廢蜜重力純度、廢蜜損失與前2個(gè)榨季相比均出現(xiàn)了一定程度的下降,產(chǎn)糖率得到了提升。工藝控制方式的改變,使得生產(chǎn)無(wú)形損失減少,收益增加,收回提高,為榨季最終取得的質(zhì)量目標(biāo)和經(jīng)濟(jì)效益起到了重要的作用。