徐洪強,王翔,李先飛 (中鐵四局集團有限公司,安徽 合肥 230023)
盾構(gòu)始發(fā)掘進是地鐵施工中極易發(fā)生安全事故的關(guān)鍵環(huán)節(jié),由于地鐵線路施工環(huán)境十分復(fù)雜,使得盾構(gòu)始發(fā)面臨著越來越嚴峻的挑戰(zhàn)。周誠等依托武漢地鐵2號線越江工程,建立了盾構(gòu)始發(fā)掘進全過程的施工安全保障體系,并動態(tài)調(diào)整了開挖參數(shù),取得了良好的應(yīng)用效果。朱世友等總結(jié)了既有盾構(gòu)始發(fā)控制關(guān)鍵技術(shù),提出了相應(yīng)的施工安全保障措施庫,繼而開發(fā)了一套盾構(gòu)始發(fā)自動推理軟件,能夠可靠便捷判別地層綜合穩(wěn)定性。張伯陽基于南京緯三路超大斷面盾構(gòu)的工程經(jīng)驗,系統(tǒng)介紹了泥水盾構(gòu)始發(fā)端頭冷凍加固、洞門密封、聯(lián)機調(diào)試等多項準備工作,形成了越江跨海超大盾構(gòu)始發(fā)的關(guān)鍵技術(shù)體系。高丙麗等研究了西安地鐵3號線盾構(gòu)始發(fā)井開挖對周邊給排水管網(wǎng)的影響機制,提出了橋梁樁基加固、盾構(gòu)始發(fā)注漿、管線實時監(jiān)測等行之有效的控制措施。李東海等研究了基坑圍護結(jié)構(gòu)受盾構(gòu)始發(fā)開挖的影響機理,得出玻璃纖維筋樁體的樁體變形明顯大于鋼筋混凝土樁,但仍能保障盾構(gòu)切削的安全始發(fā)。
此外,盾構(gòu)始發(fā)建設(shè)可用地面積受到越來越多的限制,這也直接導(dǎo)致部分盾構(gòu)始發(fā)需在較為狹小的施工環(huán)境下完成。邵翔宇等通過廣州地鐵6號線小半徑圓曲線盾構(gòu)始發(fā)的工程實踐,探討了盾構(gòu)機械選型、始發(fā)參數(shù)和管片設(shè)計等方面的安全控制經(jīng)驗。王剛針對北京地鐵8號線盾構(gòu)始發(fā)施工的場地限制,自主研發(fā)了盾構(gòu)分體始發(fā)小臺車和雙軌梁,實現(xiàn)了精細化施工管理與動態(tài)化參數(shù)調(diào)整,在降低施工風(fēng)險的同時,顯著加快了掘進速度。
杭州至富陽城際鐵路為聯(lián)通杭州至富陽的交通干線,受工期與周邊環(huán)境影響,個別盾構(gòu)需從區(qū)間風(fēng)井始發(fā),區(qū)間風(fēng)井尺寸較小,不滿足全套盾構(gòu)設(shè)備安裝就位的長度要求,需采用分體始發(fā)技術(shù)。本文基于既有研究,針對分體始發(fā)水平運輸與管路銜接工序,進行了合理的施工組織,同時針對始發(fā)段大縱坡與平面曲線的線形要求,設(shè)計了適當?shù)耐七M參數(shù)。
杭州至富陽城際鐵路中村站~中文區(qū)間風(fēng)井盾構(gòu)區(qū)間為兩條單洞單線圓形隧道,盾構(gòu)外徑6.48m,管片外徑6.2m,內(nèi)徑5.5m,管片寬度1.2m。采用土壓平衡盾構(gòu)機進行盾構(gòu)作業(yè),全長88m。受工期限制,盾構(gòu)需由中文區(qū)間風(fēng)井始發(fā),始發(fā)段位于R=700m圓曲線上,縱坡21‰。風(fēng)井井長51m、寬23.8m、深22.12m,由于風(fēng)井長度較短,難以下放全部盾構(gòu)臺車,故采用分體始發(fā)。
盾構(gòu)始發(fā)段位于全斷面中等風(fēng)化粉砂巖,巖石單軸飽和抗壓強度統(tǒng)計值為12.90~79.70MPa,平均值為43.68MPa,標準值為 35.12MPa,屬較硬巖。地下水為基巖裂隙水,對盾構(gòu)施工影響較小。
3.1.1 螺旋機、設(shè)備橋拆除
原盾構(gòu)機為雙螺旋過江專配盾構(gòu)機(圖1),現(xiàn)因本區(qū)間隧道圍巖存在較大差異,需拆除盾構(gòu)機的2#螺旋機,將設(shè)備橋以及后部臺車(1—5#臺車)向前順接,拆除2#螺旋機后,設(shè)備橋整體縮短6m(圖2)。螺旋機拆除完成后1#、2#螺旋機之間的伸縮閘門保留在1#螺旋機上,作為1#螺旋機在后續(xù)推進期間的伸縮閘門,設(shè)備橋處的出土口位置、角度需要重新調(diào)整。
圖1 原設(shè)備橋側(cè)視圖
圖2 調(diào)整后設(shè)備橋側(cè)視圖
3.1.2 新改裝皮帶機安裝
新改裝皮帶機安裝的工序包括門架及1#臺車車架尺寸檢查、放線—皮帶機骨架安裝—皮帶托架—安裝下托輥—安裝改向滾筒—安裝拉緊裝置—安裝上托輥—皮帶敷設(shè)—安裝傳動裝置—安裝頭尾護罩等附件。
出土口方案也進行了調(diào)整,隨著盾構(gòu)機設(shè)備橋中間段的拆除,將皮帶出土口順延至1#螺旋機正下方,在設(shè)備橋最前沿段用2個20t手拉葫蘆將出土口先懸掛起來(圖3)。隨后調(diào)整出土口與皮帶距離之間的凈距離,先調(diào)整至35cm,并根據(jù)出土情況再做調(diào)整,調(diào)整結(jié)束后采用鐵拉鏈將出土口位置進行最終的安裝固定。如使用過程中出現(xiàn)受力不均勻情況,需在設(shè)備橋前段焊接托架將出土口再次進行安裝加固。最終在出土口兩側(cè)安裝擋料板,改變物料下落方向,同時可以增加導(dǎo)向槽使渣土下落到皮帶的位置更加集中。
圖3 臨時出土口設(shè)置圖
在1#臺車尾部設(shè)置臨時出土口,采用20#工字鋼焊接成門架臨時將皮帶主電機安裝在門架上,在門架四個面方向均需要焊接45°角的斜撐,充分固定門架,門架高度2.5m,斜撐長度0.8m,皮帶寬度為800mm,皮帶帶速為2.5m/s,改裝后的皮帶主電機高度與原皮帶電機高度一致,1#臺車車架上部氣管、油管、水管、膨潤土管等均不改動。
階段一:受分體始發(fā)影響,最初時只能下放盾構(gòu)盾體+設(shè)備橋+1#臺車,總長34m。此時剩余空間僅可以下放后配套系統(tǒng)中的電瓶車+1節(jié)渣土斗+1節(jié)管片小車,含鏈接在內(nèi)共21.08m。受頂部結(jié)構(gòu)橫梁影響,只能將渣土斗置于最后,便于吊裝(圖4)。此外,受1號臺車長度影響,當該編組達到1號臺車前部時,渣土斗尚未到達皮帶末端下方,因此需在1號臺車尾部增加一個門架,將皮帶順延到渣土斗上方(圖5)。同步注漿漿液由負一層漿箱直接下放到一號臺車漿箱中。單環(huán)推進出土量約54方,一個渣土斗16方,出土需要3.5斗,因此配置一個管片小車滿足需求。
圖4 臺車與后配套編組(階段一)
圖5 1號臺車尾部增加門架(階段一)
階段二:盾構(gòu)始發(fā)一段距離,上層結(jié)構(gòu)梁不影響吊裝,調(diào)換電瓶車與渣土斗位置(圖6)。
圖6 臺車與后配套編組(階段二)
階段三:在1號臺車過-2環(huán)之前,同步注漿漿液都是直接從中板漿箱下放進1號臺車漿箱中,其中臺車進入負環(huán)后通過在-2環(huán)位置開洞的方式(F塊不拼裝)下放漿管。因此在1號臺車通過-2環(huán)之后,下放漿車,形成編組1電瓶車+1渣土斗+1漿車+1管片車。此時因2號臺車未下放,1號臺車+增加的門架長度只足夠1渣土斗的出渣空間(圖7)。同理,工程中不具備增加管片小車條件(圖8)。
圖7 臺車與后配套編組(階段三)
圖8 難以增加渣土斗及管片車(階段三)
階段四:如圖9所示,盾構(gòu)推進至68環(huán)位置時,洞內(nèi)空間已經(jīng)足以下方2-5號臺車,此時結(jié)束分體始發(fā),下放2-5號臺車,同時后配套實現(xiàn)滿編組,1電瓶車+3土斗+1漿車+2管片車。完成分體始發(fā)階段。
圖9 臺車與后配套編組(階段四)
由于在階段四之前,2-5號臺車位于地面,與1號臺車需要通過自上而下的轉(zhuǎn)接管路進行連接,同時該管路需要隨著盾構(gòu)推進不斷延伸。為方便施工,盾構(gòu)始發(fā)前所有轉(zhuǎn)接管路一次性安裝完成,配置管線長度為端頭井長度+端頭井寬度+深度+階段四時1號臺車尾至洞口長度。盾構(gòu)始發(fā)后,在隧道臺車左右兩側(cè)分別布置分體始發(fā)管線同步移動裝置,同步移動裝置由鋼絲繩、單軌工字滑車和繩子,鋼絲繩一頭固定連接軌道,另一頭固定連接在盾構(gòu)隧道上部的管片螺栓上,單軌工字滑車沿軌道長向間隔設(shè)置并行走于軌道上,轉(zhuǎn)接管線由繩子吊掛于單軌工字滑車的托架上(圖10)。
圖10 轉(zhuǎn)接管路一次就位
在盾構(gòu)機始發(fā)掘進時,轉(zhuǎn)接管線可通過該裝置隨著主機的前移而不斷前移。通過采用該裝置,避免了轉(zhuǎn)接管路的損壞甚至斷裂,從而使系統(tǒng)無法進行。右線盾構(gòu)始發(fā)時采用左線盾構(gòu)機2-5號臺車,這樣右線結(jié)束分體時直接下放右線2-5號臺車,同時左線2-5號臺車不動位置繼續(xù)作為左線分體始發(fā)使用,避免了臺車的多次移位(圖11)。
圖11 轉(zhuǎn)接管路洞內(nèi)續(xù)接
由于始發(fā)段盾構(gòu)機位于始發(fā)架上,無法自主調(diào)整姿態(tài),故始發(fā)段采用兩段式割線始發(fā)(圖12)。第一段割線長度為11.7m、第二段割線長度7m,第一段割線與設(shè)計軸線偏差為-24.45mm,第二段偏差為-8.78mm,左右線采用割線始發(fā)達到軸線均控制在±50mm范圍內(nèi),滿足盾構(gòu)設(shè)計軸線控制要求。
圖12 兩段式割線始發(fā)
由于地層為富水巖層,需考慮上浮問題,始發(fā)架坡度設(shè)為21‰,垂直姿態(tài)按-10~-20mm設(shè)置,水平姿態(tài)按-20~-30設(shè)置。刀盤接觸掌子面至+4環(huán)間,土倉壓力由0bar逐漸保持在1.0bar,推 力 1100~1300t,水 平 姿 態(tài) -20~ -30mm,垂直姿態(tài)-15~-30mm。推進速度 10~15mm/min,刀盤扭矩 1900~2500kN·m,刀盤轉(zhuǎn)速1.0~1.1r/min。
當+4環(huán)油缸至刀盤到達割線與設(shè)計線路切點位置時,土倉壓力基本保持在 1.0~1.5bar。推力 1100~1300t,水平姿 態(tài)-5~-15mm,垂 直 姿 態(tài) -35~-10mm,推進速度10~25mm/min,刀盤扭矩 2000~2800kN·m,刀盤轉(zhuǎn)速 1.1~1.3r/min。其后刀盤盾構(gòu)可以進行自行糾偏,控制盾構(gòu)機的設(shè)計軸線姿態(tài)。
持續(xù)跟蹤監(jiān)測管片姿態(tài),分析管片垂直方向變化趨勢。同時加強同步注漿,保證管片上部及圓曲線外側(cè)的管片空隙也被漿液填充密實。如存在管片上浮情況,可通過采用水泥水玻璃1:1雙液漿快速打環(huán)箍。如管片上浮量較大,則垂直偏差可調(diào)整為-30~-50mm推進。
渣土改良對本區(qū)間盾構(gòu)順利推進有著極其重要的作用,改良好的流塑性渣土可以有效防止刀盤、土倉結(jié)泥餅以及降低刀具磨損。本區(qū)間全風(fēng)化粉砂巖和強風(fēng)化巖層等黏土礦物含量超過25%的地層極易形成泥餅,泡沫混合溶液的組成:原液5%~10%,工業(yè)水93%~95%,泡沫混合液組成:90%~95%壓縮空氣,3%~6%泡沫混合液,泡沫溶液與空氣比例1:10~1:20,泡沫溶液流量根據(jù)刀盤扭矩調(diào)整,控制范圍150L/min~300L/min,泡沫混合液半衰期不得小于6min。泡沫的注入量按開挖量300L/m3設(shè)計??刂圃撂涠仍?50~200mm。膨潤土改良采用優(yōu)質(zhì)鈉基膨潤土,膨潤土溶液黏度控制在30±5s。
中文區(qū)間風(fēng)井~中村站區(qū)間自2019年5月24日始發(fā),至2019年6月23日完成100環(huán)掘進任務(wù),施工總天數(shù)31天。如扣除分體始發(fā)下臺車所占用時間,實際施工時間為20天,日掘進5環(huán)(圖13),整體效率已滿足實際施工需求。
圖13 分體始發(fā)掘進效率
盾構(gòu)機總推力平均值在13500kN,最大值16000kN,刀盤扭矩平均值3150kN·m,最大值3400kN·m,最大推進速度38mm/min,螺旋機最大扭矩95kN·m,刀盤轉(zhuǎn)速1.1~1.2r/min。整體參數(shù)在前期設(shè)定的參數(shù)范圍內(nèi)。前100環(huán)平面最大偏差偏左(-49mm),高程最大偏差偏下(-55mm),均處于規(guī)范要求之內(nèi),滿足驗收要求。
①依托杭州至富陽城際鐵路中村站~中文區(qū)間風(fēng)井盾構(gòu)區(qū)間工程,系統(tǒng)介紹了因場地受限而采用的盾構(gòu)分體始發(fā)技術(shù),考慮了出渣、管片拼裝、垂直與水平運輸?shù)纫蛩兀瑢嵤┝朔蛛A段下放水平運輸設(shè)備,一次性布設(shè)轉(zhuǎn)接管路等控制手段,保障了盾構(gòu)始發(fā)安全,提高了盾構(gòu)掘進效率。
②通過采用兩段割線始發(fā),可有效降低曲線段盾構(gòu)的糾偏次數(shù),并減少始發(fā)平面位置偏差。
③考慮掘進區(qū)間處于富水地層,垂直姿態(tài)一般按負值推進,當統(tǒng)計上浮量較大時,垂直姿態(tài)甚至可以低于-50mm。