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      柴油機惰輪高頻噪聲分析與優(yōu)化試驗研究

      2021-09-26 01:14:45肖明雅樊士貢汪會斌翁凌霄
      內(nèi)燃機與配件 2021年16期
      關(guān)鍵詞:游隙

      肖明雅 樊士貢 汪會斌 翁凌霄

      摘要:柴油機高頻噪聲嚴(yán)重影響發(fā)動機主觀評價,附件輪系是高頻噪聲產(chǎn)生的根源之一,利用噪聲信號頻譜分析和聲學(xué)相機識別出輪系中惰輪在高轉(zhuǎn)速下產(chǎn)生高頻噪聲,對振動信號進行頻譜分析判斷為軸承振動引起。采用雙排軸承減小游隙,克服單排軸承游隙過大問題降低軸承噪聲。同時診斷出軸承固定支座剛度不足,對軸承振動產(chǎn)生較大影響,使軸承振動加劇放大軸承噪聲,通過提高軸承安裝支座剛度大幅度降低軸承振動和噪聲。

      關(guān)鍵詞:高頻噪聲;游隙;軸承噪聲;支架剛度

      中圖分類號:TK441+.1? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文獻標(biāo)識碼:A? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文章編號:1674-957X(2021)16-0048-03

      0? 引言

      柴油機工作噪聲頻率分布與人耳主觀感受息息相關(guān),高頻噪聲成分過多會使聲音尖銳度過大,聲品質(zhì)變差,即使噪聲的聲壓級并不大,但主觀感受仍然較差[1-2],所以降低高頻噪聲是提升發(fā)動機聲品質(zhì)的關(guān)鍵所在。針對一款2L排量的四氣門高壓共軌柴油機,在前端輪系存在高頻噪聲過大的問題,本文利用現(xiàn)代噪聲信號診斷方法,確定高頻噪聲源,并進行改進,使發(fā)動機聲品質(zhì)得到大幅度提升。

      1? 柴油機輻射噪聲頻譜分析

      對柴油機的進氣側(cè)、排氣側(cè)、皮帶輪前端、缸蓋上端的1m噪聲信號對比分析發(fā)現(xiàn),前端噪聲較大,且2400 r/min以上高速聲音尖銳,如圖1所示,聲品質(zhì)很差。對其頻譜分析如圖1,1000Hz以上高頻成分豐富,利用Artemis軟件對聲音各頻段進行濾波回放,發(fā)現(xiàn)1500-2500Hz是影響主觀感受的主要頻段。

      通過聲學(xué)照相機對前端輪系進行聲源識別, 如圖2所示,結(jié)果發(fā)現(xiàn)噪聲峰值主要出現(xiàn)在惰輪處附近。

      2? 原因分析及改進

      2.1 惰輪軸承防塵蓋板對噪聲的影響分析

      通過對惰輪軸承結(jié)構(gòu)分析,其前、后防塵蓋板振動可產(chǎn)生高頻噪聲,防塵蓋板結(jié)構(gòu)如圖10所示;軸承自身高頻振動也會引起高頻噪聲。現(xiàn)對分別取消一個防塵蓋和兩個同時取消的三種方案進行噪聲對比。對比取消防塵蓋前后,惰輪近場處噪聲變化情況。測試時麥克風(fēng)正對惰輪,測量距離20mm的近場噪聲。

      如圖3所示,取消后防塵蓋板近場惰輪噪聲在發(fā)動機2200-2800r/min范圍內(nèi)噪聲有顯著降低。由圖4和圖5的頻譜對比可知在2200-2800r/min發(fā)動機轉(zhuǎn)速范圍內(nèi),防塵蓋板在1400-1600Hz和2000-2400Hz兩個頻段幅值增大很多,聲壓級隨之變大,聲音尖銳度惡化。

      2.2 軸承振動分析

      軸承的振動信號和噪聲信號具有強相關(guān)性,可以通過檢測軸承安裝座和固定螺栓的振動信號來判斷軸承振動[3-4],振動傳感器布置如圖15所示。(圖6-圖7)

      固定螺栓振動信號法向XYZ三個方向振動均在2800轉(zhuǎn)以后開始突變,圖8。從圖9的固定螺栓徑向振動頻譜可見,高轉(zhuǎn)速產(chǎn)生200-4000Hz的寬頻帶振動,說明軸承的振動導(dǎo)致高頻噪聲的產(chǎn)生。

      通過對軸承的檢查,游隙偏大,但在公差范圍之內(nèi)。初步判斷軸承游隙導(dǎo)致軸承噪聲。鑒于此,對采用雙軸承結(jié)構(gòu)。圖10為單軸承和雙軸承結(jié)構(gòu)對比,單軸游隙0.1mm,雙軸承游隙0.05mm。

      雙排軸承式惰輪對發(fā)動機高轉(zhuǎn)速時噪聲有明顯改善效果。對頻譜進行分析,在1500-2500Hz處能量有明顯減弱,見圖11-圖13,能有效改善人耳主觀感受。通過對比可以采用此雙軸承結(jié)構(gòu)。

      3? 軸承安裝座振動分析

      軸承安裝基礎(chǔ)剛度薄弱也會引起軸承的過大振動,軸承安裝座處振動如圖6所示,垂直軸承座表面法向的振動在2800轉(zhuǎn)出現(xiàn)突變,在1400-1800Hz范圍內(nèi)有強烈共振并且夾雜著軸承振動。對軸承安裝座的結(jié)構(gòu)審核發(fā)現(xiàn),在螺栓固定處為懸臂梁結(jié)構(gòu),圖14紅色圈所示區(qū)域,安裝座為鋁合金材料,壁厚4mm,初步判斷結(jié)構(gòu)剛度不足。

      針對此結(jié)構(gòu)采用模態(tài)分析方法檢查其剛度,計算得到懸臂梁處1階固有頻率276Hz,剛度不足。對此局部結(jié)構(gòu)進行加強,增加壁厚至5mm,同時將主要加強筋高度厚度同時加大,得到懸臂梁的1階固有頻率提升到653Hz。(圖15)

      安裝支架剛度加強后對發(fā)動機高轉(zhuǎn)速時噪聲有明顯改善效果。頻譜在1500-2500Hz處能量有明顯減弱,圖16-圖17對比可知,能有效改善人體主觀感受。

      4? 結(jié)論

      利用聲學(xué)照相機識別出發(fā)動機前端輪系在高轉(zhuǎn)速出現(xiàn)的高頻噪聲位置定位,之后對噪聲信號和振動信號進行頻頻分析,確定了軸承游隙過大和安裝支座的剛度不足是導(dǎo)致振動過大的原因。利用有限元分析技術(shù)對支架剛度進行提升,同時采用雙排軸承結(jié)構(gòu)方案,降低軸承在高轉(zhuǎn)速下的振動,進而降低高頻噪聲。

      參考文獻:

      [1]王甫江,劉巖,張曉娟.柴油機聲品質(zhì)客觀參量測試及分析[J].噪聲與振動控制,2014,34(4).

      [2]宋乃華,左言言,沈哲.汽車聲音品質(zhì)評價參數(shù)探討[J].噪聲與振動控制,2008,04.

      [3]劉明輝.滾動軸承振動與噪聲機理研究[D].太原:太原科技大學(xué),2010.

      [4]殷玉楓,張建水.結(jié)構(gòu)參數(shù)對軸承噪聲的影響[J].噪聲與振動控制,2014,34(1).

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