杜勝利,曹 然,文 斌,郭 強,保守新,張金龍
(中國石油獨山子石化分公司,新疆 獨山子833600)
截至2019年,我國煉油能力達約860 Mt/a,原油加工量約650 Mt/a,裝置平均開工率為75.5%,煉油產(chǎn)能過剩近110 Mt/a,總體上看我國煉油產(chǎn)能過剩形勢較為嚴峻,預(yù)計2025年我國煉油能力將升至1 020 Mt/a,產(chǎn)能過剩形勢將進一步加劇[1]。然而我國成品油市場需求逐步分化,其中車用柴油市場需求進入負增長區(qū),車用汽油市場需求增速減緩,而與此同時受民航運輸業(yè)發(fā)展的影響,噴氣燃料市場需求快速增長[2];另外,與成品油市場不同的是,我國乙烯市場需求旺盛,對外依存度較高,且以較快的速率逐年增長[3-4]。
中國石油獨山子石化分公司(以下簡稱獨山子石化)現(xiàn)有10.0 Mt/a原油加工和1.22 Mt/a乙烯生產(chǎn)能力,并配套有2.0 Mt/a加氫裂化裝置、1.2 Mt/a焦化裝置和3.0 Mt/a柴油加氫精制裝置等10余套煉油裝置。其中,2.0 Mt/a加氫裂化裝置自2009年投產(chǎn)以來,均采用國外催化劑,以減壓蠟油、焦化蠟油等為原料,采用單段一次通過流程,生產(chǎn)噴氣燃料、優(yōu)質(zhì)柴油和加氫尾油,同時副產(chǎn)輕烴氣體、液化氣和石腦油。裝置運行期間,噴氣燃料的收率為26%~30%,煙點約為26 mm;尾油的收率為25%~36%,BMCI為14.0~16.7[5-6]。
2.0Mt/a加氫裂化裝置作為獨山子石化生產(chǎn)噴氣燃料的唯一裝置,不僅需要增產(chǎn)噴氣燃料以滿足持續(xù)增長的噴氣燃料市場需求,還需為下游蒸汽裂解制乙烯裝置提供足量、優(yōu)質(zhì)的原料——尾油。近年來隨著獨山子石化加工俄羅斯原油比例的增加,原油中的芳烴含量、硫含量、氮含量均有所上升。為適應(yīng)不斷變化的工況和市場,2019年檢修后獨山子石化2.0 Mt/a加氫裂化裝置換用中國石化石油化工科學(xué)研究院(簡稱石科院)開發(fā)的多產(chǎn)噴氣燃料兼產(chǎn)優(yōu)質(zhì)尾油加氫裂化技術(shù)及配套的加氫精制催化劑(簡稱精制劑)RN-410B和加氫裂化催化劑(簡稱裂化劑)RHC-133B。精制劑RN-410B具有較高的加氫活性,芳烴飽和能力強;裂化劑RHC-133B含Y分子篩,具有活性高、開環(huán)性能好、對富含環(huán)狀烴的重組分裂解選擇性強的優(yōu)點。采用這兩種催化劑可有效降低反應(yīng)產(chǎn)物中的芳烴含量,從而實現(xiàn)增產(chǎn)噴氣燃料、改善尾油性質(zhì)的目的[7]。以下對上述應(yīng)用情況進行總結(jié)。
裝置采用單段一次通過流程,設(shè)置一臺熱壁結(jié)構(gòu)反應(yīng)器,5個催化劑床層。上周期反應(yīng)器裝填的是國外某公司的加氫精制催化劑和加氫裂化催化劑。2019年8月裝置大檢修期間完成了催化劑的更換,第一床層上部裝填RG系列保護催化劑,第一床層下部、第二床層及第三床層上部裝填RN-410B精制劑,第三床層下部、第四床層和第五床層上部裝填RHC-133B裂化劑,第五床層底部裝填RN-410B精制劑。新催化劑的裝填情況如表1所示。
表1 2.0 Mt/a加氫裂化裝置本周期催化劑裝填情況
本周期更換國產(chǎn)精制劑RN-410B和裂化劑RHC-133B后,裝置于2019年9月一次開車成功。2019年12月18—20日期間,裝置完成運行初期催化劑性能標(biāo)定。以下列出裝置上周期[5-6]和本周期的催化劑標(biāo)定結(jié)果。
上周期和本周期原料油性質(zhì)如表2所示。由表2可知,上周期和本周期原料油的密度分別為881.2 kg/m3和888.4 kg/m3,硫質(zhì)量分數(shù)分別為6 380 μg/g和8 860 μg/g,氮質(zhì)量分數(shù)分別為768 μg/g 和630 μg/g,BMCI分別為34.4和36.0,總體上兩個周期中裝置的原料性質(zhì)較為接近。
表2 裝置標(biāo)定期間的混合原料性質(zhì)
上周期和本周期裝置的主要工藝條件如表3所示。由表3可知,上周期和本周期裝置進料量分別為230 t/h和234 t/h,冷高壓分離器壓力均為14.5 MPa,精制反應(yīng)平均溫度分別為372.5 ℃和372.6 ℃,裂化反應(yīng)溫度分別為388.2 ℃和391.3 ℃,總體上看上周期和本周期裝置主要操作參數(shù)相近。
表3 標(biāo)定期間裝置的主要工藝條件
上周期和本周期裝置的產(chǎn)品分布和產(chǎn)品性質(zhì)如表4所示。
表4 標(biāo)定期間裝置的產(chǎn)品分布和主要產(chǎn)品性質(zhì)
由表4可知,上周期和本周期裝置控制尾油收率相當(dāng),分別為36.46%和35.87%時,產(chǎn)品輕石腦油收率分別為5.49%和6.18%,重石腦油收率分別為16.69%和18.66%,噴氣燃料收率分別為22.89%和35.94%,重柴油收率分別為13.26%和0。由此可知,與上周期相比,本周期裝置采用國產(chǎn)催化劑后,干氣、液化氣收率有所降低,輕石腦油和重石腦油收率有所上升,噴氣燃料收率增加13.05百分點,重柴油零產(chǎn)出。由表4還可知,從上周期到本周期,產(chǎn)品噴氣燃料煙點由26.0 mm增大至29.9 mm,尾油BMCI由11.5減小至8.3,實現(xiàn)了噴氣燃料和尾油質(zhì)量的改善。
由以上數(shù)據(jù)可知,裝置本周期采用國產(chǎn)催化劑RN-410B和RHC-133B實現(xiàn)了多產(chǎn)噴氣燃料和優(yōu)質(zhì)尾油的預(yù)期目標(biāo)。
2020年噴氣燃料消費需求縮減,而低凝柴油和乙烯產(chǎn)品市場需求旺盛。結(jié)合裝置尾油BMCI低、有裕量的特點,在獨山子石化加氫裂化裝置上進行了尾油切輕試驗,即在產(chǎn)品切割時,采用降低尾油初餾點的方式以提高優(yōu)質(zhì)尾油收率,同時生產(chǎn)部分低凝柴油以壓減噴氣燃料。尾油切輕試驗中,不同初餾點下尾油的收率和主要性質(zhì)如表5所示。由表5可知,隨著尾油初餾點由288 ℃降低至263 ℃,尾油收率由35.9%提高至44.4%,尾油BMCI由8.3增大至11.8,產(chǎn)品尾油BMCI仍滿足優(yōu)質(zhì)尾油BMCI不大于12.0的內(nèi)控指標(biāo)。
表5 不同初餾點下尾油的收率和性質(zhì)
裝置上周期和本周期多產(chǎn)優(yōu)質(zhì)尾油切割方案下的產(chǎn)品分布如表6所示。由表6可知:本周期,裝置通過切輕尾油餾程,使尾油收率達44.4%,BMCI為11.8;上周期多產(chǎn)尾油切割方案下,尾油的收率為41.8%,BMCI為16.7。與上周期相比,尾油的收率提高2.6百分點,BMCI減小4.9。
表6 換劑前后裝置多產(chǎn)尾油方案下產(chǎn)品分布和尾油性質(zhì)
利用SPYRO模擬軟件進行模擬計算(設(shè)定蒸汽裂解爐出口溫度為845 ℃),對比分析尾油BMCI由上周期的16.7減小至本周期的11.8時對主要裂解產(chǎn)物收率的影響,結(jié)果見表7。
表7 不同BMCI時尾油蒸汽裂解模擬計算產(chǎn)物收率 w,%
由表7可知:當(dāng)尾油BMCI由16.7減小至11.8后,裂解產(chǎn)物雙烯收率由42.10%提高至44.61%,提高2.51百分點;三烯收率由47.10%提高至51.21%,提高4.11百分點,經(jīng)公司內(nèi)部測算由此產(chǎn)生的經(jīng)濟效益可達到6 700萬元/a,增效顯著。
上周期反應(yīng)器第一床層(簡稱一床層)壓降平穩(wěn)控制在55~68 kPa之間,總壓降平穩(wěn)控制在300~350 kPa。本周期一床層壓降為100~130 kPa,較上周期上升40~70 kPa,且波動較大,總壓降為620~790 kPa,較上周期上升400~460 kPa。
分析其原因,有以下3點:①主催化劑采用密相裝填(之前為稀相裝填),裝填量和裝填密度增加,導(dǎo)致壓降明顯上升;②循環(huán)氫純度降低,甲烷含量上升,導(dǎo)致床層壓降上升;③催化劑加氫活性較高,一床層溫升大,導(dǎo)致第二床層(簡稱二床層)冷氫閥開度波動大,二床層測壓點位于冷氫管線上,最終導(dǎo)致一床層底部壓力測量不準造成波動。在一床層冷氫完全關(guān)閉的情況下,一床層壓降穩(wěn)定在130 kPa左右。
可采取的管控措施有:①在精制床層平均溫度滿足生產(chǎn)要求的前提下,適當(dāng)降低反應(yīng)器入口溫度,使二床層冷氫閥逐步關(guān)小至20%以下,避免影響一床層出口壓力的測量;②設(shè)置床層壓降的報警和預(yù)警值:一床層壓降150 kPa,床層總壓降790 kPa;③持續(xù)排廢氫,提高循環(huán)氫純度。
換劑后第三、四、五床層(分別簡稱三、四、五床層)下部徑向溫差較大,其中三床層徑相溫差為20~29 ℃,四床層徑相溫差為14~22 ℃,五床層徑相溫差為10~12 ℃,三、四、五床層徑向溫差較檢修前均有所上升,其中三床層上升尤為明顯。
分析其原因,有以下兩點:①2009年至今三床層底部都存在明顯的徑向溫差,在裝置設(shè)計建設(shè)時三床層內(nèi)構(gòu)件即存在一定技術(shù)落后的情況下,現(xiàn)內(nèi)構(gòu)件可保證徑向溫差小于3 ℃,反應(yīng)器內(nèi)構(gòu)件分配不均造成物流分布不均是造成床層徑向溫差高的主要原因,即三床層入口分配盤不能夠完全滿足流體分布均勻的要求,導(dǎo)致三床層固有徑向溫差大;②本周期與上周期相比,三床層徑向溫差由12~15 ℃增長至25~28 ℃,與三床層采取了精制劑和裂化劑分級裝填的方式有關(guān),催化劑型號、裝填方式、級配方式較停工前都有變化,造成反應(yīng)劇烈程度不同。
可采取的管控措施有:①調(diào)整加熱爐負荷和冷氫流量,降低三床層整體溫度,控制三床層底部最高溫度,確保三床層底部徑向溫差小于25 ℃;②目前精制催化劑活性高,反應(yīng)放熱量大是三床層徑向溫差大的原因之一,在精制反應(yīng)溫度有裕量的情況下,提高一、二床層精制溫度,將加氫負荷轉(zhuǎn)移至前部,降低三床層上部精制反應(yīng)劇烈程度,從而降低三床層底部徑向溫差;③由于流體在各床層入口分布是影響其在整個床層徑向分布的關(guān)鍵,各床層間內(nèi)構(gòu)件需進行改造,以改善物流分布降低反應(yīng)器徑向溫差。
根據(jù)運行數(shù)據(jù)測算出催化劑的失活速率為18 ℃/a,在目前滿負荷情況下反應(yīng)器最高點溫度控制在405~408 ℃,預(yù)測5年后將達到423~426 ℃,催化劑要求末期操作溫度不大于435 ℃,理論上催化劑的壽命可以保證5年的運行周期,但存在末期操作溫度卡邊(臨近設(shè)計極限)的可能。
目前通過嚴控床層最高點溫度、強化原料性質(zhì)管控、設(shè)置催化劑長周期運行的限定條件等方面予以監(jiān)控。
(1)獨山子石化2.0 Mt/a加氫裂化裝置采用國產(chǎn)精制劑RN-410B和裂化劑RHC-133B,在裝置運行初期尾油收率為35.87%的情況下,噴氣燃料收率為35.94%。與換劑前相比,在相近轉(zhuǎn)化深度下,噴氣燃料收率增加13.05百分點,可實現(xiàn)柴油零產(chǎn)出,噴氣燃料的煙點為29.9 mm,尾油的BMCI為8.3,實現(xiàn)了多產(chǎn)噴氣燃料和優(yōu)質(zhì)尾油的預(yù)期目標(biāo)。
(2)在產(chǎn)品切割時,通過降低尾油初餾點,可使尾油收率提高至44.4%,且BMCI為11.8,仍滿足優(yōu)質(zhì)尾油BMCI不大于12.0的內(nèi)控指標(biāo),實現(xiàn)了靈活多產(chǎn)優(yōu)質(zhì)尾油的目標(biāo),企業(yè)增效顯著。
(3)目前催化劑運行存在床層初始壓降高、徑向溫差大、末期操作溫度卡邊等問題,需對催化劑的長周期運行條件進行有效的監(jiān)控、規(guī)范和限制,才能實現(xiàn)5年長周期運行的目標(biāo)。