楊慶慶
(中海油有限公司天津分公司 天津塘沽 300450)
2021年03月30日上午,動(dòng)力班組巡檢人員發(fā)現(xiàn)1#主冷卻海水泵軸承箱振動(dòng)升高,驅(qū)動(dòng)端振動(dòng):8mm/s、非驅(qū)動(dòng)端振動(dòng):6mm/s,軸承箱溫度正常。同時(shí),軸承箱溢流孔處有海水滲出,判斷機(jī)封泄漏,因此立即停用1#主海水泵,同時(shí)將泵進(jìn)出口進(jìn)行隔離。
主冷卻海水泵屬于立式電機(jī)驅(qū)動(dòng)離心泵,該類泵流量、揚(yáng)程及性能范圍均較大[1],在海上機(jī)艙內(nèi)多采用該類泵輸送海水。泵的機(jī)械密封形式為單彈簧式機(jī)封。軸承箱驅(qū)動(dòng)端軸承型號(hào):SKF7318BECBP(單列角接觸球軸承),可以同時(shí)承受徑向負(fù)荷和軸向負(fù)荷,能在較高的轉(zhuǎn)速下工作,該類軸承特別適用于承受復(fù)合負(fù)荷。非驅(qū)動(dòng)端軸承型號(hào)為:SKF63162RS1,深溝球軸承,該軸承的應(yīng)用范圍非常廣,在高速甚至極高轉(zhuǎn)速運(yùn)行,并無(wú)須經(jīng)常維護(hù),深溝球軸承即使在高轉(zhuǎn)速條件除了承受徑向負(fù)荷外,還可以承受雙向的軸向負(fù)荷[2]。軸承潤(rùn)滑采用CALTEX Multifak EP2(加德士多功能鋰基極壓潤(rùn)滑脂2),該品牌油脂采用深度精煉礦物基礎(chǔ)油、鋰稠化劑、極壓添加劑和防銹抗氧化劑精心配制而成,極壓添加劑為在高負(fù)荷下的零部件提供抗磨損保護(hù),具有極強(qiáng)的抗氧化能力。泵的參數(shù)如下:
表1 主冷卻海水泵主要技術(shù)參數(shù)
根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)故障現(xiàn)象和歷史類似故障分析其存在的原因可能如下:
1.機(jī)封動(dòng)環(huán)卡滯,不能自由補(bǔ)償導(dǎo)致機(jī)封漏水從軸承箱溢流口處滲出。
2.機(jī)封密封點(diǎn)處密封失效導(dǎo)致海水滲出,如動(dòng)靜環(huán)結(jié)合面、靜環(huán)和靜環(huán)座等。
3.軸承損傷,如軸承滾道表面金屬脫落等造成振動(dòng)增大。4.葉輪動(dòng)平衡破壞,造成振動(dòng)增大。
5.其他異常原因。
1.分析過(guò)程
對(duì)比了3月份以來(lái)的1#主冷卻海水泵運(yùn)行參數(shù),發(fā)現(xiàn)軸承箱振動(dòng)是突然增大,值班人員對(duì)1#主海水泵進(jìn)行了機(jī)械、電氣隔離,盤泵正常,為了進(jìn)一步確定故障點(diǎn),需要通過(guò)拆解泵進(jìn)一步確定故障來(lái)源。
2.檢修結(jié)果
在確認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)機(jī)械、電氣隔離措施到位后,維修人員嚴(yán)格按照《B03-02-ME-17035主冷卻海水泵更換軸承及機(jī)械密封標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》對(duì)1#主冷卻海水泵進(jìn)行檢修。檢修結(jié)果如下:
(1)檢查葉輪沖蝕嚴(yán)重,包括葉輪前后蓋板、葉片表面均有腐蝕的麻點(diǎn),邊緣變薄、缺失。
(2)機(jī)封沖洗管線堵塞,機(jī)封動(dòng)環(huán)已被水垢卡滯。
(3)海水竄入軸承箱內(nèi),影響黃油潤(rùn)滑軸承效果,導(dǎo)致軸承運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)不正常。
從拆解情況看,目前1#泵整體存在問(wèn)題很多:①檢查葉輪沖蝕嚴(yán)重,包括葉輪前后蓋板、葉片表面均有腐蝕的麻點(diǎn),邊緣變薄、缺失,這是由于長(zhǎng)時(shí)間海水沖蝕導(dǎo)致。葉輪動(dòng)平衡被破壞,傳導(dǎo)至軸承箱,軸承箱振動(dòng)值升高;②泵蓋O型密封圈安裝溝槽邊緣部分沖蝕導(dǎo)致缺失,后期若安裝溝槽邊緣缺失嚴(yán)重,會(huì)導(dǎo)致O型密封圈壓縮量減小,不能起到密封作用;③發(fā)現(xiàn)機(jī)封沖洗管線堵塞,導(dǎo)致機(jī)封沖洗失效。同時(shí)發(fā)現(xiàn)機(jī)封動(dòng)環(huán)已被水垢卡滯,由于海水含沙較多,長(zhǎng)時(shí)間結(jié)垢導(dǎo)致動(dòng)環(huán)卡滯無(wú)法補(bǔ)償,造成機(jī)封漏水。④海水竄入軸承箱內(nèi),影響黃油潤(rùn)滑軸承效果,導(dǎo)致軸承運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)不正常,這也是軸承箱振動(dòng)值升高原因。好在值班人員及時(shí)發(fā)現(xiàn),軸承沒(méi)有發(fā)生干磨。
3.故障處理措施
通過(guò)故障泵拆解,得出故障原因:機(jī)封動(dòng)環(huán)被水垢卡滯,導(dǎo)致動(dòng)環(huán)卡滯無(wú)法補(bǔ)償,造成機(jī)封漏水,海水竄入軸承箱內(nèi),從溢流口溢出,影響黃油潤(rùn)滑軸承效果,導(dǎo)致軸承運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)不正常,振動(dòng)增大。對(duì)故障零部件進(jìn)行更換:驅(qū)動(dòng)端、非驅(qū)動(dòng)端軸承,以及機(jī)封(橡膠波紋管)。對(duì)其他零部件進(jìn)行清潔保養(yǎng),最后組裝。
4.測(cè)試效果
1#主冷卻海水泵維修完畢后,回裝氣泵測(cè)試,運(yùn)轉(zhuǎn)一個(gè)小時(shí),驅(qū)動(dòng)端振動(dòng)為5mm/s,非驅(qū)動(dòng)端振動(dòng)為3mm/s,泵出口壓力上升0.5bar。用聽(tīng)診器判斷泵軸承轉(zhuǎn)動(dòng)正常,點(diǎn)溫槍測(cè)試軸承箱溫度26℃。設(shè)施人員每隔半小時(shí)對(duì)軸承箱溫度進(jìn)行監(jiān)測(cè),數(shù)據(jù)表明泵軸承箱溫度恢復(fù)正常,其他例如震動(dòng)、電機(jī)電流等運(yùn)轉(zhuǎn)參數(shù)均正常。
通過(guò)對(duì)故障主冷卻海水泵檢修,對(duì)其中損壞部件進(jìn)行原因分析。為避免再發(fā)生此類事故,提出以下建議:
1.自投產(chǎn)至今17年,1#主冷卻海水泵僅更換過(guò)機(jī)封、軸承零件,由拆檢結(jié)果可以發(fā)現(xiàn)該泵整體存在問(wèn)題很多,包括葉輪、泵殼、泵蓋等沖蝕嚴(yán)重,所以有必要對(duì)主冷卻海水泵葉輪、泵殼、泵蓋采購(gòu)備用。
2.回裝后的泵殼、泵蓋均存在缺陷,后期點(diǎn)檢過(guò)程中,加強(qiáng)觀察1#主海水泵運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)。
3.本次更換機(jī)封類型是橡膠波紋管式機(jī)封,與之前單彈簧式機(jī)封相比較,橡膠波紋管式機(jī)封動(dòng)環(huán)密封圈改至彈簧座處,動(dòng)環(huán)補(bǔ)償追隨性提高,避免了因軸上結(jié)垢導(dǎo)致動(dòng)環(huán)密封圈卡滯,同時(shí)也避免因軸竄、振動(dòng)所產(chǎn)生的動(dòng)環(huán)密封圈磨損。
4.本次拆檢發(fā)現(xiàn)機(jī)封沖洗管線堵塞,導(dǎo)致不能對(duì)機(jī)封進(jìn)行有效沖洗。建議后期全船備用泵周期性保養(yǎng)時(shí)、起泵前,增加對(duì)機(jī)封沖洗管線狀態(tài)檢查,確保處于疏通狀態(tài)。
5.由于值班人員及時(shí)發(fā)現(xiàn),避免了泵故障進(jìn)一步加劇,說(shuō)明了巡檢的重要性,后期要繼續(xù)做好對(duì)設(shè)備的點(diǎn)檢工作,及時(shí)發(fā)現(xiàn)設(shè)備的異常狀況。