丁得龍
(浙江天地環(huán)保科技股份有限公司 浙江杭州 310013)
石灰石—石膏濕法煙氣脫硫工藝采用石灰石(主要成分為CaCO3)漿液作為脫除煙氣中二氧化硫的吸收劑,該技術(shù)具有操作彈性大、負(fù)荷適應(yīng)性強(qiáng)、脫硫效率高、運(yùn)行可靠等優(yōu)點(diǎn),是目前技術(shù)最成熟、應(yīng)用最廣泛的一種煙氣脫硫技術(shù)[1]。
石灰石經(jīng)破碎研磨成粉狀后與水混合制備成含固量在25%~30%的石灰石漿液,在吸收塔內(nèi),煙氣與石灰石—石膏漿液進(jìn)行氣、液接觸混合,煙氣中的二氧化硫(SO2)與漿液中的碳酸鈣(Ca-CO3)反應(yīng)生成亞硫酸鈣(CaSO3),CaSO3再與氧氣進(jìn)一步反應(yīng)生成石膏(CaSO4·2H2O),最終實(shí)現(xiàn)脫除SO2的目的。
煙氣脫硫過程主要發(fā)生的化學(xué)反應(yīng)方程式為:
吸收過程:
氧化過程:
為了充分利用石灰石—石膏濕法煙氣脫硫過程中的副產(chǎn)物,提高脫硫石膏品質(zhì),煙氣脫硫系統(tǒng)中廣泛采用強(qiáng)制氧化工藝。氧化風(fēng)機(jī)向吸收塔漿池中提供足夠的氧化空氣,將脫硫反應(yīng)中生成的半水亞硫酸鈣(CaSO3·1/2H2O)氧化為硫酸鈣并結(jié)晶生成石膏。在煙氣脫硫系統(tǒng)中,氧化風(fēng)機(jī)大都采用羅茨風(fēng)機(jī)以滿足脫硫系統(tǒng)對氧化風(fēng)大流量、高壓升的工藝要求[2]。但羅茨風(fēng)機(jī)存在噪聲大、能耗高等問題,因此,需對現(xiàn)有氧化空氣系統(tǒng)進(jìn)行節(jié)能降噪改造。
目前,燃煤電廠的脫硫氧化風(fēng)機(jī)大多選用羅茨鼓風(fēng)機(jī)。羅茨鼓風(fēng)機(jī)屬于容積式氣體壓縮機(jī),其工作原理是通過一對轉(zhuǎn)子的嚙合使進(jìn)氣口與排氣口隔開,轉(zhuǎn)子在箱體內(nèi)互為反方向勻速旋轉(zhuǎn)將氣體從吸氣口推移至排氣口。羅茨風(fēng)機(jī)結(jié)構(gòu)簡單,排風(fēng)量較為穩(wěn)定,但存在能耗高、噪聲大、故障率高等缺點(diǎn)[3]。
羅茨風(fēng)機(jī)的輸送風(fēng)量較為穩(wěn)定,基本保持不變,羅茨風(fēng)機(jī)的出口壓力主要受脫硫吸收塔漿池內(nèi)液位和漿液密度的影響,因此當(dāng)脫硫系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行時(shí),羅茨風(fēng)機(jī)的輸出功率基本穩(wěn)定[4]。當(dāng)機(jī)組長期在負(fù)荷低或燃煤硫份低的工況下運(yùn)行時(shí),將向吸收塔內(nèi)輸送過量的氧化空氣,從而造成能源浪費(fèi)。此外,羅茨風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子之間和轉(zhuǎn)子與氣缸之間的間隙會導(dǎo)致氣體泄漏,使工作效率進(jìn)一步降低。
由于氣體周期性壓力脈動(dòng)、氣體紊流等原因[5],羅茨風(fēng)機(jī)在運(yùn)行過程中將產(chǎn)生強(qiáng)度高、危害大的氣體動(dòng)力性噪聲。在實(shí)際運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)羅茨風(fēng)機(jī)噪聲強(qiáng)度達(dá)到100dB 以上,嚴(yán)重超過85dB 的生產(chǎn)車間噪聲限值,嚴(yán)重影響運(yùn)行人員的職業(yè)健康。所以,不得不采用隔聲罩對羅茨風(fēng)機(jī)進(jìn)行降噪處理,然而這容易導(dǎo)致風(fēng)機(jī)、電機(jī)在夏季溫度過高,影響運(yùn)行安全[6]。
由于風(fēng)機(jī)振動(dòng)大、旋轉(zhuǎn)部件不平衡量大、轉(zhuǎn)軸易磨損等原因,羅茨風(fēng)機(jī)的皮帶故障、軸承溫度異常升高、風(fēng)機(jī)振動(dòng)異常等情況經(jīng)常發(fā)生[7],嚴(yán)重影響脫硫系統(tǒng)的安全運(yùn)行。隨著羅茨風(fēng)機(jī)使用年限的增長,設(shè)備維護(hù)量逐漸加大,設(shè)備零部件更換頻繁,維護(hù)成本也逐漸增高。
近年來,隨著對氧化風(fēng)機(jī)節(jié)能降耗、噪音、運(yùn)行可靠性等方面的要求逐漸提高,單級高速離心風(fēng)機(jī)、空氣懸浮風(fēng)機(jī)等在脫硫系統(tǒng)中得到應(yīng)用。
單級高速離心鼓風(fēng)機(jī)的工作原理是通過原動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)葉輪高速旋轉(zhuǎn),由軸向進(jìn)入葉輪的氣流被加速,然后進(jìn)入擴(kuò)壓腔內(nèi)減速,將動(dòng)能轉(zhuǎn)換成勢能(壓能)。由于離心風(fēng)機(jī)是通過提高空氣流速最終空氣的動(dòng)能轉(zhuǎn)化為空氣的壓能,因此,單級離心鼓風(fēng)機(jī)的轉(zhuǎn)速需高達(dá)數(shù)萬轉(zhuǎn)[8]。
空氣懸浮永磁變頻離心風(fēng)機(jī)是近幾年興起的新型風(fēng)機(jī)設(shè)備,采用一體化結(jié)構(gòu)(高速電機(jī)+離心風(fēng)機(jī)),通過高轉(zhuǎn)速來保證風(fēng)量和風(fēng)壓達(dá)到設(shè)計(jì)要求,利用空氣懸浮軸承使風(fēng)機(jī)的回轉(zhuǎn)軸在高速轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)處于懸浮狀態(tài)。
工藝設(shè)備選型時(shí),主要從生產(chǎn)的適用性、技術(shù)的先進(jìn)性、經(jīng)濟(jì)的合理性等方面考慮,對氧化風(fēng)機(jī)具體選型時(shí),還應(yīng)考慮風(fēng)量、可調(diào)節(jié)性能、電耗、噪音、運(yùn)行維護(hù)等方面。對羅茨風(fēng)機(jī)、單級高速離心鼓風(fēng)機(jī)及空氣懸浮永磁變頻離心風(fēng)機(jī)三種風(fēng)機(jī)進(jìn)行技術(shù)性能比較結(jié)果如表1 所示。
表1 不同型式氧化風(fēng)機(jī)技術(shù)性能對比
由表1 可知,羅茨風(fēng)機(jī)適用于流量小、工況穩(wěn)定的條件,但其噪聲大、電耗高、自動(dòng)化程度低、故障率高、運(yùn)行維護(hù)成本高;單級高速離心鼓風(fēng)機(jī)適用于流量高、有一定風(fēng)量調(diào)節(jié)要求的工況,其噪聲、電耗、自動(dòng)化程度、故障率、運(yùn)行維護(hù)成本在三種風(fēng)機(jī)中均處于中等水平;空氣懸浮永磁變頻離心風(fēng)機(jī)風(fēng)量可調(diào)節(jié)范圍大,且具有噪聲低、電耗小、自動(dòng)化程度高、故障率低、運(yùn)行維護(hù)成本方便等優(yōu)勢。
某電廠300MW 燃煤機(jī)組煙氣脫硫系統(tǒng)采用石灰石—石膏濕法高效脫硫工藝,一爐一塔配置。氧化風(fēng)機(jī)采用羅茨風(fēng)機(jī),傳動(dòng)方式為帶聯(lián),設(shè)備參數(shù)詳見表2。經(jīng)分析,羅茨風(fēng)機(jī)運(yùn)行效率低、噪聲大(風(fēng)機(jī)隔音罩外實(shí)測110dB(A))、故障率高(根據(jù)2018年統(tǒng)計(jì)脫硫氧化風(fēng)機(jī)設(shè)備缺陷達(dá)70 條),已經(jīng)不適應(yīng)煙氣脫硫系統(tǒng)的運(yùn)行需要,考慮到氧化風(fēng)機(jī)節(jié)能降耗、環(huán)保等方面的要求,于2019 年對氧化風(fēng)機(jī)進(jìn)行升級改造。經(jīng)技術(shù)對比分析后,選用空氣懸浮永磁變頻離心風(fēng)機(jī)替換原有羅茨風(fēng)機(jī)。
表2 原有羅茨風(fēng)機(jī)參數(shù)表
升級改造措施為:拆除原有的1 臺羅茨風(fēng)機(jī),將其更換為空氣懸浮永磁變頻離心風(fēng)機(jī),與剩余的1 臺羅茨風(fēng)機(jī)形成一用一備。原有氧化空氣系統(tǒng)母管保持不變,將更換后的氧化風(fēng)機(jī)出口接至原有氧化空氣管道系統(tǒng)。正常運(yùn)行時(shí)由1 臺空氣懸浮永磁變頻離心風(fēng)機(jī)向系統(tǒng)提供氧化風(fēng)。改造后氧化風(fēng)機(jī)的設(shè)備性能參數(shù)如表3 所示。
表3 空氣懸浮永磁變頻離心風(fēng)機(jī)性能參數(shù)表
(1)對脫硫系統(tǒng)的影響。氧化風(fēng)機(jī)改造后設(shè)備運(yùn)行平穩(wěn)、可靠,排風(fēng)量和壓升均能滿足脫硫系統(tǒng)需要。改造后吸收塔內(nèi)的漿液成份、石膏結(jié)晶和煙氣脫硫效率均無明顯變化,因此,氧化風(fēng)機(jī)的改造對煙氣脫硫反應(yīng)基本無影響。
(2)節(jié)能降耗方面。原有脫硫氧化風(fēng)機(jī)的電源電壓為6kV,正常運(yùn)行電流為18.2A,經(jīng)測算其實(shí)際運(yùn)行功率約為160.76kW,羅茨風(fēng)機(jī)的比功率為0.028kW/(Nm3/h)。改造后,空氣懸浮永磁變頻離心風(fēng)機(jī)的平均運(yùn)行功率約為119.53kW,比功率為0.021kW/(Nm3/h),其節(jié)能率為25.65%。該機(jī)組的年實(shí)際運(yùn)行時(shí)間為7660h,則節(jié)電量為315821.8kWh,按廠用電價(jià)為0.4253 元/kWh,則單臺機(jī)組每年節(jié)約電費(fèi)約13.43 萬元。
(3)噪聲方面??諝鈶腋∮来抛冾l離心風(fēng)機(jī)投運(yùn)后,氧化風(fēng)機(jī)房實(shí)測噪聲約77dB(A),與原有的110dB(A)相比明顯下降。
(4)故障率方面。設(shè)備投產(chǎn)運(yùn)行一年,氧化風(fēng)機(jī)的設(shè)備故障率明顯降低,運(yùn)行維護(hù)工作減少,僅需定期對濾網(wǎng)進(jìn)行清理。
針對原有氧化風(fēng)機(jī)在實(shí)際應(yīng)用中存在的諸多問題,在經(jīng)過技術(shù)性能比較后,選用空氣懸浮永磁變頻離心風(fēng)機(jī)對脫硫系統(tǒng)進(jìn)行節(jié)能降耗升級改造。改造后,節(jié)能率為25.65%,單臺機(jī)組每年節(jié)約電費(fèi)約13.43 萬元,氧化風(fēng)房內(nèi)設(shè)備噪音由110dB(A)降至約77dB(A),設(shè)備故障率和運(yùn)行維護(hù)工作明顯減少。
與傳統(tǒng)的羅茨風(fēng)機(jī)相比較,空氣懸浮永磁變頻離心風(fēng)機(jī)具有風(fēng)量可調(diào)節(jié)范圍大、噪聲低、電耗小、自動(dòng)化程度高、故障率低、運(yùn)行維護(hù)成本方便等技術(shù)優(yōu)勢,可在煙氣脫硫系統(tǒng)中進(jìn)一步推廣應(yīng)用。