胡龍光,莫崇園
(廣西柳州鋼鐵集團(tuán)有限公司動(dòng)力廠,廣西 柳州 545002)
鋼鐵工業(yè)是大量消耗能源的產(chǎn)業(yè),我國鋼鐵工業(yè)能耗占全國工業(yè)總能耗的12%,能源消耗約占鋼材成本的三分之一。近十年來,我國國有大中型鋼鐵企業(yè)在減少能源消耗方面取得了較大的進(jìn)步。然而,從總體上看,我國鋼鐵工業(yè)能源消耗仍與世界其他主要產(chǎn)鋼國有較大差距,單位能耗高出工業(yè)發(fā)達(dá)國家20%~40%,鋼鐵企業(yè)普遍存在能源利用率低、能源散失嚴(yán)重等問題。如何通過技術(shù)創(chuàng)新,減少能源消耗,降低生產(chǎn)成本是關(guān)系到鋼鐵企業(yè)生存和發(fā)展的重要課題[1]。鋼鐵企業(yè)若做好二次能源回收技術(shù)創(chuàng)新工作,一則能降低能耗,降低成本;二則能創(chuàng)造效益和利潤;三則能減少污染排放,達(dá)到一石三鳥的效果。
目前,我國鋼鐵行業(yè)發(fā)展迅速,節(jié)能降耗的潛力也是十分巨大的。鋼鐵生產(chǎn)的工藝流程長,工序多,既消耗能源,又產(chǎn)生二次能源,這些二次能源的回收利用會(huì)產(chǎn)生巨大的經(jīng)濟(jì)和環(huán)境效益[2]。我國鋼鐵行業(yè)二次能源回收利用潛力巨大,很多重點(diǎn)大中型鋼鐵企業(yè)回收高爐煤氣、轉(zhuǎn)爐煤氣和焦?fàn)t煤氣來發(fā)電,或建設(shè)燃?xì)?蒸汽輪機(jī)聯(lián)合循環(huán)發(fā)電(CCPP)機(jī)組利用可燃?xì)怏w發(fā)電。余熱余能也是鋼鐵行業(yè)二次能源回收利用的重點(diǎn)。焦?fàn)t采用干熄焦回收的余熱發(fā)電,高爐爐頂煤氣壓差發(fā)電(TRT)裝置,轉(zhuǎn)爐余熱飽和蒸汽發(fā)電,燒結(jié)環(huán)冷余熱發(fā)電,這些利用余熱余能發(fā)的電,能夠滿足鋼鐵企業(yè)相當(dāng)部分的電力需求。因此,鋼鐵企業(yè)二次能源回收的利用具有較大的經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)境效益和社會(huì)效益。對于高壓蒸汽并汽疏水回收余熱也是利用余能一項(xiàng)措施,優(yōu)化蒸汽管網(wǎng)運(yùn)行,通過蒸汽產(chǎn)、供、用動(dòng)態(tài)跟蹤和調(diào)整,解決關(guān)鍵限制性環(huán)節(jié)存在的問題,因勢利導(dǎo),實(shí)現(xiàn)蒸汽的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行[3]。本文針對干熄焦高壓蒸汽并汽疏水余熱回收節(jié)能方案進(jìn)行簡述。
柳鋼動(dòng)力廠是柳鋼下屬二級單位,動(dòng)力廠熱電車間主要職責(zé)是負(fù)責(zé)為公司其他生產(chǎn)單位輸送電力、蒸汽兩種能源介質(zhì)。動(dòng)力廠熱電車間有2臺(tái)干熄焦發(fā)電機(jī)組,焦化廠5臺(tái)干熄焦鍋爐產(chǎn)生的高溫高壓蒸汽通過蒸汽管道輸送到動(dòng)力廠熱電車間1#站供2臺(tái)干熄焦汽輪發(fā)電機(jī)組發(fā)電。其工藝流程簡單示意圖如圖1。
圖1 改造前工藝系統(tǒng)圖
干熄焦鍋爐檢修結(jié)束,開爐正常后干熄焦蒸汽并入蒸汽管網(wǎng)主要存在以下問題:(1)干熄焦高壓蒸汽管道疏水直接排放到大氣,噪聲很大,污染環(huán)境。(2)干熄焦高壓蒸汽并汽疏水排放的溫度較高,造成熱量損失;同時(shí),疏水沒有回收,導(dǎo)致干熄焦鍋爐的補(bǔ)水量增大,除鹽水成本增加;地溝會(huì)有二次蒸汽冒出,水蒸氣也會(huì)使周圍環(huán)境空氣的濕度增加,會(huì)加重周圍設(shè)備、管道及設(shè)備支架的腐蝕[4]。(3)干熄焦蒸汽管路長,5座干熄焦?fàn)t子距離熱電最近的800米遠(yuǎn),最遠(yuǎn)約1500米,管路長,當(dāng)干熄焦蒸汽達(dá)到額定值,沿途的疏水逐步關(guān)閉,僅依靠熱電末端的疏水管道疏水,因壓力較高,為了確保安全,閥門的開度僅有三分之一左右,流量小,造成暖管的時(shí)間長,影響并汽時(shí)間,造成極大的能源消耗。(4)干熄焦余熱鍋爐,其升溫升壓所需時(shí)間比燃?xì)忮仩t少(從焦化操作情況看出),且管路長、保溫效果相對差,焦化干熄焦蒸汽溫度正常后,至熱電端溫度還是偏低,嚴(yán)重滯后于干熄焦鍋爐的升溫升壓速度。干熄焦余熱鍋爐產(chǎn)生的蒸汽輸送至熱電發(fā)電運(yùn)行多年,每月均有3~5次的停汽檢修。從這幾年運(yùn)行情況看,某座干熄焦檢修后,蒸汽送至熱電后,溫度需要較長時(shí)間才能達(dá)到并汽要求,有時(shí)用時(shí)將近一個(gè)班(8小時(shí))才能并汽成功,造成能源的浪費(fèi),影響發(fā)電量。因此,實(shí)現(xiàn)對干熄焦高壓蒸汽并汽疏水能源的回收利用、減少并汽時(shí)間,是我們節(jié)能降耗的一個(gè)切入點(diǎn)。
技術(shù)方案:在熱電增設(shè)減溫減壓裝置;同時(shí),把熱電端的疏水管道直徑從20mm提高到32mm。當(dāng)蒸汽溫度達(dá)到300℃以上,把干熄焦高壓蒸汽并汽疏水通過雙減器減溫減壓后接入3#分汽缸供低壓蒸汽管網(wǎng)利用,即回收了能源,又提高了管網(wǎng)的暖管速度,縮短并網(wǎng)時(shí)間,提高發(fā)電量。同時(shí),將雙減器的操作接入主控室監(jiān)控電腦界面中,實(shí)現(xiàn)干熄焦高壓蒸汽并汽疏水遠(yuǎn)程監(jiān)控操作,降低勞動(dòng)強(qiáng)度也提高了工作效率。
減溫減壓裝置是將過熱蒸汽參數(shù)(對減溫減壓裝置而言的高壓力p1,高溫度t1)進(jìn)行減壓,減溫控制,通過本裝置的水蒸汽可以精確達(dá)到生產(chǎn)工藝或用戶需要的蒸汽參數(shù)(壓力p2,溫度t2)。減溫減壓裝置由減壓系統(tǒng)、減溫系統(tǒng)、安全保護(hù)裝置和自動(dòng)調(diào)節(jié)系統(tǒng)四部分組成。其減壓系統(tǒng)由減壓閥和節(jié)流孔板組成,減溫系統(tǒng)由混合管、噴嘴、給水分配閥、給水節(jié)流裝置、截止閥、止回閥組成,安全保護(hù)裝置由主安全閥、脈沖安全閥、壓力表、溫度計(jì)和蒸汽管組成。自動(dòng)調(diào)節(jié)系統(tǒng)由給水調(diào)節(jié)閥、溫度信號模塊、壓力信號模塊、減壓閥組成。本工程項(xiàng)目改造是將高壓干熄焦蒸汽(壓力p1=8.4Mpa,溫度t1=480℃)減溫減壓為低壓蒸汽(壓力p2=0.5Mpa,溫度t2=250℃)。
工程方案:通過加裝管道將原干熄焦蒸汽并汽疏水管引至新增的雙減器進(jìn)行減溫減壓后回用至公司低壓蒸汽管網(wǎng)。
熱電車間1#站干熄焦高壓蒸汽并汽能源回收改造生產(chǎn)工藝簡單流程圖如圖2所示。
圖2 改造后工藝系統(tǒng)圖
在圖2上,一焦至五焦干熄焦高壓蒸汽并汽疏水管統(tǒng)一接到新增的疏水母管上,熱電機(jī)組開機(jī)暖機(jī)并汽的疏水管也接到新增的疏水母管上,將干熄焦高壓蒸汽疏水和開機(jī)暖機(jī)并汽的高溫高壓疏水接入新增的雙減器,再通過3#分汽缸對外供低壓蒸汽,既實(shí)現(xiàn)了高溫高壓蒸汽疏水余熱回收,又實(shí)現(xiàn)低壓蒸汽的供應(yīng),也避免了疏水過程產(chǎn)生噪音對環(huán)境的污染,使蒸汽得到最合理利用,達(dá)到了最大的經(jīng)濟(jì)效益。
(1)項(xiàng)目改造前,干熄焦高壓蒸汽(壓力p1=8.4Mpa,溫度t1=480℃)并汽疏水直接排放至地溝,不僅造成了能源的浪費(fèi)和噪聲污染,而且存在高溫高壓的蒸汽噴射引起傷人的安全隱患。據(jù)統(tǒng)計(jì):2018年全年干熄焦停汽檢修次數(shù)達(dá)到102次。按正常疏水暖管至并汽成功通常需要約10小時(shí),疏水的流量為15噸/小時(shí)的蒸汽量,每次并汽造成損失的蒸汽量:15噸/小時(shí)×10小時(shí)=150噸,全年損失的蒸汽量:150噸/次×102次=15300噸。
(2)本工程項(xiàng)目于2019年12月正式投運(yùn),項(xiàng)目改造后,將干熄焦高壓蒸汽(壓力p1=8.4Mpa,溫度t1=480℃)并汽疏水通過減溫減壓裝置減溫減壓為低壓蒸汽(壓力p2=0.5Mpa,溫度t2=250℃)供低壓蒸汽管網(wǎng)回收利用。據(jù)統(tǒng)計(jì):工程項(xiàng)目投產(chǎn)至今干熄焦停汽檢修次數(shù)達(dá)到115次。按正常疏水暖管至并汽成功通常需要約10小時(shí),疏水的流量為15噸/小時(shí)的蒸汽量,每次并汽回收的蒸汽量:15噸/小時(shí)×10小時(shí)=150噸,項(xiàng)目投產(chǎn)至今總共回收的蒸汽量:150噸/次×115次=17250噸。項(xiàng)目投用后回收了大量的蒸汽資源,又避免了疏水過程中產(chǎn)生的噪音、水汽對環(huán)境的污染。
顯而易見,該工程項(xiàng)目效果顯著,有效合理利用能源,實(shí)現(xiàn)了蒸汽利用最大經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)境效益。
通過實(shí)施干熄焦高壓蒸汽并汽能源回收利用改造工程方案,減少能源浪費(fèi)和優(yōu)化蒸汽利用,對公司的節(jié)能降耗具有重要意義。
增加干熄焦高壓蒸汽疏水雙減器后,當(dāng)熱電機(jī)組準(zhǔn)備開機(jī)前暖管并汽的高溫高壓疏水能夠得到充分利用,節(jié)約能源的同時(shí)還減少噪音污染。同時(shí)有效提高了低壓管網(wǎng)穩(wěn)定運(yùn)行,為熱用戶的穩(wěn)定生產(chǎn)提供保障。
清遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)報(bào)2021年3期