文/龐先斌
在老油田開發(fā)中,中國石化河南油田采油一廠充分發(fā)揮科研攻關作用,創(chuàng)新研究采油工藝技術(shù)體系,為原油生產(chǎn)提供了強大的技術(shù)支撐。
2020 年,通過攻關研究應用油井壓裂、分層采油、稠油 增產(chǎn)、酸化增注、化學封堵、高耗水條帶深部調(diào)堵等技術(shù),采油一廠油水井專項治理取得了顯著成效,累計增油5.16 萬噸,增加注水51.48 萬 立方米,降低無效產(chǎn)液13.91 萬立方米,節(jié)省電量803 萬千瓦時,節(jié)約作業(yè)成本1850 萬元。
● 技術(shù)人員調(diào)整抽油機平衡參數(shù),降低油井耗電量。 攝影/龐先斌
隨著老油田生產(chǎn)的不斷深入,井筒偏磨、套管損壞、腐蝕斷脫井等故障逐年增多,造成油井頻繁停抽。采油一廠技術(shù)人員針對不同故障攻關研究不同的工藝技術(shù),對癥下藥實施專項治理,提高了泵效和開采時率,檢泵周期延長至950 天。
安棚中深層系和泌301 井區(qū)油藏埋深大于3000 米,但是使用的抽油機和抽油桿機抽能力小于2500 米。因此,造成深抽提液困難,井下抽油桿疲勞損傷加速腐蝕老化,導致抽油桿斷脫頻繁,大大縮短了油井檢泵周期。
技術(shù)人員從提升機抽能力入手,攻關研究碳纖維桿深抽防腐技術(shù),提升抽油泵機采技術(shù)界限,選擇9 口油井現(xiàn)場實施,增強了抽油桿抗腐蝕的能力,減少了斷脫卡井故障發(fā)生,累計增油402.9 噸,節(jié)省電量6.2 萬千瓦時。
受地質(zhì)構(gòu)造因素影響,有些油井油層出砂沉積,造成地層和井筒底堵塞,嚴重影響油井產(chǎn)量。技術(shù)人員結(jié)合井底構(gòu)造,對常用濾砂管進行技術(shù)攻關改造,革新出了一種新型掛濾式防砂器。選擇出砂嚴重的兩口油井進行現(xiàn)場試驗,獲得成功——不止防住了出砂堵塞,而且增產(chǎn)原油426噸。
“這一項技術(shù)攻關就讓油井恢復了正常生產(chǎn),既增產(chǎn)了原油,又避免了高成本作業(yè)。類似這樣一箭雙雕的例子,采油廠里還有很多?!辈捎鸵粡S工藝研究所所長林波說。
油井發(fā)生套管損壞、斷脫卡井等故障后,必須通過大修作業(yè)進行修補、解卡和打撈。但是,大修作業(yè)時間長,成本高。對此,技術(shù)人員開展了小修解卡打撈修復配套工藝技術(shù)攻關研究,研究出了配套的液壓解卡整形、套管漏失修復等工藝技術(shù)。運用這一技術(shù),經(jīng)對6 口套管變形、落物卡死井實施作業(yè),成功率100%,比大修節(jié)約費用76 萬元。
在生產(chǎn)開發(fā)40 余年的歷程中,采油一廠健全完善采油工藝技術(shù)體系,積累了射采聯(lián)作、不動管柱酸化解堵等30 多項成熟工藝技術(shù)。2020 年,采油一廠大力推廣應用這些成熟工藝技術(shù),實施“一井一策一工程”專項治理,累計實施886 井次,實現(xiàn)增油8797 噸,節(jié)約成本1325 萬元,節(jié)電782 萬千瓦時。
找油堵水技術(shù),是一項老油田開發(fā)后期常用的成熟工藝技術(shù)。采油一廠技術(shù)人員運用該項技術(shù)對油層產(chǎn)液狀況進行甄別,找出潛力油層和水層,封堵高含水層,細分開采油層。
以雙F9-176 井為例。該井日產(chǎn)原油0.6 噸,含水97.6%。為控制含水率上升,減少無效產(chǎn)液量,技術(shù)人員進行分析研究,實施堵水細分措施作業(yè),日產(chǎn)量上升6.2噸,含水率降至78.2%。
2020 年,采油一廠共現(xiàn)場應用找油堵水123 井,調(diào)層120 井次,工藝成功率達97.1%,措施有效率86.2%,階段增油8797.5 噸,降低無效產(chǎn)液3.5 萬立方米,節(jié)約作業(yè)費用624 萬元。
“油井含水高,無效產(chǎn)液量就大,生產(chǎn)成本費用消耗就大。”采油一廠井下工藝室主任鄭壯說,“降低油井無效產(chǎn)液量,直接減少了抽采、集輸和污水處理過程中電量和化學藥劑的消耗量?!?/p>
油井含水高、不產(chǎn)油和故障停抽,成因復雜,治理難度大,需要地質(zhì)、工藝和監(jiān)理等技術(shù)人員組成團隊進行技術(shù)攻關。
采油一廠按照“地質(zhì)與工程、技術(shù)與經(jīng)濟”一體化思路,實施“一井一策一工程”專項治理,把每一口油水井的治理都當成一項工程,結(jié)合治理目的、井筒技術(shù)狀況及生產(chǎn)歷史,采取“剝繭抽絲”的辦法,因井施策,逐井制定措施方案。嚴格落實“一井一策一工程”管理責任,抓實單井措施綜合優(yōu)化和作業(yè)過程全程管控,提高了措施的有效率和成功率。
2020 年,采油一廠現(xiàn)場集成應用簡化管柱、內(nèi)襯油管、參數(shù)優(yōu)化等成熟技術(shù)331 井次,維護性作業(yè)頻次由0.29 降至0.23,同比減少躺井42 井次,節(jié)約作業(yè)費用462 萬元。
跟隨信息化建設腳步的穩(wěn)步邁進,采油一廠精心優(yōu)化信息化平臺,加強數(shù)字化、智能化頂層設計,推動企業(yè)管理升級,提高工作效率,低成本效益開發(fā)變得更順暢。
2020 年,地質(zhì)和工藝技術(shù)人員通過對生產(chǎn)油井數(shù)據(jù)的實時監(jiān)測,利用數(shù)字化手段對系統(tǒng)效率低、能耗高的油井進行單井參數(shù)評價,編制出了優(yōu)化方案,采取降桿速、換小泵、高沉沒度優(yōu)化及大泵小沖次等技術(shù),現(xiàn)場實施388 井次,節(jié)省電量576.3 萬千瓦時;通過注水泵能耗監(jiān)測、信息預警軟件的應用,降低集輸系統(tǒng)注水泵單耗,累計節(jié)電206.5 萬千瓦時。
采油一廠自動化信息中心主任王鈺率領技術(shù)團隊,利用閑置設備自主攻關,于2020 年完成了配聚污水曝氣除硫自動控制系統(tǒng)的編程調(diào)試及投運,解決了下二門注聚站配聚污水曝氣除硫無法實現(xiàn)自動精準控制的難題,節(jié)約投資21 萬元,年節(jié)約用料成本232.14 萬元。
信息化技術(shù),為采油一廠低成本效益開發(fā)插上了翅膀。依托信息化平臺,為做實做精油氣主業(yè),優(yōu)化人力資源,推動新型采油廠建設,提供了強有力的技術(shù)支撐。
2020 年以來,技術(shù)人員用視頻督查方式代替現(xiàn)場HSSE 檢查,通過“定點巡航”模式下的設備巡檢,及時掌控設備運轉(zhuǎn)狀況,90 秒內(nèi)即可完成單井設備檢查并做問題定性,發(fā)現(xiàn)并及時處置了各類設備隱患1228 處,節(jié)約現(xiàn)場檢查時間及交通成本62.7 萬元。
“實施信息化+可視化安全管理,有效提高了設備管理的效能。下一步,我們將擴大應用范圍,在‘智能化+’上尋求突破,提高油氣開采的科技含金量。”王鈺說。