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      雙進雙出磨煤機直吹式制粉系統(tǒng)的性能優(yōu)化及改造

      2021-01-22 02:12:36馬治安石戰(zhàn)勝柳冠青李宗慧
      中國粉體技術 2021年2期
      關鍵詞:粗粉制粉磨煤機

      董 方, 馬治安, 彭 麗, 石戰(zhàn)勝, 柳冠青, 李宗慧

      (華電電力科學研究院有限公司多相流分離技術研究及應用中心, 浙江杭州310030)

      燃煤電廠制粉系統(tǒng)主要負責為鍋爐提供合格的煤粉, 是入爐煤摻配和鍋爐燃燒的中間環(huán)節(jié), 因此, 保證制粉系統(tǒng)的優(yōu)良性能至關重要。 目前, 國內(nèi)燃煤電廠一直在發(fā)展摻煤燃燒, 造成實際煤質(zhì)與設計煤質(zhì)偏差大, 入爐煤質(zhì)越來越差[1]。 現(xiàn)有制粉系統(tǒng)在燃用劣質(zhì)煤種后, 運行中出現(xiàn)了制粉出力不足、 能耗偏高、 煤粉細度偏粗、 煤粉均勻性指數(shù)低等問題, 進而產(chǎn)生諸多鍋爐燃燒問題, 如灰渣可燃物超標、 煤粉著火推遲、 火焰中心升高、 排煙溫度升高和減溫水量增大等, 這些問題對制粉系統(tǒng)性能提出了更高的要求。

      近年來, 國內(nèi)外學者對制粉系統(tǒng)開展了廣泛的研究,主要從磨煤機、分離器、煤粉管道及風粉調(diào)平等方面優(yōu)化制粉系統(tǒng)的性能[2-5]。如黃鋼英等[6]將某電廠雙軸向粗粉分離器改為動態(tài)粗粉分離器,改善了鍋爐燃燒狀況,但應對電廠煤質(zhì)變化,對雙進雙出磨煤機制粉系統(tǒng)有針對性的性能優(yōu)化研究相對較少[7]。雖有學者從分離器擋板開度、鋼球加裝量等方面對制粉系統(tǒng)性能進行整體優(yōu)化,給出了磨煤機分離器開度的最優(yōu)值,為電廠運行提供指導,但是未能從根本上解決問題[8]。

      本文中針對某電廠制粉系統(tǒng)因煤質(zhì)變化引起的實際問題展開研究,提出一種新型粗粉分離技術并對其出口的煤粉管道系統(tǒng)進行優(yōu)化,從根本上提高制粉系統(tǒng)性能指標,為燃燒不同煤種提供技術保障。

      某電廠機組鍋爐采用2臺600 MW超臨界參數(shù)變壓直流本生鍋爐,每臺爐配有24個旋流煤粉燃燒器和6臺雙進雙出磨煤機,設計燃用貧煤,采用雙調(diào)節(jié)軸向型分離器。近年來,該電廠燃用煤種偏離設計值程度較大,發(fā)熱量低,造成制粉系統(tǒng)出力低、廠用電率高,機組必須在6臺磨煤機全部運行的情況下才能達到滿負荷。因為沒有備用制粉系統(tǒng),無論哪套制粉系統(tǒng)設備故障,都會影響機組帶負荷能力,因此,亟需對該電廠的制粉系統(tǒng)進行深入研究和分析,找出存在的問題并對制粉系統(tǒng)進行優(yōu)化改造,提高制粉系統(tǒng)出力,降低制粉單耗,為鍋爐配送高品質(zhì)合格的煤粉,從而提升鍋爐燃燒效率,提高電廠經(jīng)濟效益[9]。

      1 制粉系統(tǒng)存在問題及分析

      針對該電廠制粉系統(tǒng),分別選擇鍋爐上、中、下進入爐膛的A、B、E制粉系統(tǒng)進行性能測試[10]。測試分析發(fā)現(xiàn),3套制粉系統(tǒng)改造前均存在以下問題。

      1.1 粗粉分離器出口煤粉管道的問題

      該電廠制粉系統(tǒng)的磨煤機的出力、 最佳風煤比均按無煙煤煤種設計, 且煤粉管直徑都已定型。 經(jīng)測試試驗發(fā)現(xiàn), 改燒煙煤后, 煤粉管道流速達到33 m/s(遠大于設計值28 m/s), 此時風壓已達到極限值9 500 Pa, 制粉系統(tǒng)出力仍然不足。 分析原因發(fā)現(xiàn), 原煤粉管道的直徑小, 通風阻力大, 限制了制粉系統(tǒng)出力, 因此要提高出力, 必須降低整個管網(wǎng)系統(tǒng)的阻力。

      同時,經(jīng)過對現(xiàn)場煤粉管道實際考察發(fā)現(xiàn),雙進雙出磨煤機兩端分離器出口管道偏差嚴重(如圖1所示),驅(qū)動端分離器出口煤粉管道路徑長,且彎頭數(shù)目多,而非驅(qū)動端分離器出口煤粉管道路徑短,且彎頭數(shù)目少,使得同一臺磨兩端分離器出口煤粉管道阻力相差比較大?,F(xiàn)場通過調(diào)節(jié)縮孔這種常規(guī)的方法進行阻力調(diào)平,但這種對壓降較低的管道進行節(jié)流的調(diào)平方法,會造成煤粉管網(wǎng)系統(tǒng)壓降進一步升高,通風能力降低,磨煤機出力下降。

      圖1 改造前磨煤機兩端分離器出口煤粉管道Fig.1 Pulverized coal pipe at outlet of separator at both ends of ball mill before reformation

      1.2 粗粉分離器的問題

      粗粉分離器是制粉系統(tǒng)中的關鍵設備,其運行狀況對制粉系統(tǒng)影響很大,在現(xiàn)場系統(tǒng)運行中發(fā)現(xiàn)回粉量大、煤粉粗,為此需要對粗粉分離器進行重點測試試驗。

      1)通過試驗研究發(fā)現(xiàn), 改造前, 制粉系統(tǒng)最大出力均值為44.3 t/h, 分離器效率均值為 47.28%, 制粉單耗均值為22.07 kW·h/t, 分離器及出口管道壓降分別為2 170、 3 140、 2 505 Pa(包含分離器出口彎頭和調(diào)節(jié)縮孔、 部分管道)。 試驗數(shù)據(jù)表明, 改造前, 粗粉分離器存在阻力大、 效率低、 性能差等問題。

      2)分離器擋板特性試驗。 將上擋板調(diào)節(jié)至35 °, 下?lián)醢逭{(diào)節(jié)至65 °, A、B、E制粉系統(tǒng)在高出力狀態(tài)下運行, 煤粉均勻性差且煤粉偏粗: 煤粉均勻性指數(shù)均值為0.97; A制粉系統(tǒng)出力在51.3 t/h時, 煤粉細度R90為19.8%, B制粉系統(tǒng)出力在40.7 t/h時, 煤粉細度R90為18.38%, E制粉系統(tǒng)出力在40.8 t/h時, 煤粉細度R90為17.05%。此時上、 下?lián)醢逡呀?jīng)到達調(diào)節(jié)極限,如若繼續(xù)調(diào)節(jié)上、 下?lián)醢澹瑴p小開度,分離器阻力將增加,出力急劇下降,因此分離器存在上、下?lián)醢宓恼{(diào)節(jié)特性差的問題,難以滿足電廠摻配摻燒和變煤種對合格煤粉細度的需求[11]。

      3)分離器磨損問題。 粗粉分離器現(xiàn)場使用情況表明, 雙擋板分離器下?lián)醢迥p嚴重, 尤其在靠近內(nèi)錐體下?lián)醢迳喜恐苓厖^(qū)域, 見圖2。 個別分離器的內(nèi)錐體磨穿造成煤粉直接進入內(nèi)錐中, 見圖3。 長期在內(nèi)錐內(nèi)部爆燃使內(nèi)錐體頂部鼓包, 見圖4。 在拆卸下來的分離器內(nèi)錐體內(nèi)也沉積大量可能自燃的煤粉, 見圖5。 由此可知, 上述問題使粗粉分離器在運行過程中存在重大安全隱患, 迫切需要進行優(yōu)化改造。

      圖2 內(nèi)錐體下部磨損Fig.2 Wear of lower part of inner cone圖3 內(nèi)錐體局部磨穿Fig.3 Local wear through of inner cone

      圖4 內(nèi)錐體頂部爆燃鼓包Fig.4 Deflagration drum at top of inner cone圖5 內(nèi)錐體內(nèi)積粉Fig.5 Powder accumulation in inner cone

      由上述分析可知:改造前,制粉系統(tǒng)存在阻力大,出力不足,制粉單耗高,分離器性能較低且存在安全隱患,煤粉細度整體偏粗、均勻性差等問題。

      2 系統(tǒng)優(yōu)化

      通過現(xiàn)場測試試驗,結(jié)合鍋爐機組在運行中的數(shù)據(jù)分析,該電廠在燃用劣質(zhì)煤種后,粗粉分離器性能不高和出口煤粉管道阻力大是導致制粉系統(tǒng)性能不佳、出力不足的主要原因。針對該電廠制粉系統(tǒng)存在的上述問題,采用氣固分離技術,即基于先進的旋渦理論和計算流體動力學(CFD)相結(jié)合的方法,對影響分離器性能的關鍵技術進行了深入研究,研發(fā)新型高效旋慣耦合式粗粉分離器[12],并將其應用于制粉系統(tǒng)優(yōu)化改造中,從根本上解決粗粉分離器對劣質(zhì)煤粉的不適應性,同時對制粉系統(tǒng)中分離器出口煤粉管道進行降阻優(yōu)化設計,配合粗粉分離器減小系統(tǒng)阻力,提高制粉系統(tǒng)的出力。

      2.1 煤粉管網(wǎng)設計優(yōu)化

      針對該電廠制粉系統(tǒng)管網(wǎng),降低阻力有2種方法:一種是將整個煤粉管道更換為大直徑管道;另一種是對磨煤機兩端分離器出口煤粉管網(wǎng)進行調(diào)平,降低通風阻力大的一端煤粉管道阻力,從而使整個管網(wǎng)系統(tǒng)阻力降低,提高通風出力。如采用第1種方式,將整個煤粉管道更換為大直徑管道,工作量大,投資費用高,因此,本次改造采用對雙進雙出磨煤機驅(qū)動端和非驅(qū)動端分離器出口管道進行調(diào)平優(yōu)化的方案,對磨煤機阻力大的一端分離器出口管道及關鍵部位進行結(jié)構(gòu)優(yōu)化降阻:增大分離器出口關鍵部位的煤粉管道直徑;對扭曲管路進行重新設計,改變管道路線,減少彎頭數(shù)量;把現(xiàn)有彎頭更換為大曲率半徑彎頭。

      2.2 粗粉分離器優(yōu)化設計

      考慮到原雙擋板軸向粗粉分離器存在撞擊分離效果差、 阻力大、 內(nèi)錐磨損嚴重、 分離器頂蓋處煤粉顆粒聚集以及2層擋板調(diào)節(jié)受限等缺點, 采用新型旋慣耦合式粗粉分離器設計, 合理利用分離器進口空間, 設計先進的旋慣耦合分離裝置, 優(yōu)化改進分離器內(nèi)部結(jié)構(gòu), 均流內(nèi)部流場, 減小流體阻力, 結(jié)構(gòu)設計上消除內(nèi)錐磨損和積粉問題, 并增設除軟性物質(zhì)裝置等新技術。 新型粗粉分離器設計原理和技術如下。

      1)在分離器進口設計一套可調(diào)節(jié)的一級高效分離葉片裝置[12],采用百葉窗調(diào)節(jié)裝置,配合旋流葉片實現(xiàn)一級粗顆粒分離,較粗顆粒直接從百葉窗旋出,旋流葉片可調(diào)節(jié)角度形成一級分離。此處設計有效地利用入口管內(nèi)的空間,且離心分離葉片可調(diào)節(jié);形成的離心作用使流場偏離內(nèi)錐且不再撞擊內(nèi)錐,減小了阻力,消除了內(nèi)錐下部的磨損;入口管下部增加均流葉片消除煤粉濃度偏差,同時也起到防止軟性物質(zhì)堵塞問題[13]。

      2)取消下?lián)醢?,在分離器外錐體內(nèi)壁處設計一層小擋板,徹底消除了下?lián)醢迥p問題,也減小了原粗粉分離器在下?lián)醢逄幍淖枇14]。增加的小擋板能夠有效地阻擋因離心作用在外錐體內(nèi)壁處運動的不合格的煤粉顆粒,阻擋下來的粗顆粒直接進入回粉管內(nèi),小擋板與入口管離心旋流葉片巧妙配合,有效地保證分離器底部形成一級分離效率。

      3)原粗粉分離器中氣流因撞擊作用分離,能耗大,粗顆粒中夾帶的細顆粒也被撞擊分離至回粉管,分離效率低,回粉量大。改進后的一級分離入口形成的離心分離使流場偏離內(nèi)錐體且不再直接撞擊內(nèi)錐,撞擊部分產(chǎn)生的增壓消失,將內(nèi)錐體下部由倒階梯型撞擊帽改為錐形導流帽,起到較好的導流作用,在保證旋渦穩(wěn)定性同時,進一步增大分離器上部分離流場的均勻性[15]。

      4)改變外錐體上部結(jié)構(gòu),形成一定傾斜角,一方面起到導流作用,使流體更好地過渡到出口管,配合分離器出口管設計為下粗上細的圓臺狀,大幅度地減小了出口處的壓降,同時消除了內(nèi)錐體頂端易出現(xiàn)煤粉顆粒聚集的安全隱患。

      5)粗粉分離器底部入口管處加格柵,一方面阻擋雜物進入分離系統(tǒng),另一方面可以有效地均分氣流,使進入分離器的氣流更加均勻,有利于提升分離效果,同時在一定程度上緩解了出口濃度偏差問題。

      6)在上擋板增加調(diào)節(jié)連桿, 該連桿可通過電機和減速機統(tǒng)一調(diào)節(jié)上擋板角度, 并可接入DCS系統(tǒng), 根據(jù)機組的負荷和煤質(zhì)實現(xiàn)煤粉細度的遠程調(diào)節(jié)。

      3 優(yōu)化改造效果及分析

      該電廠雙進雙出磨煤機直吹式制粉系統(tǒng),經(jīng)過改前、改后大量試驗工況的研究,獲得了準確可靠的試驗數(shù)據(jù),通過對這些數(shù)據(jù)進行分析,總結(jié)改造效果見表1。

      1)制粉系統(tǒng)改造前,A、 B、 E制粉系統(tǒng)最大出力均值為44.3 t/h,制粉單耗均值為22.07 kW·h/t。改造后平均最大出力為53.34 t/h,提高了20%,改造后制粉單耗分別為16.81 、18.67、16.54 kW·h/t,平均制粉單耗為17.34 kW·h/t, 制粉單耗平均減小了4.73 kW·h/t, 節(jié)能效果明顯, 有效降低了廠用電率。

      2)制粉系統(tǒng)優(yōu)化改造后最大出力時分離器效率為53.56%, 與改造前制粉系統(tǒng)對比, 分離器相對平均效率提高約13.3%(改造前, 分離器效率為47.28%)。 由同工況對比可知,改造后分離器效率提升顯著。

      3)改造后煤粉均勻性指數(shù)提高了0.07,煤粉品質(zhì)更優(yōu)。

      4)制粉系統(tǒng)改造前, A、 B、 E制粉系統(tǒng)出力在51.3、 40.7、 40.8 t/h時,分離器上、 下?lián)醢彘_度在35 °、65 °時,煤粉細度R90分別為19.8%、 18.38%、 17.05%。 制粉系統(tǒng)改造后, A制粉系統(tǒng)出力在53.12 t/h時, 分離器擋板開度在50 °、 40 °時,煤粉細度R90分別為16.70%、 11.46%; B制粉系統(tǒng)出力在50.74、 39.22、 30.58 t/h時,分離器擋板開度在50 °時,煤粉細度R90分別為17.24%、 16.13%、 11.97%; E制粉系統(tǒng)出力在55.87、 41.81、 30.22 t/h時,分離器擋板開度在50 °時,煤粉細度R90分別為14.50%、 10.03%、 9.47%。上述試驗數(shù)據(jù)表明,改造后,分離器擋板調(diào)節(jié)特性較好,分離器上擋板為50 °時,尚能提供合格的煤粉,關小開度,得到的煤粉細度更優(yōu)(相比改造前,分離器擋板為35 °時得到的煤粉細度較差,且擋板已無調(diào)節(jié)空間)。優(yōu)化改造后的制粉系統(tǒng)可為燃燒不同煤種提供合格的煤粉細度,且煤粉細度可以靈活調(diào)整,為提高劣質(zhì)煤的燃盡度和鍋爐燃燒效率均提供了有效技術支持。

      表1 改造前后試驗結(jié)果對比

      5)A、B、E制粉系統(tǒng)改造后,最大出力下分離器系統(tǒng)(包含縮孔和部分彎頭、管道)壓降分別減小300、 1 455、 1 335 Pa,與改造前相比,制粉系統(tǒng)壓降顯著減小。

      由以上分析可知,制粉系統(tǒng)優(yōu)化改造后,粗粉分離器效率明顯提升,制粉系統(tǒng)出力大幅度提高,制粉單耗降低,節(jié)能效果顯著;分離器擋板調(diào)節(jié)性能好,使得制粉系統(tǒng)燃用多煤種時能夠得到細度理想的煤粉;優(yōu)化后的煤粉管網(wǎng),配合高效的粗粉分離器,使得制粉系統(tǒng)阻力進一步減小,出力進一步提高。同時,改造后現(xiàn)場運行2年,經(jīng)多次檢查分離器內(nèi)部未出現(xiàn)磨損和積粉,安全隱患徹底消除,因此該直吹式制粉系統(tǒng)優(yōu)化改造,從根本上解決了制粉系統(tǒng)因煤質(zhì)變化出現(xiàn)的各種問題,為鍋爐安全高效燃燒提供了有效保障,產(chǎn)生了良好的經(jīng)濟效益。

      4 結(jié)論

      通過對該電廠制粉系統(tǒng)深入分析和研究,找出了制粉系統(tǒng)存在的技術瓶頸問題,基于先進的旋渦理論,采用氣固分離技術研發(fā)出高效旋慣耦合粗粉分離器和煤粉管道的優(yōu)化技術并在該電廠示范應用,結(jié)論如下。

      1)煤粉管網(wǎng)優(yōu)化,針對雙進雙出磨煤機兩端分離器出口煤粉管阻力偏差大的問題,通過對磨煤機阻力較大一端分離器出口管道進行結(jié)構(gòu)優(yōu)化,有效減小系統(tǒng)阻力,增加了通風能力,提升了制粉出力。

      2)新型旋慣耦合粗粉分離器的設計,合理引入了旋慣耦合分離裝置,優(yōu)化了分離器內(nèi)部流場,改進了內(nèi)錐結(jié)構(gòu),優(yōu)化了分離器出口等。改造后,系統(tǒng)阻力明顯減小,磨煤機最大出力、分離器效率、煤粉均勻性指數(shù)顯著提高,且分離器擋板調(diào)節(jié)特性較好,可為燃燒不同煤種提供合格的煤粉細度。

      3)后續(xù)將對制粉系統(tǒng)整體進行優(yōu)化創(chuàng)新,解決當前燃煤電廠煤質(zhì)多變以及煤粉嚴重偏離設計值造成的制粉系統(tǒng)出力不足、 能耗高、 煤粉品質(zhì)差等問題。同時,對中速磨直吹式制粉系統(tǒng)開展相關研究。

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