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    中性解堵工作液開發(fā)與應(yīng)用

    2020-11-23 02:43:52孫海波陳小娟巨江濤
    石油化工應(yīng)用 2020年10期
    關(guān)鍵詞:堵塞物工作液螯合

    孫海波,陳小娟,張 倩,巨江濤

    (中國石油長慶油田分公司第五采油廠,陜西西安 710200)

    姬塬油田目前已經(jīng)達到年產(chǎn)原油300×104t,是長慶油田實現(xiàn)5 000×104t 目標的重要資源基礎(chǔ)[1]。姬塬油田自2004 年大規(guī)模開發(fā),近年來一定數(shù)量的油水井逐漸呈現(xiàn)地層堵塞現(xiàn)象,導(dǎo)致油井產(chǎn)量遞減快,地層能量損失嚴重,油水井增產(chǎn)穩(wěn)定壓力大[2]。針對儲層堵塞問題,常用酸化和重復(fù)壓裂進行解堵,姬塬油田油水井經(jīng)以上儲層改造手段起到較好的穩(wěn)產(chǎn)效果,其中酸化措施占比達到55 %以上[3]。從儲層保護和提高區(qū)域整體采收率角度來看,酸化解堵是最佳解決方案之一。2016年以來對油田環(huán)保作業(yè)提出了更高要求,關(guān)于酸化使用的酸液在運輸、配液、施工、殘酸返排過程中存在的安全與環(huán)保隱患屢屢出現(xiàn)[4,5]。針對以上難題,提出開發(fā)一種中性解堵工作液,以期望可以替代酸化作業(yè)的解堵液,降低了酸化解堵作業(yè)安全、環(huán)保風險,為增產(chǎn)作業(yè)提供一項環(huán)保解堵的新方向。

    1 實驗材料和儀器

    1.1 實驗材料

    氨基羧酸鹽、羥基羧酸鹽、有機磷酸鹽、滲透劑、增溶劑(均為自制),水樣、垢樣、天然巖心(均來自長慶油田采油五廠)。

    1.2 實驗儀器

    AFS-870 型酸化多功能巖心驅(qū)替儀(美國),D8 X-射線衍射儀(德國),ICS-5000 離子色譜,JSM6510掃描電子顯微鏡(日本),JHDG 地層動態(tài)結(jié)垢試驗儀,263A-1 電化學(xué)綜合測試系統(tǒng)。

    2 姬塬油田儲層堵塞分析

    姬塬油田耿19 區(qū)2003 年以300 m×300 m 正方形反九點投入注水開發(fā),主力層位為長2。平均孔隙度為13.3%,平均滲透率為4.4 mD。目前綜合含水為46.7%,地質(zhì)儲量采出程度為13.3 %。自2004 年開始進行注水開發(fā),隨著開發(fā)時間的延長,地層堵塞頻繁,堵塞井次逐年增多,且產(chǎn)能恢復(fù)率在60 %以下,措施效果逐年變差。室內(nèi)對姬塬油田儲層堵塞進行分析,明確堵塞因素,從而進行針對性開發(fā)解堵工作液。

    采用離子色譜儀對姬塬油田注入水和地層水進行水質(zhì)分析,結(jié)果(見表1)。

    注入水礦化度較低,成垢離子中硫酸根離子含量較高,含有一定量的碳酸氫根離子,礦化度在5.2 g/L。地層水中二價金屬離子含量較高,并含有一定量鋇鍶離子。

    根據(jù)油田水結(jié)垢趨勢預(yù)測標準(SY/T 0600-2009),室內(nèi)注入水和地層水分別按照0:100、10:90、20:80、30:70、40:60、50:50、60:40、70:30、80:20、90:10 和100:0 體積數(shù)混合均勻后,在75 ℃下恒溫測定結(jié)垢離子前后變化,實驗結(jié)果(見圖1)。

    表1 水樣水質(zhì)分析結(jié)果

    圖1 離子結(jié)垢預(yù)測結(jié)果

    從預(yù)測結(jié)果來看,注入水與對應(yīng)油井的地層水混合后,存在結(jié)垢現(xiàn)象,主要是硫酸鋇(鍶)垢,其次是碳酸鈣垢和硫酸鈣垢。當注入水和地層水混合比例為1:9時結(jié)垢量最小211.6 mg/L。隨注水周期延長,硫酸鹽垢結(jié)垢量將進一步加劇,當注入水和地層水混合比例為6:4 時結(jié)垢量最大。

    采用XRD 和能譜儀對油井垢樣進行分析,結(jié)果(見表2、表3)。表2、表3 結(jié)果顯示,垢樣主要成分是:碳酸鈣、硫酸鈣、硫鐵礦,含有少量硫酸鋇、硫酸鍶,垢樣表面混有黏土礦物。

    通過以上測試結(jié)果可知,堵塞物的垢樣成分復(fù)雜,一般酸液能起到一定的解堵效果,但仍有一定量的堵塞物無法解除,這也是儲層經(jīng)多次酸化后效果逐次降低的主要因素。由于儲層敏感性資料顯示存在一定堿敏,堿性工作液會對儲層帶來一定傷害,不利于儲層保護。鑒于酸液在運輸、配液、施工、殘酸返排過程中存在的安全、環(huán)保風險,室內(nèi)開發(fā)一種中性解堵工作液既可以解除儲層復(fù)雜堵塞物,同時減少酸液使用。

    表2 垢樣X-衍射分析結(jié)果表

    表3 垢樣成分的能譜分析結(jié)果

    3 中性解堵工作液開發(fā)

    3.1 工作液開發(fā)

    結(jié)合前期對姬塬油田水質(zhì)分析、離子結(jié)垢預(yù)測和垢樣測試結(jié)果,室內(nèi)有針對性的開發(fā)一種工作液進行解堵。該工作液應(yīng)具有解除碳酸鈣、硫酸鈣垢、硫垢及少量硫酸鋇垢能力。為了避免使用酸液,同時具有解堵性能,工作液中不能含有酸性物質(zhì),不能對金屬管柱嚴重腐蝕。工作液開發(fā)思路:螯合劑將堵塞物螯合、絡(luò)合,轉(zhuǎn)化為產(chǎn)生可以溶于水的、比成垢物質(zhì)本身更加穩(wěn)定的螯合物。增溶劑增加螯合劑的溶解度,增大溶垢質(zhì)量,提高溶垢效率。滲透劑使螯合劑快速滲透到堵塞物內(nèi)部,提高螯合劑與堵塞物接觸表面,從而加快反應(yīng)速度,減少反應(yīng)時間。

    室內(nèi)自制了三種性能優(yōu)良的螯合劑,分別為氨基羧酸鹽,羥基羧酸鹽,有機磷酸鹽,篩選了增溶劑和滲透劑,采用正交實驗考察材料對現(xiàn)場垢樣的解堵率,其中工作液為100 mL,堵塞物為10 g,反應(yīng)時間為12 h,反應(yīng)溫度為75 ℃,實驗結(jié)果(見表4、表5)。

    得出中性解堵工作液中各材料的最佳配比為E2、A2、C2、D2、B2,因此中性解堵工作液配方為15 %氨基羧酸鹽類+8 %羥基羧酸鹽+4 %有機磷酸鹽+1 %增溶劑+1 %滲透劑。

    合成中性解堵工作液采用pH 計測量溶液pH 值為7.8,自來水pH 值為7.21,中性解堵工作液與自來水pH 相當。

    3.2 工作液性能評價

    3.2.1 溶蝕性能 室內(nèi)配制好中性解堵工作液,對碳酸鈣、硫酸鈣、硫酸鋇、垢樣、巖心、黏土進行溶蝕,工作液100 mL,溶蝕對象為10 g,反應(yīng)時間為12 h,反應(yīng)溫度為75 ℃,不同物質(zhì)的溶蝕率結(jié)果(見圖2)。

    圖2 工作液對不同物質(zhì)的溶蝕能力測試

    結(jié)果顯示,12 h 以內(nèi)工作液對碳酸鈣、硫酸鈣、硫酸鋇和垢樣的溶蝕率隨時間增加而快速增加,12 h 后隨時間增加溶蝕率增加緩慢,其中12 h 時對碳酸鈣溶蝕率為63.2 %,對硫酸鈣溶蝕率為84.8 %、對硫酸鋇溶蝕率為12.9%、對垢樣溶蝕率為74.5%。工作液對巖屑和黏土溶蝕主要集中在前6 h,對巖屑溶蝕率為5.4 %、對黏土礦物溶蝕率29.4 %。說明工作液具有一定的解堵能力。

    表4 正交實驗表頭

    表5 正交實驗表L12(211)

    3.2.2 腐蝕性能 室內(nèi)參考《碎屑巖油藏注水水質(zhì)推薦指標及分析方法》(SY/T 5329-2012)行業(yè)標準,評價了中性解堵工作液在75 ℃下、30 d 條件下對J55 鋼片平均腐蝕速率為0.057 mm/a。其對管柱的腐蝕性能與注入水相當,因此該工作液注入地層后無需洗井、返排,可直接按生產(chǎn)流程正常投產(chǎn)。

    3.2.3 螯合性能 取中性解堵工作液與垢樣進行反應(yīng),測定工作液對垢樣溶解后釋放出來的金屬離子的螯合能力,實驗中測得螯合量通過前期滴定測試的標準圖版進行取值,可得到工作液在不同階段反應(yīng)時間下對金屬離子的螯合能力,實驗條件為工作液為100 mL、堵塞物為10 g、反應(yīng)溫度75 ℃,結(jié)果(見圖3)。

    圖3 結(jié)果顯示,工作液具有良好的螯合性能,與垢樣反應(yīng)12 h 時對金屬離子螯合總量達到373.4 mg/L,24 h 對金屬離子螯合總量達到503.7 mg/L,利于工作液解除堵塞物后抑制二次沉淀對儲層堵塞。

    3.2.4 巖心流動性能 巖心流動性能是在室內(nèi)采用高溫高壓巖心流動儀,通過巖心靜態(tài)傷害實驗進一步評價了中性解堵工作液對儲層的適應(yīng)性。實驗用巖心為姬塬油田延長組儲層巖心,實驗溫度為75 ℃,實驗程序:正向飽和地層水→正向驅(qū)煤油測得滲透率K1→反向驅(qū)中性解堵工作液2 PV,保持12 h→正向驅(qū)煤油測得滲透率K2,求出傷害率(1-K2/K1),實驗結(jié)果(見表6)。表6 結(jié)果顯示,在75 ℃條件下中性解堵工作液對儲層巖心傷害率為1.2 %,工作液進入儲層后對儲層巖心傷害率極低,不會對儲層帶來較大負面?zhèn)?,說明工作液對儲層具有較好的適應(yīng)性。

    4 施工方式

    由于中性解堵工作液對生產(chǎn)管柱腐蝕速率極低,根據(jù)室內(nèi)解堵參數(shù)及現(xiàn)場生產(chǎn)實際情況,該工作液注入可分為兩種施工方式:

    施工方式一:(1)更換施工管串;(2)通過水泥泵車將中性解堵工作液由油管注入(施工壓力在25 MPa 以內(nèi));(3)靜止浸泡24 h~48 h 后;(4)更換生產(chǎn)管串,轉(zhuǎn)正常生產(chǎn)流程。

    施工方式二:(1)不更換施工管串,僅取出生產(chǎn)泵掛;(2)通過水泥泵車(緩慢)將中性解堵工作液由油套環(huán)空注入(施工壓力在5 MPa 以內(nèi));(3)靜止浸泡24 h~72 h 后;(4)直接轉(zhuǎn)正常生產(chǎn)流程。

    5 現(xiàn)場應(yīng)用

    該技術(shù)在姬塬油田現(xiàn)場應(yīng)用34 口井,根據(jù)儲層厚度和堵塞狀況,平均單井設(shè)計工作液22 m3,施工排量450 L/min~500 L/min,關(guān)井反應(yīng)24 h,施工全過程無酸性氣體產(chǎn)生,施工順利,采出液(返排液)pH 為7.32 呈中性,直接投產(chǎn)完井。措施后平均日增油1.4 t,單井日增油同比酸化措施提高了53.3 %,取得了較好的增產(chǎn)效果。其中X36-65 為底水油藏一口采油井,措施后產(chǎn)液量達到預(yù)期目標,含水率得到較好的控制,對比井含水率上升明顯(見表7)。經(jīng)分析認為由于中性解堵工作液對儲層基質(zhì)的溶蝕率極低,主要針對無機堵塞物的解除,防止底水油藏基質(zhì)過度溶蝕引起底水快速上升,該技術(shù)特點適應(yīng)于底水油藏解堵作業(yè)。

    6 結(jié)論

    (1)通過姬塬油田堵塞因素分析,確定堵塞物成分為中性解堵工作液開發(fā)提高明顯方向。

    表6 中性解堵工作液對儲層巖心流動實驗結(jié)果

    表7 實驗井效果統(tǒng)計

    (2)研發(fā)出一種中性解堵工作液產(chǎn)品,工作液pH為7.8 呈中性、對管柱腐蝕速率極低,對金屬離子具有較強的螯合性能,減少二次沉淀產(chǎn)生,對姬塬油田垢樣12 h 溶蝕率為74.5 %,對儲層巖心傷害率為1.2 %,儲層適應(yīng)性好。

    (3)該工作液應(yīng)用34 口井,措施后平均日增油達到1.4 t,同比酸化措施提高了53.3 %,較好解除了儲層堵塞,達到中性解堵目的。

    (4)中性解堵工作液成功應(yīng)用降低了解堵作業(yè)安全、環(huán)保風險,同時為底水油藏解堵難題提供了一項新途徑。

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