大慶油田有限責任公司第一采油廠規(guī)劃設計研究所
注入水具有驅(qū)替原油和補充地層能量的雙重作用,油田通過注水保持壓力是確保油田長期穩(wěn)產(chǎn)、提高油田開發(fā)效果的基本措施。注水水質(zhì)是油田注水的重要指標,是影響注水效果和成本的重要因素。較好的注入水質(zhì)既能實現(xiàn)注采平衡、保持地層壓力,又不會對儲層滲流物性及其非均質(zhì)性產(chǎn)生較大影響,可提高油層水驅(qū)效率及石油儲量動用程度,獲得較好的開發(fā)效果。
大慶油田某廠以保障油田原油穩(wěn)產(chǎn)為目標,在技術(shù)上,通過改造、技術(shù)創(chuàng)新等手段保證含油污水處理系統(tǒng)的有效運行;在管理上,通過采取節(jié)點控制方法、細化管理制度等措施,切實提升水質(zhì)達標率。
大慶油田某廠各類污水站58 座,滿足“20.20.5”標準的主要有三種處理工藝:①兩級沉降+一級過濾;②緩沖沉降+氣浮裝置+一級過濾;③自然沉降+氣浮沉降+一級過濾。滿足“5.5.2”標準的主要有兩級沉降+多級過濾、來水緩沖+兩級過濾兩種處理工藝。原水處理設計規(guī)模為96.6×104m3/d,負荷率66.8%,深度水處理設計規(guī)模為59.9×104m3/d,負荷率64.0%,設計總能力能夠滿足生產(chǎn)需求。
某廠采出水量64.5×104m3/d,其中水驅(qū)產(chǎn)水35.8×104m3/d,占55.4%;聚驅(qū)產(chǎn)水18.75×104m3/d,占29.1%;三元驅(qū)產(chǎn)水9.98×104m3/d,占15.4%。采聚濃度逐年上升,2019 年污水站來液含聚質(zhì)量濃度375 mg/L(圖1)。自2016 年開展水質(zhì)專項治理后效果顯著,截至2019 年第四季度,污水站雙指標合格站34座,合格率90.43%,與2016年第四季度對比提高20個百分點。
圖1 2010—2019年污水站含聚濃度變化曲線Fig.1 Polymer concentration change curve of sewage station from 2010 to 2019
隨著三采區(qū)塊的工業(yè)化推廣,水驅(qū)區(qū)塊采出液含聚濃度上升,最高平均含聚質(zhì)量濃度達到324 mg/L,相同含聚濃度下,水驅(qū)采出液黏度與聚驅(qū)接近,處理難度接近于聚驅(qū)[1-3]。解決措施可從以下兩方面入手:
(1)水驅(qū)污水站能力恢復。針對水驅(qū)污水站有效處理能力下降的問題,按照聚驅(qū)設計指標對9座水驅(qū)污水站進行工藝改造,增加沉降罐容積,延長沉降時間;增加過濾罐數(shù)量,調(diào)整級配、過濾參數(shù)。
(2)普深合一污水站工藝完善。針對普深合一污水站在建設時工藝不完善問題,對3座普深合一站進行改造,增加過濾及沉降工藝。
對于抗鹽聚合物驅(qū),該廠目前正注區(qū)塊2 個,地面處理工藝按照高濃度聚合物驅(qū)設計,A 區(qū)塊2019 年12 月注聚,井口見劑濃度為本底濃度;B區(qū)塊見劑濃度540 mg/L,采出液處理達標困難。
對于三元復合驅(qū),該廠目前4個區(qū)塊經(jīng)歷見劑高峰期,由于三元驅(qū)采出液成分較為復雜,當區(qū)塊見劑高峰期時,采出液處理達標困難,詳見表1。
解決措施可從以下幾方面入手:
(1)開展現(xiàn)場試驗研究攻關(guān)[4],優(yōu)化運行參數(shù)。2019 年,針對抗鹽區(qū)塊采出液處理困難問題,開展了三相分離器延長沉降時間、沉降段去除率對比、沉降段加藥效果對比三項試驗,但均未見明顯效果,將開展沉降段氣浮工藝效果評價。
(2)加大藥劑篩選力度,提高水質(zhì)指標。2019年4 月,通過室內(nèi)篩選160 余種破乳劑,優(yōu)選出兩種類型超支化聚醚型破乳劑,下一步將開展現(xiàn)場試驗;下一步將從高效處理水質(zhì)的角度技術(shù)攻關(guān),去除破乳液中抗鹽聚合物,優(yōu)選出一種凈水絮凝劑,能夠?qū)⒖果}聚合物析出絮凝,保證處理后水質(zhì)達標。
表1 抗鹽聚合物驅(qū)和三元復合驅(qū)處理系統(tǒng)達標情況統(tǒng)計Tab.1 Standard reaching condition statistics of anti-salt polymers and ASP flooding treatment system
(3)優(yōu)化集輸系統(tǒng)運行參數(shù)。對F脫水站進行摻水優(yōu)化,合理控制分離器液位,不同采出階段,根據(jù)外輸指標變化情況進行液面調(diào)整試驗。當見劑上升期液面為3.2 m,見劑高峰期液面為3.35 m時,油水分離效果最優(yōu);調(diào)整沉降罐收油周期,根據(jù)不同階段污水含油量變化,摸索沉降罐最佳收油周期。優(yōu)化結(jié)果是收油周期由開發(fā)初期的10 天逐漸縮短為3天,見劑上升期至高峰期由12 h調(diào)整為連續(xù)收油,外輸污水含油量明顯下降。
(4)強化生產(chǎn)節(jié)點管理,提高水質(zhì)合格率。水質(zhì)管理主要在于參數(shù)控制,突出精細管理,改善外輸水質(zhì)?!叭ㄒ豢亍弊ナ沼?,綜合考慮季節(jié)、工藝等因素,采用“梯次收油法、提溫收油法、個性收油法”,有效控制油厚;“三調(diào)一精”抓反洗,根據(jù)來水水質(zhì)、處理量變化,動態(tài)調(diào)整反沖洗“時間、強度、周期”三項參數(shù),實現(xiàn)精細化管理;“三優(yōu)一?!弊ゼ铀?,重點做好“加藥點、加藥比、配伍性”三項優(yōu)化工作,保證化學藥劑的投加效果;“三位一體”抓設備,污水站容器清淤、濾罐維修、設備修保,廠礦隊一體化聯(lián)動運行,恢復設備運行能力及處理效果;“三定一準”抓化驗,化驗管理做到“定點、定量、定責”,確保數(shù)據(jù)及時準確,為水處理分析定策提供依據(jù)。
(5)優(yōu)選污水站沉降工藝,探索最佳收油方式。G 污水站開展序批連續(xù)流對比試驗,試驗結(jié)果:連續(xù)流平均含油去除率25.83%,含懸去除率26.52%;序批平均含油去除率22.10%,含懸去除率18.10%。F 污水站開展序批連續(xù)流對比試驗[5],試驗結(jié)果:運行連續(xù)流平均含油去除率77.4%,含懸去除率40.9%;運行序批平均含油去除率90.1%,含懸去除率39.2%,沉降段序批含油去除率高于連續(xù)流12.75%,懸浮物去除效果差異不大。F污水站開展浮動收油效果評價,運行序批沉降浮動收油最佳時間為沉降罐出水收油8 h,收油效果較好。
區(qū)塊開發(fā)間隔較短,深度水調(diào)水調(diào)整難度大。聚驅(qū)、三元驅(qū)投入開發(fā)面積逐年增加[6-7],從2013年開始,每年開發(fā)1~3個區(qū)塊。三采注入階段,小井距注入時間5 年,大井距注入時間8 年左右,相鄰區(qū)塊投注時間密集,難以滿足深度水需求。
“十四五”期間共安排7 個產(chǎn)能區(qū)塊(表2),深度水缺水矛盾更加突出。G 區(qū)斷東、C 區(qū)斷西、E 區(qū)以及J 區(qū)東部變成缺水重災區(qū),全廠三采深度水原水欠缺量最大達到7.01×104m3/d。
表2 “十四五”期間三次采油開發(fā)基礎(chǔ)信息統(tǒng)計Tab.2 Statistics of basic information on EOR development during the 14th Five-Year Plan period
解決措施包括以下幾方面:
(1)低含劑污水調(diào)入水驅(qū)系統(tǒng)處理,增加深度水水源。在需求上,及時將三采后續(xù)水驅(qū)井網(wǎng)注入水質(zhì)調(diào)整為普通水,減少深度水用量;在供給上,優(yōu)先調(diào)用未含聚或低含聚的三采污水進行深度處理[8],增加深度處理水源。
(2)探索含聚污水深度處理技術(shù)[9],滿足深度水需求?,F(xiàn)場試驗擬采用工藝:“兩級沉降+微生物處理+三級過濾”、“兩級沉降+微生物+旋流氣浮+三級過濾”;室內(nèi)試驗核心工藝:“微生物處理+三級過濾”。室內(nèi)試驗開展了微生物反應器停留時間、營養(yǎng)劑添加量、回流比及三級過濾參數(shù)的試驗,可實現(xiàn)兩項指標去除率98%以上,處理效果較好。
(3)加快三元水回注試驗研究攻關(guān)[10]。F 區(qū)三元污水回注試驗已經(jīng)取得階段性成果,三元污水對注入質(zhì)量、體系性能、注入能力等影響均在合理范圍內(nèi)。但D區(qū)強堿后續(xù)保護段塞稀釋污水改為三元污水后,黏損由19%升高至70%,需要繼續(xù)開展后續(xù)保護段塞階段聚合物類型優(yōu)選研究,以解決三元污水調(diào)配困難問題。
(4)開展三采注采結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整攻關(guān)。針對“十四五”期間深度水原水不足問題,地質(zhì)與地面聯(lián)合開展優(yōu)化研究,地質(zhì)提供相應優(yōu)化原則,指導地面進行相應建設。
該廠主要廢棄物有固廢和液廢兩大類,對水質(zhì)影響較大的主要是洗井污水、站所清淤兩項廢棄物。洗井廢水產(chǎn)生量大,缺少處理手段,直接進入系統(tǒng)影響生產(chǎn)運行;站所清淤較為集中,夏季產(chǎn)生量較大,受接收能力限制,導致清淤作業(yè)不及時,影響站庫處理指標。
該廠堅持“分類緩存、定向排放、專業(yè)處理”工作思路,強力推進廢棄物管控。
解決措施包括以下兩方面:
(1)提高洗井水源頭處理能力。廠內(nèi)立項對7座污油點進行改造,新建7套污水預處理裝置,改造后新增處理能力360 m3/h(圖2),目前某油礦污油點已經(jīng)改造完成,處理后含油、懸浮物能達到“雙200”指標要求。
圖2 預處理設備現(xiàn)場處理Fig.2 Field treatment of preprocessing equipment
(2)加大減量化清淤力度。該廠自2016 年引進減量化清淤技術(shù),目前有7 套減量化處理裝置,極大地提高了清淤效率,清淤廢棄物產(chǎn)生量每年平均減少48%,4 年累計減量化清淤18.67×104m3,保障全廠容器及時清淤。經(jīng)處理后指標低于“雙200”指標,硫化物含量低于2 mg/L,4年累計節(jié)省處理費用3 692.2萬元。
(1)三采采出液處理難度較大,需加強轉(zhuǎn)油放水站放水指標控制,強化藥劑篩選研究,精細污水站節(jié)點管理,有序?qū)嵤┩七M治理措施。
(2)三采區(qū)塊開發(fā)密集,導致深度水需求量較大,區(qū)域平衡較為困難,需加強科研技術(shù)攻關(guān),優(yōu)化三采結(jié)構(gòu)調(diào)整。
(3)切斷外來污染源干擾,減少源頭污染物的產(chǎn)生量,堅持“分類緩存、定向排放、專業(yè)處理”技術(shù)思路。