李中海 李濤 岳磊
摘?要: 火力發(fā)電廠(chǎng)的廠(chǎng)用電率是衡量發(fā)電機(jī)組性能的主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)之一。降低發(fā)電成本,提高經(jīng)濟(jì)企業(yè)效益是企業(yè)長(zhǎng)期的目標(biāo)。降低廠(chǎng)用電率,可以降低發(fā)電成本?;鹆Πl(fā)電機(jī)組的主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)有發(fā)電量、供電煤耗和廠(chǎng)用電率。這些指標(biāo)之間都是相互聯(lián)系相互影響。如何有效統(tǒng)籌調(diào)整生產(chǎn)運(yùn)行工況成為火電廠(chǎng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的重要內(nèi)容。
關(guān)鍵詞: 熱電聯(lián)供電廠(chǎng);經(jīng)濟(jì)運(yùn)行
【中圖分類(lèi)號(hào)】TK229.66?【文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼】A?【文章編號(hào)】1674-3733(2020)22-0163-01
引言:電冶分公司現(xiàn)有三臺(tái)循環(huán)流化床鍋爐(130t/h*1+150t/h*2),四臺(tái)汽輪發(fā)電機(jī)組,其中包括3×25MW和1×0.6MW機(jī)組,總裝機(jī)容量81MW。兩條供熱管道,其中:西部供熱管道直徑630mm,設(shè)計(jì)供汽能力160t/h,最大供汽能力200t/h,供汽壓力1.6MPa。南部供熱管道直徑350mm,設(shè)計(jì)供汽能力30t/h,供汽壓力0.8MPa,年發(fā)供電約5億kwh、供汽60多萬(wàn)噸。據(jù)電冶分公司近幾年機(jī)組指標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)看,廠(chǎng)用電率在15%左右,相對(duì)較高。如何統(tǒng)籌調(diào)整優(yōu)化降低廠(chǎng)用電率成為扭虧的重要因素,為此決定立項(xiàng)進(jìn)行研究?jī)?yōu)化。
1?分析運(yùn)行中存在的問(wèn)題
廠(chǎng)用電耗主要是由廠(chǎng)用電動(dòng)機(jī)所消耗的,特別是6kv的電動(dòng)機(jī)。廠(chǎng)用電主要消耗在經(jīng)常連續(xù)運(yùn)行的鍋爐及汽輪機(jī)系統(tǒng)的6kv輔機(jī)上。風(fēng)煙、燃料加工制備、超低排放系統(tǒng)、循環(huán)水三大輔助系統(tǒng)的設(shè)備用電量占全部廠(chǎng)用電量的70%左右,如果每種設(shè)備的選型使用、運(yùn)行方式調(diào)配合理,對(duì)廠(chǎng)用電的消耗就能夠降低,機(jī)組的綜合廠(chǎng)用電率也會(huì)下降。因此,挖掘高壓輔機(jī)節(jié)電潛力,減少風(fēng)煙、燃料加工制備、超低排放系統(tǒng)、循環(huán)水四大系統(tǒng)輔機(jī)耗電量,是降低機(jī)組廠(chǎng)用電率的關(guān)鍵。
2?項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
2.1?鍋爐系統(tǒng)
2.1.1?引風(fēng)機(jī)變頻改造
鍋爐系統(tǒng)主要耗電的電動(dòng)機(jī)包括引、送風(fēng)機(jī)。一方面,對(duì)兩臺(tái)引風(fēng)機(jī)實(shí)施變頻調(diào)節(jié)改造(#5、#6引風(fēng)機(jī)為變頻調(diào)節(jié)),變頻器調(diào)速范圍廣、調(diào)整特性曲線(xiàn)平滑,可以實(shí)現(xiàn)連續(xù)平穩(wěn)的調(diào)速,可以獲得其它調(diào)速方式無(wú)法比擬的節(jié)能效果。另一方面從引風(fēng)機(jī)的運(yùn)行方式著手,鍋爐正常運(yùn)行時(shí),一臺(tái)送風(fēng)機(jī)兩臺(tái)引風(fēng)機(jī)同時(shí)運(yùn)行,司爐根據(jù)鍋爐運(yùn)行參數(shù)及時(shí)調(diào)整引風(fēng)機(jī)的風(fēng)量,在停爐只開(kāi)啟一臺(tái)引風(fēng)機(jī),沒(méi)有檢修工作時(shí)及時(shí)關(guān)閉引風(fēng)機(jī)運(yùn)行,減少耗電量。
2.1.2?治理空氣預(yù)熱器漏風(fēng)、堵塞問(wèn)題
空氣預(yù)熱器漏風(fēng)和堵塞情況較嚴(yán)重,經(jīng)過(guò)檢查,發(fā)現(xiàn)#3爐下層北側(cè)兩個(gè)管箱漏風(fēng)嚴(yán)重(約600根),且積灰堵塞較多(約500根),使煙道阻力增加,漏風(fēng)增大,鍋爐在正常的氧量下運(yùn)行引風(fēng)機(jī)耗電量會(huì)大幅增加。因此,經(jīng)研究決定實(shí)施以下內(nèi)容:①利用高壓水槍對(duì)空氣預(yù)熱器堵塞的管子進(jìn)行沖洗疏通;②對(duì)漏風(fēng)的管箱進(jìn)行更換及密封,實(shí)施后通過(guò)空氣預(yù)熱器漏風(fēng)試驗(yàn)檢測(cè)密封效果。
2.1.3?降低飛灰含碳量,減少電除塵用電量
一是入爐煤顆粒度管控。對(duì)燃料而言,粒徑減小,粒子數(shù)增加,總表面積增加碳粒燃燒速度加快,燃盡時(shí)間縮短,但如果細(xì)顆粒過(guò)小,大量的未燃盡的細(xì)小顆粒被迅速帶出爐膛,造成稀相區(qū)燃燒份額增加,改變爐內(nèi)的吸熱分配,同時(shí)也增大了飛灰含碳量; 顆粒太大,總表面積小,煤粒的擴(kuò)散阻力大,導(dǎo)致反應(yīng)面積小,增加了顆粒燃盡的時(shí)間,降低了燃燒效率,同時(shí)粒徑過(guò)大會(huì)使局部流化不良,造成局部床溫升高,易發(fā)生床內(nèi)結(jié)焦,排渣困難,并且會(huì)增加受熱面的磨損面積和加快磨損速度。根據(jù)鍋爐運(yùn)行情況,對(duì)3臺(tái)鍋爐入爐煤顆粒度進(jìn)行管控,10mm以上不超8%。二是爐膛負(fù)壓的調(diào)整。鍋爐爐膛負(fù)壓保持太小,燃燒煙氣進(jìn)入高溫旋風(fēng)分離器后離心力下降,進(jìn)入煙道的碳粒增多,飛灰可燃物增大。但負(fù)壓保持太大,煙氣進(jìn)入高溫旋風(fēng)分離器后離心力增大,進(jìn)入煙道的顆粒減少,但尾部受熱面磨損增加。經(jīng)實(shí)踐,綜合考慮煙速的分離及尾部受熱面的磨損情況,將負(fù)壓保持在- 50 ~ + 50 Pa 效果最好。三是對(duì)于循環(huán)流化床來(lái)說(shuō),從有利于燃燒的角度看,提高床溫是有益的。因?yàn)殡m然流化床具備低溫強(qiáng)化燃燒的特點(diǎn),但床層中煤粒揮發(fā)物的析出和碳粒的反應(yīng)速率隨床溫的增加而增大,碳粒的燃盡時(shí)間隨著床溫的上升而縮短,所以提高燃燒溫度可縮短燃盡時(shí)間,從而降低飛灰含碳量含量。但是過(guò)高的床溫會(huì)導(dǎo)致?tīng)t床結(jié)焦,并且也不利于機(jī)組長(zhǎng)周期運(yùn)行,此將床溫控制在950-980℃效果最佳。
2.2?超低排放系統(tǒng)
2.2.1?DCS系統(tǒng)多點(diǎn)融合
電冶分公司已有6套DCS系統(tǒng),煙氣超低排放項(xiàng)目改造后,也采用DCS控制系統(tǒng),本項(xiàng)目電氣部分?jǐn)M定對(duì)原有鍋爐DCS控制系統(tǒng)與SCR與SNCR控制系統(tǒng)進(jìn)行多點(diǎn)融合。該項(xiàng)目電氣部分的研究應(yīng)用使各控制點(diǎn)的系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng),使鍋爐操作調(diào)整和環(huán)保數(shù)據(jù)處理能夠在多個(gè)操作站點(diǎn)進(jìn)行,人員配置更靈活,提高了系統(tǒng)安全性、穩(wěn)定性、可靠性,并提高運(yùn)行效率,節(jié)約用電量,降低生產(chǎn)的成本。
2.2.2?降低脫硫循環(huán)泵運(yùn)行臺(tái)次
通過(guò)一系列措施的應(yīng)用,優(yōu)化系統(tǒng)操作及運(yùn)行方式,在每臺(tái)爐只投用2臺(tái)漿液循環(huán)泵的情況下保證了煙氣脫硫效率,鍋爐煙氣排放數(shù)據(jù)符合環(huán)保數(shù)據(jù)合格標(biāo)準(zhǔn)。每臺(tái)爐減少一臺(tái)循環(huán)泵運(yùn)行。
2.3?汽輪機(jī)系統(tǒng)
2.3.1?優(yōu)化循環(huán)泵運(yùn)行方式
加強(qiáng)對(duì)循環(huán)水運(yùn)行方式的管理,優(yōu)化循環(huán)水泵節(jié)電運(yùn)行方式,保持機(jī)組循環(huán)水最佳開(kāi)度,提高循環(huán)水的重復(fù)利用率,并根據(jù)季節(jié)水溫變化與負(fù)荷的變化情況,及時(shí)調(diào)整循環(huán)水進(jìn)水門(mén)開(kāi)度,減少電動(dòng)循環(huán)水泵長(zhǎng)期運(yùn)行。為降低循環(huán)水泵電耗,根據(jù)實(shí)際情況,在環(huán)境溫度較低時(shí)(冬季,春秋季的晚上等),運(yùn)行一臺(tái)循泵來(lái)滿(mǎn)足凝汽器冷卻水和真空的要求,從而降低廠(chǎng)用電的消耗。
2.3.2?優(yōu)化給水泵運(yùn)行方式
對(duì)于汽輪機(jī)系統(tǒng)功率最大的電動(dòng)機(jī)—給水泵的耗電率也是非常高的。給水泵調(diào)速系統(tǒng)調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速以控制給水壓力,由給水管道上裝設(shè)的調(diào)節(jié)門(mén)開(kāi)度控制給水流量。實(shí)際運(yùn)行中,在負(fù)荷一定時(shí),通過(guò)調(diào)節(jié)給水調(diào)節(jié)門(mén)調(diào)整汽包水位,同時(shí),通過(guò)DCS控制調(diào)節(jié)系統(tǒng)可將調(diào)節(jié)門(mén)投入自動(dòng)運(yùn)行,在負(fù)荷改變時(shí),及時(shí)調(diào)整給水調(diào)門(mén)開(kāi)度,避免出現(xiàn)“大馬拉小車(chē)”的現(xiàn)象。
3?項(xiàng)目實(shí)施效果
項(xiàng)目的實(shí)施,極大提高了電冶分公司機(jī)組運(yùn)行效率,同時(shí)提高鍋爐運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性,減少了廠(chǎng)用電量。廠(chǎng)用電率從15.1%降至14.5%。2019年上半年減少?gòu)S用電量=27115*0.6%=162.7萬(wàn)kwh。該項(xiàng)目的成功實(shí)施對(duì)于同類(lèi)小型熱電聯(lián)供電廠(chǎng)降低廠(chǎng)用電率具有一定指導(dǎo)意義。