肖軍華
(湖南東港銻品有限公司,湖南 東安 425900)
在銻反射爐除砷精煉過程中,通常采用加片堿鼓風(fēng)精煉的方法脫砷,同時脫除硫和鐵,以獲得合格的精銻產(chǎn)品。銻在鼓風(fēng)精煉過程中排出砷堿渣,砷堿渣主要組分有:亞銻酸鈉、砷酸鈉、碳酸鈉,并含有少量的硫酸鈉、鐵的化合物、夾帶的金屬銻,以及一些在高溫熔融狀態(tài)下被腐蝕的耐火材料等機(jī)械混合雜質(zhì)[1~3]。在當(dāng)前銻市場一直處于持續(xù)低迷狀態(tài)的大背景下,原料采購成本和生產(chǎn)加工成本升高,冶煉加工利潤空間不斷萎縮,砷堿渣中銻金屬計價系數(shù)不斷下調(diào),砷堿渣外銷潛在較大的虧損風(fēng)險。為此,將砷堿渣利用原有的銻反射爐處理加工成粗銻,實(shí)現(xiàn)銻價值的最大化,而在采用銻反射爐處理砷堿渣時,由于爐體結(jié)構(gòu)設(shè)計不合理、工藝參數(shù)控制不嚴(yán)謹(jǐn)、作業(yè)過程方法不規(guī)范,均可能導(dǎo)致處理之后的渣含銻偏高,渣含銻高達(dá)5.48%,造成銻回收率指標(biāo)偏低和生產(chǎn)加工經(jīng)濟(jì)效益不理想的問題。
某銻冶煉企業(yè)砷堿渣近400 t,含銻27.30%,為研究選擇最佳參數(shù),前后分兩批進(jìn)行對比研究,分別投入砷堿渣銻金屬量171.067 t和171.015 t,前后投入的銻金屬量相差52 kg,重量相差較小,重量對指標(biāo)的影響可以忽略。
為減少筑爐成本,利用現(xiàn)有的銻反射爐處理砷堿渣,因爐膛面積18 m2相對較大,生產(chǎn)銻錠時每爐批可以生產(chǎn)銻錠50 t左右,在處理砷堿渣時冶煉時間相對較長;耙渣口高度在渣線以下100~150 mm,寬度300~400 mm,高銻液位適合渣量少,每爐批產(chǎn)量高;加料斗口直徑Φ250 mm左右,前后分布兩個加料口,適合加細(xì)小顆粒和粉末狀物料;出銻包孔徑Φ50 mm左右,孔徑較小,適合純銻液均勻作業(yè)等。
改進(jìn)措施:(1)經(jīng)過對加工過程時間的統(tǒng)計,影響冶煉時間的主要因素是加料和耙渣,為縮短砷堿渣冶煉時間,改變耙渣方式,將原來的耙干渣改為放渣;同時,將耙渣口的高度適當(dāng)降低,降低至渣線以下300~350 mm,寬度350~450 mm,用耐沖刷、耐高溫的特制耐火磚砌筑,降低耙渣口位置適合渣量多、銻液少,適時清理堵磚放渣;(2)將靠高溫區(qū)域的加料斗口直徑加大至Φ350 mm左右,去掉靠爐尾后側(cè)的加料口,緊留下靠高溫區(qū)爐前側(cè)的加料口,便于添加固體顆粒砷堿渣,縮短加料時間;(3)因銻液含銻純度相對精銻偏低、雜質(zhì)相對較多,出銻過程降溫速度較快,出銻包孔徑加大至Φ60 mm左右,且將孔徑與銻包儲液位置的距離縮短50 mm左右,在出銻作業(yè)過程中可以用堵液工具根據(jù)銻液流量大小選擇使用,確保出爐作業(yè)正常。
在工藝參數(shù)選擇中,按照銻反射爐除砷作業(yè)控制各工藝參數(shù),將爐膛溫度控制在650~800℃,使用量程為1 600℃的熱電偶定時測量,確保爐溫波動不大;引風(fēng)機(jī)頻率穩(wěn)定控制在35~40 Hz,確保運(yùn)行過程中通風(fēng)順暢,在鼓風(fēng)量增大時適當(dāng)增大引風(fēng)量,形成明顯的爐內(nèi)負(fù)壓狀態(tài);用鼓風(fēng)管插入爐內(nèi),設(shè)置鼓風(fēng)壓力2~3.5 MPa,鼓風(fēng)間隔時間根據(jù)加入的堿重量計算,輔助升溫,并鼓動堿渣,促進(jìn)熔化。
改進(jìn)措施:(1)為使砷堿渣能夠全部熔化,并成為液態(tài),便于銻液的沉降,將爐膛溫度提升到1 100~1 300℃,每小時在靠近火膛側(cè)工作門處測量爐溫1次,確保在熔料階段和還原階段爐內(nèi)處于高溫狀態(tài);(2)引風(fēng)機(jī)頻率根據(jù)爐內(nèi)負(fù)壓狀況微調(diào),頻率控制在35~45 Hz,每間隔8 h清理1次爐尾部通風(fēng)管連接處,防止堵塞,確保爐內(nèi)微負(fù)壓狀態(tài);(3)在可能影響爐內(nèi)溫度升溫慢的情況時,在靠前側(cè)工作門向爐內(nèi)砷堿渣插鼓風(fēng)管鼓風(fēng)方式輔助升溫,控制鼓風(fēng)壓力3~4.5 MPa,鼓風(fēng)時間以渣熔化情況適當(dāng)調(diào)整;(4)為加快砷堿渣的還原熔化,在加砷堿渣時配入還原煤,配入量按照砷堿渣重量的1/4計算,在確保效果的同時,減少還原煤的消耗;(5)脈動除塵器的清灰周期縮短1~3 min,輸灰周期由24 h縮短至16 h,確保通風(fēng)系統(tǒng)正常。
在加料階段,采取爐內(nèi)物料一邊熔化一邊加料的方式,且從爐頂加料口和兩側(cè)工作門分別同時加料作業(yè),縮短加料時間,但造成爐內(nèi)熔融渣和銻液飛濺,存在一定的安全風(fēng)險;加料完畢之后集中配加還原煤,還原煤與砷堿渣未進(jìn)行充分接觸,造成浪費(fèi),且容易造成結(jié)爐,每爐批的生產(chǎn)時間延長。
改進(jìn)措施:(1)加料前使用鋼耙插入爐底,試探爐底渣料是否已經(jīng)完全熔化,避免因爐底料未燒熔而產(chǎn)生板結(jié),導(dǎo)致整體的熔料時間延長,用工具試探觀察爐底熔料情況;(2)在加砷堿渣前先配加還原煤150~200 kg,剩余配加量在加砷堿渣時同時加入,原則上為3~4鏟砷堿渣配1鏟還原煤,確保還原煤與砷堿渣攪拌均勻并充分接觸;(3)在加砷堿渣前應(yīng)首先選擇不少于800~1 000 kg的細(xì)小粒徑,粒徑不大于50 mm,或粉末狀的砷堿渣,或明顯含銻高的細(xì)小砷堿渣,使?fàn)t內(nèi)銻液量盡可能地多,如有較粗粒徑砷堿渣應(yīng)進(jìn)行破碎后再加入,如有濕砷堿渣應(yīng)在砷堿渣堆成小山堆后再加;(4)配加砷堿渣的過程中要求反射爐周邊嚴(yán)禁無關(guān)人員,暫停與加料無關(guān)的其它作業(yè),看火作業(yè)人員和配料作業(yè)人員要形成上下聯(lián)動,時刻注意加料作業(yè)安全。
在對含銻品位相近的砷堿渣進(jìn)行對比生產(chǎn)實(shí)踐中,經(jīng)過對銻反射爐爐體結(jié)構(gòu)的改進(jìn)、工藝參數(shù)的優(yōu)化和作業(yè)流程的優(yōu)化,進(jìn)一步縮短了銻反射爐處理砷堿渣冶煉時間、降低了輔材單耗、降低了生產(chǎn)加工成本,渣含銻指標(biāo)降低至0.68%,銻回收率改進(jìn)后比改進(jìn)前提高了10.94%,具體指標(biāo)詳見表1。
表1 改進(jìn)前后銻回收率指標(biāo)對比
從表1可知,銻回收率提高了10.94%,銻回收率指標(biāo)提高的主要原因是砷堿渣經(jīng)過優(yōu)化改進(jìn)加工方式之后,使得渣含銻指標(biāo)大幅下降,降低了4.8%,且砷堿渣含銻偏低、渣量大,通過控制渣含銻關(guān)鍵指標(biāo),能夠有效提升銻回收率指標(biāo)。
從表1可知,銻回收率提高的直接體現(xiàn)是粗銻和次氧的含銻量增加,在投入幾乎同等銻金屬量的砷堿渣,經(jīng)過優(yōu)化改進(jìn)加工方式之后的粗銻和次氧含銻量相比分別增加了8.427 t和10.229 t,分別占總投入的銻金屬量4.92%和5.98%。
按銻錠不含稅價34 495元/t測算,砷堿渣直接外銷的不含稅銷售收入為177.03萬元。經(jīng)優(yōu)化工藝,提升銻回收率指標(biāo),粗銻品位提升,銻量增加,銻計價系數(shù)提高,外銷的不含稅銷售收入為416.70萬元;比直接外銷增加收入239.67萬元,減去處理砷堿渣后的委外處置成本為77.60萬元,比改進(jìn)前增加收入51.64萬元。
盡管收塵裝置采用的是脈沖布袋除塵器,實(shí)現(xiàn)自動清灰和輸灰,工藝過程中的加料斗口、出銻口和工作門等關(guān)鍵點(diǎn)都設(shè)置了崗位收塵裝置,但仍要關(guān)注工藝過程中各節(jié)點(diǎn)的跑冒滴漏問題,加強(qiáng)工藝操作收塵系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù),防止因管道堵塞或設(shè)備故障導(dǎo)致生產(chǎn)系統(tǒng)正壓運(yùn)行產(chǎn)生作業(yè)場所揚(yáng)塵,在造成金屬量損失的同時產(chǎn)生了職業(yè)危害風(fēng)險。通過銻反射爐爐體結(jié)構(gòu)的改進(jìn)、工藝參數(shù)的優(yōu)化和作業(yè)流程的優(yōu)化,證明該工藝能夠?qū)⑸閴A渣含銻由5.48%降至0.68%,銻綜合回收率由87.56%提高至98.50%,提高了10.94%,實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新創(chuàng)效、降低成本,提高了企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益,改進(jìn)后比直接外銷增加收入95.30萬元,比銻回收率提高前增加收入51.64萬元,真正實(shí)現(xiàn)資源利用最大化。