匡順根
(江西銅業(yè)集團(tuán)公司貴溪冶煉廠(chǎng),江西 貴溪 335424)
有機(jī)胺脫硫工藝主要用于吸收環(huán)集煙氣中的SO2,以實(shí)現(xiàn)煙氣中SO2達(dá)標(biāo)排放。有機(jī)胺液的品質(zhì)決定了吸收煙氣中SO2的能力,通過(guò)對(duì)有機(jī)胺液脫鹽系統(tǒng)的運(yùn)行實(shí)踐,找出問(wèn)題,進(jìn)行優(yōu)化,實(shí)現(xiàn)了有機(jī)胺液脫鹽系統(tǒng)的平穩(wěn)運(yùn)行,保證了有機(jī)胺脫硫工藝中有機(jī)胺液的品質(zhì),確保環(huán)保達(dá)標(biāo)排放。
江西銅業(yè)集團(tuán)公司貴溪冶煉廠(chǎng)熔煉車(chē)間工序中產(chǎn)生SO2濃度約為1 000 mg/m3的環(huán)集煙氣,排放物中SO2污染物是國(guó)家環(huán)境保護(hù)的重點(diǎn)監(jiān)管指標(biāo)之一,2010年國(guó)家頒布了《GB25467-2010銅、鎳、鈷工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》[1],SO2排放濃度限值為400 mg/m3,對(duì)SO2排放濃度的要求越來(lái)越嚴(yán)。目前該廠(chǎng)熔煉車(chē)間2套環(huán)集煙氣脫硫裝置均采用了有機(jī)胺脫硫技術(shù)。有機(jī)胺脫硫技術(shù)是一種新型的再生型SO2分離技術(shù),相比于前期使用的活性焦脫硫工序,該技術(shù)具有脫硫效率高、吸收劑可以再生、不產(chǎn)生二次污染等優(yōu)點(diǎn)。有機(jī)胺脫硫工藝流程如圖1所示。
有機(jī)胺脫硫工藝脫硫機(jī)理如下:
SO2+H2O H++HSO-3(1)H++R RH+(2)總反應(yīng)式:R+SO2+H2O RH++HSO-3(3)
上式中R代表有機(jī)胺脫硫劑,(3)式是可逆反應(yīng),低溫下反應(yīng)(3)從左向右進(jìn)行,高溫下反應(yīng)(3)從右向左進(jìn)行。循環(huán)吸收法正是利用此原理,在低溫下吸收二氧化硫,高溫下將吸收劑中的二氧化硫再生出來(lái),從而達(dá)到脫除和回收煙氣中SO2的目的[2]。
該工藝中有機(jī)胺凈化工序設(shè)置胺液過(guò)濾器、活性炭吸附器、陰離子樹(shù)脂交換柱和冷凍結(jié)晶,脫除有機(jī)胺循環(huán)液中的各類(lèi)雜質(zhì),見(jiàn)表1。
表1 胺液凈化系統(tǒng)除雜對(duì)應(yīng)表
該廠(chǎng)二系統(tǒng)有機(jī)胺脫硫工藝自投入使用以來(lái),初期使用冷凍結(jié)晶系統(tǒng)脫除陰離子,冷凍結(jié)晶系統(tǒng)電力設(shè)備多,維護(hù)成本大,電耗高,每個(gè)周期需工藝人員至現(xiàn)場(chǎng)啟停設(shè)備,更換料袋以容納鈉鹽(每周期4袋鈉鹽,每天約1.5個(gè)周期),并配合叉車(chē)運(yùn)輸鈉鹽,鈉鹽只能在室內(nèi)堆放,占據(jù)空間大。陰離子樹(shù)脂交換柱脫鹽系統(tǒng)設(shè)備少、維護(hù)成本少、電耗低,自動(dòng)運(yùn)行,無(wú)需人員現(xiàn)場(chǎng)啟停設(shè)備,節(jié)約了人力電耗。
陰離子樹(shù)脂交換柱脫鹽系統(tǒng)運(yùn)行步驟如下:
1.貧液脫鹽(下進(jìn)上出):陰離子交換器以25~40 m3/h流速進(jìn)有機(jī)胺液,流出液進(jìn)貧液槽,pH<貧液pH+0.1、進(jìn)液時(shí)間到、貧液槽液位≤900 mm三個(gè)條件任一滿(mǎn)足時(shí),停止進(jìn)有機(jī)胺液,排空系統(tǒng)內(nèi)有機(jī)胺液(耗時(shí)1.3 h)。
圖1 有機(jī)胺脫硫工藝流程示意圖
2.脫鹽循環(huán)洗(上進(jìn)下出):用回收槽內(nèi)的回收液以30 m3/h流速清洗樹(shù)脂,初步回收有機(jī)胺液,初期流出液進(jìn)貧液槽,后期流出液進(jìn)回收槽,結(jié)束清洗后,排空陰離子交換器內(nèi)液體。
3.脫鹽純水洗(上進(jìn)下出):用純水循環(huán)槽內(nèi)的純水以30 m3/h流速清洗樹(shù)脂,進(jìn)一步回收有機(jī)胺液,流出液進(jìn)貧液槽,結(jié)束清洗后,排空陰離子交換器內(nèi)液體。
4.稀堿洗(下進(jìn)上出):用2%~4%NaOH,以10 m3/h的流速再生陰離子樹(shù)脂,流出液送至廢水處理系統(tǒng),浸泡一段時(shí)間后,排凈系統(tǒng)內(nèi)液體(耗時(shí)1 h)。
5.稀堿配置(濃堿與純水進(jìn)入稀堿槽):用32%NaOH與純水按照一定比例配比成2%~4%NaOH,為下一步稀堿洗做準(zhǔn)備。
6.純水洗(正洗上進(jìn)下出,反洗下進(jìn)上出):用純水循環(huán)槽內(nèi)的純水以30 m3/h流速清洗樹(shù)脂,清洗樹(shù)脂內(nèi)的NaOH,減少交換器內(nèi)NaOH的殘留,流出液送至廢水處理系統(tǒng),當(dāng)流出液pH<8.0或者達(dá)到設(shè)定次數(shù),停止進(jìn)純水,排盡系統(tǒng)內(nèi)液體(3~5次,耗時(shí)3~5 h)。
7.系統(tǒng)復(fù)位,做好投入下一周期運(yùn)行的準(zhǔn)備。
陰離子樹(shù)脂交換柱脫鹽系統(tǒng)運(yùn)行初期,由于脫鹽能力不足,導(dǎo)致SO2-4濃度長(zhǎng)期處于高位,影響有機(jī)胺液吸收SO2效果,導(dǎo)致外排煙氣SO2濃度較高,不利于環(huán)??刂?。造成陰離子樹(shù)脂交換柱脫鹽系統(tǒng)脫鹽能力不足的原因如下:
1.濃堿槽液位高時(shí)濃堿自流進(jìn)入稀堿槽。有機(jī)胺脫硫時(shí),濃堿用于樹(shù)脂再生以及冷凍結(jié)晶工序,濃堿由堿罐車(chē)運(yùn)輸,通過(guò)濃堿泵打入濃堿槽,現(xiàn)場(chǎng)液位計(jì)最高液位顯示為2 500 mm,出液管最高液位為2 850 mm,堿罐車(chē)不好跟蹤液位,每次加濃堿超過(guò)2 850 mm液位時(shí)濃堿將自流進(jìn)入稀堿槽,導(dǎo)致稀堿濃度過(guò)高,降低樹(shù)脂使用壽命,增加了純水洗時(shí)間。
2.陰離子交換器樹(shù)脂泄漏量大。陰離子樹(shù)脂交換柱脫鹽程序運(yùn)行時(shí),大量的樹(shù)脂從陰離子交換器泄漏至過(guò)濾器,堵塞過(guò)濾器,造成過(guò)濾器排液不暢發(fā)生泄漏,導(dǎo)致陰離子樹(shù)脂交換柱脫鹽程序無(wú)法正常運(yùn)行。同時(shí),陰離子交換器內(nèi)大量樹(shù)脂泄漏出去,脫鹽效果不佳,有機(jī)胺液中濃度無(wú)法降低,胺液吸收SO2效果變差,最終導(dǎo)致尾排上升。
3.排液不暢。陰離子樹(shù)脂交換柱脫鹽系統(tǒng)每個(gè)步驟都涉及到排液,排液量的大小決定了脫鹽程序的日平均運(yùn)行次數(shù),最終影響了脫鹽效率。陰離子樹(shù)脂交換柱脫鹽程序中排液管道設(shè)置兩臺(tái)過(guò)濾器,運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)排液過(guò)濾器過(guò)濾孔隙過(guò)小,出液困難。
1.加高濃堿槽入稀堿槽管道高度。設(shè)計(jì)初期,濃堿槽入稀堿槽水平進(jìn)液管道高度低于濃堿槽高度,一旦濃堿槽液位高于2 850 mm時(shí),濃堿將自流進(jìn)入稀堿槽,濃堿浪費(fèi),同時(shí)稀堿濃度過(guò)高,破環(huán)樹(shù)脂屬性,降低樹(shù)脂使用壽命,影響脫鹽效率。將濃堿槽入稀堿槽水平管道增加高度,高于濃堿槽高度,防止?jié)鈮A自流入稀堿槽。
2.更換陰離子交換器下部濾水帽。陰離子交換器下部濾水帽,原使用的是較為柔軟的塑料濾水帽,過(guò)濾間隙過(guò)大,受介質(zhì)、溫度等影響,容易發(fā)生變型老化,改為過(guò)濾間隙遠(yuǎn)低于樹(shù)脂最小直徑的316L材質(zhì)不銹鋼濾水帽,防止樹(shù)脂流失。
3.更換陰離子交換器上部出液管。檢修過(guò)程中發(fā)現(xiàn)陰離子交換器上部出液管中最大的一條管縫超過(guò)0.75 mm,遠(yuǎn)大于樹(shù)脂顆粒最小直徑0.325 mm,造成樹(shù)脂泄漏的。更換為過(guò)濾孔徑低于最小樹(shù)脂直徑的自制出液管,杜絕陰離子交換器內(nèi)樹(shù)脂泄漏。
4.過(guò)濾器管徑改大。將陰離子交換器排液管道上過(guò)濾器管徑由DN40改為DN80,增大排液面積,節(jié)約排液時(shí)間,增加脫鹽頻次,提高脫鹽效率。
5.調(diào)整脫鹽程序。純水洗步驟是脫鹽工序中耗時(shí)最長(zhǎng)的,當(dāng)脫鹽廢水pH≤8且電導(dǎo)率≤20μs/cm時(shí),步驟結(jié)束。實(shí)際運(yùn)行中設(shè)置的5次循環(huán)后脫鹽廢水pH值在11左右,針對(duì)該問(wèn)題進(jìn)行分析,決定從堿液用量及純水洗效果兩方面進(jìn)行改進(jìn):(1)增加正洗、反洗的風(fēng)干時(shí)間,確保風(fēng)干后陰離子交換器內(nèi)液體排盡,循環(huán)次數(shù)由5次改為3次,純水洗效果更佳;(2)減少稀堿洗過(guò)程中的稀堿用量,防止稀堿使用過(guò)量導(dǎo)致終點(diǎn)判定延后。改進(jìn)后,純水洗步驟耗時(shí)明顯減少,增加了脫鹽程序日均運(yùn)行頻次。
改進(jìn)后,各項(xiàng)運(yùn)行參數(shù)的前后對(duì)比見(jiàn)表2。
表2 改造前后各參數(shù)對(duì)比表
從近一年的使用來(lái)看,脫鹽貧液循環(huán)量由11 m3/h提高到了35 m3/h,很明顯提高了陰離子樹(shù)脂交換柱的處理能力,同時(shí),有機(jī)胺液中SO24-濃度由110 g/L降到了70 g/L,提高了脫鹽實(shí)效,進(jìn)而提高了有機(jī)胺液對(duì)SO2的吸收效率,脫硫尾排濃度由200 m3/h降低到了80 m3/h,提高了脫硫效率;通過(guò)將濃堿罐入稀堿罐水平管道的加高,有效遏制了濃堿的浪費(fèi),降低了運(yùn)行成本;通過(guò)加大過(guò)濾器管徑,增加了排液面積,縮短了排液時(shí)間,進(jìn)而降低了脫鹽周期,提高了陰離子樹(shù)脂交換柱脫鹽程序的日均運(yùn)行次數(shù),脫鹽效率得到了提高;NaOH溶液合理使用,避免了浪費(fèi),減少了沖洗過(guò)量NaOH的純水用量,純水洗次數(shù)的合理調(diào)整減少了廢水排放。優(yōu)化后的工序起到了降本增效減排的作用。
通過(guò)改進(jìn),一天可節(jié)約濃堿用量0.4 t,一年節(jié)約用量約為146 t,一噸濃堿價(jià)格約為2 400元,一年節(jié)約費(fèi)用約為35.04萬(wàn)元,具有可觀(guān)的經(jīng)濟(jì)效益。
通過(guò)對(duì)陰離子樹(shù)脂交換柱脫鹽系統(tǒng)的改造及脫鹽程序的優(yōu)化,提高了脫鹽系統(tǒng)的處理能力,提高了脫鹽頻次,有效脫除了胺液中SO2-4等陰離子,確保了有機(jī)胺液對(duì)SO2的吸收效果,進(jìn)而提高了脫硫效率,保證了尾排達(dá)標(biāo)排放,防止了大氣污染。
目前該廠(chǎng)熔煉車(chē)間的兩套有機(jī)胺脫硫裝置運(yùn)行平穩(wěn),可實(shí)現(xiàn)環(huán)集煙氣SO2低濃度排放(SO2濃度小時(shí)平均值小于100 mg/m3),同時(shí)再生出來(lái)的高濃度SO2返回制酸系統(tǒng),在節(jié)能減排的同時(shí),也實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展,為企業(yè)創(chuàng)造了環(huán)境效益和經(jīng)濟(jì)效益[3]。