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      催化臭氧氧化—好氧生化—膜分離組合工藝處理砷化鎵生產(chǎn)廢水的工程應(yīng)用

      2020-08-21 13:23:30張亞明楊漢軍黃文鳳
      化工環(huán)保 2020年4期
      關(guān)鍵詞:工段膜分離原水

      張亞明,楊漢軍,黃文鳳,雷 成,章 慧,唐 彤

      (四川恒泰環(huán)境技術(shù)有限責(zé)任公司,四川 綿陽 621000)

      高純砷化鎵是一種節(jié)能半導(dǎo)體新材料,在光電子器件和光電集成方面具有獨特的優(yōu)勢[1]。但在其生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的含砷化物、磷酸鹽、氟化物和大分子有機物生產(chǎn)廢水,對環(huán)境和人類健康具有一定危害[2-3]。為了使該廢水能夠達標(biāo)排放或回用,常用的處理方法是預(yù)處理后進行膜分離。但是,該廢水中存在亞微米級懸浮物,普通的混凝沉降難以將其去除,嚴(yán)重制約膜分離工段的分離效果和膜使用壽命。因此,提高預(yù)處理階段的廢水處理效果是提高整體廢水處理效果的關(guān)鍵。

      本工作在砷化鎵生產(chǎn)廢水預(yù)處理階段采用催化臭氧氧化法破壞中亞微米級懸浮物的穩(wěn)定性,有利于后續(xù)的混凝沉降,同時去除部分砷化物;再利用好氧生化法及混凝沉淀法去除部分氟化物和磷酸鹽,使得膜分離階段處于較好的分離環(huán)境,不僅出水能夠達到《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3838—2002)[4]中的Ⅲ類水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn),同時還降低了膜更換和膜清洗的運行成本。

      1 實驗部分

      1.1 材料、試劑和儀器

      廢水來源于云南省高新區(qū)工業(yè)廢水,水質(zhì)見表1。

      表1 廢水水質(zhì) mg/L

      ZeeWeed 500S型MBR膜:美國蘇伊士集團;BW30FR-400/34i型一級RO膜,BW30XFR-400/34i型二級RO膜,BW30FR-4040型三級RO膜:美國陶氏化學(xué)有限公司。

      NaOH,F(xiàn)eCl2,聚合氯化鋁(PAC),CaCl2:工業(yè)級。

      CF-G-2-1kg型臭氧發(fā)生器:青島國林環(huán)??萍脊煞萦邢薰?;Zetasizer型納米粒度電位儀:英國馬爾文儀器有限公司;PHSJ-4F型酸度計:雷磁-上海儀電科學(xué)儀器股份有限公司。

      1.2 工藝原理

      催化臭氧氧化法[5]可利用臭氧產(chǎn)生強氧化性HO·,將AsO32-氧化成AsO43-,同時加入的Fe2+可作為催化劑[6],氧化后的Fe3+還能與AsO43-結(jié)合,沉淀為不溶性的FeAsO4·2H2O,除去廢水中部分砷化物。反應(yīng)過程見式(1)~(5)。

      亞微米級懸浮物在靜電斥力作用下難以凝聚成大顆粒,且因其質(zhì)量很小,無規(guī)則布朗運動也使其很難沉降[7]。同時由于有機物吸附在亞微米懸浮物的表面,會使其更加穩(wěn)定[8]。臭氧作為強氧化劑,能夠破壞亞微米級懸浮物表面的有機物保護層,影響其穩(wěn)定性[9]。

      A/O生化處理法簡單易操作,前端可除掉部分氮和磷,后端可除去水中的有機物。

      固液分離型膜生物反應(yīng)器(MBR)可截留粒徑大于0.04 μm的懸浮物,避免因小粒徑懸浮物大量存在而堵塞反滲透膜(RO),可延長RO膜清理周期。

      RO膜可有效去除水中的溶解性鹽類、膠體、微生物、有機物等污染物,多級RO膜聯(lián)用可使廢水達標(biāo)排放。

      機械式蒸汽再壓縮蒸發(fā)器(MVR)可對含高濃度鹽分的RO濃水進行減量處理,降低廢棄物的處理成本。

      1.3 工藝流程及參數(shù)

      工藝流程見圖1。

      圖1 工藝流程

      進水入調(diào)節(jié)池,加入一定量的NaOH調(diào)節(jié)廢水pH到10,然后進入一級氧化池,以n(As)(原水)∶n(Fe2+)=1∶5的比例投加FeCl2催化劑,并不間斷通入質(zhì)量濃度為30~40 mg/m3的臭氧,每1 m3廢水的O3量約為266 g。隨后廢水進入混凝沉淀池進行沉降,沉降后的廢水排入A/O生化系統(tǒng)。生化出水以n(F)(原水)∶n(CaCl2)∶n(PAC)=1∶1∶2的比例加入CaCl2和PAC進行沉淀。沉淀后廢水排入二級氧化池,以n(As)(原水)∶n(Fe2+)=1∶0.5的比例投加FeCl2,其他條件同一級氧化。再次混凝沉淀出少量沉淀物后,廢水依次通過膜通量為18 L/h的MBR池和RO系統(tǒng)。RO系統(tǒng)濃水進MVR進行濃縮減量,RO系統(tǒng)淡水達標(biāo)排放。其中,RO系統(tǒng)操作條件見表2,各設(shè)備段停留時間見表3。

      表2 RO系統(tǒng)操作條件

      表3 各設(shè)備段停留時間

      1.4 分析方法

      采用原子熒光法[10]測定水樣中的砷質(zhì)量濃度;采用離子選擇電極法[11]測定水樣中的氟質(zhì)量濃度;采用重鉻酸鹽法測定COD[12];采用納氏試劑分光光度法測定ρ(NH3-N)[13];采用鉬酸銨分光光度法測定TP[14];采用堿性過硫酸鉀消解分光光度法測定TN[15]。

      2 結(jié)果與討論

      2.1 亞微米級懸浮物的去除

      預(yù)處理各工段出水的電荷和粒徑見圖2。從圖2可見,原水的平均電荷為-48.7 mV,平均粒徑為97.62 nm。此狀態(tài)下的懸浮物是處于亞微米級別的膠體顆粒。劉文君等[16]指出,zeta電位的絕對值較大時,膠粒帶同種電荷互相排斥,整個水體的穩(wěn)定性比較好,膠體顆粒不易聚沉。普通的混凝沉淀難以去除亞微米級懸浮物,在后端膜分離階段會嚴(yán)重堵塞膜設(shè)備,影響出水效率及清洗頻率。由圖2還可見,一級氧化出水的平均電荷為-25.3 mV,平均粒徑為647.9 nm,表明此時廢水的穩(wěn)定性大幅降低;A/O生化和二級氧化工段進一步使電荷降低至-9.21 mV,溶液中的膠體變得不穩(wěn)定,即可得到較好的混凝沉淀效果[7]。經(jīng)過深度預(yù)處理階段,廢水中的膠體穩(wěn)定性被破壞,能夠充分地混凝沉淀,為后續(xù)膜分離工段提供了優(yōu)勢條件。

      圖2 預(yù)處理各工段出水的電荷和粒徑

      2.2 As和F的去除效果

      各工段出水的As和F的質(zhì)量濃度見圖3。由圖3可見:廢水在一級氧化并經(jīng)過混凝沉淀池1后,As質(zhì)量濃度由0.50 mg/L變?yōu)?.32 mg/L,As去除率達36%;二級氧化并混凝沉淀后,As質(zhì)量濃度基本沒有變化,這是由于As含量偏小時化學(xué)沉降效果不明顯,因此此階段加入的Fe2+只作為催化劑使用;經(jīng)過膜分離過程后,廢水的As質(zhì)量濃度降低至0.01 mg/L。

      圖3 各工段出水的As和F的質(zhì)量濃度

      由圖3還可見:經(jīng)過一級氧化和A/O生化處理后的二沉池出水的F質(zhì)量濃度由原水的2.9 mg/L降低至2.8 mg/L,這是由于在一級氧化階段破壞了部分大分子有機物,使得懸浮物穩(wěn)定性降低,之后再加入CaCl2和PAC,少量F元素以CaF2[17]和Ca5(PO4)3F[18]沉淀的形式得以去除;RO膜分離階段使得F的質(zhì)量濃度從2.8 mg/L降低至1.0 mg/L。

      2.3 其他指標(biāo)的變化

      各工段出水的COD、TP、TN和ρ(NH3-N)見圖4。

      圖4 各工段出水的COD、TP、TN和ρ(NH3-N)

      由圖4可見:經(jīng)過一級氧化和好氧生化后,COD由170 mg/L降低至51 mg/L,這是因為大分子有機物在一級氧化階段被氧化分解成小分子有機物,小分子有機物在A/O生化階段被生物菌充分利用,使得COD能夠有效去除;A/O生化反應(yīng)二沉池出水的TP由原水的50.0 mg/L降至8.1 mg/L,這是Ca2+、PO43-和F-共同反應(yīng)沉淀的結(jié)果[14];TN和ρ(NH3-N)也都在A/O生化處理后分別降至15.0 mg/L和2.0 mg/L;經(jīng)過二級RO系統(tǒng)后,出水的COD、TP、TN和ρ(NH3-N)都達到了地表Ⅲ類水的水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)[4]。

      2.4 工程應(yīng)用效果

      廢水處理前后的指標(biāo)變化見表4。由表4可見,采用本工藝處理含砷含氟的砷化鎵生產(chǎn)廢水,出水均達到《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB 3838—2002)[4]中的Ⅲ類水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn),可以用于綠化灌溉等,實現(xiàn)水資源再利用。

      表4 廢水處理前后的指標(biāo)變化

      3 結(jié)論

      a)針對砷化鎵生產(chǎn)廢水,采用催化臭氧氧化工藝破壞廢水中的亞微米級懸浮物的穩(wěn)定性,利于后續(xù)工段的混凝沉降反應(yīng),同時為膜分離設(shè)備提供了良好的分離環(huán)境。

      b)生化反應(yīng)后的混凝處理能夠有效利用廢水中的PO43-,使得PO43-與F-在Ca2+作用下結(jié)合沉淀,達到同時出去PO43-和F-的作用。

      c)通過采用深度預(yù)處理—膜分離的處理方法,使得出水指標(biāo)達到《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB 3838—2002)中Ⅲ類水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn),有利于水資源再利用。

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