王玉龍 (中鐵十六局集團第三工程有限公司,浙江 湖州 313000)
后山坪隧道位于甘肅省漳縣境內(nèi),隧道全長6647m,地處高中山區(qū)地貌,地形起伏較大,相對高差約650m。洞身地質(zhì)構(gòu)造位于拉子溝左岸基巖斜坡處,破面較陡,基巖裸露,屬于西秦嶺褶皺系中禮縣一柞水冒地槽褶皺帶。工程區(qū)域內(nèi)地層為零星分布的第四系洪積、坡積以及崩積的碎石土,廣泛出露泥盆系上統(tǒng)的砂巖、夾泥巖、頁巖。
圖1 塌方掌子面
圖2 后方初支開裂
施工時采用兩臺階法施工、光爆開挖、噴錨支護。掌子面掘進至DK160+614處時發(fā)現(xiàn)圍巖情況發(fā)生突變,掉塊現(xiàn)象嚴重,普遍有滲水。出碴完畢后及時用纖維噴混凝土封閉開挖面,在封閉過程中出現(xiàn)大面積滑塌,及時撤離施工人員、機械,幸無人員傷亡,最后形成一個寬約13m,長約6m,高約10~15m的塌腔。損壞鋼拱架6榀,該段初支全部被破壞。后方26m初支受塌方牽引的影響,發(fā)生開裂,局部鋼拱架變形扭曲。塌方及后方初支開裂圖如下(圖1、圖2)。
開挖斷面的拱部全環(huán)顯現(xiàn)斜向坡面陡坎,坡面以上地質(zhì)為灰白色粉末充填物,角礫混雜,呈散狀體,圍巖基本無自穩(wěn)能力,開挖后即從拱部出現(xiàn)滑塌現(xiàn)象。坡面以下為砂巖夾泥巖,節(jié)理裂隙發(fā)育,屬于典型的高地應(yīng)力硬巖軟夾層地質(zhì)。
隧道開挖時掌子面拱部多處出現(xiàn)滲水,地下水對圍巖具有溶解、浸泡、沖蝕、軟化作用,改變了巖體的物理力學特征,破壞其完整性,加劇了軟、硬巖接觸面的滑動,極大的破壞了圍巖的自穩(wěn)能力。
該段圍巖設(shè)計為Ⅳ級圍巖,采用兩臺階法開挖。如該段設(shè)計為Ⅴ級圍巖,采取超前預(yù)注漿加固圍巖,三臺階預(yù)留核心土開挖,則可避免此次塌方。
施工時開挖進尺較長,裝藥量過多,導(dǎo)致對周邊圍巖擾動過大,破環(huán)了圍巖的自穩(wěn)能力。
受前方塌方的擾動,后方影響段初支已開裂,極有可能二次塌方,本著安全第一的原則,為確保施工人員的安全,對影響段支護進行加強,采用4m長φ42注漿小導(dǎo)管注漿加固,間距1.2m×1.2m(環(huán)×縱);初支內(nèi)輪廓設(shè)置Ⅰ18鋼架做套拱,縱向間距0.8m,每榀鋼架設(shè)8根φ42鎖腳錨管,長4.0m,與注漿小導(dǎo)管焊接牢固,并在鋼架內(nèi)圈施做φ22縱向連接鋼筋,環(huán)距1.0m;噴射C25混凝土使套拱與原初支面密貼,形成整體,防止后方影響段變形塌方。后方加固圖如下(圖 3、圖 4)。
圖3 后方注漿加固
圖4 后方注漿加固
采用10cm厚C25噴混凝土封閉掌子面塌體,并在塌體上按梅花形預(yù)埋小導(dǎo)管注漿加固,間距1.2m×1.2m(環(huán)×縱),防止開挖掘進時發(fā)生溜塌。對塌方段預(yù)埋壓漿管進行塌腔回填,壓注C25混凝土,回填厚度不小于2m,再泵送吹沙處理,厚度不小于2m。施工時應(yīng)根據(jù)塌腔形態(tài)及時調(diào)整壓漿管位置。對塌腔注漿回填和吹沙處理應(yīng)分批施作,避免在處理過程中發(fā)生因拱部壓力過大出現(xiàn)初支變形或裂縫等情況,在拱部和邊墻及塌體埋設(shè)監(jiān)控量測點,及時觀測。
采用汽車洞外拉碴回填,以形成施作管棚操作平臺,并以套拱為支撐在拱部沿開挖線打入長30mΦ108超前管棚,內(nèi)設(shè)鋼筋籠,環(huán)向間距0.4m。超前管棚施工中應(yīng)嚴格控制鉆機下沉量及左右偏移量。嚴格控制鉆孔角度,管棚不得侵入隧道開挖線內(nèi),相鄰的鋼管不得相撞和立交。經(jīng)常量測孔的斜度,發(fā)現(xiàn)誤差超限及時糾正,至終孔仍超限者應(yīng)封孔,原位重鉆。掌握好開鉆與正常鉆進的壓力和速度,防止斷桿。
待管棚壓注混凝土及水泥漿強度達到設(shè)計強度85%以上,采用三臺階七步法,預(yù)留核心土進行機械配合人工開挖掘進,嚴格禁止爆破施工。施工時配合管棚拱部設(shè)置φ42超前小導(dǎo)管,小導(dǎo)管長5m,環(huán)向間距0.4m,仰角40~45°,縱向間距2.0m,并壓注水泥漿加固松散圍巖體。在長管棚和小導(dǎo)管的保護下進行清砟施工,每次進尺不大于0.6m,并及時架設(shè)型鋼套拱;拱墻設(shè)φ42徑向注漿小導(dǎo)管,長度4.0m,間距1.2m×1.0m(環(huán)×縱),注漿加固圍巖。鋼架與棚架牢固連接,作為棚架支撐,循環(huán)作業(yè)一直到原開挖掌子面。
圖5 三臺階七步開挖法示意圖
對塌方掌子面前方開挖支護參數(shù)再次進行加強,增大初支預(yù)留變形量,開挖后拱墻設(shè)Φ42徑向注漿小導(dǎo)管,長度4.0m,間距1.2m×1.0m(環(huán)×縱),注水泥漿以固結(jié)周邊松散圍巖。注漿鋼管、錨桿、鋼架間相互焊接牢固,使之成為一個受力整體。
塌方及變形段地下水發(fā)育,注漿處理完成后,需對隧道原滲、漏水部位進行排水處理。根據(jù)現(xiàn)場實際情況,對滲水點打孔,采用透水軟管將滲水通過初支表面引至專設(shè)的集水井待后續(xù)施工引排至縱向排水管內(nèi),匯集到中心排水溝。施工過程中嚴格控制施工用水,嚴禁施工用水及滲水浸泡邊墻拱腳。
做好施工監(jiān)控量測工作,通過監(jiān)控量測數(shù)據(jù)來分析和判斷支護的穩(wěn)定性,并及時采取措施,保證施工安全。在該段塌方處理完畢后,在拱頂、拱腰、邊墻共布設(shè)5個監(jiān)控點,每隔3m設(shè)置一組測點,每天量測2次。通過半個月的監(jiān)測,拱頂下沉最大每天下沉量為17.2mm,半個月累計最大下沉量為128mm;水平收斂最大每天收斂量為11.2mm,半個月累計收斂量為91mm,均在允許范圍內(nèi)。
此次塌方具有很大的突然性和特殊性,塌方發(fā)生后積極采取應(yīng)對措施,在保證安全的前提下對塌方進行搶險施工。因方案正確,應(yīng)對及時,在短短的30多天里即順利、安全的渡過塌方段,在施工過程中未出現(xiàn)二次塌方和傷人事件,雖對工期和施工成本造成了影響,但治理措施是可行的,從量測情況來看,隧道的拱頂下沉、水平收斂得到有效控制,支護結(jié)構(gòu)受力趨于穩(wěn)定。因此可以認為此次塌方處理方案符合實際,施工工藝得當,施工質(zhì)量滿足要求,塌方處理效果良好,證明該隧道塌方處理方案是成功的。
超前地質(zhì)預(yù)報是復(fù)雜軟弱圍巖隧道超前預(yù)判、及時決策、探明、規(guī)避突發(fā)性地質(zhì)災(zāi)害的重要技術(shù)手段,是高風險軟弱圍巖長大隧道施工成敗的關(guān)鍵。施工中嚴格將超前地質(zhì)預(yù)測預(yù)報納入隧道施工工序,堅持“綜合探測、相互驗證、先探后干、有疑必探”的綜合超前地質(zhì)預(yù)測預(yù)報原則。做好這項工作不但可以規(guī)避化解地質(zhì)災(zāi)害的發(fā)生,而且為提前制定合理施工預(yù)案提供了可靠依據(jù),為隧道實現(xiàn)安全、快速、高效施工提供了可靠的技術(shù)保障。
超前小導(dǎo)管具有初期支護效果明顯、施工性好、安全性高的特點,在開挖過程中,超前小導(dǎo)管及預(yù)注漿將起到良好的抗拉、抗剪作用,增大圍巖結(jié)構(gòu)面的摩擦,加強圍巖的穩(wěn)定性,有效控制層理間的滑動破壞,預(yù)注漿也可以有效的控制地下滲水對圍巖面的破壞,保證施工安全。
對于地質(zhì)情況較差的軟弱圍巖,應(yīng)做到多臺階、短進尺,弱爆破,嚴格控制超欠挖,采用三臺階七步開挖法施工,預(yù)留核心土,縮小開挖面。對已經(jīng)開挖支護地段一定要加強圍巖監(jiān)控量測,如發(fā)現(xiàn)變形速率持續(xù)不收斂,或初期支護結(jié)構(gòu)有變形跡象,應(yīng)該及時采取措施,可較好的避免塌方。
本次隧道塌方處理方案經(jīng)實踐證明是成功的,效果明顯,順利安全地渡過了塌方地段。隧道坍塌是最容易造成施工安全事故的原因,而隧道坍塌的處理更是危險作業(yè)。因此,只有方案正確、處理及時、組織嚴密、措施得力,才能使隧道塌方搶險順利安全的完成。
隧道塌方處理必須爭分奪秒,及時制定正確合理的處理方案。并且應(yīng)以人為本,安全第一的原則,正確分析塌方原因和可能的發(fā)展趨勢,如可能影響后方已支護段安全,則應(yīng)先對后方支護段進行加固處理,保證施工人員安全,再對塌方段進行處理。
塌方處理應(yīng)遵循“管超前、短開挖、非爆破、少擾動、早噴錨、嚴控水、強支護、勤量測、早封閉”的原則。對塌體一般不宜直接清理,不宜進行爆破施工,應(yīng)采取人工配合機械施工,減少對圍巖的擾動,避免塌腔的擴大。塌方的處理應(yīng)一次處理到位,避免二次處理。塌方處理過程中應(yīng)加強監(jiān)控量測工作,對變形較大或出現(xiàn)異常的部位應(yīng)及時采取措施。制定并實行塌方應(yīng)急預(yù)案,保證施工人員的安全。從監(jiān)控量測數(shù)據(jù)及施工現(xiàn)場情況來看,本次隧道塌方處理是合理、安全、可靠的,對今后同類隧道的塌方處理有一定的借鑒意義。