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      SCE 處理老港填埋場滲濾液膜濃縮液運行分析

      2020-03-26 09:34:40
      環(huán)境衛(wèi)生工程 2020年1期
      關(guān)鍵詞:凝氣濃縮液濾液

      唐 佶

      (上海老港廢棄物處置有限公司,上海 201302)

      1 項目概況

      老港滲濾液處理廠(綜合填埋場一期配套滲濾液工程) 服務(wù)于綜合填埋場一期滲濾液以及焚燒廠混合滲濾液處理,處理規(guī)模500 m3/d。滲濾液原液COD 15 100 mg/L,TN 3 358.3 mg/L,NH3-N 2 787.9 mg/L。為保證系統(tǒng)出水滿足GB 16889—2008 生活垃圾填埋場污染控制標(biāo)準(zhǔn)中表2 要求,滲濾液處理采用生化與膜相結(jié)合的處理方式。膜設(shè)備產(chǎn)生25%~35%的濃縮液,膜濃縮液水質(zhì)特征是滲濾液處理中的難點,本項目選用SCE 作為膜濃縮液處理工藝。

      2 膜濃縮液的主要水質(zhì)特點

      膜濃縮液水質(zhì)情況見表1,介質(zhì)來源于前端滲濾液系統(tǒng)產(chǎn)水的膜濃縮液混合廢水,其水質(zhì)特點如下。

      表1 膜濃縮液水質(zhì)檢測結(jié)果

      1)成分復(fù)雜:富集了滲濾液中絕大部分難以去除的污染物和鹽分。

      2) 有機(jī)物濃度高:根據(jù)納濾(NF) 或反滲透(RO) 膜分離的選擇透過性原理,水能夠順利通過膜,其他成分部分或完全被截留,有機(jī)物含量較高,主要是難降解的腐植酸類物質(zhì)。

      3) 含鹽量高:滲濾液原液中含有大量的鈉、鉀、鈣、鎂等離子,生物處理過程將銨根轉(zhuǎn)化為硝酸鹽、亞硝酸鹽,由于NF 膜和RO 膜對二價和一價鹽有著極高的截留作用,因此濃縮液中含有大量的鹽,特別是鈣、鎂離子的存在容易導(dǎo)致結(jié)垢。

      4) 水質(zhì)變化大、可生化性差:前段生化處理階段出水變化會導(dǎo)致膜處理階段濃縮液水質(zhì)不穩(wěn)定,且經(jīng)過生化系統(tǒng)處理后,可生化降解物質(zhì)基本降解,膜濃縮液中主要為不可生物降解物質(zhì)。

      3 膜濃縮液處理工藝

      老港滲濾液處理項目工藝流程見圖1,其產(chǎn)生的膜濃縮液采用SCE 處理工藝,處理規(guī)模為200 t/d。

      圖1 老港滲濾液處理工藝流程

      SCE 是一種無固定傳熱界面的蒸發(fā)技術(shù):燃?xì)夂涂諝饣旌喜⒎稚⒊沙馀?,與被蒸發(fā)溶液直接接觸,燃燒(氧化) 釋放的熱量迅速傳遞給液體,溶劑吸熱蒸發(fā),溶質(zhì)被蒸發(fā)濃縮(結(jié)晶)。其與間壁式蒸發(fā)技術(shù)相比,具有傳熱速率快、熱利用率高和結(jié)構(gòu)相對簡單等優(yōu)點,適用于易結(jié)垢液體的蒸發(fā)、濃縮和分離[1]。

      濃縮液作為蒸發(fā)系統(tǒng)的原液由提升泵泵入原液桶內(nèi),根據(jù)液位調(diào)節(jié)控制進(jìn)料泵向浸沒燃燒蒸發(fā)器進(jìn)料。利用填埋氣(經(jīng)凈化處理后) 等作為能源,對廢水進(jìn)行蒸發(fā)、濃縮處理。蒸發(fā)過程產(chǎn)生的飽和蒸殘液進(jìn)入脫水系統(tǒng),蒸汽進(jìn)入冷凝系統(tǒng),不凝氣達(dá)標(biāo)排放。整個系統(tǒng)最終僅產(chǎn)生少量的殘渣,殘渣量根據(jù)水質(zhì)情況略有波動。

      鹽分在蒸發(fā)器內(nèi)結(jié)晶析出,并最終與難揮發(fā)性有機(jī)物在蒸發(fā)過程形成鹽泥,鹽泥脫水后單獨封裝填埋處理。阻斷了鹽分等在系統(tǒng)內(nèi)的循環(huán)積累,部分小分子有機(jī)物通過二段式浸沒燃燒焚毀[2],減少了二次污染物,產(chǎn)水率在90%以上。

      4 膜濃縮液處理效果分析

      4.1 處理量及濃縮液濃縮情況

      上海老港項目于2019 年3 月20 日開始設(shè)備安裝,2019 年4 月27 日帶料調(diào)試,系統(tǒng)運行穩(wěn)定,截至2019 年6 月累計進(jìn)料1.3×104m3。6 月濃縮液處理量和鹽泥產(chǎn)生量見圖2,最大處理量達(dá)到206 m3/d,滿足前端DTRO 膜系統(tǒng)產(chǎn)生濃縮液處理要求。蒸發(fā)產(chǎn)生的蒸殘液通過提升泵輸送至固液分離系統(tǒng)進(jìn)行脫水處理,干渣的含水率約70%,最終形成的殘渣及鹽泥由廠區(qū)定期收集處理,上清液繼續(xù)回流至SCE 處理系統(tǒng)進(jìn)行蒸發(fā)處理。鹽泥產(chǎn)生量18 t/d,鹽泥含水率8%~13%,系統(tǒng)物料體系處于平衡狀態(tài)。

      圖2 SCE 系統(tǒng)處理量與鹽泥產(chǎn)生量

      SCE 系統(tǒng)可使膜濃縮液濃縮10~20 倍,目前本項目濃縮倍數(shù)達(dá)到7 后,系統(tǒng)可直接結(jié)渣或結(jié)晶。相較于間接傳熱蒸發(fā)技術(shù)(濃縮2~4 倍,且另需增加干化系統(tǒng)以實現(xiàn)結(jié)晶),SCE 系統(tǒng)可直接作為終端處理工藝。

      4.2 煙氣情況

      1) 可揮發(fā)性有機(jī)物及顆粒物的控制措施:二段式耦合SCE 系統(tǒng)保證了濃縮液及沼氣中的可揮發(fā)性有機(jī)物的充分燃燒;同時分離塔的合理設(shè)計能夠最大程度抑制霧沫夾帶,保證經(jīng)冷卻噴淋后的不凝氣中可揮發(fā)性有機(jī)物及顆粒物滿足DB 31/933 大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)。

      2) 二氧化硫的控制措施:填埋氣經(jīng)過脫硫預(yù)處理,保證沼氣中硫化氫含量不高于152 mg/m3,保證浸沒燃燒蒸發(fā)后的二氧化硫滿足DB 31/933 大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)。

      3) 充分燃燒:同時供氣系統(tǒng)設(shè)計智能變頻調(diào)節(jié)燃?xì)獗?,系統(tǒng)完全燃燒產(chǎn)生CO2和H2O,無二次污染產(chǎn)生。

      4) SCE 正常運行溫度為850~1 100 ℃,未達(dá)到熱力型氮氧化物的生成條件,同時源頭燃料中不具備燃料型和快速型氮氧化物的生成條件,因此不凝氣中氮氧化物達(dá)標(biāo)排放。

      5) 本項目煙氣檢測結(jié)果均小于DB 31/1025—2016 惡臭(異味) 污染排放控制限值(工業(yè)企業(yè))和DB 31/933—2015 大氣污染物項目排放限值最高允許排放濃度(表2)。

      表2 不凝氣排放檢測報告

      4.3 出水情況

      SCE 系統(tǒng)配套設(shè)計蒸汽冷凝裝置,蒸發(fā)過程產(chǎn)生的蒸汽經(jīng)過分離塔除去霧沫夾帶的液滴后,通過管道進(jìn)入蒸汽冷凝裝置,利用循環(huán)冷卻水作為冷媒進(jìn)行冷凝換熱(配套循環(huán)冷卻水池,可以利用廠區(qū)水處理系統(tǒng)的產(chǎn)水或循環(huán)冷卻水(如有) 作為補(bǔ)水),蒸汽冷凝水回至冷凝水儲池后達(dá)標(biāo)排放。

      系統(tǒng)設(shè)計卷式RO 系統(tǒng)作為最終保障措施。當(dāng)進(jìn)水濃縮液水質(zhì)較差時,為保證系統(tǒng)產(chǎn)水穩(wěn)定達(dá)標(biāo),SCE 系統(tǒng)產(chǎn)生的冷凝水進(jìn)入卷式RO 系統(tǒng)進(jìn)行深度處理。由于冷凝水的電導(dǎo)率極低,約為1 000~2 000 μS/cm,實際卷式RO 系統(tǒng)的產(chǎn)水率可達(dá)到85%左右,產(chǎn)水達(dá)標(biāo)排放。15%濃縮液進(jìn)入廠區(qū)前端膜系統(tǒng)進(jìn)行再濃縮,經(jīng)濃縮處理后,濃縮液產(chǎn)生量降低至系統(tǒng)進(jìn)水量的6%,進(jìn)入濃縮液處理系統(tǒng)進(jìn)行處理。

      另蒸發(fā)過程中,依據(jù)不同pH 條件下早期滲濾液中有機(jī)污染物的揮發(fā)規(guī)律,通過調(diào)整pH 控制有機(jī)酸和氨氮分別揮發(fā)[3]。本項目蒸汽冷凝液出水滿足GB 16889—2008 中表2 要求,出水水質(zhì)見表3。

      表3 冷凝液出水檢測水質(zhì)

      5 項目能耗

      本項目能源采用老港填埋場產(chǎn)生的填埋氣。填埋氣經(jīng)過脫硫預(yù)處理,保證沼氣中硫化氫含量不高于152 mg/m3,浸沒燃燒蒸發(fā)后的二氧化硫滿足排放標(biāo)準(zhǔn),沼氣CH4含量40%~50%,噸水消耗沼氣140~180 m3/m3。本項目以廢治廢,減少天然氣及電能消耗。按天然氣組分計算(天然氣按消耗量約70 m3/t,處理量200 t/d,天然氣價格3.85元/m3計算),每年既可節(jié)約1 780 萬元天然氣費用,又能減少溫室氣體排放。

      蒸發(fā)過程中由于溫度變化和機(jī)械擾動導(dǎo)致蒸發(fā)過程產(chǎn)生泡沫。輔助藥劑種類為消泡劑,本項目消泡劑用量約1.0 mL/m3,若進(jìn)水氨氮濃度高需加酸或其他輔助工藝。

      系統(tǒng)整體6 月噸水耗電量32 kWh/m3,生產(chǎn)用電設(shè)備運行最大容量為467 kW,主要為沼氣風(fēng)機(jī)、空氣風(fēng)機(jī)、蒸汽冷凝器、反滲透增加泵等。系統(tǒng)產(chǎn)水150 t/d,可用于項目生產(chǎn)用水,主要包括反沖洗、酸稀釋等。

      6 結(jié)論

      1) 本項目濃縮液最大處理量為206 m3/d,鹽泥產(chǎn)生量18 t/d,鹽泥含水率8%~13%,系統(tǒng)物料體系處于平衡狀態(tài)。本項目濃縮倍數(shù)達(dá)到7 后,系統(tǒng)可直接結(jié)渣或結(jié)晶。SCE 系統(tǒng)可直接作為終端處理工藝。

      2) SCE 主要能耗為燃?xì)?。老港項目采用填埋氣作為燃料,以廢治廢,噸水消耗沼氣140~180 m3/m3,每年可節(jié)約1 780 萬元天然氣費用;噸水耗電量32 kWh/m3;項目利用系統(tǒng)產(chǎn)水作為生產(chǎn)用水,產(chǎn)水量約150 t/d;利用本工藝投加適量消泡劑實現(xiàn)各工藝段泡沫控制,消泡劑用量約1.0 mL/m3。該技術(shù)資源化利用填埋氣或沼氣,成本較低。

      3) 蒸發(fā)過程產(chǎn)生的蒸汽經(jīng)過分離塔除去霧沫夾帶的液滴后,通過管道進(jìn)入蒸汽冷凝裝置,系統(tǒng)設(shè)計卷式RO 系統(tǒng)作為最終保障措施,蒸汽冷凝液出水滿足GB 16889—2008 表2 要求;通過控制SCE 運行溫度、沼氣脫硫和智能變頻調(diào)節(jié)燃?xì)馐拐託獬浞秩紵确椒?,不凝氣最終產(chǎn)物為蒸汽及燃燒后的CO2、H2O、顆粒物等,污染物排放滿足GB 16297—1996 表2 要求,其他不凝氣組分滿足DB 31/1025—2016 和DB 31/933—2015 要求。

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