吳帥澎
(延邊大學地理與海洋科學學院,吉林 延吉133002)
我國經(jīng)濟發(fā)展脫身于重工業(yè)環(huán)境,受傳統(tǒng)工藝類型與技術(shù)水平等因素影響,工業(yè)廢水的超額排放一直是困擾我國可持續(xù)經(jīng)濟發(fā)展的重要問題,其中印染廢水量作為主要廢水組成部分,更是現(xiàn)代污水處理的焦點。從傳統(tǒng)印染廢水產(chǎn)出角度來看,工業(yè)廢水預處理階段共包括退漿、煮煉、漂白與絲光工序,不同工序中產(chǎn)生的廢水有明顯差異,因此在工序的選擇上,也需要提供具有針對性的方案,才能使廢水處理的質(zhì)量得到更好的保障。而站在工業(yè)廢水排放角度來看,常規(guī)印染廢水排放不可能專門設(shè)置獨立排放渠道,因此多數(shù)廢水都是以混合形勢出現(xiàn)的,此類廢水普遍具有水量大、濃度高、呈堿性、化學需氧量偏高且色澤深,其中有機污染物的類型與仿制品種、染料、工藝有著較高的關(guān)聯(lián)性,并且污染物的含量無準確定值,若要進行有效的處理,則處理材料的用量與選擇很難控制,稍有不慎便極易造成二次污染問題出現(xiàn)。因此,印染廢水是工業(yè)廢水處理系統(tǒng)中公認最難處理的類型之一,若仍舊沿用以往的廢水處理機制與方式,勢必會影響廢水的排放質(zhì)量,對周圍生態(tài)環(huán)境造成不可逆的損傷。
傳統(tǒng)活性污泥處理工藝是工業(yè)廢水處理中較常見的工藝類型,材料中存有活性微生物,通過材料的氧化,能夠有效將污水中的有機物和殘留物降解,而污泥則能夠通過分散或懸浮在廢水中的方式,充分與內(nèi)部有機物接觸,受溶解氧的影響,便能夠極大降低污水內(nèi)有機物的濃度,在排出后有毒物質(zhì)與有機物便會積存在處理池底部。
1.1 儀器和試劑。烘箱、PH 計(雷磁PHS-3C)、曝氣池:由長800mm 寬400mm 高400mm 的長方體、容量瓶、250mL 溶解氧瓶、25mL 酸式滴定管、250mL 錐形瓶、1~2mL 吸管、5mL 移液管、10mL具塞比色管、250mL量筒、定量濾紙。鄰菲羅啉(C12H8N2·H2O),硫酸(H2SO4),硫酸亞鐵(FeSO4·7H20),硫酸錳(MnSO4·H2O),硫酸錳溶液,濃硫酸,0.025mol/L(1/6K2Cr2O7)重鉻酸鉀標準溶液,0.025mol/L硫代硫酸鈉溶液。染料羅丹明,重鉻酸鉀(K2Cr2O7),硫酸亞鐵銨[(NH4)2Fe(SO4)2·6H2O]
1.2 實驗廢水。實驗室自配模擬印染廢水。
1.3 分析方法。(1)色度的測定方法。①為確保廢水色度更便于觀察,避免出現(xiàn)實驗數(shù)據(jù)偏差,操作人員需分別取用適量的試品與光學純水,分別加入具塞比色管內(nèi),用量需抵至制定刻度線,而后再統(tǒng)一放在置物架上,再擺放色度更亮的白色背景板,找好具塞比色管與背景板之間的角度,能夠?qū)⒐饩€射入具塞比色管底端,通過反射原理垂直穿過液柱,由此可更清晰的觀察液柱色度。其次,操作人員需按照垂直向下觀察液柱的方法,比較試品與光學純水的色度差異,分別將色調(diào)、色度、透明度等數(shù)據(jù)錄入報告,為后續(xù)數(shù)據(jù)分析提供參照。②為明確試品與光學純水間色度差異,操作人員可在試品中逐級添加光學純水,并統(tǒng)一攪拌均勻,添置于具塞比色管的指定刻度位置,而后即將稀釋試品擺在背景板前,通過上述方法比對稀釋試品與光學純水色度、色調(diào)與透明度之間的差異,而后移開繼續(xù)稀釋,直至稀釋至無法與光學純水區(qū)分,再計算試品稀釋的倍數(shù),以便了解二者之間最直觀的差異。過程中,操作人員需對試品色度進行初步評估,確保試品色度在標準值50 倍以上時,需通過移液管提取試品至容量瓶內(nèi),確定刻度數(shù)值,再添加光學純水稀釋至指定刻度,每次取最大稀釋比,以便將稀釋后的色度數(shù)值控制在50 倍范圍以內(nèi)。③待試品色度在控制范圍內(nèi),操作人員需從具塞比色管內(nèi)提取適量試品,而后通過光學純水將液面稀釋至指定刻度,稀釋倍數(shù)需控制在2 倍,并逐次記錄液柱的狀況與數(shù)據(jù)。另外,為明確液柱混合的效果,操作人員需做好試品pH 值的檢測,并逐級將液柱稀釋倍數(shù)相乘,以此更準確的表達試品與光學純水之間的色調(diào)與色度關(guān)系。在報告樣品色度的同時,報告pH 值。(2)污泥濃度(MLSS)的測定方法。①過濾:取一混合液V(L)進行過濾,采用定量濾紙。②蒸發(fā)烘干:待烘箱中溫度升到103~105℃之間的設(shè)定值后,將濾干后的濾紙放入烘箱烘2 小時。③稱量:稱量后減去濾紙重量,并且測濾紙的重量也要采用上述同樣的步驟,記錄稱量增重M1(mg)。④MLSS=M1/V(mg/L)。
2.1 曝氣量、曝氣時間對CODcr處理效果的影響與分析。經(jīng)由實驗可知,所選曝氣時間為20h 和21h 小時。當曝氣量在1.0m3/h左右變化時,CODcr的去除率一直保持在77%以上;曝氣量升高時發(fā)現(xiàn)CODcr去除率降至70%左右,出水CODcr有上升趨勢。當曝氣時間為21h 時,CODcr去除率較高,最高值為87% ,出水CODcr濃度較低。
2.2 曝氣量、曝氣時間對色度處理效果的影響與分析。試驗過程中,進水的色度在360~420 倍之間變化,曝氣時間為20h 和21h時,當曝氣量在1.0m3/h 左右變化時,色度去除率最高,最佳值分別為77% 和80%,出水色度平均僅為20,30 倍。
曝氣時間為21h 時,微生物的降解作用對色度的去除效果較好;隨著難降解有機物的不斷積累,池內(nèi)色度上升,并影響到出水色度,曝氣時間由20h 增加至21h 時色度去除率降低。因此,本文確定試驗的曝氣時間為21h,曝氣量在1.0m3/h 左右。
2.3 pH 值對處理效果的影響與分析。在確定了曝氣時間以及曝氣量的基礎(chǔ)上,利用NaOH 以及H2SO4調(diào)節(jié)進水的pH 值,使得進水的pH 值分別為4.0、5.0、6.0、7.0、8.0 和9.0,CODcr和色度的平均去除率隨pH 的變化。當進水pH 值在4.0~9.0 之間變化時,CODcr、色度去除率均呈現(xiàn)先增加后降低的趨勢;當進水pH 為8.0 時,達到最大值,分別為88%,87%。
對色度而言,其去除主要是微生物作用的結(jié)果,色度去除率隨著pH 值的升高而升高,一方面說明厭氧水解消耗堿度,酸性進水比堿性進水更會抑制染料的水解過程;另一方面也說明pH 值升高對細胞膜的電荷狀況產(chǎn)生了影響,影響了菌體對營養(yǎng)物質(zhì)的吸收和代謝產(chǎn)物的形成,這種影響體現(xiàn)在厭氧產(chǎn)物上。對CODcr而言,在染料的降解過程中,好氧微生物顯示出了比厭氧微生物更好的CODcr去除效果,與色度的去除相同,CODcr去除率也呈現(xiàn)先增加后降低的趨勢。通過實驗可知,pH 值在8.0 內(nèi)去除效果較好。實驗結(jié)果表明,在接近中性條件下,對CODcr和色度的去除最佳。
2.4 有機負荷對處理效果的影響。試驗過程中,在確定了曝氣時間為21h 以及曝氣量為1.0m3/h、PH 值調(diào)節(jié)至8 的基礎(chǔ)上,人為地改變有機負荷,使負荷由400mg/L 調(diào)至600mg/L、800mg/L、1000mg/L、1200mg/L。
基于實驗可知,當進水CODcr在400~1200mg/L之間變化時,CODcr,色度去除率均呈現(xiàn)先增加后降低的趨勢;當進水CODcr為800mg/L時,達到最大值,分別為83%,84%,主體微生物枝狀菌膠團對沖擊負荷的耐受力較強,并未發(fā)生改變。而在高負荷處理狀態(tài)下,污水內(nèi)出現(xiàn)了較多的線蟲,這使得短期內(nèi)污水處理質(zhì)量水準嚴重下滑,而在2~3 個周期后,有機物去除率正常,活性污泥可有效抑制線蟲增長。
2.5 最佳工藝條件下的處理效果?;谏鲜鰧嶒灹鞒炭芍?,傳統(tǒng)活性污泥處理污水的最佳配制為1.0m3/h 的曝氣量,21h 的曝氣時間與8.0 的pH 值,期間工藝運行溫度需控制在25℃左右,并著重以廢水色度、色調(diào)與透明度為審核要素。(1)CODcr的去除效果。在最優(yōu)化工藝條件下裝置對模擬印染廢水CODcr的去除效果。在運行過程中,通過活性污泥法對有機物的去除,上清液的CODcr濃度始終低于130mg/L;出水CODcr的平均去除率為85%,說明裝置對印染廢水的CODcr有良好的去除效果。(2)色度的去除效果。在進水色度為430~500 倍時,經(jīng)過活性污泥法的處理,上清液的色度穩(wěn)定在70倍左右,可見活性污泥法對色度有著較為穩(wěn)定的去除效果;裝置對色度的最佳去除效率為80%。隨著運行時間的延長,色度的去除率表現(xiàn)出了輕微的下降趨勢,這主要是因為難降解的染料分子在系統(tǒng)中的不斷積累增加了對微生物的毒性影響,影響了系統(tǒng)對色度的去除。但總的來講,系統(tǒng)對色度的去除率處于一個較為穩(wěn)定的水平[3]。
活性污泥處理印染廢水,具有出水水質(zhì)好,去除效率高等優(yōu)點,并可以有效去除色度,是處理印染廢水的理想工藝。在曝氣量一定時,曝氣時間過短會導致CODcr去除率下降,而在曝氣時間一定時,隨著曝氣量的不斷增大,CODcr的去除率呈現(xiàn)先增加后減少的趨勢。曝氣時間為21h,曝氣量在1.0m3/h 左右,pH 值為8.0 左右,溫度控制為25℃左右,在此工藝條件下對實驗室模擬印染廢水進行處理,CODcr最佳去除率可達到87%,色度最佳去除率達80%,出水水質(zhì)優(yōu)于《紡織染整工業(yè)水污染物排放標準》(GB4287-92)一級標準[4]。