文_劉先榮 廣州環(huán)保投資集團(tuán)有限公司
相比于生活垃圾填埋、裂解和堆肥等技術(shù),焚燒處理由于其技術(shù)先進(jìn)、污染排放控制嚴(yán)格、占地少、能源可以回收等優(yōu)點(diǎn)成為許多地方的首選。但由于生活垃圾成分復(fù)雜,焚燒所產(chǎn)生的煙氣中含有NOx、HCl、SO2等多種酸性氣體、多種重金屬以及二噁英等,這些物質(zhì)隨煙氣大量排放到大氣中對(duì)生態(tài)環(huán)境造成嚴(yán)重危害,對(duì)周圍居民健康問(wèn)題產(chǎn)生威脅,故需要對(duì)其進(jìn)行處理達(dá)標(biāo)之后再排放。選擇合適的煙氣處理技術(shù)是有效控制焚燒電廠煙氣污染問(wèn)題的關(guān)鍵,文中以實(shí)際工程應(yīng)用為例對(duì)生活垃圾焚燒產(chǎn)生的煙氣治理工藝具體流程及效果進(jìn)行探討,以期尋求一種經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)境效益雙贏的煙氣治理組合工藝。
煙氣處理系統(tǒng)一般包括脫硝裝置、脫硫系統(tǒng)以及重金屬去除裝置等,本項(xiàng)目為了煙氣達(dá)標(biāo)排放,主要采用“SNCR+半干法脫酸+煙道活性炭噴射+濕法脫酸”的組合式煙氣凈化工藝對(duì)煙氣中酸性氣體、重金屬及二噁英等幾種主要污染物進(jìn)行去除。
每臺(tái)鍋爐配置1套煙氣凈化系統(tǒng),凈化系統(tǒng)布置在余熱鍋爐后方。余熱鍋爐出口依次布置旋轉(zhuǎn)式噴霧反應(yīng)塔、活性炭噴射系統(tǒng)、布袋除塵器、濕式洗滌塔,具體工藝流程圖如圖1所示。
圖1 生活垃圾焚燒廠煙氣治理工藝流程圖
本項(xiàng)目聯(lián)合SNCR和SCR工藝對(duì)煙氣中的NOx進(jìn)行去除。
SNCR即為選擇性非催化還原法,是一種經(jīng)濟(jì)實(shí)用的NOx脫除技術(shù)。SNCR方法的優(yōu)點(diǎn)是不需要催化劑、設(shè)備簡(jiǎn)單,缺點(diǎn)是反應(yīng)條件較苛刻,實(shí)際脫氮率僅能達(dá)到 30%~50%,反應(yīng)率低將導(dǎo)致氨逃逸。
當(dāng)采用氨水作為還原劑,反應(yīng)可達(dá)到的效率主要依賴于反應(yīng)溫度,最佳反應(yīng)溫度取決于所處理煙氣的成分。高氧氣含量煙氣的最佳反應(yīng)溫度將大大低于低氧氣含量的煙氣。
SCR為選擇性催化還原法,相比SNCR技術(shù),反應(yīng)中有催化劑的參與,反應(yīng)溫度更低。SCR系統(tǒng)則位于煙氣加熱器之后,此時(shí)煙氣溫度處于300~400℃范圍內(nèi)。煙氣在低溫催化脫氮反應(yīng)器內(nèi),與噴入的稀釋氨水(脫硝劑)混合,在催化劑的作用下NOx被還原為氮?dú)夂退?,NOx去除效率可達(dá)到80%以上。
經(jīng)SCR反應(yīng)器脫氮后的煙氣通過(guò)GGH降溫后,在引風(fēng)機(jī)作用下通過(guò)煙囪排入大氣。
半干法脫酸工藝是以石灰加水消化的漿液,經(jīng)霧化器霧化噴入反應(yīng)器與酸性氣體反應(yīng)。
半干法脫酸系統(tǒng)是布置在煙氣凈化間內(nèi)第一個(gè)接受鍋爐出口煙氣的凈化系統(tǒng)。半干法脫酸系統(tǒng)主要包括:石灰漿制備系統(tǒng)、半干式脫酸塔、旋轉(zhuǎn)霧化器及控制系統(tǒng)等。工藝流程如下:由石灰漿制備系統(tǒng)輸送過(guò)來(lái)的石灰漿(濃度約15%)在噴霧器內(nèi)進(jìn)行高速旋轉(zhuǎn)噴霧以極細(xì)的霧狀(40~50μm)噴入煙氣中,同時(shí)向煙氣噴入調(diào)溫水,控制脫酸塔煙氣出口溫度在設(shè)定的范圍內(nèi),在一系列的化學(xué)反應(yīng)后,去除煙氣中絕大多數(shù)的酸性氣體。
濕式洗滌塔設(shè)置在袋式除塵器之后、SCR系統(tǒng)之前,以進(jìn)一步脫除煙氣中的酸性氣體及冷卻煙氣,使煙氣中的部分水分凝結(jié)出來(lái)。
濕式洗滌塔脫酸系統(tǒng)由濕式洗滌塔、循環(huán)水(液)噴射系統(tǒng)、循環(huán)冷卻水(液)系統(tǒng)、NaOH儲(chǔ)存與制備系統(tǒng)等組成。
濕式洗滌塔分為冷卻部和吸收減濕部。煙氣首先進(jìn)入冷卻部。在冷卻部中,通過(guò)從冷卻部上方向煙氣中噴入冷卻液,把煙氣溫度冷卻到60~70℃,同時(shí),冷卻液吸收煙氣中的HCl和SO2等酸性氣體。
在吸收減濕部中,吸收液(含1%~2%NaOH溶液)經(jīng)霧化器霧化從吸收減濕部上方向煙氣中噴入,并均勻地經(jīng)過(guò)填充層與煙氣充分接觸反應(yīng),進(jìn)一步去除HCl和SO2等酸性氣體。反應(yīng)后的吸收液從吸收減濕部下部排入減濕水槽。
二噁英類由于難溶于水卻很容易溶解于脂肪而在生物體內(nèi)積累,并難以排出,生物降解能力差;具有很低的蒸汽壓,使該物質(zhì)在一般環(huán)境溫度下不容易從表面揮發(fā);在700℃下具有熱穩(wěn)定性,高于此溫度即開始分解。
由于垃圾焚燒尾氣中通常含有一定濃度的二噁英和重金屬,在煙氣進(jìn)入袋式除塵器前,向煙道內(nèi)噴入活性炭粉末,進(jìn)入除塵器后這些活性炭粉末同樣被截留在布袋表面,當(dāng)煙氣通過(guò)布袋時(shí),煙氣中二噁英和重金屬被活性炭吸附而得到凈化。
本項(xiàng)目活性炭?jī)?chǔ)存及噴射系統(tǒng)包括:活性炭倉(cāng)、活性炭起吊裝置、氣力輸送分配器、噴射風(fēng)機(jī)、噴射管路及控制系統(tǒng)等。活性炭通過(guò)倉(cāng)底出口進(jìn)入螺旋給料機(jī),通過(guò)活性炭給料機(jī)與活性炭注入風(fēng)機(jī)輸送到煙道中,以去除煙氣中的二噁英和重金屬,活性炭注入點(diǎn)設(shè)在脫酸反應(yīng)器與布袋除塵器之間的連接煙道,螺旋給料機(jī)采用變頻控制,可根據(jù)運(yùn)行情況調(diào)節(jié)加入活性炭的量。
工藝流程如下:活性炭?jī)?chǔ)存在活性炭?jī)?chǔ)倉(cāng)中,通過(guò)圓盤給料機(jī)定量給料,經(jīng)噴射風(fēng)機(jī)輸送到煙道中。通過(guò)控制布袋除塵器入口溫度為150℃,使有害有機(jī)污染物凝結(jié)于飛灰上,附著有活性炭的布袋除塵器在集塵的同時(shí)也把這些有機(jī)物去除。活性炭倉(cāng)的容量滿足3條煙氣凈化線正常運(yùn)行7天的活性炭用量。
環(huán)境空氣質(zhì)量現(xiàn)狀評(píng)價(jià)方法采用最大濃度占標(biāo)率及超標(biāo)率分析法,各監(jiān)測(cè)因子的現(xiàn)狀質(zhì)量評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)如表1所示。
表 1 各監(jiān)測(cè)因子現(xiàn)狀監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
本次監(jiān)測(cè)針對(duì)項(xiàng)目選址在評(píng)價(jià)區(qū)域內(nèi)布設(shè)7個(gè)環(huán)境空氣監(jiān)測(cè)點(diǎn),監(jiān)測(cè)內(nèi)容包括常規(guī)指標(biāo)(SO2、NOx)、煙氣特征污染物指標(biāo)(HCl、Cd、Pb、Hg、二噁英)。其中,二噁英類監(jiān)測(cè)布點(diǎn)根據(jù)有關(guān)要求分別在廠址全年主導(dǎo)風(fēng)向上風(fēng)向、廠區(qū)和廠址全年主導(dǎo)風(fēng)向下風(fēng)向最近敏感點(diǎn)及污染物最大落地濃度點(diǎn)附近各設(shè)1個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn)。監(jiān)測(cè)指標(biāo)情況如表2所示。
表2 常規(guī)監(jiān)測(cè)指標(biāo)監(jiān)測(cè)統(tǒng)計(jì)結(jié)果及分析表
由表2的統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果可以看出,監(jiān)測(cè)期間本項(xiàng)目大氣評(píng)價(jià)范圍內(nèi):
半干法+濕法脫酸效果良好,SO2和HCl檢測(cè)數(shù)值均處在標(biāo)準(zhǔn)限值內(nèi),未出現(xiàn)超標(biāo)現(xiàn)象。其中,SO2的1h和24h濃度范圍分別為<0.007~0.044 mg/m3和<0.004~0.020mg/m3,最大濃度占標(biāo)率僅為13.3%;HCl監(jiān)測(cè)到的濃度范圍為<0.003~0.023mg/m3,最大濃度占標(biāo)率為46.0%。
SNCR結(jié)合SCR工藝對(duì)于煙氣中的NOx的脫除效果良好,NOx的1h和24h濃度范圍分別為<0.015~0.064mg/m3和<0.006~0.051mg/m3,最大濃度占標(biāo)率為51%,未出現(xiàn)超標(biāo)現(xiàn)象。
對(duì)于煙氣中的Hg、Pb、Cd等重金屬及二噁英,活性炭噴射吸附技術(shù)控制效果優(yōu)良。Hg元素經(jīng)過(guò)活性炭吸附之后濃度降低到檢測(cè)限度以下;Pb元素24h平均濃度范圍為<0.003~0.021μg/m3,最大濃度占標(biāo)率為2.1%,遠(yuǎn)低于標(biāo)準(zhǔn)限值;Cd元素在煙氣中24h濃度范圍為0.00034~0.00651 μg/m3,最大濃度占標(biāo)率為46.5%,也未出現(xiàn)超標(biāo)現(xiàn)象;二噁英的24h濃度范圍 0.433~0.613 pg-TEQ/m3,最大濃度占標(biāo)率為37.2%,超標(biāo)率為0,也處在標(biāo)準(zhǔn)限值之內(nèi)。
針對(duì)于垃圾焚燒發(fā)電廠所產(chǎn)生的酸性氣體、二噁英和重金屬等主要污染物,本項(xiàng)目現(xiàn)有的煙氣處理技術(shù)已經(jīng)可以對(duì)其進(jìn)行有效控制:
(1)為確保NOx的達(dá)標(biāo)排放,本項(xiàng)目采用SNCR技術(shù)聯(lián)合SCR技術(shù)對(duì)煙氣中的NOx進(jìn)行脫除,研究結(jié)果表明經(jīng)過(guò)脫氮處理之后,所有環(huán)境監(jiān)測(cè)點(diǎn)的NOx濃度均處于標(biāo)準(zhǔn)限值以下。
(2)半干法結(jié)合濕法煙氣脫酸,可以有效降低煙氣中的SO2、HCl等酸性氣體,降低煙氣排放對(duì)于周圍大氣質(zhì)量的影響,其24h濃度最大占標(biāo)率為51.0%,未出現(xiàn)超標(biāo)現(xiàn)象。
(3)本項(xiàng)目還采用噴入活性炭吸附。將活性炭吹入濾袋過(guò)濾器的煙氣管線上游, 煙氣中的氣態(tài)重金屬及重金屬顆粒被活性炭捕捉下來(lái),最后由布袋除塵器將活性炭粒子收集下來(lái),以達(dá)到去除煙氣中重金屬的效果。監(jiān)測(cè)結(jié)果表明,廠區(qū)周圍大氣環(huán)境中Hg、Pb、Cd的濃度均得到了有效的控制。
(4)二噁英由于其生物毒性,需要對(duì)其進(jìn)行治理。對(duì)于煙氣中的二噁英,本項(xiàng)目也采用了活性炭吸附的煙氣處理系統(tǒng),二噁英的24h濃度較低,最大濃度占標(biāo)率為37.2%,表明現(xiàn)有的煙氣處理技術(shù)對(duì)于二噁英治理效果良好。