文_陶洪文 大慶煉化公司動力廠
大慶煉化公司污水回用工程采用超濾(UF)+反滲透(RO)雙膜法組合工藝,處理規(guī)模525m3/h。反滲透的前處理采用超濾,超濾(UF)對濁度、顆粒物、微生物等有極佳的截留效能,可使進水SDI<4,達到RO進水要求。該工程自運行以來出現(xiàn)了超濾膜斷絲、通量衰減速率加快、化學(xué)清洗頻次增加、保安過濾器濾芯堵塞嚴重且更換頻率高和RO脫鹽率下降等問題,造成運行成本上升,生產(chǎn)效益下降。針對污水回用裝置運行出現(xiàn)的實際情況,2005~2006年對工藝流程進行優(yōu)化,增加了高效纖維過濾器和進水穩(wěn)壓系統(tǒng),2010年調(diào)整了超濾膜清洗方案,提升了清洗效果,產(chǎn)水量得到逐步提高。
脫鹽水補水系統(tǒng)流程如圖1所示,循環(huán)水補水系統(tǒng)流程如圖2所示。污染物去除率如表1所示。
圖1 脫鹽水補水系統(tǒng)流程圖
表1 污水回用各單元模塊污染物去除率匯總
①動態(tài)活性炭單元運行時出水含有碳黑,造成保安過濾器濾芯堵塞,影響反滲透運行。
圖2 循環(huán)水補水系統(tǒng)流程圖
②動態(tài)砂濾單元生物膜培養(yǎng)問題一直未成功,氨氮的去除率達不到設(shè)計值,動態(tài)砂濾對COD、磷沒有去除效果。
③高級氧化AOP單元設(shè)備故障率很高,起不到殺菌作用。
④斜板沉降去磷單元設(shè)計投加絮凝劑和高分子聚合物沒有效果。
⑤超濾膜和反滲透膜易污堵,產(chǎn)水量衰減快,不易恢復(fù)。
回用工程共設(shè)3套反滲透裝置,單套裝置出力為50m3/h,裝置脫鹽率在97%以上。反滲透系統(tǒng)出現(xiàn):①長時間運行后產(chǎn)水量下降,通常需要提高運行壓力來維持額定的產(chǎn)水量;②長時間運行后脫鹽率降低,在反滲透系統(tǒng)中表現(xiàn)為產(chǎn)水電導(dǎo)率升高;③壓降增加,在維持進水流量不變的情況下,進水與濃水間的壓差增大。
將動態(tài)活性炭單元和AOP高級氧化單元停用后,反滲透前1臺雙桶自清洗過濾器反洗周期延長,1臺5μm精密過濾器濾芯更換時間延長,反滲透膜污堵衰減變緩,產(chǎn)水量提高。
反滲透有低壓沖洗和化學(xué)清洗共2個系統(tǒng),用于反滲透系統(tǒng)的保護。
低壓沖洗方法是用原水來沖洗膜面的方法,在低壓以下高速流沖洗膜面30min,這樣可以清除膜表面上的污垢和濃水側(cè)高濃度鹽,恢復(fù)產(chǎn)水量。
化學(xué)清洗法最初是交替使用堿性清洗劑和酸性清洗劑對RO膜進行在線清洗,清洗壓力控制在0.4MPa以下,效果不理想,產(chǎn)水量只提高10%,后來使用離線清洗的方式,先用堿性清洗劑循環(huán)15min,然后浸泡30min,采用脈沖式?jīng)_洗干凈,堿洗完之后再用殺菌劑和油污剝離劑清洗,最后使用酸性清洗劑清洗,產(chǎn)水量可提高20%~25%。
污水回用裝置在初次調(diào)試運行原料水直接通過3臺50μm的保安過濾器進入超濾膜組件。超濾膜的進水壓力極不穩(wěn)定,波動范圍在0.05~0.2MPa。
①管線中有雜物。很多焊渣殘留在超濾膜的進水管線中,隨著水流進入膜絲內(nèi),在水流的沖擊作用下將膜絲劃傷;②壓力波動大。原料水沒有通過穩(wěn)壓裝置直接進入污水回用裝置,引起超濾膜進水壓力頻繁波動對超濾膜造成破壞;③膜組件內(nèi)竄入氣泡。超濾膜的反沖洗主管線上的止回閥密封差,超濾膜開始反沖洗會將空氣帶入膜內(nèi),在水流的沖擊下,氣泡破裂對膜絲造成機械損傷;④反沖洗水有鐵銹。超濾膜反沖洗水的濾后水箱內(nèi)沒有防腐處理,水箱內(nèi)有鐵銹沉積,當(dāng)單組超濾膜進行反沖洗時將水箱內(nèi)的鐵銹帶入膜內(nèi),導(dǎo)致膜絲的堵塞,劃傷膜絲。
停用動態(tài)生物膜過濾單元、斜板沉降單元和AOP高級氧化單元;將原來超濾膜的總進水管更換為不銹鋼材質(zhì);增設(shè)穩(wěn)壓系統(tǒng),原料水先進入2個2000m3的穩(wěn)壓罐,然后用變頻泵打入超濾膜前的50μm保安過濾器;對超濾反沖洗管線上的止回閥更換,解決反沖洗管內(nèi)出現(xiàn)負壓的現(xiàn)象;在加藥管線上增設(shè)安全閥,避免加藥管線超壓造成漏點引起空氣竄入超濾系統(tǒng);對中間水箱進行防腐,消除鐵銹對超濾膜的隱患。
超濾膜維護性清洗采用次氯酸鈉,清洗持續(xù)時間短,清洗頻次較高,保持膜的透水性和延長恢復(fù)性清洗周期。恢復(fù)性化學(xué)清洗持續(xù)時間長,清洗頻次低,恢復(fù)膜的透水性,采用先堿洗后酸洗,堿洗采用NaOH和NaClO,酸洗采用HCl,過程采用PLC自動控制。
2.6.1 反滲透產(chǎn)水
系統(tǒng)運行期間,3套RO裝置的反滲透產(chǎn)水量、脫鹽率和回收率都得到提高。系統(tǒng)優(yōu)化前,反滲透裝置的回收率波動大,膜表面被炭黑污堵。優(yōu)化后,回收率穩(wěn)定在60%左右,產(chǎn)水流量與回收率成正比。
2.6.2 超濾產(chǎn)水
系統(tǒng)運行期間,14組超濾膜產(chǎn)水流量波動小,清洗不再頻繁。系統(tǒng)優(yōu)化前??缒翰畹姆逯祷揪S持在0.06~0.08MPa之間,由于雜質(zhì)的存在,膜斷絲率較高。優(yōu)化后,跨膜壓差都低于0.04MPa,此次優(yōu)化對降低跨膜壓差效果顯著。
2.6.3 RO-UF的清洗頻次
優(yōu)化后RO的清洗次數(shù)明顯下降,離線清洗周期延長;UF的清洗頻次減少,離線清洗的次數(shù)降低,周期產(chǎn)水率提高。
系統(tǒng)優(yōu)化后,①14組UF裝置的跨膜壓差均穩(wěn)定在0.04 MPa以下,產(chǎn)水量得到提高,水質(zhì)得到改善;②3組RO裝置的脫鹽率提高,回收率和產(chǎn)水流量趨于穩(wěn)定,回收率在60%以上,產(chǎn)水量在100m3/h以上;③UF裝置和RO裝置的清洗頻次減少了,膜通量得到保證,周期產(chǎn)水呂提高。