初靜 陳文策 崔志強(qiáng) 婁鐵民
【摘 要】曉明礦選煤廠結(jié)合壓濾車間實(shí)際空間條件,引進(jìn)了YDYY帶式壓濾機(jī)并在使用中進(jìn)行改進(jìn),提高了YDYY帶式壓濾機(jī)的處理能力,降低了濾餅的水分,提高了煤泥的發(fā)熱量,并對(duì)壓濾機(jī)控制系統(tǒng)、上料系統(tǒng)進(jìn)行了自動(dòng)化改造,使YDYY型帶式壓濾機(jī)多年來一直滿足曉明礦煤泥水處理的生產(chǎn)需求。
【關(guān)鍵詞】帶式壓濾機(jī);處理能力;脫水效果;濾帶;自動(dòng)化
中圖分類號(hào): X703 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼: A 文章編號(hào): 2095-2457(2019)23-0037-002
DOI:10.19694/j.cnki.issn2095-2457.2019.23.015
曉明礦選煤廠為1968年建成,設(shè)計(jì)能力60萬噸/年,經(jīng)1987年改擴(kuò)建后設(shè)計(jì)能力135萬噸/年。隨著環(huán)保要求的提高,2001年對(duì)煤泥水處理系統(tǒng)進(jìn)行改造,新建壓濾車間,煤泥水處理工藝也由原來的煤泥池沉淀,改造為耙式濃縮機(jī)濃縮后,進(jìn)入帶式壓濾機(jī)加工成煤泥餅后銷售。近年來,隨著煤炭市場(chǎng)對(duì)洗產(chǎn)品需求量的增加,煤泥水量也隨著增加,導(dǎo)致原帶式壓濾機(jī)能力不足,脫水效果不好,不能滿足洗煤生產(chǎn)需求,由于受壓濾車間位置限制,安裝板框壓濾機(jī)空間不夠,新建板框壓濾車間投資大,因此曉明礦選煤廠于2010年將壓濾機(jī)更新為YDYY型帶式壓濾機(jī),并在實(shí)際應(yīng)用中進(jìn)行改進(jìn),使YDYY型帶式壓濾機(jī)多年來一直滿足曉明礦煤泥水處理的生產(chǎn)需求。
1 YDYY-3000帶式壓濾機(jī)的技術(shù)參數(shù)
曉明礦壓濾車間3臺(tái)帶式壓濾機(jī),型號(hào)YDY-3000,采用兩用一備的工作方式,其中602#、603#壓濾機(jī)共用2#穩(wěn)壓罐,601#壓濾機(jī)用1#穩(wěn)壓罐。YDYY-3000帶式壓濾機(jī)是利用重力和擠壓力的作用使煤漿脫水,并能連續(xù)排出濾餅的壓濾機(jī)。
2 YDYY-3000帶式壓濾機(jī)工作過程原理
2.1 絮凝給料階段
經(jīng)耙式濃縮機(jī)濃縮的煤泥水(濃度為320g/L-700g/L),由底流泵輸送至穩(wěn)壓罐,在穩(wěn)壓罐下方管路中加入濃度為0.1%的聚丙烯酰胺溶液,經(jīng)聚丙烯酰胺絮凝后,使懸浮的煤顆粒絮凝形成大片絮團(tuán),大部分毛細(xì)水也變?yōu)橛坞x水,形成絮團(tuán)后的煤漿給入壓濾機(jī)上濾帶水平段上,進(jìn)入重力脫水階段。
2.2 重力脫水階段
煤漿進(jìn)入壓濾機(jī)上濾帶后,首先開始重力脫水。經(jīng)絮凝形成絮團(tuán)好的煤漿流動(dòng)性下降,煤漿中的毛細(xì)水變?yōu)橛坞x水,大部分游離水會(huì)在重力的作用下透過濾帶被脫除。
重力脫水區(qū)應(yīng)有足夠的長(zhǎng)度,盡量多脫水,才能保證物料進(jìn)入壓力脫水階段經(jīng)得住濾帶和壓輥的擠壓。DYD壓濾機(jī)重力脫水段的長(zhǎng)度為3.5米。
2.3 壓力脫水階段
經(jīng)過重力脫水后,下濾帶與上濾帶重疊,這時(shí)煤漿被夾在上下濾帶之間,煤漿與上下濾帶在不同直徑的壓輥間繞行前進(jìn),再由擠壓輥的擠壓下進(jìn)一步脫水。
壓力脫水階段包括預(yù)壓脫水、低壓脫水、高壓脫水三個(gè)階段。
2.3.1 預(yù)壓脫水
進(jìn)入預(yù)壓脫水區(qū),隨上濾帶進(jìn)入上下濾帶形成的楔形區(qū),隨著上下濾帶的距離越來越小直至逐漸重合,煤漿所受的壓力越來越大,進(jìn)行預(yù)壓脫水。
2.3.2 低壓脫水
物料與上下濾帶在壓輥間繞行前進(jìn),不同直徑的擠壓輥及濾帶本身的張力,向物料施加壓力,不斷的壓縮物料,擠出毛細(xì)孔中的水。上下濾帶夾著物料每經(jīng)過一個(gè)壓輥,運(yùn)動(dòng)方向都發(fā)生改變,顆粒之間的相互位置變動(dòng),毛細(xì)管被破壞,從而有利于物料脫水。
2.3.3 高壓脫水
利用加壓輥對(duì)濾餅施加線壓力,進(jìn)行高壓脫水。
2.4 卸料、清洗階段
經(jīng)過重力脫水、擠壓脫水后,靠濾帶的彎曲和濾餅的自重,并借助刮板的作用,使濾餅與濾帶分離,濾餅卸至604#皮帶機(jī),落地后銷售;濾帶清洗干凈后開始下一個(gè)工作循環(huán)。
3 應(yīng)用中改進(jìn)
3.1 絮凝方式改進(jìn)
絮凝階段是壓濾機(jī)脫水成敗的關(guān)鍵,絮凝的程度,是否形成絮團(tuán),是壓濾機(jī)脫水后物料能否形成濾餅的關(guān)鍵,藥劑的用量、濃度及添加的方法,藥劑與煤漿是否均與混合都會(huì)影響絮凝程度。原設(shè)備藥劑直接在穩(wěn)壓罐去壓濾機(jī)下方的管路上添加,由于煤漿流速大,造成藥劑與煤漿不能均勻混合就進(jìn)入重力脫水階段,絮團(tuán)形成不好,因此針對(duì)這種現(xiàn)象,我們?cè)趤砹瞎苈飞习惭b紊流攪拌裝置,并將加藥點(diǎn)改在紊流裝置上,使煤漿與藥劑混合均勻,形成良好的絮團(tuán)。
3.2 進(jìn)料方式的改進(jìn)
原壓濾機(jī)進(jìn)料管順著濾帶運(yùn)行的方向,將煤漿給入壓濾機(jī)上濾帶,煤漿不能沿濾帶全寬分布,且薄厚不均,容易造成濾帶跑偏、打褶,因此我廠對(duì)給料方式進(jìn)行了改進(jìn),將進(jìn)料管改為逆濾帶方向,并由機(jī)電班自制安裝了平料器,煤漿沿濾帶運(yùn)行反方向進(jìn)料,遇擋板后散開,再經(jīng)平料器均勻攤開,保證了煤漿均勻分布,避免濾帶跑偏、打褶,并且延長(zhǎng)了重力脫水時(shí)間。
3.3 濾帶沖洗裝置的改造
原壓濾機(jī)濾帶沖洗裝置的噴嘴易堵塞,造成沖洗壓力不足,濾帶沖洗不干凈,影響壓濾機(jī)脫水效果。清理噴嘴堵塞需將沖洗裝置拆下后進(jìn)行,針對(duì)這種情況我們對(duì)噴水管進(jìn)行了改進(jìn),在噴水管內(nèi)安裝滾刷,噴嘴堵塞時(shí),僅需轉(zhuǎn)動(dòng)滾刷就可以將噴嘴清理干凈。
3.4 加壓輥改造
原壓濾機(jī)兩個(gè)擠壓輥間距為彈簧調(diào)整,高壓脫水效果不好,因此我們對(duì)擠壓輥進(jìn)行了改造,采用絲杠調(diào)整擠壓輥間距,保證脫水效果,降低濾餅水分。
3.5 PLC控制系統(tǒng)改造
YDYY壓濾機(jī)的控制部分為一臺(tái)3kW的油泵電機(jī),一臺(tái)15kW的主軸電機(jī)為主,輔助四個(gè)張緊缸(共用一組電磁閥),四個(gè)調(diào)偏缸組成。原控制系統(tǒng)中中間繼電器、時(shí)間繼電器的使用數(shù)量大,且頻繁損壞,容易造成生產(chǎn)中斷事故,因此我廠利用PLC控制系統(tǒng)代替繼電器控制,可以省去大量的繼電器,PLC又可以直接為接近開關(guān)提供DC24V電源,減少生產(chǎn)中斷事故。
3.6 壓濾機(jī)自動(dòng)給料系統(tǒng)改造
原壓濾機(jī)上料需人工開啟兩臺(tái)底流泵,將濃縮機(jī)底流輸送至穩(wěn)壓罐,穩(wěn)壓罐自流到壓濾機(jī)給料,經(jīng)常出現(xiàn)斷料或穩(wěn)壓罐滿后煤漿溢出現(xiàn)象,不但影響周圍衛(wèi)生環(huán)境,有時(shí)還會(huì)沖到電氣設(shè)備上,對(duì)現(xiàn)場(chǎng)安全、標(biāo)準(zhǔn)化不利。針對(duì)這一問題選煤廠對(duì)壓濾機(jī)給料系統(tǒng)進(jìn)行了自動(dòng)化改造。在穩(wěn)壓罐上安裝西門子料位計(jì),由料位計(jì)對(duì)穩(wěn)壓罐里的煤泥水高度進(jìn)行測(cè)量,利用料位計(jì)測(cè)量產(chǎn)生的4—20MA電流數(shù)值變化反饋給配電室里的PLC300,連入選煤廠集控系統(tǒng),在PLC上編制底流泵控制程序,用比較指令使煤泥水位低時(shí)底流泵開啟、水位高時(shí)底流泵停。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)需要我們將底水位設(shè)在距物料計(jì)1.7米,高水位設(shè)在距物料計(jì)0.4米來保證供料的穩(wěn)定。
4 應(yīng)用效果
通過對(duì)YDYY型帶式壓濾機(jī)使用和改造,取得了良好的效果,滿足了洗煤生產(chǎn)及煤泥水處理需求。壓濾機(jī)絮凝方式的改進(jìn),使煤漿與藥劑混合更均勻,絮凝效果更好,保證了壓濾機(jī)的脫水效果。采用絲杠調(diào)整擠壓輥間距,保證脫水效果,降低濾餅水分。采用PLC自動(dòng)控制系統(tǒng),使設(shè)備運(yùn)行更加平穩(wěn)可靠,維護(hù)更加簡(jiǎn)單。壓濾機(jī)自動(dòng)給料系統(tǒng)改造,保證了壓濾機(jī)的連續(xù)供料,避免了煤漿溢出現(xiàn)象,并且減輕了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度。
5 經(jīng)濟(jì)效益
YDYY型帶式壓濾機(jī)應(yīng)用和改造后,煤泥的全水分降低了6%,煤泥平均發(fā)熱量提高了400卡/克,煤泥平均售價(jià)提高了20元/噸,按平均年煤泥產(chǎn)量9萬噸,年增加銷售收入=20*9=180萬噸/年。
壓濾機(jī)自動(dòng)化程度的提高,每小班可節(jié)省崗位工人1人,原班節(jié)省4人(包括替休),工人工資為每月3500元/人,年節(jié)約人工費(fèi)=0.35*4*12=16.8萬元。
總效益=180+16.8=196.8萬元。