張 超,張 力
(1.中石化西北油田分公司采油二廠,新疆 庫車 842000;2.中石化石油工程設(shè)計有限公司新疆分公司,新疆 庫爾勒 843000)
塔河油田在二號聯(lián)合站應(yīng)用負壓氣提脫硫(穩(wěn)定)工藝[1]對原油進行脫硫,脫硫過程中得到富含硫化氫的混烴,混烴的組分分析見表1。得到的混烴再采用堿液除去硫化氫[2]和少量有機硫[3],生成的堿渣[4]再采用生物氧化法[5]進行無害化處理,凈化后的混烴最終去二號聯(lián)輕烴站脫丁烷塔生產(chǎn)穩(wěn)定輕烴和液化石油氣[6]。
二號聯(lián)合站已建堿渣處理單元以H2SO4來調(diào)節(jié)溶液pH值,以MnO2作為氧化劑,用NaClO及微生物溶液對尾氣進行處理[7],并加入專用營養(yǎng)液[8]以維持微生物的活性。另外,堿渣具有特殊的惡臭氣味[9],不利于現(xiàn)場管理人員和操作人員身體健康。為減少運行服務(wù)費用,保障人員身體健康免受損害,于是有必要對混烴分餾工藝、混烴堿洗脫硫工藝進行對比分析。
表1 混烴組成表
混烴分餾工藝[10]流程如圖1所示。
流程描述:含硫混烴經(jīng)換熱器升溫后進入混烴分餾脫硫塔的中部,與由塔下部進塔的凈化天然氣及塔底再沸器返塔氣體逆流接觸,混烴中的幾乎全部硫化氫及大部分C3~C5組分進入塔頂氣相,塔頂氣相經(jīng)塔頂空冷器冷卻后回塔頂回流罐,回流罐內(nèi)凝液經(jīng)回流泵提升回到混烴分餾塔上部,塔頂回流罐富含硫化氫氣相去二號聯(lián)輕烴站進行脫硫、脫水及脫烴處理。大部分C5+組分進入塔底再沸器,脫硫后混烴經(jīng)換熱器換熱降溫后再經(jīng)后冷器冷卻至40℃以下進已建穩(wěn)定輕烴儲罐,同時考慮不合格混烴接入已建堿洗流程,在投產(chǎn)初期不合格產(chǎn)品經(jīng)堿洗后進儲罐。
圖1 混烴堿洗脫硫工藝流程示意圖
混烴分餾工藝的主要設(shè)備見表2。
表2 主要設(shè)備表
加上結(jié)構(gòu)、電氣、自控、防腐等配套設(shè)施,混烴分餾工藝的工程投資約290萬元。
混烴分餾工藝的運行費主要為電費和天然氣費用,裝置運行天數(shù)按330d計算。
混烴脫硫塔塔頂冷凝器風(fēng)機及塔頂回流泵每年耗電量為9.9×104kW·h,電價為0.4元/ kW·h ,每年電費3.96萬元。氣提用天然氣量為2000Nm3/d,塔底重沸器天然氣用量1134 Nm3/d,天然氣價格為0.95元/Nm3,每年天然氣費用98.25萬元。每年電費和天然氣費用合計102.22萬元。
經(jīng)過混烴分餾脫硫后的產(chǎn)品為輕烴,輕烴中硫含量<0.1%。
二號聯(lián)已建混烴堿洗脫硫工藝流程示意如圖2所示。
圖2 二號聯(lián)混烴堿洗脫硫工藝流程示意圖
流程描述:混烴在靜態(tài)混合器內(nèi)與堿液提升泵提升來堿液充分混合并反應(yīng),然后進入一級堿洗罐、二級堿洗罐繼續(xù)反應(yīng)完全,硫化氫完全轉(zhuǎn)化成Na2S。混烴與堿液分離后進入水洗罐以洗滌攜帶的堿液,脫出硫化氫的混烴進入分水緩沖罐,最后通過提升泵進入脫丁烷塔產(chǎn)出液化石油氣和穩(wěn)定輕烴。
20%的氫氧化鈉溶液通過堿液加注泵打入堿液緩沖罐,通過堿液提升泵增壓后進入靜態(tài)混合器與混烴混合,堿液在堿液
緩沖罐循環(huán)使用,定期(間隔8~10d)將堿液緩沖罐內(nèi)5%濃度的堿液——堿渣送往堿渣處理單元處理,然后將新鮮的堿液打入堿液緩沖罐,同時定期將水洗罐中水更換為新鮮水。
混烴堿洗脫硫工藝的主要設(shè)備見表3。
表3 主要設(shè)備表
加上結(jié)構(gòu)、電氣、自控、防腐等配套設(shè)施,混烴堿洗脫硫工藝的工程投資約420萬元。
混烴堿洗脫硫工藝的運行費主要為電費、堿液費、清水費,裝置運行天數(shù)按330d計算。
堿液泵及混烴提升泵耗電量為26.14×104kW·h,電價為0.4元/ kW·h ,每年電費10.46萬元。堿液消耗量為4m3/d,堿液價格為750元/m3,每年堿液費用99萬元。清水消耗量為2m3/d,清水價格為3.5元/m3,每年清水費用0.23萬元。每年電費、堿液費和清水費用合計109.69萬元。
氫氧化鈉與硫化氫屬于強堿弱酸的不可逆反應(yīng),反應(yīng)徹底而迅速。堿洗后混烴中硫含量<0.02%。
分別從脫硫效果、工程投資、運行費用及其它方面對混烴分餾及混烴堿洗脫硫工藝進行分析,對比結(jié)果見表4。
表4 分析對比結(jié)果表
經(jīng)過上述對比可知,混烴分餾工藝與混烴堿洗脫硫效果均能滿足產(chǎn)品指標(biāo)要求,但混烴分餾工藝在工程投資、運行費上均要優(yōu)于混烴堿洗脫硫工藝;并且該工藝不產(chǎn)生堿渣,有利于現(xiàn)場操作管理人員身體健康,起到了“以人為本、降本增效”的作用。總體來說,采用混烴分餾工藝替代混烴堿洗脫硫工藝是可行的。