文/林衛(wèi)國(淮北礦業(yè)股份有限公司)
斷層破碎區(qū)作為一種十分常見的地質(zhì)構(gòu)造,具有強(qiáng)度低、易透水等特性。當(dāng)斷層破碎區(qū)落差很大時(shí)會(huì)直接與含水層導(dǎo)通或相連,巷道掘進(jìn)時(shí)極易發(fā)生突水事故,嚴(yán)重時(shí)甚至?xí)?dǎo)致淹井。且斷層破碎區(qū)內(nèi)巖石破碎,強(qiáng)度低,巷道支護(hù)難度大,給巷道圍巖控制帶來困難[1,2]。
鄒莊煤礦87 采區(qū)大巷在施工過程前方遇到F25 大斷層,斷層破碎區(qū)內(nèi)巖石破碎,嚴(yán)重影響巷道掘進(jìn)及支護(hù),且斷層上盤太灰含水層與煤層頂?shù)装宓貙印皩印被蚴固叶迅灿诿簩又?,井下巷道掘進(jìn)或回采時(shí)存在突水隱患,亟需對F25 斷層進(jìn)行治理,消除突水隱患,并保障主體巷道順利通過。
采用地面預(yù)注漿,注漿壓力高,漿液可以進(jìn)入巖體細(xì)小裂隙,注漿效果更好,適用于含水層厚度大或者含水層多而分散的地層;且地面預(yù)注漿深度可超過1000m,注漿工藝完善,設(shè)備配套,且堵水效果好。地面預(yù)注漿占用建井工期少,不影響正常的采掘交替,大大改善了施工條件,加快了施工速度,提高了施工質(zhì)量[3-5]。
87 采區(qū)位于鄒莊煤礦井田西部,南坪斷層與F25 斷層所夾持的狹長斷塊內(nèi),平面上大致呈南北向的條帶狀分布??傮w構(gòu)造形態(tài)為一較寬緩的走向西北、傾向東北的單斜構(gòu)造,采區(qū)北部地層走向、傾向變化較大,且次級褶曲較發(fā)育。采區(qū)內(nèi)斷層較為發(fā)育,大部分?jǐn)鄬幼呦驗(yàn)楸睎|、東西向,多為南坪斷層、F25 斷層派生中小型斷層。
87 軌道石門是87 采區(qū)主體巷道,主要穿過F25 斷層,F(xiàn)25 斷層位于87 采區(qū)東部,為逆掩推覆斷層,上下盤層位疊置現(xiàn)象嚴(yán)重,走向NNE,傾向SEE,傾角變化范圍40°~50°。在煤層中延展長度為4932~5175m,最大斷距>1000m,屬查明斷層。
87 采區(qū)內(nèi)巖性均以泥巖為主,其次為粉砂巖和砂巖。泥巖巖體質(zhì)量一般為中等,屬不穩(wěn)定~中等型;粉砂巖巖體質(zhì)量為中等,屬中等~穩(wěn)定型;砂巖巖體質(zhì)量為中等~良,巖性致密堅(jiān)硬、強(qiáng)度高不易垮落,屬穩(wěn)定型。但F25 斷層內(nèi)巖性混雜,以泥巖為主,粉砂巖、砂巖次之,擠壓揉皺現(xiàn)象比較明顯。
通過對87 采區(qū)主體巷道F25 斷層上盤太灰含水層及F25 斷層進(jìn)行地面預(yù)注漿加固,使得斷層破碎區(qū)巷道實(shí)現(xiàn)空間上的立體注漿效果,注漿段以內(nèi)的破碎巖石膠結(jié)形成整體,從而加強(qiáng)圍巖本身的抗彎能力和承載能力。
布置地面定向多分支鉆孔,設(shè)計(jì)一個(gè)鉆孔單元,包括一個(gè)主孔、5 個(gè)分支孔,根據(jù)施工情況預(yù)留2 個(gè)機(jī)動(dòng)檢查加固孔。主孔以探查層位及構(gòu)造帶位置為主,并初步查明注漿區(qū)域的水文地質(zhì)條件。各分支孔針對各具體設(shè)計(jì)巷道位置進(jìn)行預(yù)注漿加固,盡量保持以順巷道鉆進(jìn),控制鉆孔軌跡進(jìn)入巷道設(shè)計(jì)標(biāo)高“著陸”,并沿設(shè)計(jì)巷道延伸過F25 斷層帶約60m,對巷道穿越F25 斷層帶兩側(cè)一定范圍進(jìn)行預(yù)注漿加固,改良巷道穿越F25 斷層破碎帶區(qū)域的工程地質(zhì)條件。
已知太灰正常水位0 m 左右,巷道標(biāo)高-700~-820m,則太灰靜水壓力約7~8.2MPa。結(jié)合注漿設(shè)備耐壓能力,本次選取注漿終止孔壓為10~12MPa,加上700~800m 漿柱壓力約9MPa,總壓力可達(dá)20MPa。根據(jù)注前壓水試驗(yàn)成果,注漿總體上遵循先稀后稠(1.2~1.6)的原則,用不同水灰比的漿液分別去適應(yīng)各種不同寬度的裂隙,同時(shí)根據(jù)注漿過程中的壓力變化靈活調(diào)整水灰比。鑒于壓水初始孔壓高的特征,本次基本采用1.2 稀漿注漿,僅在完鉆聯(lián)注帶封后期階段,逐漸加大水灰比至1.6 封孔。
據(jù)以往注漿經(jīng)驗(yàn),當(dāng)注漿壓力為靜水壓力的2~2.5倍、持續(xù)15~30min 時(shí),可認(rèn)為受注層段注漿已達(dá)到壓力結(jié)束標(biāo)準(zhǔn),本次終止孔口壓力為10~12MPa。當(dāng)注漿終壓達(dá)到結(jié)束標(biāo)準(zhǔn)后,應(yīng)逐次換檔降低泵量,直至泵量不大于60L/min,并維持30min。注漿后,計(jì)算單位吸水率不大于0.01L/min·m·m 時(shí),即可認(rèn)為受注層段達(dá)到單位吸水率注漿結(jié)束標(biāo)準(zhǔn)。以上兩項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)須同時(shí)滿足,即可認(rèn)為該次注漿達(dá)到結(jié)束標(biāo)準(zhǔn)。
注漿后經(jīng)壓水試驗(yàn)獲得太灰和F25 斷層帶單位吸水率降至 0.0001~0.0003L/min·m·m,平均 0.0002 L/min·m·m,注漿后單位吸水率降低明顯,平均降低了83.5%,表明F25 斷層帶裂隙不發(fā)育,含水性弱,導(dǎo)水性差,地面預(yù)注漿取得了良好的效果。
注漿結(jié)束后通過井下超前探查來驗(yàn)證地面預(yù)注漿注漿效果,在巷道距F25 斷層帶法距30m 時(shí)施工,施工探查鉆孔。超前探查平面布置示意圖如圖1所示。
圖1 巷道超前探查平面布置示意圖
根據(jù)超前探查分析,斷層破碎區(qū)內(nèi)水泥填充效果良好,巖體越破碎,漿液填充越明顯。在斷層破碎區(qū)中心段漿液充填明顯,表明斷層中心區(qū)域裂隙發(fā)育,圍巖被漿液有效充填而膠結(jié)??梢姡孛骖A(yù)注漿效果良好,實(shí)現(xiàn)了斷層破碎區(qū)內(nèi)的圍巖改性,使得斷層破碎區(qū)內(nèi)的破碎巖體膠結(jié)形成完整巖體,從而加強(qiáng)了圍巖本身的抗彎能力和承載能力。
由于地面預(yù)注漿注漿效果良好,斷層破碎區(qū)內(nèi)圍巖完整,承載能力較好,故采用全螺紋高強(qiáng)錨桿、錨索進(jìn)行支護(hù),錨桿采用規(guī)格為φ22mm×2600mm 的左旋全螺紋高強(qiáng)錨桿,間排距為800mm×800mm;錨索規(guī)格為φ17.8mm×6200mm,在頂板布置3 根錨索,錨索間排距為2000mm×2400mm。巷道全斷面支護(hù)圖如圖2所示。
為了監(jiān)測設(shè)計(jì)支護(hù)方案效果,在87 采區(qū)大巷中布設(shè)表面位移觀測斷面監(jiān)測巷道變形。觀測曲線如圖3所示。
由圍巖表面位移圖中可以看出在觀測期內(nèi)觀測點(diǎn)處兩幫移近量為87mm,頂?shù)装逡平繛?75mm。巷道施工完成30 天后巷道變形量開始收斂。從觀測結(jié)果中可以看到,支護(hù)后巷道變形明顯減小,變形速度得到有效控制,很好地維護(hù)了巷道的穩(wěn)定,為安全高效生產(chǎn)提供了有力的保障。
圖2 巷道全斷面支護(hù)圖
圖3 巷道圍巖表面位移變化曲線
通過對鄒莊煤礦87 采區(qū)斷層破碎區(qū)進(jìn)行地面預(yù)注漿支護(hù),既縮短了工期,增加了堵水效果,消除了巷道掘進(jìn)過程中遇到的突涌水隱患,又使得斷層破碎區(qū)內(nèi)的破碎巖體膠結(jié)形成完整巖體,實(shí)現(xiàn)了斷層破碎區(qū)內(nèi)的圍巖改性,從而加強(qiáng)了圍巖本身的抗彎能力和承載能力,為礦井的安全高效生產(chǎn)提供了有力保障。