劉波 高延哲
摘 要:對近一年內鋼鐵企業(yè)煤氣中毒事故進行了簡單分析,并對于邯鋼現有煤氣設備、設施檢修的安全防范措施進行升級改造和完善作業(yè)程序。
關鍵詞:事故分析;可靠切斷裝置;改造
中圖分類號:TE85 文獻標識碼:A 文章編號:1671-2064(2019)10-0149-02
1 概述
能源中心燃氣車間主要負責邯鋼老區(qū)四座煤氣柜的運行,廠區(qū)內煤氣管道和排水器的管理,同時對煤氣進行加壓按一定比例混合后供軋鋼系統(tǒng)用戶使用。燃氣車間現管理的高爐、轉爐、焦爐、混合、天然氣管網約40KM。排水器共管理373臺。工業(yè)煤氣具有易燃、易爆、有害等特點,使用操作不當會發(fā)生煤氣泄露、管道著火甚至管道爆炸事故,破壞極大,很容易造成群死群傷的事故,因此對煤氣系統(tǒng)的安全操作、設備設施檢查是我車間重要的任務。
2 近期事故簡介
2018年1月某日,貴州某鋼鐵企業(yè)能源公司,在對其余熱發(fā)電鍋爐大修的作業(yè)過程中發(fā)生了煤氣中毒事故,造成9人死亡、2人受傷。2018年2月某日,廣東某鋼鐵企業(yè)在其7#高爐TRT發(fā)電檢修作業(yè)完成后,開啟盲板閥引煤氣過程中,發(fā)生大量煤氣泄漏,造成周邊人員中毒的較大煤氣事故,造成8人死亡、4人重傷、6人輕傷。2018年12月某日,某鋼鐵企業(yè)管轄煤氣外網,在四號高爐檢修完畢,抽堵盲板時發(fā)生惡性煤氣中毒事故。事故造成17人中毒,5人死亡。
3 事故原因簡單分析
3.1 第一起事故原因
由于阻隔高爐煤氣的第一道蝶閥不嚴、水封不能正常使用,造成大量主管網的高爐煤氣通過蝶閥、壓穿水封、經過管道進入鍋爐爐內,并向鍋爐周邊進行擴散,造成在鍋爐爐膛內的檢修作業(yè)人員煤氣中毒,監(jiān)護人員呼叫的應急人員,盲目施救,導致傷亡擴大。
事故主要是原因:(1)煤氣設備及時附屬設施管理不到位。日常安全管理制度落實不到位,未對煤氣管道隔斷設備進行定期檢測、校驗,使其保持完好狀態(tài)。(2)檢維修期間,未認真履行作業(yè)安全確認制。檢修單位和閥門所屬單位,在檢維修前確認具備安全施工條件時或作業(yè)過程中未能發(fā)現蝶閥功能失效,尤其閥門所屬單位未能及時發(fā)現水封表層結冰,水封無法進行正常補水,造成水封水位降低,封壓能力降低的重大隱患,導致蝶閥在不嚴的情況下,不能有效封壓煤氣,最終造成水封被壓穿。(3)安全交底流于形式。閥門所屬單位對施工單位的現場施工作業(yè)安全交底流于形式,施工單位對本單位的從業(yè)人員的安全培訓流于形式,導致現場作業(yè)人員未能真正了解和掌握煤氣泄漏時的基本應急技能,在發(fā)現煤氣泄漏時未能在第一時間組織爐內作業(yè)人員進行撤離,而是在既沒有弄清原因、又沒有采取防護措施的情況下,報告后又返回現場,喪失了組織爐內作業(yè)人員逃生的最佳時機。(4)監(jiān)護責任落實不到位。設備所屬單位現場監(jiān)護人員未能認真履行自己的監(jiān)護責任,擅自脫離自己的監(jiān)護崗位;安全意識淡漠,人員素質不高,接到煤氣泄漏的報告后,未能要求現場作業(yè)人員立刻進行撤離,監(jiān)護能力嚴重不足。(5)應急處置不當。企業(yè)應急救援預案針對性不強,應急處置存在嚴重失誤,事故發(fā)生后先行到場的兩名監(jiān)護人員在未采取任何防護措施的情況下盲目進入現場施救,造成自身傷亡,損失進一步擴大。事故發(fā)生的直接原因如圖1所示:
3.2 第二起事故原因
操作人員在未確認7號高爐煤氣出口總管G036蝶閥關閉狀態(tài)且未通知區(qū)域人員撤離的情況下,違反《煤氣安全管理標準》、《崗位規(guī)程》規(guī)定操作G037插板閥,且未按規(guī)定配戴空氣呼吸器進行作業(yè)和監(jiān)護,導致大量煤氣泄漏,造成泄漏閥門處多人煤氣中毒。
事故主要是原因如:(1)操作人員違反規(guī)定操作插板閥,且未按規(guī)定配戴空氣呼吸器進行作業(yè)和監(jiān)護,導致大量煤氣泄漏人員中毒,是主要原因。(2)企業(yè)安全生產規(guī)章制度不健全,安全管理管理混亂,安全培訓不到位,事故應急救援不力,安全投入不足。(3)企業(yè)公司安全生產規(guī)章制度不健全。煤氣安全管理規(guī)章制度有缺陷?!豆I(yè)企業(yè)煤氣安全規(guī)程》(GB6222—2005)規(guī)定②“帶煤氣作業(yè)如帶煤氣抽堵盲帶煤氣接管、高爐換探料尺、操作插板等危險工作,不應在雷雨天進行,不宜在夜間進行”。(4)企業(yè)安全管理混亂。沒有落實現場防護40米警戒范圍要求。事故發(fā)生的直接原因如圖2所示。
4 預防措施
根據兄弟單位發(fā)生的事故,我單位針對事故原因,主要對可靠切斷裝置進行了改動,對盲板閥的操作規(guī)程做了以下修改完善。
4.1 完善可靠切斷裝置
根據《工業(yè)企業(yè)煤氣安全規(guī)程GB6222-2005》中7.2.3.1水封裝在其他隔斷裝置之后并用時,才是可靠的隔斷裝置的規(guī)定,我車間30萬m3高爐煤氣柜,采用前、后蝶閥加水封的,可靠切斷裝置。由于我廠高爐煤氣除塵采用干式除塵,高爐煤氣中不可避免的含有少量灰塵,三偏心硬密封蝶閥在使用一段時間后,尤其是長時間不動作,閥門軸杠和密封面之間積存少量灰塵,造成閥門關不嚴密,特別是采用電力驅動蝶閥,每次電動關閉后,必須需要人工對閥門進行盤靠,才能徹底使閥門處于全關狀態(tài)。當煤氣壓力超過水封封壓能力,同時前部第一道蝶閥又不能可靠關嚴時,很容易造成煤氣壓穿水封,導致煤氣外泄事故。因此,我車間根據30萬m3高爐煤氣柜實際情況,利用30萬柜大修機會,對進口水封進行完善,在蝶閥后增加一道盲板閥。工藝圖如圖3所示。
在改造后,如遇30萬柜緊急情況或停柜檢修時,可以先關閉蝶閥上水封,再在微正壓的情況下翻盲板閥,如此可有效降低危險性,確保搶修或正常檢修的安全性。
4.2 對盲板閥操作的標準化流程進行完善
以燃氣車間鋼后加壓站盲板閥操作為例,完善后程序如:(1)操作盲板閥前,提前辦理《抽(堵)盲板作業(yè)證》,由作業(yè)車間制定安全措施,中心安全科進行審核簽字,1米以上閥門作業(yè)需中心主管領導簽字審核。(2)操作盲板閥前,作業(yè)人員對作業(yè)證上安全措施進行逐項確認簽字。作業(yè)單位監(jiān)護人員、閥門歸屬車間監(jiān)護人員、作業(yè)單位負責人共同進行簽字審核。(3)作業(yè)前,作業(yè)人員檢查周邊環(huán)境,操作平臺上無關人員撤離、盲板閥周邊40米內沒有電、氣焊作業(yè)等情況。(4)作業(yè)前,作業(yè)人員對管道內壓力進行確認,高爐煤氣壓力低于450mm水柱才可進行作業(yè)。作業(yè)人員勞保用品齊全,檢修工具確認完好,穿戴好呼吸器后,進入作業(yè)現場,使用工具手動松開盲板閥夾緊裝置。(5)待加緊裝置松開夠余量后,拆除盲板固定銷,盲板手扶,緩慢至關閉狀態(tài)。(6)使用工具對夾緊裝置進行夾緊。(7)操作完成后,由閥門所屬車間、作業(yè)單位共同對盲板閥進行檢查簽字。防止出現漏氣、未夾緊等現象。(8)作業(yè)完成,上交作業(yè)票證。
值得注意的是:停、送煤氣每一道操作程序是連續(xù)的,不可逆的操作過程,這一細節(jié)容易被操作和現場指揮人員忽視而發(fā)生煤氣事故,本文中的事故二就是一個很典型的例子。
4.3 其它預防措施
(1)加強煤氣危險性的預估和合理分析,這是鋼鐵企業(yè)預防煤氣中毒事故的關鍵所在。廣泛開展鋼鐵企業(yè)的危險源、危險點的辨識、分類和管理,針對性的提出預防措施,做好企業(yè)的安全性評價工作。現我單位正逐步推進“雙控”措施,把危險把控在源頭,切實做好煤氣安全管理工作。(2)采用必要的監(jiān)測報警系統(tǒng)。為防止煤氣中毒事故的發(fā)生,危險設施處安裝一氧化碳固定式報警器。我單位已在管轄的煤氣排水器周圍安裝CO報警器系統(tǒng),對廠區(qū)內的煤氣濃度尤其是煤氣管道周邊,進行不間斷的24小時監(jiān)測,能夠及時發(fā)現廠區(qū)內的煤氣濃度異?,F象,可及時通過短信通知到相關人員,安排相關人員到現場進行檢查或處理,并根據煤氣泄漏的不同情況啟動不同的事故煤氣事故專項預案,將煤氣泄漏事故的危害降到可控程度。
5 結語
從這些事故中我們可以發(fā)現,事故之所以發(fā)生,它與人員違章作業(yè)、安全管理不到位、從業(yè)人員安全意識不高、規(guī)章制度執(zhí)行不到位、安全管理人員監(jiān)管不到位都有直接或間接的關系。尤其在檢維修作業(yè)中安全確認制不落實,導致的重大的安全隱患未能及時發(fā)現,從而發(fā)生了重大的煤氣中毒事故。事故猛如虎,責任大于天。事故已經發(fā)生,但我們必須要從事故中吸取什么教訓,如何針對兄弟企業(yè)的事故從自身發(fā)現問題,查找問題,才是我們生產安全管理者應盡的責任。