涂文勇
(四川宇泰安全科技有限責(zé)任公司,四川 成都 610200)
液化石油氣簡稱LPG(CAS:68476-85-7,UN:1075)。極易燃?xì)怏w。由石油加工過程中得到的一種無色揮發(fā)性液體,主要組分為丙烷、丙烯、丁烷、丁烯,并含有少量戊烷、戊烯和微量硫化氫等雜質(zhì)[1]。爆炸極限5%~33%(體積比),自燃溫度:426~537℃[1]。具燃燒和爆炸危險(xiǎn)性。極易燃,與空氣混合能形成爆炸性混合物,遇熱源或明火有燃燒爆炸危險(xiǎn)。比空氣重,能在較低處擴(kuò)散到相當(dāng)遠(yuǎn)的地方,遇點(diǎn)火源會著火回燃[1]。健康危害表現(xiàn):主要侵犯中樞神經(jīng)系統(tǒng)。急性液化氣輕度中毒主要表現(xiàn)為頭昏、頭痛、咳嗽、食欲減退、乏力、失眠等;重者失去知覺、小便失禁、呼吸變淺變慢等[1]。
利用壓縮機(jī)抽吸和加壓輸出氣體的性能,將需要灌裝的儲罐(或罐車)中的氣相液化石油氣通入壓縮機(jī)的入口,經(jīng)壓縮升壓后輸送到準(zhǔn)備卸液的罐車(或儲罐)中,從而降低灌裝儲罐(或罐車)的壓力,提高卸液罐車(或儲罐)中的壓力,使二者之間形成裝卸所需的壓差(0.2~0.3MPa),液態(tài)液化石油氣便在壓力差的作用下流進(jìn)灌裝的儲罐(或罐車),以達(dá)到裝卸液化石油氣的目的[2]。
壓縮機(jī)裝卸、倒罐的工藝流程和氣、液態(tài)液化石油氣的流動方向,如下圖[2]。由圖可以看出,當(dāng)要將罐車中的液化石油氣灌注到儲罐中去時(shí),打開閥門9和13,關(guān)閉閥門10和12,按壓縮機(jī)的操作程序開啟壓縮機(jī),把儲罐中的氣態(tài)液化石油氣抽出,經(jīng)壓縮后進(jìn)入罐車,使罐車內(nèi)氣相壓力升高,罐車中的液態(tài)液化石油氣在此壓力作用下經(jīng)液相管進(jìn)入儲罐[2]。
圖 壓縮機(jī)裝卸工藝流程圖Fig. Compressor loading and unloading process flow chart
液化石油氣裝卸完畢后,要用壓縮機(jī)將被卸空的罐車(或儲罐)中的氣態(tài)液化石油氣抽回儲罐(或罐車),抽回時(shí)不宜使罐內(nèi)壓力過低,一般應(yīng)保持剩余壓力為147~196kPa,以免因一些預(yù)料不到的因素造成空氣滲入,在罐內(nèi)形成爆炸性混合氣體[2]。
2018年8月下旬某天下午13點(diǎn)左右,在某液化石油氣加氣站內(nèi),第一輛罐車將其裝載約23t液化石油氣成功卸載到了1#儲罐。卸載前1#儲罐氣相液化石油氣壓力約為0.7MPa(指表壓,下同;0.7MPa為儲罐夏季安全閾值,經(jīng)驗(yàn)值),當(dāng)?shù)谝惠v罐車向1#儲罐卸車完畢后,1#儲罐氣相液化石油氣的壓力已上升到了0.9MPa,此時(shí)室外氣溫約為35℃。
當(dāng)日下午13:30左右,室外氣溫仍高達(dá)35℃,第二輛裝載有約23t液化石油氣的罐車開進(jìn)了卸車泊位,按操作規(guī)程規(guī)定作靜置后在14:30左右開始繼續(xù)向1#儲罐卸車。按該站制定的液化石油氣卸車操作規(guī)程,開啟壓縮機(jī)將來自1#儲罐氣相液化石油氣增壓0.2~0.3MPa后壓入待卸液化石油氣罐車,利用壓力差使之將液相液化石油氣從罐車壓入到1#儲罐。在卸車作業(yè)過程中,操作工監(jiān)測到液化石油氣罐車氣相壓力較高(表壓快接近1.1MPa),在此期間便主動使壓縮機(jī)停車了2次,每次停車時(shí)間約15min,以便使罐車內(nèi)氣相液化石油氣壓力降低。當(dāng)卸車(液)作業(yè)即將完成,停車后再次開啟壓縮機(jī)時(shí),即當(dāng)日下午17:40左右發(fā)生了第二輛罐車頂部安全閥意外開啟并對空泄放液化石油氣,同時(shí)伴隨有較大噪聲和難聞氣味,持續(xù)時(shí)間大約13min左右,造成周圍居民一度恐慌,并導(dǎo)致轄區(qū)街道辦事處相關(guān)部門啟動了應(yīng)急救援聯(lián)動機(jī)制。事后根據(jù)該液化石油氣充氣站負(fù)責(zé)人初步測算,本次意外對空泄放的液化石油氣大約有1t 左右,所幸沒有釀成嚴(yán)重后果。
(1)在壓縮機(jī)和罐車內(nèi)對氣相液化石油氣增壓是一個(gè)放熱過程,特別是罐車內(nèi)的壓縮放熱使其內(nèi)溫度上升,導(dǎo)致罐車內(nèi)壓力急劇上升(液相液化石油氣,體積不變時(shí)溫度每升高1℃,壓力將升高2~3MPa;氣相液態(tài)液化石油氣其體積不變時(shí)溫度每升高1℃,壓力將升高0.02~0.03MPa)。
(2)液化石油氣罐車頂部安全閥的壓力整定。根據(jù)《移動式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》TSG R0005-2011,“9.4.2泄放裝置的動作壓力(1)安全罐體安全泄放裝置單獨(dú)采用安全閥時(shí),安全閥的整定壓力應(yīng)當(dāng)為罐車設(shè)計(jì)壓力的1.05~1.10倍,額定排放壓力不得大于罐體設(shè)計(jì)壓力的1.20倍,回座壓力不得小于整定壓力的0.90倍”[3]。
經(jīng)現(xiàn)場核實(shí),該液化石油氣罐車銘牌上標(biāo)注設(shè)計(jì)壓力1.12MPa,核查該車駕駛員和押運(yùn)員所攜帶的隨車資料得知,該罐車安全閥的整定壓力值為1.20MPa,且在有效檢定期內(nèi)。規(guī)程規(guī)定此類罐車安全閥整定壓力應(yīng)為罐體設(shè)計(jì)壓力1.12MPa的1.05~1.10倍,即1.176~1.232MPa,因此該液化石油氣罐車安全閥整定壓力值1.20MPa,符合相關(guān)技術(shù)規(guī)程要求。
(3)超過1#儲罐夏季氣相液化石油氣壓力安全閾值0.7MPa(經(jīng)驗(yàn)值),且在1#儲罐與罐車罐體內(nèi)氣相液化石油氣壓差安全裕量嚴(yán)重不足時(shí)進(jìn)行卸車作業(yè)。由于正值夏季,當(dāng)日晝間最高氣溫高達(dá)35℃,當(dāng)日下午13:00第一輛液化石油氣罐車剛向1#儲罐卸車完畢,此時(shí)1#儲罐氣相液化石油氣壓力已處于0.9MPa高位。在14:30左右第二輛裝載約23t液化石油氣罐車?yán)^續(xù)向1#儲罐卸車時(shí),1#儲罐氣相液化氣壓力仍然處于0.9MPa高位,尚未降低到夏季1#儲罐氣相液化石油氣壓力安全閾值0.7MPa(經(jīng)驗(yàn)值)以下。由于該壓縮機(jī)是定速定功率運(yùn)行(不可調(diào)速),再按原操作規(guī)程加壓0.2~0.3MPa卸車,0.9+(0.2~0.3)=1.1~1.2MPa,此時(shí)罐車內(nèi)氣相液化石油氣壓力和罐體頂部安全閥整定值1.2MPa之間已經(jīng)沒有了壓差安全裕量,壓縮機(jī)出口進(jìn)入到罐車罐體內(nèi)的氣相液化石油氣壓力很容易超過罐車安全閥整定值1.2MPa,最終導(dǎo)致本次第二輛罐車卸車作業(yè)過程中安全閥意外開啟并對空泄放液化石油氣事故。
在此工況下正確的做法是:需待1#儲罐氣相液化石油氣壓力值降低到夏季安全閾值0.7MPa(經(jīng)驗(yàn)值)以下后,才可按原液化石油氣卸車操作規(guī)程[4],讓第二輛液化石油氣罐車向1#儲罐繼續(xù)卸車。
(4)相關(guān)規(guī)定不完善。該站液化石油氣卸車操作規(guī)程[4],嚴(yán)格規(guī)定了各種安全操作措施和步驟,但對向同一儲罐連續(xù)卸車作業(yè)的相關(guān)規(guī)定不完善,尤其缺乏對夏季高溫季節(jié)卸車作業(yè)的針對性,對類似1#儲罐氣相液化石油氣壓力值必須降低到夏季安全閾值0.7MPa(經(jīng)驗(yàn)值)以下后才能向其繼續(xù)卸車缺乏硬性規(guī)定,最終導(dǎo)致本次事故發(fā)生。
(5)操作人員違章作業(yè)。汽車罐車的裝卸作業(yè)應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行,嚴(yán)禁罐車或儲罐超裝。裝卸完畢后,要及時(shí)填寫裝卸作業(yè)記錄表[5]。該站液化石油氣卸車操作人員,為了避免加班,希望在上班時(shí)間內(nèi)將第二輛液化石油氣罐車向同一儲罐(1#儲罐)盡快卸車完畢,心存僥幸并違章冒險(xiǎn)作業(yè),最終導(dǎo)致罐車安全閥意外開啟并對空泄放液化石油氣事故發(fā)生。
(6)生產(chǎn)安排及調(diào)度不當(dāng)。通過上述分析,在夏季高溫季節(jié),如果不利用好早晚低溫時(shí)段,采用壓縮機(jī)法向同一儲罐進(jìn)行連續(xù)卸車作業(yè)將相當(dāng)困難,主要原因在于同一儲罐在第一次接受卸車(受液)作業(yè)后,其氣相液化石油氣壓力值很難在短時(shí)間內(nèi)降低到夏季安全閾值0.7MPa(經(jīng)驗(yàn)值)以下。如果在第一輛液化石油氣罐車向1#儲罐卸車后,安排調(diào)度第二輛罐車向2#儲罐或3#儲罐卸車,若此時(shí)2#儲罐或3#儲罐內(nèi)的氣相液化石油氣壓力未超過其相應(yīng)的安全閾值,且與第二輛罐車內(nèi)氣相液化石油氣壓差安全裕量充足,則很有可能避免本次事故發(fā)生。
綜上所述,本次第二輛液化石油氣罐車在1#儲罐氣相液化石油氣壓力值尚未降低到夏季安全閾值0.7MPa(經(jīng)驗(yàn)值)以下時(shí),就繼續(xù)向1#儲罐卸車作業(yè),導(dǎo)致其頂部安全閥意外開啟并對空泄放液化石油氣事故,屬于生產(chǎn)調(diào)度安排不當(dāng)且操作人員違章作業(yè)導(dǎo)致的人為責(zé)任事故。暴露出涉事企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任落實(shí)不到位、操作員工培訓(xùn)不到位、遵章守紀(jì)意識和責(zé)任心不強(qiáng)等諸多問題,希望涉事企業(yè)采取積極有效措施及時(shí)加以整改,確保該站液化石油氣系統(tǒng)安全及生產(chǎn)安全。