溫明強,劉少杰
(1.浙江巨化股份有限公司電化廠,浙江衢州 324004;2.金川集團股份有限公司,甘肅 金昌 737100)
在一些ODS替代品的生產(chǎn)過程中,會生成大量的不飽和烯烴雜質(zhì),這些烯烴往往都有毒性,并且化學性質(zhì)不穩(wěn)定,有一定的腐蝕性,而它們的沸點與產(chǎn)品非常接近,傳統(tǒng)的分餾工藝難以去除[1]。某公司在生產(chǎn)一氟二氯乙烷(F-141b)過程中,采用了光氯化反應除去水溶性雜質(zhì)。光化學反應器是一種特別的反應器,關鍵設備主要有兩項—光源和光化學反應器。由光源發(fā)出的符合反應底物吸收的光在其中被底物有效吸收,發(fā)生化學反應,并獲得盡可能高的效率。
氯化反應可以分為光氯化和熱氯化及催化氯化等,光氯化屬于光化學,與熱化學相比,光氯化的優(yōu)點有:
1)光可以看作是一種很特殊的環(huán)境友好的試劑;
2)在化學合成過程中,相對于熱化學方法,光化學方法更有迭擇性、專一性;
3)光化學反應更安全,因為在生產(chǎn)過程中,光化學一般都在室溫或低于室溫下進行;
4)有機化合物進行光化學反應時,不需要任何保護基團;
5)在很多常規(guī)合成中,穿插光化學反應,通??梢允购铣蛇^程簡化。
光氯化反應,是由氯氣分子吸收光能后躍遷為激發(fā)態(tài)而發(fā)生的,不同分子一般吸收不同能量的光子,光子的能量是由光頻率v或波長λ決定的,光波的波長有下列關系式:
一氟二氯乙烷(F-141b)的生產(chǎn)流程是用無水氫氟酸(HF)與偏氯乙烯(VDC)在復合催化劑的作用下進行加成反應,生產(chǎn)F-141b粗品。再經(jīng)過水洗、除酸、除VDC、除堿、干燥等精制、精餾過程,生產(chǎn)出成品。精制過程中,F(xiàn)141b粗產(chǎn)品進入光氯化前槽,依靠液位差,通過流量計控制其流量進入光氯化反應器,在紫外線光照條件下和氯氣反應。光氯化反應結束后反應物料進光氯化后槽。
圖1 光氯化流程圖
因為VDC沸點與F-141b沸點很接近,不能用精餾的方法分離,本工藝采用光氯化反應即在紫外光照射下氯氣與F-141b粗品中的殘余VDC反應,生成高沸物—四氯乙烷等鹵代烴。生成的鹵代烴沸點與F-141b沸點差別較大,可在精餾工序中分離除去。光氯化反應后用堿液洗滌除去過量的氯氣和氯化氫等,通過分層器用重力沉降分離;最后用水洗滌,重力沉降分離,較徹底地除去水溶性雜質(zhì)。達到去除VDC的效果。
光氯化主反應:
該光氯化反應是連續(xù)式反應,未采用傳統(tǒng)的反應釜及管道形式,而采用了蛇形玻璃管作為反應容器,目前存在消耗較高的問題,以及由于玻璃管破損造成的物料損失問題。
該光氯化反應采用420 nm的紫外線燈,使用中存在粗品中的殘留VDC去除不盡的問題,影響了產(chǎn)品的質(zhì)量。
與通常熱化學反應不同,光化學反應具有空間不均勻的特征。只有吸收光的那部分溶液才能起光化學反應,而入射光通過溶液時,由于光被反應物一路吸收,光強度迅速減弱,入射距離越遠,光化學反應必然也越弱,直至不再起光化學反應。因此,如何改進光化學反應器,使更多的反應物能參加到光化學反應中,是光化學反應器改造的重點[2]。通常采用的辦法通常是加強攪拌,使更多的反應溶液進入反應區(qū),參加光化學反應,如機械攪拌式或氣泡攪拌式反應器。另外一個途徑是采用降膜式反應器,使反應液以薄層液膜的形式通過光照區(qū),充分參與光化學反應[3]。
該反應采用了蛇形玻璃管作為反應容器,目前存在消耗較高的問題,以及由于玻璃管破損造成的物料損失問題。該反應器玻璃管分4大組,每組又分為10小組,每小組又分為上下2件??偣灿?0件玻璃管,2016年對消耗做了統(tǒng)計,總共消耗192件,其中12月大修停車未消耗。2015年1-11月消耗統(tǒng)計表如表1。
表1 2016年蛇形玻璃管消耗統(tǒng)計表
消耗統(tǒng)計表分析表明:1)從月份看,產(chǎn)量低的月份消耗較低;2)從組別看,前3組消耗99件,后7組消耗112件。前3組的消耗明顯較高。3)部分消耗較高的月份介質(zhì)酸度較高。
而經(jīng)過對玻璃管的破損部位分析,主要是管口與管道的焊接位破損較多,大約95件,其次是穿孔,約79件,還有37件為自然減薄。
因此,玻璃管消耗主要原因是:1)由于介質(zhì)流量沖擊造成的前3組管口焊接處破裂;2)為消除粗品中殘留的VDC造成介質(zhì)酸度高,引起玻璃管壁厚較薄處穿孔。
解決方法一是前3組玻璃管改為透光率較高的F46管,F(xiàn)46是四氟乙烯和六氟丙烯的共聚物,具有優(yōu)異的耐化學穩(wěn)定性與耐蠕變性能,有較好的強度和韌性,制成蛇形管后可有效抵抗沖擊。不足之處是透光率約80% ~90%,低于玻璃管的95%。二是對光源的優(yōu)化。原工藝使用的光源為紫外線日光燈,波長420nm,在反應完成后,往往還有微量VDC殘留。表2、表3為常見共價鍵的鍵能、化學分子的結合能。
表2 常見共價鍵的鍵能(kJ/mol,25℃,氣相)
表3 化學分子的結合能(kJ/mol)
結合表2、表3可以看出:對氯氟烴的光氯化反應來說,最佳波長范圍為300~450nm。波長低于246nm,C-F鍵斷裂,副反應會增多。結合普通玻璃作為反應器的材質(zhì)對光的要求:254~300nm幾乎被完全吸收,透光率極低。但對于360~450nm波段的光,其透射能力仍達到較高水平,此范圍對普通玻璃儀器反應器還是比較合適的。
目前該反應選用365nm的光源,經(jīng)試用,VDC的殘留為0,較好地解決了粗品F-141b中殘留VDC的問題。
通過將盤管的前3組材質(zhì)改為更耐沖擊、耐腐的F46材質(zhì),降低物料對盤管的沖擊帶來的損耗;通過提高水洗工藝補加水量,控制光氯化盤管進料酸度在0.005以下,降低物料對反應器帶來的腐蝕性。
經(jīng)過各項措施的實施,2017年光氯化盤管損耗總量143根,其中未實施前(1~5月份)損耗81根,實施后損耗62根,實施后同比下降61%。根據(jù)比例計算,以后每年較2016年可節(jié)約檢修費用約10萬元,每次檢修浪費物料約200kg,則減少物料損耗約53萬元??傆嬁晒?jié)約費用約63萬元。