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      減壓系統(tǒng)同時生產(chǎn)二、四線潤滑油料時操作優(yōu)化

      2018-12-06 02:01:34劉興勤席滿意李峰峰趙雪萍
      中國建材科技 2018年4期
      關鍵詞:輕質油減壓塔餾程

      劉興勤 席滿意 李峰峰 趙雪萍

      (1 蘭州石化職業(yè)技術學院,甘肅 蘭州 730060;2 蘭州石化公司煉油廠,甘肅 蘭州 730060)

      為了認真落實集團公司、石化公司、煉油廠有關“開源節(jié)流、降本增效”文件的要求,常減壓聯(lián)合車間制定了2016年“開源節(jié)流降本增效”工作實施方案,減壓側線餾程寬度攻關作為一個增效點被列入其中。近年來,由于原油性質相比設計發(fā)生較大變化(設計長慶油:青海油:吐哈油=50.00%:33.33%:16.67%),現(xiàn)在長慶油:青海油:牙哈油= 79.93%:9.09%:10.99%),原油變輕,減頂、減一線輕質油較多;原油性質及加工量的變化,導致減壓塔內氣液相負荷變化大,氣液接觸傳質效果不理想,尤其是減壓二、四線同時要求控制時常出現(xiàn)頭輕尾重,側線餾程寬度(97%點溫度-2%點溫度)大,難以實現(xiàn)潤滑油組份窄餾程,無法為后續(xù)裝置提供優(yōu)良的潤滑油原料。

      1 減壓系統(tǒng)操作原則及側線控制要求

      1.1 減壓系統(tǒng)操作原則

      高真空、低爐溫、淺顏色、窄餾分。

      1.2 減壓側線控制要求

      2016年分廠要求控制減壓二、四線時:減壓二線低粘度、窄餾程;減壓四線高粘度、窄餾程。單控制某條側線時,提頭降尾法能夠較好的滿足操作要求,但在實際生產(chǎn)中,常出現(xiàn)多條側線同時控制的現(xiàn)象,尤其是同時控制減二線和減四線時,減二線要求壓輕,而減四線要求放重,一輕一重同時控制,對操作提出較高的要求,所以實際操作應進行適當調整。

      表1 減壓二、四線控制指標

      2 側線粘度和餾程的主要影響因素分析

      2.1 粘度主要影響因素

      1)真空度;2)本側線餾出口溫度;3)本側線放量;4)上一側線的放量;5)原油性質;6)減壓爐出口溫度。

      2.2 餾程主要影響因素

      1)2%點溫度影響因素:真空度,本側側線吹汽,塔頂溫度,本側線餾出口溫度;2)97%點溫度影響因素:中段回流量,減壓塔底吹汽,上一側線放量,本側線放量。

      3 2016年1月至7月減壓操作優(yōu)化

      3.1 操作現(xiàn)狀

      1)減壓側線餾程普遍≥110℃,餾程偏寬,尤其各側線2%點偏低;

      2)裝置2013年大檢修后,當前臨近檢修期,減壓塔內填料部分結焦堵塞,所以填料孔隙率和比表面積有所減小,氣液接觸充分,傳質效果較好,但塔內壓降增大;

      3)加工量13000-13500t/d左右(設計15000t/d),減壓爐進料300-330t/h左右,塔內內回流較大,分離效果較好,體現(xiàn)在各側線及中回的集油箱液位偏高。

      3.2 原因分析

      為了降低減壓各側線餾程寬度,對減壓各側線餾程寬度較高的原因進行分析,原因總結如下:

      1)常壓拔出率不夠,輕組分進入減壓系統(tǒng),導致減壓系統(tǒng)頂部負荷大,真空度偏低,從而造成減壓二、四線2%點溫度偏低;

      2)減壓系統(tǒng)操作參數(shù)控制不合理,造成減二、四線餾程寬度大。

      3)減壓二、四線及中段回流泵封油注入量大,輕質封油(減一線)進入減壓二、四線中,造成減二、四線2%點溫度偏低。

      3.3 整改措施

      1)操作調整--提頭降尾法(重在提頭,降二中提一中)

      (1)針對造成減壓二、四線餾程寬度較高的原因,裝置從2016年1月上旬開始逐步對操作進行了優(yōu)化調整。

      首先在不影響質量的前提下對初鎦塔、常壓爐及常壓塔等操作參數(shù)進行了優(yōu)化調整:

      ①通過提高初餾塔頂溫度、初側線抽出溫度;降低初餾塔頂壓力,提高初餾塔拔出率;②通過提高常壓爐出口溫度,降低常頂壓力,提高常壓塔頂溫度、常壓塔底汽提蒸汽量,提高常壓塔拔出率;③通過優(yōu)化初餾塔、常壓爐及常壓塔操作,從而提高常壓系統(tǒng)拔出率。

      (2)其次對減壓爐和減壓塔各操作參數(shù)進行了優(yōu)化。

      ①提高減壓爐出口溫度,加強油品汽化;②提高減頂真空度,降低油品沸點,加強深拔;③由于塔內氣液相負荷較大,填料孔隙率低、內回流大,氣液相接觸較充分,可以選擇較低的二中回流量,以提高二中返回處氣相溫度,保證減四線2%點溫度和粘度;由于負荷上移,可以適當提高一中回流量,控制氣相負荷,維持塔頂溫度,但要注意保持較高的一中返回處氣相溫度,保證減二線2%點溫度;頂溫用頂回流控制維持高點,充分的拔走輕組分;④在保證減壓塔頂壓力≤4.5kpa(絕壓)的情況下,控制減二、三、四線汽提蒸汽,降低側線中輕質油的汽化分壓,拔出輕質油,提高側線閃點及側線的2%點溫度;⑤由于塔內氣液相負荷較大,適當降低減壓塔底汽提蒸汽,從而降低輕質油汽化分壓,提高輕質油拔出率,實現(xiàn)深拔。

      表2 減壓爐和減壓塔操作參數(shù)對比表

      2)現(xiàn)場機泵封油量調整

      對減壓各側線及中段回流封油流量進行調整,調整前后數(shù)據(jù)見表3。

      表3 封油調節(jié)對比表

      在確保封油管線不凝結前提下(機泵封油量小于200L/h極易出現(xiàn)管線凝結),降低減壓各側線及中段回流線機泵封油量,降低封油對減二、四線2%點溫度的影響,提高減壓二、四線餾程2%點溫度,從而達到降低減壓二、四線餾程寬度(97%點溫度-2%點溫度)的目的。

      3.4 數(shù)據(jù)統(tǒng)計

      統(tǒng)計操作優(yōu)化調整前后減壓二、四線餾程寬度如下:

      表4 優(yōu)化前后減二線餾程寬度對比表

      表5 優(yōu)化前后減四線餾程寬度對比表

      從表4、表5看,優(yōu)化操作后,減二線2%點溫度升高約25℃(取均值,以下數(shù)據(jù)同),97%點溫度下降約5℃;減四線2%點溫度上升約18℃,97%點溫度下降約23℃。

      4 結語

      對常壓系統(tǒng)的操作參數(shù)調整,使得常壓系統(tǒng)實現(xiàn)了輕質油深拔,降低了減壓系統(tǒng)的負荷;對減壓系統(tǒng)操作參數(shù)的優(yōu)化,使得減壓二、四線的2%點溫度有所升高、97%點溫度有所下降;調整減壓二、四機泵封釉等輕質油的注入量,使得減壓二、四線的2%點溫度有所升高。通過以上操作的優(yōu)化,最終使得減二線2%點溫度升高約25℃(取均值,以下數(shù)據(jù)同),97%點溫度下降約5℃;減四線2%點溫度上升約18℃,97%點溫度下降約23℃。滿足分廠對減壓二線低粘度、窄餾程和減壓四線高粘度、窄餾程的要求,且均達到了公司的要求,具有一定的實用性。

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