倪福鑫,閆玲玲,高 源
(青島伊科思技術(shù)工程有限公司,山東 青島 266042)
丁醇通過發(fā)酵來生產(chǎn)最早開始于十九世紀六十年代[1],而丙酮-丁醇-乙醇(Acetone-Butanol-Ethane,ABE)的工業(yè)化發(fā)酵制備是從二戰(zhàn)之后開始大規(guī)模興起的[2]。但是ABE的存在對微生物的生長代謝產(chǎn)生抑制,使得發(fā)酵液中ABE的濃度一般維持在23g/L以下,其中丁醇一般不超過13g/L[3],因而造成低丁醇產(chǎn)量和低底物轉(zhuǎn)化率,導致丁醇的生產(chǎn)成本提高。因此丁醇低產(chǎn)量的解決方法之一是及時得分離發(fā)酵產(chǎn)物,即不斷移出發(fā)酵液中的丁醇使產(chǎn)物抑制作用降低從而提高丁醇產(chǎn)量。本文研究了蒸餾工藝中的重要參數(shù)改變,對整體工藝的影響情況,完成對整個工藝流程的深入分析,為以后的ABE分離工藝工業(yè)化提供理論依據(jù)和設(shè)計參考。
傳統(tǒng)的精餾工藝并不復雜,依據(jù)各組分的沸點情況依次將產(chǎn)物分離出來。假定進料量為1000 kg/h(年產(chǎn)80噸丁醇中試規(guī)模),其中水980 kg/h,丁醇11 kg/h,丙酮6 kg/h,乙醇3 kg/h。建立初步的工藝流程模型如圖1所示。
圖1 傳統(tǒng)精餾工藝分離ABE的工藝流程圖
醪塔T310的主要作用就是濃縮發(fā)酵液,將大部分的水分除去。這樣,從醪塔出來的物流中,含有水40%左右和ABE在60%左右。因此在規(guī)定醪塔的工藝參數(shù)時,經(jīng)簡單計算得知,塔頂?shù)牟沙隽繛?4 kg/h。回流比暫定為2或者3,待設(shè)置目標函數(shù),再優(yōu)化回流比。理論板數(shù)設(shè)定同回流比一致。壓力定為0.9 bar,一方面可以滿足在分離要求一定的情況下,回流比不會太大或者太小,另一方面,壓力太低,不利于后續(xù)工藝壓力的設(shè)定,并且容易造成真空系統(tǒng)的壓力。
目標函數(shù)的設(shè)定主要考慮醪塔的功能,即將多余的水分從塔底除去,并且保證丁醇在塔底采出物流中的含量極低,設(shè)定為5E-05(50 ppm)。變量主要考慮回流比的變化。即回流比在一定范圍內(nèi),有個最優(yōu)值,能保證,丁醇在塔底采出物流中的含量維持在50 ppm。靈敏度分析主要用來對塔的工藝參數(shù)進一步優(yōu)化,得到最優(yōu)值。醪塔可以優(yōu)化的參數(shù)除了已經(jīng)考慮的回流比之外,還有理論板數(shù)和進料板位置。下面,重點考察理論板數(shù)和進料板位置。
圖2 理論板的確定數(shù)據(jù)
由圖2可知,回流比選擇1~2之間,都是可以的,對應的理論板數(shù)為9~12;理論板數(shù)在到達12塊板時,再增加時,熱負荷沒有明顯的降低。熱負荷不宜過大,一方面避免大量的能耗,另一方面可以減少冷凝器的設(shè)備投資。綜合考慮,理論板選擇為11塊板。
進料板位置對回流比的影響如圖3數(shù)據(jù)所示。
圖3 醪塔的進料板位置確定數(shù)據(jù)
從圖3可以看出,從第3塊板進料,回流比最小。
綜上所述:醪塔的理論板為11塊,從第3塊板進料,回流比為1。
第一丁醇塔T320,主要的任務(wù)是塔頂分離丙酮和乙醇,塔中采出水和丁醇的共沸物,塔底采出產(chǎn)品丁醇。第二丁醇塔T350的任務(wù)是精制丁醇。優(yōu)化的方式同上節(jié)一致,對關(guān)鍵的理論板、回流比和進出料位置優(yōu)化[4]。
第一丁醇塔T320,塔頂采出物料中保證丁醇的濃度在0.001。第二丁醇塔T350,塔底采出物料中保證丁醇的濃度在0.999。分離任務(wù)的選定,可以根據(jù)塔本身的理論板數(shù)和進料板位置,隨時進行調(diào)整。T320的塔中采出,去醇相水相分離罐B360,其中,自由水回醪塔T310,包含少量丁醇和乙醇的醇相回T320。T350頂出料進醇相水相分離器,以保證丁醇和乙醇不會有大的損失。
優(yōu)化計算結(jié)果:第一丁醇塔,理論板為40塊,從第8塊板進料,從第18塊側(cè)線采出,回流比為3;第二丁醇塔理論板為8,第5塊板進料,回流比為2。
從第一丁醇塔T320塔頂采出的丙酮、乙醇和少量水的混合物直接進入丙酮塔T330。丙酮塔T330塔頂出丙酮,塔底出乙醇和水的混合物,進入乙醇塔T340。從丙酮塔塔底出來的乙醇水混合物進入乙醇塔T340,塔頂蒸出乙醇,塔底采出水。采出的水中含有微量的醇,進入醇水分離罐B360。
優(yōu)化計算結(jié)果:丙酮塔T330理論板為35,第27塊板進料,回流比為4.5;乙醇塔理論板為45,第33塊板進料,回流比為3.5。
采用精餾法分離ABE工藝模型建立后,各單元設(shè)備的能量平衡數(shù)據(jù)隨之產(chǎn)生,如表1所示。塔底再沸器工藝物料計算,按照氣化率8%~10%,溫度升高8~10℃。
表1 精餾過程的能量平衡表
表1(續(xù))
精餾法分離ABE工藝成熟,操作簡單,應用廣泛,但由于發(fā)酵液中的各組分含量低,總?cè)軇┖恳话阍?%左右,因此需要多次精餾,能耗很大,導致成本增高。如何采用簡單手段如萃取提高產(chǎn)品的濃度后再次精餾或者是在有效降低過程能耗的基礎(chǔ)上采用氣提或者原位萃取的方式分離ABE產(chǎn)品將是未來的重點研究內(nèi)容。
[1] Schardinger F.Bacillus macerans, ein Aceton bildender Rottebacillus[J].Zbl Bakteriol Parasitenkd Infektionskr Hyg Abt II,1905,14:772-781.
[2] Rose A H.Industrial microbiology[J].Industrial microbiology,1961.
[3] Tomas C A,Welker N E,Papoutsakis E T.Overexpression of groESL in Clostridium acetobutylicum results in increased solvent production and tolerance, prolonged metabolism,and changes in the cell's transcriptional program[J].Applied and Environmental Microbiology,2003,69(8):4951-4965.
[4] 上海溶劑廠.發(fā)酵法制造丙酮與丁醇[M].上海:科學技術(shù)出版社,1959.