栗勇偉 張東峰
摘 要:當(dāng)前,細(xì)支煙產(chǎn)銷量呈現(xiàn)高速發(fā)展?fàn)顟B(tài),生產(chǎn)細(xì)支煙的卷接設(shè)備是由原生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格煙支的設(shè)備改造而成的,由于細(xì)支煙煙絲寬度變窄、煙支直徑變小,在卷制過(guò)程中,空頭剔除較多,廢品率居高不下,為此,通過(guò)對(duì)細(xì)支煙劈刀裝置的劈刀盤進(jìn)行改進(jìn),來(lái)降低細(xì)支煙卷接機(jī)組生產(chǎn)過(guò)程中的廢品率。
關(guān)鍵詞:細(xì)支煙卷接機(jī);組劈刀盤;工藝優(yōu)化
中圖分類號(hào):TS43 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1671-2064(2018)05-0056-01
劈刀裝置是卷接機(jī)組的關(guān)鍵部件之一,劈刀盤的運(yùn)行使卷煙產(chǎn)生緊頭,減少煙支空頭,通過(guò)對(duì)影響細(xì)支煙空頭的劈刀盤進(jìn)行分析,對(duì)劈刀盤的工藝參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化,并對(duì)劈刀加工工藝進(jìn)行改進(jìn),來(lái)提高劈刀盤精度,降低細(xì)支煙生產(chǎn)過(guò)程中的廢品率。
1 劈刀裝置的工作原理
劈刀裝置是吸絲成形卷煙機(jī)一個(gè)重要的裝置之一,正是該裝置與吸絲成形原理的結(jié)合奠定了現(xiàn)代卷煙機(jī)發(fā)展的基礎(chǔ),目前所有的卷煙機(jī)都應(yīng)用這一裝置控制煙絲束的均勻性,減少煙支的空頭,節(jié)約煙絲,提高煙絲的利用率。劈刀裝置是利用兩個(gè)旋轉(zhuǎn)方向相反的劈刀盤以削平煙絲束上凸起的部分,并與旋轉(zhuǎn)的下絲輪配合將削剪下的煙絲修整掉,以改善煙絲束的均勻度,并且形成“緊頭”以達(dá)到減少煙支空頭的目的。如圖1所示,在吸絲帶1的帶動(dòng)下,兩個(gè)對(duì)稱的劈刀盤3和下絲輪4修整吸絲帶上的煙絲束,形成均勻的煙絲流以及“緊頭”5。劈刀盤上的凹槽決定了煙條中煙絲密度的分布,使切割后的煙支兩端產(chǎn)生“緊頭”,以利于接裝機(jī)接裝和減少煙支空頭,見(jiàn)圖1。
2 問(wèn)題分析
通過(guò)對(duì)上述劈刀裝置的工作原理分析,劈刀裝置的削剪精度,以及劈刀盤凹槽的深度,均對(duì)煙支空頭造成影響,通過(guò)對(duì)劈刀裝置的削剪過(guò)程進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)以下問(wèn)題:
2.1 劈刀凹槽參數(shù)與煙絲通道不匹配
圖2所示的是劈刀剪切過(guò)程工作示意圖,通過(guò)檢查、測(cè)量、繪圖、分析,發(fā)現(xiàn)以下問(wèn)題:兩個(gè)劈刀盤1的凹槽間距是2D,煙絲通道間距為L(zhǎng),L<2D。在對(duì)細(xì)支煙設(shè)備進(jìn)行技術(shù)開(kāi)發(fā)時(shí),是在原標(biāo)準(zhǔn)煙支設(shè)備基礎(chǔ)上改造完成的,參數(shù)設(shè)計(jì)大部分沿用原正常規(guī)格的技術(shù)參數(shù),特別是在劈刀盤的轉(zhuǎn)化過(guò)程中,所采用的劈刀盤凹槽尺寸D沒(méi)有考慮到劈刀盤技術(shù)參數(shù)與煙絲通道技術(shù)參數(shù)在工作過(guò)程中的相互匹配性。煙絲在L寬的通道運(yùn)行,運(yùn)行到劈刀工作位置時(shí),劈刀凹槽的寬度為2D。在這個(gè)過(guò)程,劈刀盤凹槽的作用是對(duì)煙絲束修整后產(chǎn)生“緊頭”,卻由于在修整剪切時(shí)凹槽空間的突然放大使煙絲失去約束力而膨脹,從而沒(méi)有達(dá)到更好的修整效果,同時(shí)煙絲束“緊頭”膨脹后也增加了煙絲束后續(xù)輸送過(guò)程中的阻力。
2.2 劈刀精度不適應(yīng)細(xì)支煙生產(chǎn)的要求
原劈刀盤精度不能夠滿足細(xì)支煙煙絲結(jié)構(gòu),原劈刀盤在加工工藝上存在一定的技術(shù)差距,是原劈刀盤的生產(chǎn)工藝流程,劈刀盤由采用0Cr18Ni9板材經(jīng)切割,該材料均有較高的塑性和韌性,以及較好的冷作成型,經(jīng)普通車床車內(nèi)孔以及外園厚度,然后利用模具沖壓而成,再再進(jìn)行氮化處理來(lái)增加強(qiáng)度,氮化處理后的劈刀盤工作面產(chǎn)生變形,達(dá)不到應(yīng)有的精度,而是靠鉗工校正平面來(lái)保證精度,因此,兩個(gè)劈刀對(duì)轉(zhuǎn)的劈刀盤,很難保證對(duì)轉(zhuǎn)時(shí)不產(chǎn)生錯(cuò)位,由于劈刀盤精度達(dá)不到,下絲輪與劈刀盤之間的間隙也相應(yīng)放大,從而影響煙支控制精度。同時(shí)由于為適應(yīng)模具沖壓工藝,劈刀盤凹槽采用圓角過(guò)渡,不利于煙絲修剪過(guò)程的煙絲穩(wěn)定性。
3 改進(jìn)措施
3.1 改進(jìn)劈刀凹槽參數(shù)并與煙絲通道相互匹配
將劈刀盤凹槽參數(shù)進(jìn)行修改,如圖3所示,將劈刀盤參數(shù)由原來(lái)的L>2D修改為L(zhǎng)=2D。使煙絲束削剪時(shí)的緊頭尺寸等于或者略小于煙絲通道尺寸,減少修剪后煙絲束的運(yùn)動(dòng)阻力,增加了劈刀盤對(duì)煙絲束的同步輸送能力,避免了煙絲束緊頭位置松散打滑,達(dá)到了減少空頭的目的。
3.2 優(yōu)化劈刀盤加工工藝,利用數(shù)控設(shè)備的精加工能力來(lái)增加劈刀盤的精度
改進(jìn)后的劈刀盤,除了對(duì)劈刀盤凹槽參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化,同時(shí)對(duì)劈刀盤的加工工藝流程也進(jìn)行優(yōu)化。改進(jìn)后采2Cr13不銹鋼,該材料淬火狀態(tài)下硬度高,耐蝕性良好的特點(diǎn),利用數(shù)控機(jī)床粗加工后進(jìn)行淬火使硬度達(dá)到HRC40-45,然后再利用數(shù)控機(jī)床進(jìn)行精加工,解決了由原劈刀盤的先沖壓加工后熱處理的變形問(wèn)題,同時(shí)也提高了劈刀盤的精度。改進(jìn)后劈刀盤的跳動(dòng)由原來(lái)的0.04mm減小為0.01mm以下,提高了劈刀盤對(duì)轉(zhuǎn)修整的精度,也提高了下絲輪對(duì)煙絲的削剪精度。如圖3所示,利用數(shù)控設(shè)備的銑制工藝也解決了原劈刀盤沖壓后形成的過(guò)渡圓角,提高了煙絲束修剪過(guò)程中煙絲的穩(wěn)定性。
4 改進(jìn)后的安裝調(diào)整
改進(jìn)后,由于劈刀盤加工精度大大提高,兩對(duì)轉(zhuǎn)劈刀盤間隙由原來(lái)的0.10mm調(diào)整至0.05mm,劈刀盤與下絲輪間隙由原來(lái)的0.10mm調(diào)整至0.05mm,提高了劈刀運(yùn)行精度。
5 改進(jìn)效果
改進(jìn)后,劈刀盤強(qiáng)度也大幅提高,改進(jìn)后的劈刀盤壽命與原劈刀盤相比至少提高3倍以上,細(xì)支煙卷接機(jī)組廢品率下降了1.41個(gè)百分點(diǎn)。