(中國水利水電第三工程局有限公司,陜西 西安 710077)
目前,埋弧自動橫焊技術(shù)在石油、化工、冶金、核工業(yè)、海洋工程等領(lǐng)域已經(jīng)得到廣泛運用,該技術(shù)具有自動化程度高、經(jīng)濟合理、焊縫成形美觀、操作簡便等優(yōu)點,但在水電行業(yè)實屬空白。
隨著我國抽水蓄能電站建設(shè)高峰期的來臨,壓力鋼管制造安裝工程占比逐年呈現(xiàn)上升趨勢,將埋弧自動橫焊技術(shù)引進水電行業(yè)壓力鋼管制造安裝領(lǐng)域,特別是大直徑壓力鋼管制造安裝施工,已經(jīng)顯得十分必要。
由于新技術(shù)引進過程中,焊接工藝評定的失敗,使技術(shù)研發(fā)工作進入瓶頸期,攻克此項技術(shù)難題已迫在眉睫,故2014年5月12日成立QC小組,主要承擔焊接工藝評定研究的技術(shù)攻關(guān)工作。
QC小組簡介見表1。
表1 QC小組簡介
QC小組活動計劃見表2。
a.埋弧自動橫焊技術(shù)自動化程度高、經(jīng)濟合理,具有很大的行業(yè)推廣價值。
b.焊接工藝評定為后續(xù)正式焊接施工提供工藝保證,是焊接施工前的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。
表2QC小組活動計劃
c.前期焊接工藝評定工作受挫,使科研課題的開展進入了瓶頸期,亟待攻關(guān)。
查找近年來抽水蓄能電站相關(guān)資料:
a.彭水電站壓力鋼管母材為WDL610,直徑為14m,縱縫、環(huán)縫均采用手工電弧焊,加勁環(huán)采用CO2氣體保護焊,洞內(nèi)安裝采用手工電弧焊。
b.張河灣抽水蓄能電站壓力鋼管上平段及豎井段直徑為5.2~6.4m,焊接方法采用埋弧自動焊、手工電弧焊及CO2氣體保護焊。
c.西龍池抽水蓄能電站壓力鋼管直徑為3.5~6.0m,焊接方法采用埋弧自動焊、手工電弧焊。
d.呼和浩特抽水蓄能電站壓力鋼管直徑為4.6~5.4m,焊接方法采用埋弧自動焊、手工電弧焊及CO2氣體保護焊。
e.浙江仙居抽水蓄能電站壓力鋼管直徑為4.6~6.2m,焊接方法采用埋弧自動焊、手工電弧焊及CO2氣體保護焊。
f.河北豐寧抽水蓄能電站壓力鋼管直徑為2.4~5.8m,焊接方法采用埋弧自動焊、手工電弧焊及CO2氣體保護焊。
從上面實例可以看出,在水電壓力鋼管制造安裝領(lǐng)域,對于鋼管縱縫和環(huán)縫焊接,多采用手工電弧焊、CO2氣體保護焊、埋弧自動焊(平焊)等焊接工藝。目前國內(nèi)水電行業(yè)對此技術(shù)暫無研究,沒有可供參考的技術(shù)參數(shù)和經(jīng)驗。
新技術(shù)引進過程中,前期焊接工藝評定的失敗,使技術(shù)研發(fā)工作進入瓶頸期,攻克此項技術(shù)難題已迫在眉睫。
QC小組活動目標是完成焊接工藝評定,攻克技術(shù)難題,為后續(xù)科研項目開展奠定基礎(chǔ)。
小組成員設(shè)定課題目標后分別從人、機、料、法、環(huán)、測六個環(huán)節(jié)進行了詳細、透徹的剖析,并總結(jié)出了12個末端因素如圖1所示。
圖1 埋弧自動橫焊焊接工藝評定魚刺圖
小組成員通過對圖1中總結(jié)的12條末端因數(shù)進行現(xiàn)場調(diào)查、檢測取證、原因分析。召開了小組總結(jié)會,對12條末端因素進行了分析、論證、逐一排除,并確定了造成埋弧自動橫焊焊接工藝評定試板失敗的要因。詳見表3。
表3 要 因 分 析
結(jié)論:通過對12條末端因素分析論證后,確定施工人員經(jīng)驗不足、設(shè)備精度失準、坡口形式不合理是影響埋弧自動橫焊焊接工藝評定失敗的要因。
小組成員通過開展廠家調(diào)研、石化行業(yè)實地考察、技術(shù)分析、可行性研究,最終根據(jù)影響埋弧自動橫焊焊接工藝評定失敗的三項要因制定了對策,見表4。
表4 對 策 計 劃
2014年11月25日邀請石化行業(yè)專家,并簽訂技術(shù)協(xié)議進行現(xiàn)場培訓(12月1日—12月31日)、指導操作,使操作人員熟練新技術(shù)、新設(shè)備、新工藝。
通過培訓后操作人員能夠熟練橫焊機型、設(shè)備性能、調(diào)試參數(shù)注意事項及范圍,使操作更規(guī)范、數(shù)據(jù)參數(shù)選擇更合理、設(shè)備平穩(wěn)運行。
a.針對行走軌跡開展技術(shù)研究發(fā)現(xiàn):?導向指示的紅外線激光束屬于供電式發(fā)射不穩(wěn)定,時有時無,時強時弱,跳躍式,偶爾光束粗細發(fā)生變化,影響槍頭吐絲軌跡;?導向行走機構(gòu)為單向固定式,根據(jù)夾角距離軌道微小偏差會影響槍頭波動。
b.根據(jù)技術(shù)研究發(fā)現(xiàn)的上述問題,針對行走機構(gòu)進行了技術(shù)改進:?更換導向指示用的紅外線激光器,選擇激光可調(diào)式自帶紐扣鋰電池,供電平穩(wěn),激光穩(wěn)定,無波動,同時要求調(diào)節(jié)射程15cm范圍內(nèi)光束極細,可達到2mm;?改進導向行走機構(gòu)為萬向可調(diào)式,使導向輪具備360°任意旋轉(zhuǎn),降低軌道微小偏差影響槍頭波動值。
c.對影響設(shè)備行走軌跡相關(guān)結(jié)構(gòu)改進后,整機進行現(xiàn)場調(diào)試。
圖2 帶鈍邊雙單邊Y形坡口
a.根據(jù)傳統(tǒng)的“帶鈍邊雙單邊Y形坡口”開展埋弧自動橫焊焊接工藝評定,初始確定坡口夾角α=30°(見圖2),探傷出現(xiàn)未焊透和夾渣缺陷;增大坡口夾角分別為β=45°、γ=60°時仍會出現(xiàn)局部夾渣缺陷。
b.摒棄傳統(tǒng)坡口形式限制,創(chuàng)新坡口形式。重新命名為“帶鈍邊非對稱K形坡口”,改變原有對接坡口單邊直角形式,增加小角度坡口,使焊接熔池表面的熔渣更容易排出,徹底解決了工藝評定試板焊接夾渣缺陷(見圖3)。
綜上所述:通過3種對策實施后,重新進行埋弧自動橫焊工藝評定試板的焊接,焊縫探傷合格,經(jīng)力學檢測合格,成功完成了焊接工藝評定。
通過QC小組對策實施后,重新進行埋弧自動橫焊工藝評定試板的焊接,經(jīng)焊縫探傷合格,同時各項力學檢測數(shù)據(jù)合格,成功通過了焊接工藝評定。實踐證明,通過技術(shù)創(chuàng)新,徹底解決了科研技術(shù)難題,為后續(xù)開展科研項目奠定基礎(chǔ),完成了小組活動目標。
表5 焊接工藝評定試板
在QC小組成員的共同努力下,通過創(chuàng)新、技術(shù)攻關(guān)、研發(fā)新技術(shù)共節(jié)約了成本約288萬元,產(chǎn)生了很大的經(jīng)濟效益。經(jīng)濟分析如下:
a.QC小組活動前經(jīng)濟分析。江蘇溧陽抽水蓄能電站地處江蘇省溧陽市,電站安裝6臺單機容量250MW的可逆式水泵水輪發(fā)電機組,總裝機容量1500MW。其中鋼管制作安裝工程量為2.05萬t,2011年4月電站主體工程開工,2017年建成投產(chǎn),建設(shè)工期80個月。
采用原手工焊條電弧焊費用見表6,費用由材料費、人工費、設(shè)備及電費等組成,其中人工費用較大。
表6 采用焊條電弧焊施工費用
b. QC小組活動后經(jīng)濟分析。采用埋弧自動橫焊技術(shù)工藝費用見表7,費用由材料費、人工費、設(shè)備及電費等組成,人工費用明顯降低,雖然設(shè)備費用較大,但是隨著壓力鋼管工程量增大,攤銷后的每米單位價格降低近一半。
表7 采用埋弧自動橫焊施工費用
續(xù)表
采用新技術(shù)——埋弧自動橫焊施工費用與原手工焊條焊接施工費用比較,由于埋弧自動橫焊焊接熔覆率高、需要焊工少、電費消耗小,單個管節(jié)以9.2m直徑計算,可以節(jié)省費用約6700元。埋弧自動橫焊綜合為平均305元/m,手工焊條焊綜合單價為537元/m,按照本工程約1萬m焊縫計算,可以節(jié)省資金約232萬元;另外,獨立設(shè)計研制了一種新型試驗裝置,具有焊接工藝評定、生產(chǎn)性試驗、焊工培訓三種功能,節(jié)省費用約56萬元,合計節(jié)省資金約288萬元,經(jīng)濟效益顯著。
埋弧自動橫焊技術(shù)具有焊接質(zhì)量穩(wěn)定、一次探傷合格率高、現(xiàn)場文明施工得到顯著改善等優(yōu)點,對于工程提高功效、縮短工期、降低成本意義重大。
由于采用埋弧自動橫焊技術(shù)施工,減小了人為因素的影響,外觀成型更加美觀,內(nèi)部無損探傷一次合格率也明顯優(yōu)于傳統(tǒng)手工焊,焊接質(zhì)量優(yōu)良,質(zhì)量效益顯著。采用埋弧橫焊焊接的鋼管,TOFD探傷一次合格率平均為99.6%、優(yōu)良率為100%,遠高于手工焊合格率98.3%、優(yōu)良率97.5%的水平。另外現(xiàn)場工效大大提高,對縮短現(xiàn)場施工工期意義重大。
采用焊條電弧焊焊接,需要搭設(shè)專門施工腳手架,電焊機多、線路復雜,安全隱患多,采用埋弧自動橫焊技術(shù),操作工人在設(shè)備內(nèi)施工,安全系數(shù)高,現(xiàn)場文明施工也大大提高,安全效果突出。
通過QC小組活動技術(shù)創(chuàng)新,徹底解決了科研技術(shù)難題,為后續(xù)開展科研項目奠定基礎(chǔ),通過溧陽電站工程施工實踐證明,埋弧自動橫焊施工技術(shù),與傳統(tǒng)焊條電弧焊比較,具有技術(shù)先進、生產(chǎn)率高、焊接質(zhì)量優(yōu)良、成本低、有利于安全文明等優(yōu)點。埋弧自動橫焊技術(shù)自動化程度高、經(jīng)濟合理,在水電站大型壓力鋼管施工中具有很大的推廣運用價值,如果在行業(yè)推廣實施后,將大大降低工程造價和縮短建設(shè)工期,對于推動行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、升級改造,意義重大。水電行業(yè)引進壓力鋼管埋弧自動橫焊技術(shù)具有積極的現(xiàn)實意義,填補了行業(yè)空白,可以為類似施工提供了豐富的經(jīng)驗,為我國水電資源全面開發(fā)提供有力的施工技術(shù)支持。因此本課題研究具有顯著的社會效益。
經(jīng)歷了本次QC小組活動后,小組成員的個人綜合能力得到了顯著提高,增強了團隊協(xié)作能力、提高了企業(yè)團隊合作精神、增強了解決問題的信心。
圖4 無形價值自我評估雷達圖
a.有效落實施工考核獎懲制度,加強質(zhì)量考核,調(diào)動施工人員的積極性。
b.編制《埋弧自動橫焊焊接工藝規(guī)程》,裝訂成冊,人手一冊。
c.施工人員和質(zhì)控、技術(shù)人員定期進行交流、總結(jié)經(jīng)驗,尋找更優(yōu)的解決方案。
d.每個月進行一次質(zhì)量宣講和技術(shù)交底,提高施工人員的質(zhì)量意識和專業(yè)素質(zhì)。
e.將QC成果內(nèi)容進行發(fā)表,促進同行間的信息交流,進行資源共享。
f.依托本QC小組活動創(chuàng)新研究了多功能試驗裝置,對操作人員的技能進行深入培訓,使每個人都能熟練使用新設(shè)備,并獲得兩項專利技術(shù)。
?一種埋弧橫焊試驗裝置(發(fā)明受理專利號:ZL 2015 10603439.8)。
?一種埋弧橫焊試驗裝置(實用新型授權(quán)專利號:ZL2015 20733516.7)。
g.實現(xiàn)QC小組活動目標后,積極開展新技術(shù)研發(fā)工作,目前已將埋弧自動橫焊技術(shù)投入施工生產(chǎn)過程中。
通過本次QC小組活動,對影響埋弧自動橫焊焊接工藝評定的各種因素進行了梳理,并對其主要影響因素提出了針對性的解決措施,通過技術(shù)創(chuàng)新,徹底解決了科研技術(shù)難題,完成了本小組活動目標,即完成了焊接工藝評定,攻克了技術(shù)難題,為后續(xù)科研項目開展奠定了基礎(chǔ)。
QC小組對本次活動中成功的做法和經(jīng)驗進行了總結(jié),并將活動中取得的科研成果成功應用到后續(xù)施工生產(chǎn)中,采用新技術(shù),提高了生產(chǎn)率、焊接質(zhì)量、降低了生產(chǎn)成本。
經(jīng)歷本次QC小組活動,使小組成員的質(zhì)量意識、個人能力、團隊精神又有了進一步的提升,為今后繼續(xù)開展QC小組活動打下了堅實的基礎(chǔ)。在今后的抽水蓄能電站壓力鋼管制安施工中,我們將繼續(xù)利用QC活動的方式開展科技創(chuàng)新、提高工程質(zhì)量、創(chuàng)建精品工程、樹立公司品牌形象。
《水電站埋弧自動橫焊焊接工藝評定的研究》課題現(xiàn)已順利結(jié)題,這種新的管理模式促進了技術(shù)創(chuàng)新,取得的效果顯著。下一階段,QC小組將進行《提高下彎段漸縮彎管安裝精度》的課題研究,繼續(xù)推廣QC小組活動,以期提高工程質(zhì)量。