杜占國
摘 要:7#汽輪發(fā)電機進行大修之后,對于現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的高速動平衡,振動進行了消除,排除了異常振動故障之后,進行了總結(jié),發(fā)現(xiàn)該機組出現(xiàn)振動增大的情況,是機組安全穩(wěn)定運行的重大影響因素,再進行振動數(shù)據(jù)全面分析的前提下,對于發(fā)電機零部件之間以及7#輪機轉(zhuǎn)子之間的動靜摩擦,進行故障排除是非常關(guān)鍵的。因為部件之間的動靜摩擦導(dǎo)致了異常振動發(fā)聲,因此運用高速動平衡實驗進行了振動原因的分析之后,采用了異常振動故障排除手法,調(diào)整了間隙,重新進行高速動平衡,最終將機組的振動故障加以處理。
關(guān)鍵詞:汽輪發(fā)電機 振動原因 振動處理
中圖分類號:TM621.3 文獻標識碼:A 文章編號:1672-3791(2018)12(c)-0098-02
7#汽輪發(fā)電機使用了汽輪發(fā)電機組軸承,采用發(fā)電機轉(zhuǎn)子和汽輪機轉(zhuǎn)子,構(gòu)成轉(zhuǎn)子油軸承支撐,對應(yīng)了汽輪機發(fā)電機組的轉(zhuǎn)子。在大修的過程中,發(fā)現(xiàn)震動過大,對于機組運行有不利影響,采用了三次動平衡,將滿負荷下的振動,臨界轉(zhuǎn)速工作轉(zhuǎn)速等都進行了實驗,最終消除了振動,但是檢修之后運行幾天,振動又再次發(fā)生,而且逐漸增大,甚至發(fā)生了動作跳機的情況。因此全面分析了振動數(shù)據(jù),判定了汽封和轉(zhuǎn)子之間發(fā)生了動靜摩擦,最終通過高速動平衡治理,將異常振動加以解決,取得良好效果。
1 機組檢測情況
機組大修后,振動治理測試。在機組進行了第一次開機進行大修之后,機組的轉(zhuǎn)速一度達到了1300r/min,此時發(fā)動機的前軸出現(xiàn)了異常振動,當(dāng)轉(zhuǎn)速達到1500r/min的時候,振幅從91μm跨越到160μm因此機組緊急采取了停機處理,對于振動進行了分析,采用動平衡的測試方法,發(fā)現(xiàn)從振動頻譜上看,振動信號以公平分量為主,這是由于發(fā)電機轉(zhuǎn)子不平衡,導(dǎo)致了強迫振動發(fā)聲,這是振動故障產(chǎn)生的主要原因。(汽輪發(fā)電臨界轉(zhuǎn)速1433r/min)因此進行轉(zhuǎn)子動平衡實驗是非常必要的。
經(jīng)過了振動特性的分析,通過機組臨界轉(zhuǎn)速的加重,得到了臨界轉(zhuǎn)速最大轉(zhuǎn)動,從150μm降到了56μm。當(dāng)轉(zhuǎn)動速度達到3000r/min的時候,轉(zhuǎn)動頻譜上的振動信號發(fā)生了大幅度的降低,這說明通過調(diào)整,采用降轉(zhuǎn)的方式,將空載下的振動進行了減小。從表1可以看到機組動平衡前的震動情況。
通過表1可以看到經(jīng)過加重,轉(zhuǎn)子兩端通過混合形式的配中得到了臨界轉(zhuǎn)速,在帶負荷過程中,振動隨負荷的增加,慢慢地爬升。軸承在水平方向的振動幅值達到了一定的數(shù)值。
此時經(jīng)過二次平衡后,振動情況又發(fā)生了變化。經(jīng)過對振動測量和特征的分析,我們可以看到該汽輪組中的發(fā)電機汽輪機等組成部分,在發(fā)生異常震動的時候,經(jīng)過全面振動測試,可以看到振動的已經(jīng)明顯超標,嚴重影響了機組正常運行,通過對發(fā)電機組振動測試數(shù)據(jù)來看,發(fā)電機的總體運行狀態(tài)已經(jīng)較差。從測試的狀況看,發(fā)電機的軸承座在軸向垂直振動數(shù)值上已經(jīng)嚴重超標。經(jīng)過對軸承座底角的螺栓進行仔細檢查之后,發(fā)現(xiàn)緊固件已經(jīng)發(fā)生了松動。
為了準確找到發(fā)電機軸承振動大的原因,首先將聯(lián)軸器進行負荷,經(jīng)過檢驗發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)中出現(xiàn)很大偏差,同軸度的電機已經(jīng)高出汽機本身的數(shù)值,經(jīng)過檢修后,軸承數(shù)據(jù)得到了調(diào)整,范圍經(jīng)過修復(fù)得到了恢復(fù),將軸瓦軸做軸承等進行裝配,并且將發(fā)電機中的表面進行了安裝,得到了汽輪機的支撐,軸瓦的外觀和內(nèi)部的平衡。
發(fā)電機經(jīng)過軸瓦的更換,也實現(xiàn)螺絲的重新緊固,對于汽流汽機的通流部分的間隙進行了復(fù)核,發(fā)現(xiàn)葉片間的軸向通流間隙均能滿足要求,不存在動靜摩擦可能性。從數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)水平方向之后,判斷轉(zhuǎn)子和氣缸的中心進行檢修,并且測試了通流間隙,發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)能夠滿足要求,檢查轉(zhuǎn)子的同軸度,在間隙的兩個支撐軸承以及半徑周期端進行了打表測量。從實際數(shù)據(jù)來看,汽缸同心度等經(jīng)過復(fù)核是已經(jīng)達到了標準要求。
2 振動原因分析及采取的措施
根據(jù)測量結(jié)果找到了轉(zhuǎn)子不平衡,軸承器發(fā)生了振動異常。在檢修的過程中,通過現(xiàn)場檢查,還看到了動靜部分發(fā)生了摩擦,因此發(fā)電機振動主要是由汽缸中心發(fā)生了偏移,進而導(dǎo)致發(fā)電機發(fā)生嚴重損壞。上述原因查出之后,采取了一定的對策,對汽輪機的汽缸偏心汽封磨損等問題進行了糾正和處理,檢修后將各點振動,進行了平衡,發(fā)現(xiàn)機組處于良好運行狀態(tài),檢修后各測點的振動數(shù)據(jù)可以從表2中可以看到。
常見異常振動,包含了摩擦激振,該振動指的是在轉(zhuǎn)子和靜子部位,采出現(xiàn)了轉(zhuǎn)子都懂以及渦動之間的摩擦。在摩擦中發(fā)生了抖動之后,渦動異常現(xiàn)象也發(fā)生了變化,沿著圓周的方向,不同的位置受到的摩擦力不同,在轉(zhuǎn)子截面呈現(xiàn)了不均勻的溫度分布。局部的溫度發(fā)生了變化之后,轉(zhuǎn)子發(fā)生了熱彎曲。轉(zhuǎn)子的動平衡狀態(tài)被改變,一個新的不平衡力被作用在轉(zhuǎn)子上,導(dǎo)致了轉(zhuǎn)子發(fā)生了異常振動。
振動次數(shù)是工頻,伴隨著氫氣溫度的上升,因為匝間絕緣故障以及風(fēng)道的組塞,豎直方向溫度差異比較大,造成通風(fēng)存在阻塞,還有徑向溫度具有差異,進而出現(xiàn)熱不均衡振動。并且冷卻器溫度低,振動大。如果風(fēng)道出現(xiàn)堵塞的現(xiàn)象,就會造成其內(nèi)部溫度升高,徑向溫度差異變小。找到了具體的振動原因,在檢修過程中重點進行了汽封磨損、汽缸偏心等問題的解決,進行了還單機軸承裝配的徹底處理,經(jīng)過檢修之后,各個振動點的振動沒有超過40UM,機組經(jīng)過良好運行狀態(tài)之后,檢修的各個測點的振動數(shù)據(jù)均顯示非常正常。采用正確的故障診斷技術(shù),對熱電廠的汽輪發(fā)電機組的異常振動進行了診斷和分析,得到了故障原因的內(nèi)在關(guān)系,故障得以很好地解決,適用于電廠診斷技術(shù)應(yīng)用。
3 結(jié)語
在機組檢修中,一旦熱電廠的汽輪發(fā)動機組的振動過大的情況,采用正確的方法,對于故障原因和故障現(xiàn)象進行了快速準確的查找,找到故障源之后,采取正確的措施加以解決。正確判斷和準確的故障診斷技術(shù),在生產(chǎn)實踐中作用是非常大的,只有掌握和熟悉的技術(shù),才能為企業(yè)創(chuàng)造更好的經(jīng)濟效益。
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