馬紅青
摘要:氟石膏是以固態(tài)危險廢棄物的形態(tài)存在的,其是通過螢石和濃硫酸制取氫氟酸時產(chǎn)生的,為進一步降低水泥的生產(chǎn)成本,實現(xiàn)降本降耗,山東魯碧建材有限公司引用氟石膏替代天然石膏,并將氟石膏與檸檬酸渣按比例搭配在水泥生產(chǎn)中進行了嘗試。應(yīng)用結(jié)果表明,氟石膏的使用,對于熟料粉及出廠水泥質(zhì)量尤其是早期強度及后期強度有明顯的激發(fā)作用;使用氟石膏與檸檬酸渣搭配后整體水泥質(zhì)量比較穩(wěn)定,在1∶1搭配時效果更好。
關(guān)鍵詞:氟石膏;緩凝劑;檸檬酸渣;熟料;強度;凝結(jié)時間
一、概述
我公司水泥分廠水泥粉磨系統(tǒng)是由1臺150-90輥壓機+V型選粉機+高效選粉機與Φ3.0m×11m開路磨機組成的聯(lián)合粉磨系統(tǒng)。熟料經(jīng)球磨機粉磨后與一定比例的礦粉經(jīng)過攪拌機配制成不同品種的水泥。作為年產(chǎn)60萬t水泥的生產(chǎn)線,公司一直走在廢物利用、節(jié)能減排的前列。在生產(chǎn)中我們?yōu)榱私档蜕a(chǎn)成本,采用熟料(81%)、石灰石(6%)、粉煤灰(6%),緩凝劑采用檸檬酸渣(3%)與天然石膏(4%)搭配使用來磨制熟料粉。氟石膏作為硫酸與螢石反應(yīng)制備氟化氫的工業(yè)產(chǎn)物,其主要成分SO3及CaO且含量較高,完全可以作為緩凝劑在水泥中生產(chǎn)應(yīng)用,氟石膏與檸檬酸渣的pH值化學成分分析。另外其價格比天然石膏便宜,為進一步降低水泥的生產(chǎn)成本,實現(xiàn)降本降耗,我廠引用氟石膏替代天然石膏,并將氟石膏與檸檬酸渣按比例搭配在水泥生產(chǎn)中進行了嘗試,通過一段時間的使用,效果比較明顯。
二、使用效果
(一)氟石膏與檸檬酸渣1∶2搭配使用
在使用時采用逐步推進的方式進行生產(chǎn)實踐,首先將氟石膏與檸檬酸渣按1∶2搭配使用并完全替代天然石膏。搭配好后首先對混合樣進行pH測定,測量pH為10.05;另外為保證w(SO3)的合格率,安裝一臺電子皮帶秤對氟石膏進行準確計量,檸檬酸渣與氟石膏通過兩臺秤體準確計量后進入中間倉,中間倉通過秤體計量后經(jīng)混合皮帶入輥壓機。
1.降低物料入輥壓機水分
在氟石膏使用之前,由于檸檬酸渣水分是14.16%,造成秤體下料不暢,需專人清堵,造成w(SO3)合格率較低(合格率降到了66.5%),直接影響水泥的凝結(jié)時間;另外入輥壓機物料水分較大,輥壓機上的稱重倉由于物料水分大造成結(jié)壁情況嚴重,除塵器產(chǎn)生糊袋子現(xiàn)象,需經(jīng)常性的停機對稱重倉及除塵器進行清理。氟石膏水分是0.16%,另外進廠氟石膏的溫度較高,經(jīng)測量一般進場溫度在90℃左右,與檸檬酸渣1∶2搭配后由于溫度較高,造成檸檬酸渣內(nèi)水分的蒸發(fā),搭配后綜合水分在6.5%左右,經(jīng)與熟料及其他混合材搭配入輥壓機水分為0.4%,出輥壓機成品水分為0.36%。搭配后由于水分的降低,秤體斷料的頻次大大減少,w(SO3)合格率提升到97%;另外除塵器糊袋子現(xiàn)象明顯減輕,降低了清理頻次。
2.熟料粉的物理性能變化
球磨機方面主要是產(chǎn)、質(zhì)量的變化,氟石膏∶檸檬酸渣=1∶2搭配后,熟料物理性能發(fā)生了變化:(1)熟料粉的1d,3d強度明顯提升。加入氟石膏后變化最為明顯的是熟料粉1d、3d強度的提升,10月27日至11月1日熟料粉3d強度平均32MPa,1d到3d強度的增幅平均為16.9MPa,這主要是由于使用氟石膏與檸檬酸渣搭配后,通過pH計測量搭配后物料的pH值比單獨使用檸檬酸渣時的pH值要高,說明摻入氟石膏后堿性增強,由于堿激發(fā)作用造成熟料粉的1d、3d強度的提升。(2)易磨性變差,熟料粉比表面積合格率降低。使用氟石膏后,磨機工序過程質(zhì)量尤其是出磨熟料粉比表面積合格率較低,合格率僅為76.9%(我廠比表面積的控制指標為≥360m2/kg為合格),比表面積在350~360m2/kg之間波動。(3)熟料粉需水量降低。加入氟石膏后隨著比表面積的降低,標準稠度也明顯降低,10月27日~11月1日標準稠度平均為25.8%,未用氟石膏時標準稠度平均為27.1%。需水量大大降低,對于強度的發(fā)揮及提高客戶使用效果有很大的幫助。(4)凝結(jié)時間明顯延長。使用氟石膏后熟料粉的初凝、終凝時間明顯延長,初凝時間達到1950min,終凝時間2470min。
3.解決措施
(1)針對熟料粉比表面積低的問題主要采取了以下三個措施:①提高出輥壓機物料的比表面積。通過現(xiàn)場選粉機進風口大小的調(diào)節(jié),將出輥壓機物料的比表面積提高至240m2/kg以上,但輥壓機臺時由96t/h降低到了90t/h,輥壓機粉磨電耗由16.8kWh/t上升至17.81kWh/t,電耗明顯升高。
②調(diào)整一倉級配,適當提高一倉的平均球徑。通過對一倉4個點進行取樣做篩余曲線,從篩余曲線發(fā)現(xiàn)一倉的破碎能力不強。為了適當提高一倉的平均球徑,增大一倉的破碎能力,一倉Φ250mm以下的球揀出30t,并加入Φ400mm,Φ500mm球各1t,見表1。
表1調(diào)整前后級配方案
③調(diào)整混合材配比。由于粉煤灰活性高于石灰石,另外粉煤灰對于磨機物料粉磨有助磨作用,所以通過增加粉煤灰的配比,由6%提高到7%來提高出磨物料的比表面積。通過這三個措施調(diào)整后,從實際運行看,效果比較明顯,比表面積達到理想要求。(2)對于凝結(jié)時間的調(diào)整。隨著摻入氟石膏后凝結(jié)時間的延長,為了適應(yīng)季節(jié)變化及客戶需求,將w(SO3)控制指標由3.0%±0.2%降低到2.8%±0.2%,調(diào)整后凝結(jié)時間有了大的改觀,滿足了客戶需求。
(二)氟石膏∶檸檬酸渣=1∶1搭配使用
為進一步降低生產(chǎn)成本并試驗氟石膏對熟料粉物理性能的變化,將氟石膏配比逐步增加,調(diào)整為與檸檬酸渣1∶1搭配使用,搭配后pH值為11.56。1∶1搭配使用過程中,隨著氟石膏摻量的增加,磨機臺時及出磨熟料粉的質(zhì)量逐步降低。通過不斷的調(diào)整優(yōu)化磨機工藝參數(shù),問題得以解決,尤其是由于堿性的進一步增強使得熟料粉1d強度增長更快,熟料粉1d強度高達17MPa,3d強度也進一步提升,但是凝結(jié)時間有所延長。為了適應(yīng)季節(jié)變化及客戶需求,再次將w(SO3)控制指標由2.8%±0.2%降低到2.7%±0.2%,經(jīng)過調(diào)整后,熟料粉的凝結(jié)時間逐步恢復(fù)到正常水平。
三、結(jié)論
(1)氟石膏的使用,對于熟料粉及出廠水泥質(zhì)量,尤其是早期及后期強度有明顯的的激發(fā)作用。(2)使用氟石膏與檸檬酸渣搭配后整體水泥質(zhì)量比較穩(wěn)定,在1∶1搭配時效果更好。
參考文獻
[1]李楠,陶珍東,劉秀美.工業(yè)副產(chǎn)品石膏作水泥緩凝劑的試驗研究[J].建材技術(shù)與應(yīng)用,2012,05:12-14.endprint