竇玉香+++張繼周+++吳金躍
摘 要:分析了冶金車粘帶鋼渣現(xiàn)狀,粘帶鋼渣對冶金車檢修影響,定修工藝改進分析及改進措施,改進后效果分析。希望通過文章的分析,能夠促進相關工作的發(fā)展。
關鍵詞:冶金車;粘渣;影響;改進
1 概述
冶金車是鋼鐵工業(yè)中,運輸鐵水和高爐渣的專用鐵路車輛。由于所運輸介質和作業(yè)環(huán)境的特殊性,冶金車的損耗率大,周轉期短;這同時決定了冶金車檢修作業(yè)的緊迫性。
這種特殊性體現(xiàn)在:
(1)其運輸?shù)慕橘|——鐵水和高爐渣是高溫、不穩(wěn)定的物質;在運輸過程中,發(fā)生急劇冷卻,和車體粘連,產生破壞性的應力,極易造成車輛損壞,和檢修工作困難。
(2)冶金車在高爐下工作,鐵水和高爐渣注滿車輛罐體的過程中,產生很多不可控的飛濺物質,在空氣中迅速冷卻后,有的粘接在車輛的其他部位,不斷累計,形成破壞,并對檢修造成困難。
由于這種特殊的困難存在,而且很難消除,使冶金車檢修成為制約高爐下物料運輸,甚至是制約高爐產量的關鍵環(huán)節(jié)。
如何有效降低這種影響,提高冶金車檢修效率,加快車輛周轉,是一個很嚴峻的問題。
2 冶金車粘渣問題調查和分析
通過對檢修現(xiàn)場和檢修記錄的調查,我們發(fā)現(xiàn),容易造成粘渣的車體部件,占到整個修程檢修所涉及部件的50%左右。
通過對冶金車現(xiàn)場點檢作業(yè)的調查,我們發(fā)現(xiàn),由于點檢線路的選擇不合理,對檢修產生很多不利影響,主要體現(xiàn)在:線路中存在不安全路段,路線選擇不合理,使點檢周期太長,影響了點檢效率,發(fā)生漏檢,使有明顯粘渣的車輛不能及時入庫,錯過清渣的最佳時機,增加檢修困難。
通過對扣修車輛進庫過程的調查,我們發(fā)現(xiàn)進庫協(xié)調工作比較繁瑣,占用了寶貴的檢修時間,不利于檢修工作的快速開展。
3 定修工藝改進的分析
對于易粘渣的修程內部件的檢修,如果能做好預防粘渣的措施,則能減少對檢修的影響。這些部位,涉及到檢修作業(yè)的關鍵位置,主要是各個螺栓連接。
如果能對這些部件進行結構上的加強,也能降低粘渣的破壞程度。這些部件主要包括影響行車安全、調車員安全和運行可靠性的部位和 望間。
如果能改進點檢方法,包括對點檢方法、組織作業(yè)、人員素質等,則能有效發(fā)現(xiàn)車輛隱患,及時處理,降低檢修難度。
4 定修工藝改進措施
針對上述關鍵的改進部分的分析,我們系統(tǒng)提出了改進措施。
對于易粘渣的修程內部件的螺栓連接定期注油,形成保護層,能有效預防粘渣的形成。
對易損部位進行加強,包括焊接敷設補強板,可以降低粘渣對易損部位的裂紋傷;加固車體上部的 望間的根部,提高其穩(wěn)定度,減少粘渣堆積造成的 望間變形和破壞。
通過增加現(xiàn)場點檢的探傷頻率,優(yōu)化點檢線路,和組織列檢人員組織學習“蛇形檢車法”,并推行到工作中;對檢修線路中存在的不安全路段,提出人員通行中的安全措施;提高點檢工作的效率,發(fā)現(xiàn)隱患車輛,及時扣修,能降低檢修難度。
5 結束語
提出并落實這些措施以后,冶金車粘渣現(xiàn)象有所減少,檢修進庫檢修頻率明顯降低,進庫時間明顯減少,檢修強度明顯下降,加快了冶金車周轉率,更好地保障了高爐生產。
參考文獻
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