摘要在工業(yè)廢水處理中制藥化工廢水尤為難處理,其主要特征表現(xiàn)在高氨氮、高鹽度、高毒性,雖然水量不大但對環(huán)境危害大,而與之配套的資金、技術(shù)可行性、設(shè)備的穩(wěn)定性相對比較薄弱,在目前的環(huán)保壓力下如何能夠有效地解決小型制藥化工企業(yè)的水污染問題也是我們探討的目的,本文以某小型制藥企業(yè)的改造擴(kuò)容經(jīng)驗(yàn)為例簡單分析,以此分享。
關(guān)鍵詞:制藥廢水 電催化氧化 微電解 芬頓 生化處理
前言
某醫(yī)藥材料有限公司是一家專業(yè)生產(chǎn)派瑞林涂覆材料、特種電子化學(xué)品、醫(yī)藥中間體的生產(chǎn)型企業(yè),為有限削減污染物排放總量,維護(hù)生態(tài)環(huán)境安全,按照相關(guān)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范將污水處理系統(tǒng)進(jìn)行整體改造,以達(dá)標(biāo)排放生產(chǎn)廢水。
一、原有系統(tǒng)介紹及問題分析
1、原系統(tǒng)工藝及水質(zhì):原系統(tǒng)設(shè)計(jì)處理水量為30 m3/d,采用的主要工藝為“預(yù)處理+厭氧+接觸氧化”,廢水→綜合調(diào)節(jié)池→預(yù)處理→沉降池→厭氧罐→厭氧池→接觸氧化池→排放。
2、原系統(tǒng)運(yùn)行情況分析:目前系統(tǒng)實(shí)際進(jìn)水30m3/d,出水不達(dá)標(biāo),部分處理系統(tǒng)運(yùn)行條件參數(shù)控制不到位或者未正常運(yùn)行,主要問題如下:
1)UASB厭氧罐厭氧菌沒有正常生長,直接影響到處理效果;2)厭氧池及接觸氧化池運(yùn)行不理想,菌種掛膜不到位;3)接觸氧化池曝氣不均勻,部分曝氣器破損,好氧處理效果不佳導(dǎo)致氨氮出水超標(biāo);4)現(xiàn)場管線走向較為混亂,不利于操作運(yùn)行,管道未做保溫措施,在冬季低溫情況下容易破裂;5)部分工藝段無法正常開啟運(yùn)行。
二、改造工藝設(shè)計(jì)
1、設(shè)計(jì)規(guī)模、原水水質(zhì)和處理要求:據(jù)建設(shè)單位的要求,本項(xiàng)目改造后總規(guī)模為50m3/d,設(shè)計(jì)每天運(yùn)行時(shí)間20h,即2.5m3/h,處理后出水執(zhí)行化工園接管標(biāo)準(zhǔn)。進(jìn)水PH=8-10,CODcr ≤5000 mg/L, TN≤1000 mg/L,氨氮≤100 mg/L,苯胺類≤15mg/L,硝基苯類≤20mg/L; 出水PH=6-9,CODcr ≤500 mg/L, ,氨氮≤25 mg/L,苯胺類≤5mg/L,硝基苯類≤5mg/L。
2、工藝選擇:本項(xiàng)目廢水中含有苯胺、硝基苯等相對普通有機(jī)物較為難處理的物質(zhì),同時(shí),對人體及環(huán)境有較大的危害。因此,設(shè)計(jì)采用物化與生化相結(jié)合的工藝進(jìn)行處理。
物化處理采用“電解催化氧化—微電解”,在電解催化氧化的作用下,去除或分解部分難降解的有機(jī)物;然后廢水在微電解池內(nèi),通過鐵-碳之間形成的微電池產(chǎn)生化學(xué)氧化作用打斷高分子團(tuán)及分子鏈。
生化段一般采用厭氧工藝進(jìn)行前處理,保證好氧段的正常運(yùn)行。同時(shí),含有較高的氨氮及總氮,對于脫氮多采用缺氧/好氧工藝進(jìn)行處理。生物脫氮工藝本身在脫氮的同時(shí),也降解酚、氰、COD等有機(jī)物。根據(jù)本項(xiàng)目廢水的水質(zhì)特征,結(jié)合水量、水質(zhì)特點(diǎn),生化段擬采用“UASB+O/A/O”工藝進(jìn)行處理,對COD及氨氮進(jìn)行進(jìn)一步的處理,以保證出水水質(zhì)達(dá)標(biāo)排放。該工藝可以避免由于單級A/O所造成的大回流比,降低了能耗,同時(shí)也能使污水處理裝置不但能達(dá)到脫氮的要求,而且其它指標(biāo)也達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)。
本項(xiàng)目產(chǎn)生的污泥采用常規(guī)污泥壓濾機(jī)進(jìn)行脫水干化,脫水后的污泥含水率不高于60%,外運(yùn)至相應(yīng)固廢處理與處置資質(zhì)的公司進(jìn)行處理。
3、改造后工藝流程:本工程采用如下組合工藝流程,具體如圖2-1所示。
4、設(shè)備及構(gòu)筑物改造說明:根據(jù)改造后設(shè)計(jì)要求,結(jié)合原有系統(tǒng)各工段尺寸,改造后工藝參數(shù)分析如下:1)調(diào)節(jié)池利用原有,總?cè)莘e=294m3,HRT=4d; 2)電催化氧化新增一體化設(shè)備用于降解苯環(huán)類物質(zhì);3)氣浮池新增一體化設(shè)備用于泥水分離;4)微電解池利用原池改造總?cè)莘e=16.2m3,HRT=6.5h; 5)混凝反應(yīng)池A利用原池改造總?cè)莘e=6.5m3,HRT=2.6h;6)混凝沉淀池A利用原池改造總?cè)莘e=30m3,q=0.4m3/m2·h;7)pH調(diào)整池總?cè)莘e=16.2m3,HRT=6.5h,原池改造;8)UASB利用原有;9)O/A池總?cè)莘e=359m3,原厭氧池改造;10)中沉池總?cè)莘e=30m3,q=0.4m3/m2·h原厭氧池改造;11)O池總?cè)莘e=329m3,原接觸氧化池改造;12)二沉池總?cè)莘e=30m3,q=0.4m3/m2·h原接觸氧化池改造;13)高級氧化池總?cè)莘e=16.2m3,HRT=6.5h,原池改造;14)混凝反應(yīng)池B總?cè)莘e=6.5m3,HRT=2.6h,原池改造;15)混凝沉淀池B總?cè)莘e=45m3,q=0.5m3/m2·h,原沉降池;16)混凝沉淀池C總?cè)莘e=45m3,q=0.5m3/m2·h,原沉降池;17)pH調(diào)整池利用原有。
三、改造后處理效果
本項(xiàng)目建成后出水指標(biāo)達(dá)到設(shè)計(jì)要求,COD≤400 mg/L,廢水處理系統(tǒng)各工藝單元對污染物的去除效果達(dá)到預(yù)期效果,運(yùn)行成本約為=10.92元/m3(不含污泥處置、折舊費(fèi)、人工費(fèi)等)。
四、小結(jié)
對制藥類化工廢水的處理應(yīng)根據(jù)不同水質(zhì)建立適合的廢水預(yù)處理裝置,通過微電解—電解催化氧化等預(yù)處理手段將難以降解、有毒有害的有機(jī)物降解、分解,以利于后續(xù)生化系統(tǒng)的啟動(dòng)和正常運(yùn)轉(zhuǎn),對于生化處理單元借鑒現(xiàn)有應(yīng)用案例,結(jié)合水質(zhì)分析和實(shí)驗(yàn)結(jié)論,采用靈活的工藝路線強(qiáng)化生化處理的能力,最終通過生物處理系統(tǒng)解決根本的水污染問題。
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(作者單位浙江省杭州市浙江開創(chuàng)環(huán)保科技股份有限公司)