供稿|劉應超,劉坤英 / LIU Ying-chao, LIU Kun-ying
PS版基拉伸彎曲矯直質(zhì)量的提高
供稿|劉應超,劉坤英 / LIU Ying-chao, LIU Kun-ying
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為改善軋制后PS版基的板形質(zhì)量,需要在最后一道工序進行拉伸彎曲矯直,如果控制不當,很容易產(chǎn)生新的表面質(zhì)量缺陷。文章分析了1850拉伸彎曲矯直機組和PS版基拉伸彎曲矯直的原理以及生產(chǎn)實踐中存在的問題,通過對1850拉彎矯直機組進行設(shè)備改造、完善工藝、操作規(guī)范、改善現(xiàn)場生產(chǎn)環(huán)境,大大增強了清洗效果,減少表面質(zhì)量缺陷明顯,提高了PS版基的表面質(zhì)量。
板帶材在冷軋加工時,由于輥型和輥縫的形狀等原因引起板帶材的板形不良,會產(chǎn)生波浪(雙邊波浪、單邊波浪、中間波浪、兩肋波浪)、翹曲、側(cè)彎及瓢曲和潛在的板形不良等問題[1-2]。這些缺陷產(chǎn)生的主要原因是由于軋件在寬度方向上的縱向延伸不均勻,出現(xiàn)了內(nèi)應力的結(jié)果。為了消除板帶材的板形不良,使板帶材的內(nèi)應力趨于均勻,必須要對其進行矯正。
常用的改善帶材板形的方法有彎曲矯直、連續(xù)拉伸矯直和拉伸彎曲矯直。傳統(tǒng)的矯直機組方法,如輥式矯直機、拉力矯直機等,對矯正厚度大于2 mm的帶材,效果還可以,但對于薄帶材卻不能滿足要求。連續(xù)拉伸矯直對瓢曲缺陷也無法矯正。綜合比較而言拉伸彎曲矯直的效果最好,能消除帶材的浪形、瓢曲、側(cè)彎等三維形狀缺陷,尤其是對于高強度和薄料,矯直效果好,效率高。無疑連續(xù)拉彎矯直機組正是矯正薄材的理想設(shè)備。
1850拉彎矯直機列配有開卷機、清洗系統(tǒng)、矯直系統(tǒng)、卷取機等設(shè)備,矯直系統(tǒng)又包括兩組張力S輥及矯直輥組,其設(shè)備簡圖如圖1所示。
圖1 1850拉伸彎曲矯直機組主要設(shè)備簡圖
拉伸矯直也叫純張力矯直,不設(shè)小直徑的鋼棍矯直,利用兩組S輥直徑的拉力使帶材產(chǎn)生一定的塑性變形,達到消除或減小帶材殘余應力的目的,使帶材平整。即矯直板形主要靠S輥之間建立的張力對帶材進行矯平,拉伸矯直要求S輥電機負荷大,特別是最中間的入口4#張力棍和出口1#張力棍,相應S輥的承受負荷也大,輥面容易損傷。
拉伸彎曲矯直是對帶材進行拉伸和彎曲變形,通過彎曲應力和拉伸應力的疊加,使應力達到帶材的屈服極限,將帶材平直部分的纖維長度拉長,同時將波浪部分的纖維也拉長,彈性恢復后,鋁帶材的纖維長度保持相同,因而可以改善帶材平直度[4]。
矯直單元的前后各有一套S輥,帶材通過S輥時,產(chǎn)生一定的張力,帶張力的帶材通過矯直單元時,在拉應力和彎曲應力的聯(lián)合作用下,產(chǎn)生塑性變形。同時,經(jīng)過反復的正向、反向彎曲,使材料內(nèi)部的殘余應力和殘余彎曲逐漸減小,甚至趨近于零。
拉伸彎曲矯直是PS版基生產(chǎn)的最后一道工序,對于成品質(zhì)量控制起著至關(guān)重要的作用。目前安裝使用的1850拉伸彎曲矯直機設(shè)計上存在一定缺陷,機械精度較低,生產(chǎn)的PS版基表面缺陷較多。
拉伸彎曲矯直工序常見質(zhì)量問題有表面劃傷、印痕、麻點、板形差(肋浪、荷葉邊)等。目前產(chǎn)生表面印痕、麻點大多情況下是因為表面清洗不到位,易造成表面油泥、鋁灰聚集在矯直輥表面導致表面缺陷。清洗設(shè)備為一個堿處理、一個水處理。設(shè)備采用四個水箱組:一個預除油、一個除油、一個預清刷洗、一個水清洗,且一組清洗長度距離相當于1850 mm拉伸彎曲矯直全部清洗長度。該設(shè)備正常生產(chǎn)速度只能控制在80~110 m/min,若提高速度則極容易產(chǎn)生表面劃傷、矯直輥印痕、表面麻點等缺陷。
為提高PS版基拉伸質(zhì)量,提升設(shè)備精度,對1850拉伸彎曲矯直機組進行了改造。主要包括以下幾個方面:改造清洗水箱,采用蒸汽加熱,減少結(jié)垢且溫控精準;增加過濾裝置,提升水質(zhì);在矯直機組前加裝自動噴油裝置,保證彎曲矯直過程中的潤滑效果;風干箱前增加風嘴,吹掃表面附著的鋁灰等臟物;出口導輥下增加小S輥,減少出現(xiàn)矯直輥印、硬硌傷、震痕等缺陷;卷取前增加油霧潤滑,以避免由于料卷串層錯動而產(chǎn)生的擦劃傷。
水箱系統(tǒng)改造
1850拉伸彎曲矯直機組目前使用兩個清洗水箱,1#水箱用作堿處理,對PS版基表面除油,3#水箱用作水處理,清洗表面臟物。水箱管路年久失修,部分銹蝕且內(nèi)部臟物集聚,因而對水箱所有水管進行了更換。為改善水質(zhì),改自來水為循環(huán)軟化水;為避免臟物進入水箱,在回水管路上增加了過濾裝置。整體改造后的水質(zhì)清澈透明。
清洗水箱原采用加熱棒加熱,加熱棒易結(jié)垢且容易壞,用自來水清洗效果不佳,且水垢脫落容易附著在鋁板上。將加熱棒加熱改為蒸汽加熱。蒸汽加熱溫度控制精準,加熱速度也大幅提高,見圖2。
通過與企業(yè)會計準則進行諸多方面比較之后,發(fā)現(xiàn)兩者雖然有一定的差異,但是也有相同之處。在之后的發(fā)展過程中,必須采取方法和措施不斷完善民間非營利組織會計制度,促進民間非營利組織健康快速發(fā)展。
圖2 改造前的加熱棒加熱(a)和改造后的蒸汽加熱(b)
在清洗箱后風干箱前增加了兩排風嘴,對清洗后的鋁板進行吹洗,沖掉表面附著的鋁灰等臟物,以求徹底清潔。
油霧噴射裝置
在矯直機組前有油霧噴射裝置,在PS版基矯直前進行潤滑。原來采用手動噴壺噴灑,手動裝置會造成油霧噴射不均勻,且勞動強度大。將手動噴壺噴油改造成氣閥控制自動噴油,潤滑效果改善,且勞動強度降低,如圖3所示。
出口導輥下增加小S輥
在張力輥后出口偏導輥下方增加小S輥,S輥為φ145 mm膠輥。在不使用上矯直輥的情況下,帶材通過小S輥時,產(chǎn)生一定的張力及彎曲變形,對板形起到一定矯正作用,可以避免PS版基出現(xiàn)翹頭。通過使用加裝的小S膠輥,可以取消使用上矯直輥,減少PS版基與小直徑鋼質(zhì)矯直輥接觸,從而減少出現(xiàn)矯直輥印、硬硌傷、震痕等缺陷,同時可以減少矯直輥更換及維護費用。
卷取前增加油霧潤滑
在PS版基卷取時由于上下層之間的錯動容易造成表面擦劃傷,后在卷取機前增加了一套自動油霧噴灑裝置,增加了潤滑,避免了鋁板上下層之間錯動而產(chǎn)生的擦劃傷,見圖4。
圖3 改造后的自動油霧噴灑裝置
圖4 卷取機前的自動油霧噴灑裝置
為提高PS版基表面質(zhì)量,需要改善清洗效果,而合適的pH值清洗液有助于清除冷軋后表面殘油。通過實驗摸索后,對清洗液的pH值及使用的脫脂劑進行了調(diào)整,對洗、烘干參數(shù)制定了規(guī)范。在彎曲矯直過程中,料卷會接觸多根輥,很容易產(chǎn)生印痕等缺陷。為便于查找異物源同時減少輥印產(chǎn)生,確定了依據(jù)常見輥周期排查輥印源的方法規(guī)定清潔生產(chǎn)制度。
清洗工藝參數(shù)規(guī)范
為提高除油清洗效果,對清洗液的pH值及使用的脫脂劑進行了調(diào)整。原清洗液pH值控制在8.5~9,后調(diào)整為pH值控制在11以上。以往使用的脫脂劑為中溫強堿性脫脂液,含有較高的氫氧化鈉、碳酸鈉、硅酸鈉、多聚磷酸鈉等物質(zhì),容易造成環(huán)境污染?,F(xiàn)在,改用中溫弱堿性脫脂液。這類脫脂液一般不含氫氧化鈉和磷酸鹽等對環(huán)境污染嚴重的物質(zhì),而是含有較多的表面活性劑,不僅清洗效果良好,而且也有利于環(huán)境保護。
經(jīng)過比較不同清洗參數(shù)下的拉伸效果,并結(jié)合客戶對產(chǎn)品的要求,對清洗、烘干參數(shù)進行規(guī)范:低壓清洗溫度不低于70℃;儲水箱水溫不低于75℃;當除油脂處理水箱清洗液pH值低于11時,加脫脂劑25 kg左右;熱風烘干箱溫度大于70℃。
印痕的檢查及輥系清理
為提高PS版基表面質(zhì)量,也需要對印痕進行檢查,對可能出現(xiàn)問題的輥系及時清理。1850拉伸彎曲矯直工序可能產(chǎn)生印痕的輥系主要有:出入口夾送輥(φ300 mm)、1—3號擠干輥(φ250 mm)、展平輥(φ200 mm)、8輥張力輥(φ800 mm)和矯直輥(φ35 mm)。嚴格執(zhí)行清理各輥系的制度,每班開始工作前都必須用紗布蘸丙酮清理各輥系。同時,質(zhì)檢人員加強檢點,發(fā)現(xiàn)PS版基印痕缺陷時,必須根據(jù)印痕的周期性和上下表面特點判斷出造成印痕產(chǎn)生位置并及時清理。
由于生產(chǎn)環(huán)境對產(chǎn)品表面質(zhì)量的影響非常大,因此必須進行改善。1850拉伸彎曲矯直機組機列長、設(shè)備多,目前已經(jīng)連續(xù)運轉(zhuǎn)多年,進行過多次改造,部分設(shè)備已廢棄不用,如在線切邊機、2#水箱、紅外加熱烘干箱等。設(shè)備老化嚴重,多處存在漏水漏油現(xiàn)象,衛(wèi)生死角多,現(xiàn)場環(huán)境差。
根據(jù)精益生產(chǎn)及生產(chǎn)質(zhì)量6S體系的要求,將1850拉伸彎曲矯直機組作為生產(chǎn)質(zhì)量6S體系及可視化管理示范區(qū),進行綜合管理改善。主要包括三大類內(nèi)容。設(shè)備:主要設(shè)備編號標示、儀表的標示、各種控制箱的名稱標示、管路及流向標示;生產(chǎn)現(xiàn)場:通道及工作區(qū)域標示、物料區(qū)域劃分及標示、區(qū)域線、定位線標示、清掃工具放置區(qū)域標示;消防與安全:消防器材位置標示、消防器材使用方法標示、消防通道規(guī)劃及標示、逃生線路圖標示、安全標示、安全護欄標示、墻角、坑道、墩柱標示。參照制定的可視化標準實施后,徹底改變了原來臟亂差的局面,整個1850拉伸彎曲矯直生產(chǎn)線面貌煥然一新。
PS版基的拉伸質(zhì)量主要取決于端面質(zhì)量、板形質(zhì)量、表面質(zhì)量三方面。端面質(zhì)量要求端面整齊,無錯層、塔形等缺陷。板形質(zhì)量要求拉伸后的帶材板形平整。表面質(zhì)量要求表面粗糙度≤0.3 μm,表面清潔無殘留軋制油污,無新增表面缺陷,如印痕、擦劃傷等。
1850拉伸彎曲矯直具有開卷自動對中、卷取自動糾偏功能,所拉伸的鋁卷基本能滿足端面質(zhì)量要求。根據(jù)來料狀況合理控制拉伸參數(shù)如速度、開卷/卷取張力、延伸率等可以控制板形。
目前改進工作主要針對表面質(zhì)量開展,集中在改善清洗效果、避免擦劃傷、印痕等缺陷。通過1850拉伸彎曲矯直設(shè)備改造、完善工藝及操作規(guī)范、改善生產(chǎn)環(huán)境等措施,PS版基表面質(zhì)量得到很大提高,表面擦劃傷、表面麻點麻坑等缺陷大幅度減少。
攝影 黃秋敏
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Improvement of Tension Leveling Quality of Presensitized Plate
10.3969/j.issn.1000-6826.2016.05.14
劉應超(1982—),男,碩士研究生,工程師,主要從事鋁及鋁合金板帶箔產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝研究及產(chǎn)品質(zhì)量控制,E-mail:liuyingchao99@126.com。
華北鋁業(yè)有限公司,河北 涿州 072750