徐瀚
摘 要:沙角A電廠于2015年對(duì)一期3×210MW純凝式機(jī)組進(jìn)行供熱改造,采用在再熱熱段管道上相應(yīng)位置開(kāi)孔的方式布置供熱抽汽管道。改造使得高壓各級(jí)焓降、壓差、輪周功均有所增加,但都在允許范圍內(nèi);供熱改造后機(jī)組的汽耗增加,但熱耗降低,即機(jī)組熱效率提高。
關(guān)鍵詞:純凝式機(jī)組;供熱改造;熱效率
0 引言
近幾年,沙角A電廠一期3×210MW燃煤機(jī)組的平均負(fù)荷率呈逐年下降趨勢(shì),機(jī)組熱效率及電廠效益不容樂(lè)觀。沙角A電廠為響應(yīng)國(guó)家“節(jié)能減排”的號(hào)召,滿足地區(qū)供熱需要和提高機(jī)組的綜合效率,于2015年4月開(kāi)始對(duì)一期3×210MW純凝式機(jī)組進(jìn)行供熱改造,并于2015年11月全部完成并實(shí)現(xiàn)通汽。
1 改造前機(jī)組主要技術(shù)規(guī)范簡(jiǎn)介
1.1 機(jī)組基本情況
沙角A電廠3×210MW機(jī)組原為哈汽的55型200MW機(jī)組,分別于1987、1988、1989年完成建設(shè)并網(wǎng)發(fā)電,并于2000年開(kāi)始全部進(jìn)行了增容提效改造,為超高壓、一次中間再熱、單軸、三缸三排汽、凝汽式汽輪機(jī),配套的是哈鍋爐HG-670/140-13型超高壓參數(shù)帶一次中間再熱單汽包自然循環(huán)鍋爐。
1.2 機(jī)組主要技術(shù)參數(shù)
機(jī)組額定功率210MW,最大功率227.5MW。汽輪機(jī)主蒸汽壓力12.75Mpa,主蒸汽溫度535℃,再熱蒸汽壓力2.058Mpa,再熱蒸汽溫度535℃,背壓6.57KPa,額定轉(zhuǎn)速3000r/min,額定給水溫度243.2℃。鍋爐額定蒸發(fā)量為670t/h,經(jīng)濟(jì)蒸發(fā)量為610t/h,過(guò)熱蒸汽出口壓力13.73MPa,過(guò)熱蒸汽出口溫度540℃,再熱蒸汽流量573t/h,再熱器出口蒸汽壓力2.2MPa,再熱器出口蒸汽溫度540℃。
1.3 機(jī)組熱力系統(tǒng)
通流級(jí)數(shù):高壓,1單列調(diào)節(jié)級(jí)+11壓力級(jí);中壓,10壓力;低壓,3×5壓力級(jí)。熱力級(jí)為27級(jí),結(jié)構(gòu)級(jí)為37級(jí)。
回?zé)峒?jí)數(shù):8級(jí)回?zé)幔?高加+1除氧+4低加),除氧器采用滑壓運(yùn)行,3號(hào)高加串聯(lián)外置式蒸汽冷卻器。
2 供熱改造方案
2.1 供熱改造方式
沙角A電廠一期3×210MW機(jī)組采用在再熱熱段管道上相應(yīng)位置開(kāi)孔,布置供熱抽汽管道的方式,并在供熱抽汽管道上增設(shè)逆止閥、快關(guān)閥以及抽汽調(diào)節(jié)閥等。對(duì)外供熱方案在保證機(jī)組安全的基礎(chǔ)上,利用調(diào)節(jié)閥與減溫器,從再熱熱段抽取蒸汽后減溫、減壓匯集至供熱聯(lián)箱,再由供熱聯(lián)箱引出供熱管道與廠外熱網(wǎng)管線相連接。減溫器的減溫水取自鍋爐省煤器前的主給水管道。供熱的凝結(jié)水全部不回收,除鹽水補(bǔ)水至凝汽器。抽汽量為高溫再熱蒸汽60t/h,減溫水13t/h。鍋爐、發(fā)電機(jī)、回?zé)嵯到y(tǒng)、凝汽器及汽輪機(jī)控制系統(tǒng)不進(jìn)行改動(dòng),抽汽為非調(diào)整抽汽,汽輪機(jī)本體結(jié)構(gòu)不動(dòng)。
2.2 供熱參數(shù)
3臺(tái)機(jī)組共用一個(gè)供熱聯(lián)箱,各機(jī)組聯(lián)箱前供熱系統(tǒng)各自獨(dú)立,聯(lián)箱后共用同一蒸汽輸出管道。其中單臺(tái)機(jī)組供熱抽汽改造參數(shù):
供熱壓力1.60MPa、供熱溫度300℃、供熱流量60t/h。
2.3 供熱系統(tǒng)圖
3 供熱改造對(duì)機(jī)組的影響
3.1 對(duì)機(jī)組通流的影響
供熱抽汽改造后,汽輪機(jī)高壓排汽壓力降低,高壓各級(jí)焓降、壓差、輪周功均有所增加;中低壓各級(jí)進(jìn)汽流量減小,中低壓隔板、動(dòng)葉強(qiáng)度不受影響。
在額定進(jìn)汽參數(shù)(12.75MPa/535℃/535℃)、額定排汽壓力(6.57kPa)的條件下,再熱熱段抽汽量60t/h,鍋爐給水抽減溫水13t/h時(shí),較供熱改造前高壓各級(jí)熱力數(shù)據(jù)詳見(jiàn)表1:
由表中可以看出,供熱后高壓各級(jí)焓降均有所增大,各級(jí)功率也相應(yīng)增大,但整個(gè)高壓級(jí)次隔板和動(dòng)葉片強(qiáng)度均在允許范圍之內(nèi)。
3.2 對(duì)機(jī)組熱效率的影響
機(jī)組冷凝工況和供熱抽汽后主要參數(shù)和性能指標(biāo)如下表2所示:
由表中可以看出,供熱抽汽60t/h,在主蒸汽流量≥664t/h時(shí),機(jī)組出力仍能滿足210MW;機(jī)組功率為166.8 MW,主蒸汽流量≥525t/h時(shí),供熱抽汽60t/h,供熱壓力仍能滿足熱用戶的要求。
機(jī)組再熱熱段供熱抽汽后,機(jī)組的汽耗增加,但熱耗降低,即機(jī)組熱效率提高,經(jīng)濟(jì)效益提高。
4 結(jié)束語(yǔ)
沙角A電廠一期3×210MW純凝式機(jī)組經(jīng)過(guò)供熱改造,通汽運(yùn)行半年以來(lái),能夠在滿足熱用戶需求的同時(shí)達(dá)到機(jī)組額定負(fù)荷安全運(yùn)行,提高了機(jī)組的熱效率。
參考文獻(xiàn)
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