宋晶華
華電國際萊城發(fā)電廠 山東 萊蕪 271100
1.1.1 工程概況
華電國際電力股份有限公司萊城發(fā)電廠#3機(jī)組為上鍋生產(chǎn)的SG-1025/17.44-M844鍋爐配套上汽生產(chǎn)的300MW汽輪機(jī)機(jī)組,于2002年投產(chǎn)發(fā)電。
1.1.2 控制系統(tǒng)總體概況
華電國際萊城發(fā)電廠#3機(jī)組(300MW)熱控系統(tǒng),原設(shè)計:DCS控制系統(tǒng)為西門子T-XP分散控制系統(tǒng);汽機(jī)調(diào)節(jié)系統(tǒng)為數(shù)字電液調(diào)節(jié)系統(tǒng),DEH控制系統(tǒng)為新華XDPS系統(tǒng),DCS與DEH通過硬接線及通訊方式聯(lián)接。#3機(jī)組的控制室臥盤設(shè)有DCS操作員站5個、DEH操作員站1個,運(yùn)行人員通過DCS、DEH系統(tǒng)的操作員站,實(shí)現(xiàn)對機(jī)、爐熱力系統(tǒng)及設(shè)備的監(jiān)視和操作。6kV/220kV系統(tǒng)、直流系統(tǒng)、UPS系統(tǒng)、柴油發(fā)電機(jī)等電氣控制和監(jiān)視測量已全部納入DCS系統(tǒng)。
#3機(jī)組TXP分散控制系統(tǒng)覆蓋DAS、MCS、SCS、FSSS四個子系統(tǒng),整個系統(tǒng)采用冗余數(shù)據(jù)高速公路,有9個處理單元AP、APF,AP柜與端子柜采用分立布置,系統(tǒng)共布置6臺操作員站,4臺過程處理單元、2臺冗余的服務(wù)單元、1臺工程師站。
1)DCS系統(tǒng)經(jīng)過11年運(yùn)行,系統(tǒng)內(nèi)CPU負(fù)荷率太高,網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行不穩(wěn)定,系統(tǒng)容量不能滿足新增項(xiàng)目需求,而且設(shè)備維護(hù)費(fèi)用高。
2)通過改造后方便DCS系統(tǒng)升級和擴(kuò)充,且能充分保證電廠設(shè)備的長期安全、穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。
3)改造后機(jī)組采用機(jī)、爐、電集中控制方式,換型后設(shè)備維護(hù)費(fèi)用降低,整個系統(tǒng)控制性能和自動化水平都將得到進(jìn)一步提升。
為確保改造項(xiàng)目順利完成,以熱控專業(yè)作為核心改造施工組,負(fù)責(zé)完成設(shè)備監(jiān)造、安裝、調(diào)試。熱控隊(duì)根據(jù)人員狀況,制定施工組織方案:大修開始7天內(nèi)完成電子間機(jī)柜拆除、機(jī)柜進(jìn)入基礎(chǔ)制作、固定;33天時間完成DCS、DEH等改造機(jī)柜安裝、端子柜接線,達(dá)到上電條件。
1)新系統(tǒng)改造后具有原西門子TXP系統(tǒng)的所有控制功能,新DCS系統(tǒng)基本按原控制系統(tǒng)功能邏輯進(jìn)行配置,盡量避免了邏輯功能的改變。
2)根據(jù)#3機(jī)組現(xiàn)狀及設(shè)備可靠性,此次改造主要完成了以下工作:
將原電子間進(jìn)行擴(kuò)建改造,滿足新加機(jī)柜安裝要求;拆除原TXP系統(tǒng)AP柜及電源柜,保留原系統(tǒng)端子柜和繼電器柜;根據(jù)新DCS系統(tǒng)電源的實(shí)際情況在原電源柜基礎(chǔ)上進(jìn)行了設(shè)計改造;將原PLC吹灰程控系統(tǒng)納入DCS系統(tǒng)控制,在DCS系統(tǒng)內(nèi)增加相應(yīng)的畫面及控制柜;新增鍋爐低NOX燃燒和脫銷控制;改造集控室操作臺與立屏報警、顯示;DEH/MEH控制系統(tǒng)進(jìn)行改造并與DCS系統(tǒng)采用統(tǒng)一的硬件,連接成同一個網(wǎng)絡(luò);將電氣發(fā)變組、勵磁調(diào)節(jié)系統(tǒng)、發(fā)電機(jī)自同期系統(tǒng)、高壓廠用電快切系統(tǒng)、中央信號系統(tǒng)、電氣廠用系統(tǒng)(6kV/400V)主要設(shè)備操作及監(jiān)控按原設(shè)置納入DCS系統(tǒng)控制。
表1中給出了原系統(tǒng)I/O數(shù)量統(tǒng)計 ,從中可以詳細(xì)了解原系統(tǒng)的硬件配置。
本次改造后DCS系統(tǒng)改為上海新華XDC800系統(tǒng),XDC800系統(tǒng)以32位CPU組成的新華控制器XCU為核心,配置標(biāo)準(zhǔn)的以太網(wǎng)和現(xiàn)場總線,構(gòu)成環(huán)型網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)或星型網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的通訊網(wǎng)絡(luò),運(yùn)行新華集團(tuán)公司開發(fā)的OnXDC可視化圖形組態(tài)軟件。整臺機(jī)組控制系統(tǒng)采用了24對冗余XCU和6對DP控制器及12臺人機(jī)接口站(7臺安放在控制室內(nèi)控制臺上,其中5臺帶普通CRT操作員站,1臺帶大屏操作員站,1臺帶4/6畫面分割器的主機(jī),并與DCS系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng),接收DCS系統(tǒng)信號;工程師站3臺、歷史站1臺,1臺SIS接口機(jī))。
系統(tǒng)功能分配如下:
表1 原#3機(jī)組I/O數(shù)量
DAS系統(tǒng):2對 XCU;CCS系統(tǒng):2對 XCU;MCS系統(tǒng):3對 XCU;SCS系統(tǒng):6對 XCU;FSSS系統(tǒng):2對 XCU;ECS系統(tǒng):2對 XCU;DEH 系統(tǒng):2對XCU;MEH 系統(tǒng):2 對 XCU (A、B 小機(jī)各一對);吹灰系統(tǒng):1對XCU;脫銷系統(tǒng):1對XCU;循環(huán)水遠(yuǎn)程站:1對 XCU;400V SIMOCODE 通訊控制:6對DP控制器。
XCU和HMI的高速數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)冗余配置結(jié)構(gòu)如圖1。
圖1 網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)配置
1)新DCS系統(tǒng)的設(shè)計組態(tài)是根據(jù)原系統(tǒng)設(shè)備情況進(jìn)行配置的,保證控制系統(tǒng)的安全、可靠,同時新系統(tǒng)具有與其它的外部控制系統(tǒng)很好的接口性能。
2)系統(tǒng)控制邏輯、設(shè)備改造范圍及原則
保留原控制運(yùn)行操作界面基本不變,適應(yīng)運(yùn)行習(xí)慣;控制邏輯以目前機(jī)組實(shí)際控制邏輯為藍(lán)本,進(jìn)行邏輯組態(tài);自動控制回路在原設(shè)計的基礎(chǔ)上,增加了一些新的控制策略;對主要輔機(jī)的一些輔助設(shè)備進(jìn)行了邏輯完善;DCS系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)雙電源自動切換,對操作源站、歷史站工程師站、網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)配置雙電源;遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)全部使用光纜進(jìn)行連接;ECS系統(tǒng)操作界面按運(yùn)行習(xí)慣進(jìn)行設(shè)計,其控制邏輯設(shè)計及組態(tài)滿足現(xiàn)場實(shí)際需求;廠用電系統(tǒng)切換通過快切裝置實(shí)現(xiàn)聯(lián)鎖和軟手操來控制。
3)設(shè)計在操作員盤臺的緊急停爐、緊急停機(jī)等按鈕具有獨(dú)立的硬接線回路,且緊急按鈕信號同時接入DCS作為SOE點(diǎn)和跳閘首出的條件之一。
4)系統(tǒng)電源
XDC800控制站和HMI站的供電電源均由廠用電和UPS電源切換后供電。XDC800控制站供電分為內(nèi)電源供電、外電源供電,內(nèi)外電源都采用24VDC冗余電源。24V內(nèi)電源供給I/O模件 (卡件),24V外電源供給端子板或外部儀表的查詢電壓,內(nèi)外電源的容量都為150W。
5)系統(tǒng)接地
整個XDC800系統(tǒng)根據(jù)規(guī)模大小,可以分成若干個控制站組,每個控制站組內(nèi)實(shí)行單點(diǎn)接地,站組內(nèi)各控制柜接地點(diǎn)分別匯接到站組接地點(diǎn)(>=10 mm2)。一般放在站組中間的控制柜以使接地電纜盡量短,由圖2可以看出每個控制站組的接地點(diǎn)分別匯接到XDC800系統(tǒng)的銅板上,從接地銅板接至廠用接地網(wǎng)(電纜>=90 mm2兩端焊接)。
圖2 系統(tǒng)接地
由于要求新DCS系統(tǒng)保留原有的控制策略和邏輯組態(tài)。因此在調(diào)試中遇到了一些問題:
1)電纜接線問題。原TXP系統(tǒng)控制器與現(xiàn)場接線是分柜布置的,如果用新的機(jī)柜一體式接線方式,將會產(chǎn)生大量的斷點(diǎn),留下很多隱患,最終確定了保留原端子柜,采用預(yù)制電纜連接方式,前期需要設(shè)計好卡件配置,同時還需要將部分信號接線進(jìn)行移位。
2)SIMECODE通訊問題。SIMECODE是西門子公司專用設(shè)備,我廠#3、4機(jī)組電氣400V設(shè)備全部用此方式進(jìn)行控制。為此新華公司經(jīng)過長時間摸索才完成通訊連接,并且在后續(xù)調(diào)試過程中仍然遇到一些問題,尤其是在系統(tǒng)投運(yùn)后發(fā)現(xiàn)所有DP控制器會定期切換,后經(jīng)生產(chǎn)廠家進(jìn)行硬件升級才得以解決。
3)軟件不兼容,模塊時序問題。既使采用同樣的組態(tài)方式,很多復(fù)雜邏輯仍然無法實(shí)現(xiàn),為此在引風(fēng)機(jī)、一次風(fēng)機(jī)變頻邏輯實(shí)現(xiàn)上耗費(fèi)了大量的精力和時間。
4)熱阻卡件抗干擾性差。 DCS抗干擾問題是關(guān)系到整臺機(jī)組能否安全穩(wěn)定運(yùn)行的大問題。在施工中,所有模擬量信號電纜的屏蔽芯在控制機(jī)柜側(cè)進(jìn)行了單端接地,溫度信號在組態(tài)中設(shè)置了慢速率保護(hù)。但在用對講機(jī)進(jìn)行抗干擾測試時發(fā)現(xiàn)PT100卡件抗干擾性太差,由圖3可以看出溫度信號受到干擾后跳變比較劇烈。后經(jīng)過生產(chǎn)廠家改進(jìn),把全部PT100卡件更換后試驗(yàn)正常。
圖3 PT100卡件干擾試驗(yàn)
1)本次改造歷時80天,整個施工過程有序,組織嚴(yán)密,DCS系統(tǒng)一次投運(yùn)成功。萊城電廠熱控專業(yè)做到了從邏輯設(shè)計、流程圖繪制、到設(shè)備安裝調(diào)試的全過程參與,確保了改造效果的可靠性。此次改造還將循環(huán)水遠(yuǎn)程站、壁溫遠(yuǎn)程站、以及DEH系統(tǒng)一并采用統(tǒng)一的硬件,連接成同一個網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行控制,提高了機(jī)組的集成功能。
2)#3機(jī)組DCS系統(tǒng)改造完成后,系統(tǒng)容納單點(diǎn)量增加了3600多點(diǎn),控制器負(fù)荷由原來的30~50%降低到10~20%,操作員站調(diào)用畫面操作模塊速度是老系統(tǒng)的兩倍,DCS系統(tǒng)的可靠性明顯提升。開放性的工業(yè)以太網(wǎng)技術(shù)、普通工控機(jī)的使用,也使DCS的開放性大幅提升。控制系統(tǒng)經(jīng)完善后性能得到提升,自動調(diào)節(jié)投入情況良好。
3)由于是改造項(xiàng)目,難免在施工中遺留了一些問題。例如邏輯組態(tài)中品質(zhì)傳遞、站間通訊問題在改造中由于考慮不足,在運(yùn)行中逐漸暴露出來。在隨后機(jī)組的檢修中我們都逐一進(jìn)行了完善,增加了相應(yīng)品質(zhì)判斷報警功能,增加硬接線減少通訊點(diǎn),這些也都隨后應(yīng)用到了后續(xù)機(jī)組的改造中,從而提高了控制系統(tǒng)的可靠性。
#3機(jī)組熱控系統(tǒng)改造后使系統(tǒng)控制、聯(lián)鎖、保護(hù)、報警功能得到了完善,保護(hù)信號動作準(zhǔn)確可靠,也便于監(jiān)控管理。而且該系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡單,組態(tài)軟件、調(diào)試整定也較方便;正是有了#3機(jī)組DCS改造的成功經(jīng)驗(yàn),隨后我們又成功完成了#4、2、1機(jī)組DCS系統(tǒng)同類型改造,系統(tǒng)各項(xiàng)功能指標(biāo)都符合要求,系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定。
[1]周黎輝,孫海蓉,王峰,等.分散控制系統(tǒng)的原理及運(yùn)行案例[J].北京:中國水利水電出版社,2009.
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