◆湯樹人 唐 平 雷亞彤 黃莉蘋 / 文
QC案例:新型電氣液路浮動斷接器的研制
◆湯樹人 唐 平 雷亞彤 黃莉蘋 / 文
上海宇航系統(tǒng)工程研究所益堅優(yōu)化設(shè)計QC小組成立于2006年,以“窮且益堅,不墜青云之志”為勉,堅定不移地優(yōu)化設(shè)計。創(chuàng)建之初,開展了神舟8號空間對接機(jī)構(gòu)研制相關(guān)的系列QC活動,并獲得上海市及全國優(yōu)秀QC小組稱號,有力地支撐了對接機(jī)構(gòu)研制工作,為2011年圓滿完成我國首次空間交會對接、2013年上海宇航工程所榮獲國家科技進(jìn)步特等獎做出了貢獻(xiàn)。隨著工作項(xiàng)目的拓展,針對當(dāng)前航天界所關(guān)注的在軌服務(wù)領(lǐng)域,運(yùn)用QC活動方式繼續(xù)組織高素質(zhì)、年輕化的團(tuán)隊,開展了包括本課題在內(nèi)的系列自主研發(fā)工作。
課題選擇。根據(jù)民用航天在軌服務(wù)預(yù)研項(xiàng)目研制要求,需要開展標(biāo)準(zhǔn)化、一體化補(bǔ)加裝置研究,以便于兩飛行器完成空間交會對接后,能夠?qū)崿F(xiàn)電氣液管路連接。經(jīng)調(diào)研國內(nèi)外航天界現(xiàn)有的類似技術(shù)和產(chǎn)品,發(fā)現(xiàn)它們存在著功能較單一、性能不全面和成本較高昂的弊端。因此,提出分布式和集成式電氣液路浮動斷接器兩個備選課題,并通過對比分析,決定開展質(zhì)量(編者注:指物體中所含物質(zhì)的量)小、成本低,但研制風(fēng)險大的集成式電氣液路浮動斷接器的研制工作。
目標(biāo)設(shè)定。按照總體要求,決定自主研發(fā)的產(chǎn)品兼具1路電路、1路氣路和2路液路浮動斷接功能;性能方面的目標(biāo)為:軸向伸縮行程≥40mm,全套產(chǎn)品質(zhì)量<10kg。與現(xiàn)有型號產(chǎn)品相比,課題設(shè)定目標(biāo)軸向伸縮行程增加81.8%、減重44.4%,實(shí)現(xiàn)起來雖有難度,但通過各方面合理設(shè)計,目標(biāo)還是具有可行性。
小組成員運(yùn)用頭腦風(fēng)暴法,將新型電氣液路浮動斷接器研制工作,分解為總體布局結(jié)構(gòu)、氣液連接機(jī)構(gòu)、電連接機(jī)構(gòu)和軸向驅(qū)動機(jī)構(gòu)四大關(guān)鍵項(xiàng)目,并逐一開展方案細(xì)化設(shè)計和優(yōu)選工作。最終經(jīng)過小組評估,確定各項(xiàng)目最佳方案,如圖1所示。
圖1.佳方案確定
根據(jù)所選定的最佳方案制定對策表,如表1所示。
表1.策表
在對策實(shí)施過程中,通過綜合運(yùn)用設(shè)計軟件、正交試驗(yàn)等統(tǒng)計方法,科學(xué)高效地實(shí)現(xiàn)了各項(xiàng)預(yù)期目標(biāo)。如,運(yùn)用Pro/E軟件開展結(jié)構(gòu)設(shè)計工作。結(jié)合減重目標(biāo),完成氣液連接機(jī)構(gòu)拉簧懸掛支撐結(jié)構(gòu)設(shè)計。
再如,利用正交試驗(yàn)法開展拉簧的設(shè)計選型。結(jié)合地面重力場情況下的總體試驗(yàn)要求,開展浮動支撐裝置中的拉簧設(shè)計選型工作。首先設(shè)計后整理浮動支撐裝置所需拉簧要求如下:
(1)拉簧直徑不超過10mm ;
(2)拉簧原長15mm-18mm ,彈性變形拉伸長≥28mm;
(3)拉簧在22mm預(yù)緊長度時,折算拉力100±10g。
為降低研制成本、縮短研制周期,決定選購市場上已有的拉簧貨架產(chǎn)品裝機(jī)使用。經(jīng)過調(diào)研,市場上不銹鋼拉簧產(chǎn)品規(guī)格標(biāo)識為:(A鋼絲直徑)×(B拉簧直徑)×(C拉簧原長)。在對拉簧初步計算分析后,設(shè)計三因素兩水平表如表2所示。
隨后按照L4(23)正交表對應(yīng)因素和水平,購買四種規(guī)格的拉簧,并進(jìn)行試驗(yàn),測試?yán)衫斓?2mm預(yù)緊長度時的吊掛重物質(zhì)量,并填表計算。如表3所示。
從表3正交試驗(yàn)計算分析可知,影響拉簧吊掛重物質(zhì)量的各主要和次要因素,因素變化與吊掛重物質(zhì)量的變化關(guān)系等。并按照正交試驗(yàn)分析結(jié)果,嘗試通過減小實(shí)驗(yàn)號2對應(yīng)拉簧直徑的方式,以提高其吊掛重物質(zhì)量。同時將5mm拉簧直徑減至4.5mm,對0.4×4.5×18規(guī)格拉簧測試預(yù)緊長度下的吊掛重物質(zhì)量為105.5g,滿足總體試驗(yàn)設(shè)計要求值100±10g指標(biāo),且將之拉伸到30mm后依然能夠彈性恢復(fù),滿足各項(xiàng)指標(biāo)要求。
在完成每項(xiàng)對策實(shí)施后,實(shí)測效果均滿足目標(biāo)要求,從而完成對策表中所有對策的實(shí)施工作。
表2.因素兩水平表
表3.交試驗(yàn)計算分析
1.目標(biāo)完成情況
利用各組配件,完成電氣液路浮動斷接器及配套試驗(yàn)工裝的總裝裝配,確認(rèn)各接口匹配,隨后進(jìn)行電氣液路連接分離驗(yàn)收試驗(yàn),確認(rèn)滿足研制功能要求。然后,對前后各9次連接和分離試驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總。
從匯總中發(fā)現(xiàn),連接和分離最大時間差為2.53s。為此,對浮動斷接器軸向伸出和收回48mm,完成連接和分離工作時間的差異顯著性進(jìn)行假設(shè)檢驗(yàn)。
將伸出和收回48mm工作時間看成母體X1和X2,且服從正態(tài)分布和 ;用t檢驗(yàn)法進(jìn)行假設(shè)檢驗(yàn),比較伸出和收回工作時間有無顯著差異;首先假設(shè)H0:u1=u2 。按照匯總表數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)理統(tǒng)計分析,確認(rèn)完成連接和分離的工作時間沒有顯著差異,產(chǎn)品工作性能穩(wěn)定。
通過“伸出和收回工作時間差異顯著性假設(shè)檢驗(yàn)”,確認(rèn)所研制的產(chǎn)品功能具備、性能穩(wěn)定后,進(jìn)行活動效果檢查。與型號產(chǎn)品對比可知,軸向伸縮行程由22mm增至48mm,增幅達(dá)118.2%;且在增加到位檢測組件情況下,重量由18kg降至8.1kg,降幅達(dá)55.0%,圓滿實(shí)現(xiàn)課題目標(biāo)。
2.經(jīng)濟(jì)和社會效益
經(jīng)過經(jīng)費(fèi)管理部門鑒定,自主研發(fā)新型電氣液路浮動斷接器與采購現(xiàn)有產(chǎn)品配套使用方式相比,減少了53萬元成本支出。與此同時,為實(shí)現(xiàn)技術(shù)儲備、豐富產(chǎn)品類型,推動國內(nèi)完成首次在軌服務(wù)全流程地面試驗(yàn),及后續(xù)“十三五”期間在軌服務(wù)項(xiàng)目科研任務(wù)的爭取和開展,最終提升民族自豪感,做出了貢獻(xiàn)。
為使效果得以鞏固,小組成員開展了活動成果文檔和設(shè)計圖紙歸檔,自主創(chuàng)新設(shè)計申請《一種電氣液路浮動斷接器》發(fā)明專利,撰寫《在軌服務(wù)集成浮動斷接器的研制》論文等一系列標(biāo)準(zhǔn)化工作。
(作者單位:上海宇航系統(tǒng)工程研究所)