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      油井結蠟問題分析及清防蠟技術探討

      2015-08-15 00:51:32魏向紅長慶油田分公司第三采油廠五里灣第二采油作業(yè)區(qū)陜西靖邊717500
      化工管理 2015年5期
      關鍵詞:清防抽油結蠟

      魏向紅(長慶油田分公司第三采油廠五里灣第二采油作業(yè)區(qū),陜西 靖邊 717500)

      1 油井結蠟問題分析

      油井結蠟指的是在開采石油的過程中,隨著氣體改變、壓力減小及溫度降低等因素的變化,導致溶解在石油中的石蠟析出,析出的石蠟結晶不斷匯集,并附著在抽油泵、抽油桿或抽油管上的一種現象。就一般情況而言,油井中的結蠟問題具有以下規(guī)律:(1)原油中蠟的含量越大,則結蠟問題也就越嚴重,需要經常清理抽油設備上附著的蠟;(2)開采后期的油井較容易出現結蠟現象;(3)當原油的溫度及壓力發(fā)生變化時,結蠟的厚度及位置也可能發(fā)生變化;(4)在抽油設備表面不干凈或較為粗糙時更容易出現結蠟問題[2]。油井結蠟問題可帶來非常嚴重的危害:(1)出現結蠟現象后,蠟層會擠占抽油設備中的空間,增加油流通過的阻力及壓力,導致電能損耗增加及單井產量降低;(2)結蠟問題還可能造成凡爾失靈,抽油泵出現游動現象,在嚴重的情況下還會導致抽油泵直接被卡死,致使油井檢泵周期縮短,對油井的正常生產造成不良影響;(3)結蠟問題會導致抽油管及抽油桿的運行參數出現偏差,造成作業(yè)量增加,如井口結蠟,則會增加井口回壓。

      2 油井清防蠟技術分析

      2.1 蒸汽洗井清防蠟技術

      2.1.1 工藝原理

      蒸汽洗井清防蠟技術的工藝原理如下:首先是采用高溫蒸汽洗井裝置對鍋爐進行持續(xù)加熱,待鍋爐中的水變?yōu)檎羝?,再將高溫蒸汽輸入井內,油管壁及其他設備表面附著的蠟就會在高溫蒸汽的作用下熔化,隨后采用抽油泵將熔化在原油中的蠟帶到地面即可[3]。為了保證蒸汽洗井技術能夠起到有效的清防蠟作用,在現場洗井的過程中應保證蒸汽洗井的水量為12m3-15m3,并根據油井結蠟情況適當調整洗井時間,一般為3h-4h。清防蠟時鍋爐車的出口溫度應為120℃-160℃,同時將蒸汽壓力控制在0.5MPa以下;井下洗井時間為20min-30min,井下洗井后及時將水返回井口,保證返回井口時水溫>80℃,隨后將水重新返回井下,循環(huán)洗井時間應>1.5h。

      2.1.2 應用實例

      某油田已進入注水開發(fā)期,原油比重為0.91,在溫度為50℃時黏度為7.15mPa·s,瀝青質平均含量為9.21%,蠟含量約為20%,初餾點為75.93℃,凝固點為6.97℃。該油田中開發(fā)的油井共為276口,平均流壓2.5MPa,平均泵效56.3%,含水率為76.3%。油田中有較多的油井出現結蠟問題,且結蠟油井分布廣泛,結蠟井數為139口,占比50.36%。另一方面,油井結蠟的速度較快,達到了1.28mm/月左右,結蠟周期為100d左右。為了實現清蠟防蠟,該油田采用了蒸汽洗井技術,洗井時間為3.5h/口,洗井時蒸汽的溫度為130℃-150℃,采用蒸汽洗井清防蠟技術前油井的免修期為502d,運用該工藝后免修期延長至608d,且無躺井。此外,應用蒸汽洗井清防蠟技術后油井含水波動值較小,獲得了良好的增油效果,同時降低了抽油機荷載。在洗井前抽油機的上行電流為24.7A,下行電流為15.4A;洗井后上行電流為22.1A,下行電流為13.4A。

      2.2 化學清防蠟技術

      2.2.1 工藝原理

      化學清防蠟的工藝原理如下:用于清防蠟的化學制劑由聚合物、活性劑及有機溶劑組成,將化學制劑下入油井后,有機溶劑可有效溶解管壁表面附著的蠟,活性劑則可以加快有機溶劑滲入管壁縫隙與積蠟縫隙的速度,增加有機溶劑與蠟之間的接觸面,從而提高蠟溶解的速度。當管壁表面附著的蠟溶解及脫落后,蠟就會在原油中擴散,并連同原油共同體被抽出井筒。聚合物及活性劑可以降低蠟分子結合力,預防蠟分子再次結晶,從而將油層堵塞問題解除,并由此增強原油熔蠟能力,確保抽油過程中蠟晶始終處于非飽和的狀態(tài),避免蠟析出。此外,如在乳脂原油中應用化學清防蠟技術,則還能夠起到破乳降粘及減阻的效果。

      2.2.2 應用實例

      某油田作業(yè)區(qū)開采的層系共為兩套,開采層系具有弱水敏及低滲的特點,油層的pH值為8.5,氯離子的含量約為350mg/L,總礦化度約為5000mg/L,為NaHCO3水型。該油田中的原油具有凝固點低、粘度低及密度低的特點,原油的密度為0.83t/m3-0.86t/m3,原油粘度為4.5mPA·s-13.7mPA·s;原油中的含蠟量為14.7%,含膠量為13.5%,凝固點約為26.8℃。在該油田中應用了熱洗清防蠟技術,但采用熱洗技術時熱洗液容易侵入地層,造成油層、地層被污染,且會影響到油井的產油量。對此,決定采用化學清防蠟技術。先利用泵車注入配置好的化學清防蠟制劑,確?;瘜W制劑通過油套環(huán)順利注入井中,加藥量及加藥周期視油井的泵掛、含水率、產液量及含蠟量而定,加藥量為450kg/次-600kg/次,加藥周期控制在35d-65d之間。應用化學清防蠟技術后,獲得了良好的清蠟及防蠟效果,且降低了清蠟費用;實施化學清蠟后可有效清除油管內結蠟與井下結蠟,檢泵周期由106d延長至214d,產油量也得到了明顯提升。此外,采用化學清蠟防蠟技術后,可以有效保護油層,避免生產井的出油能力受到影響,還能夠實現連續(xù)開采。

      [1]周懷亮,朱學海,甄寶生,顏曉燕,李登.渤海油田高含氣和結蠟井的電潛泵與管柱工藝設計應用實踐[J].石油知識,2013(5):44-48.

      [2]敬加強,楊梅,劉霞,蕭巍.基于熱油管道結蠟不均勻性的蠟沉積厚度預測[J].油氣田地面工程,2013(7):36-37.

      [3]尹志福,李建東,魏彥林,方曉君,劉杰.模擬延長油田CO2驅油過程原油結蠟特性研究[J].石油與天然氣化工,2014(3):284-286.

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