仲志新董銘江李建華范筱琳
(1.中國人民解放軍駐一二八廠軍事代表室,貴州貴陽 550009;2.貴州華陽電工有限公司,貴州貴陽 550009)
對某產(chǎn)品芯軸整體鍍金工藝改進(jìn)
仲志新1董銘江1李建華2范筱琳2
(1.中國人民解放軍駐一二八廠軍事代表室,貴州貴陽 550009;2.貴州華陽電工有限公司,貴州貴陽 550009)
研制對接機(jī)構(gòu)中的旋轉(zhuǎn)開關(guān)式環(huán)位置傳感器,其作為機(jī)械電氣系統(tǒng)中電信號通斷轉(zhuǎn)換的重要控制元件,在飛船空間對接過程中起著至關(guān)重要的作用。在環(huán)位置傳感器的實(shí)現(xiàn)過程中,有很多以前未接觸到的工藝技術(shù),其中芯軸整體鍍金的實(shí)現(xiàn)也成為重要的創(chuàng)新技術(shù)。
芯軸組件由主軸、填料、導(dǎo)電環(huán)、定位環(huán)組成,如圖1所示。加工工藝為沖塑(注塑、鉗)—裝配(刻字)—機(jī)加(車)—表面處理(外圓要求Cu/Ep·Ni1~3Au3~5hd)—裝配(磨合)。
芯軸部件各零件材料見表1。
表1 芯軸部件零件材料_
2.1 前期電鍍
由圖1不難看出,外圓金屬表面進(jìn)行電鍍,即為注塑后外露導(dǎo)電環(huán)部分進(jìn)行電鍍。由于注塑物為非金屬材料,不導(dǎo)電,鍍金時(shí)表面不會被覆蓋金屬鍍層。但主軸是金屬材料,需要進(jìn)行保護(hù)。要實(shí)現(xiàn)外露導(dǎo)電環(huán)部分的電鍍只需將主軸外露部分進(jìn)行保護(hù),對部件整體電鍍即可實(shí)現(xiàn)。
生產(chǎn)初期,汽油浸泡過程中出現(xiàn)少量黑色油污。電鍍過程中零件進(jìn)入除油槽液、電鍍槽液后,在芯軸金屬與非金屬連接的縫隙中均冒出很多帶有黑色油污的氣泡。這些黑色的油污不僅使槽液受到了污染,而且阻礙了金屬離子在部件上的電沉積,使縫隙周圍鍍層的結(jié)合力變得很差,甚至于鍍不上去。生產(chǎn)的電鍍零件合格率僅為10%。
2.2 產(chǎn)品電鍍問題分析及處理
從電鍍結(jié)果進(jìn)行分析,電鍍鍍層附著力不好,無外乎幾種原因,鍍液配置不合理、電鍍過程控制不到位、前處理不干凈[1]。
鍍液配置不合理,由于其他一起鍍金的零件均未出現(xiàn)類似鍍層附著力不好的問題,所以可以排除鍍液配置不合理這一可能性。過程控制不到位,要對現(xiàn)場實(shí)際操作進(jìn)行檢查。前處理不干凈,從由芯軸部件浸入槽液后冒出黑色油污可見,前處理一定是不到位的。
怎樣才能使前處理到位呢?對此,進(jìn)行分析,由于部件是機(jī)加件進(jìn)行注塑工藝,在機(jī)加的過程中會附著油污和殘余的冷卻劑,如果注塑前清潔不到位,油污就會殘留在金屬材料與非金屬材料的縫隙當(dāng)中,影響電鍍質(zhì)量。電鍍過程控制不到位,如:除油、水洗、浸蝕不到位、零件表面不干凈,電鍍停頓時(shí)間間隔過長,都會造成前處理不到位。除了這些內(nèi)因外,電流是否穩(wěn)定,槽液溫度是否穩(wěn)定,槽液配置是否合格等外因也會影響到電鍍質(zhì)量[2]。
2.2.1 電鍍
電鍍是在被鍍基體材料與鍍液相接處的界面發(fā)生的電化學(xué)反應(yīng),電極反應(yīng)順利進(jìn)行的前決條件就是保證鍍液與基體材料表面有良好的接觸[3]。在金屬制件的成型過程中,表面可能沾有油污或形成銹蝕物、氧化物等,在零件表面與鍍液之間形成中間夾層,阻礙電極反應(yīng)的順利進(jìn)行,從而影響鍍層和基體的結(jié)合力及鍍層的質(zhì)量。
2.2.2 芯軸生產(chǎn)過程驗(yàn)證
a.驗(yàn)證1。注塑前驗(yàn)證是否將機(jī)加零件清潔到位,工藝規(guī)程要求“注塑前,用汽油清洗導(dǎo)電環(huán),確保其清潔,無表面附著物或雜質(zhì)”,對清潔和周轉(zhuǎn)過程進(jìn)行監(jiān)控,對定位環(huán)和主軸也進(jìn)行了清潔,將零件注塑成部件后進(jìn)行電鍍,浸入槽液時(shí)有少量油污冒出,油污量有明顯的減少,縫隙處的鍍層質(zhì)量有少許改善。
b.驗(yàn)證2。注塑后在裝配車間用超聲波進(jìn)行部件清洗。經(jīng)超聲波清洗時(shí),有很少量的油污冒出。部件在進(jìn)行電化學(xué)除油,浸入槽液時(shí)仍有油污冒出,電鍍后的鍍層質(zhì)量沒有明顯改善。
c.驗(yàn)證3。電鍍前、裝配刻字工序后,對電鍍芯軸進(jìn)行汽油浸泡,分別將芯軸進(jìn)行浸泡30 min,1h,4 h,8 h,12 h,24 h進(jìn)行驗(yàn)證。將經(jīng)6種時(shí)間浸泡,30 min泡出的油污較少,1 h泡出的油污較多,8 h,12 h,24 h泡出的油污量與浸泡1 h的差不多。將上述6種經(jīng)汽油浸泡過的芯軸部件分別進(jìn)行電鍍,浸入槽液時(shí)有均油污冒出,浸泡時(shí)間的長短與油污冒出的多少沒有明顯變化。電鍍后的鍍層結(jié)合力不牢固。
2.2.3芯軸電鍍過程檢查及分析
鍍液的組成、電鍍工藝規(guī)范及其他一些條件,均對電沉積層結(jié)構(gòu)有影響。前者是影響結(jié)構(gòu)的內(nèi)因,后者是影響結(jié)構(gòu)的外因。因此,針對芯軸鍍鎳后鍍硬金的電鍍工藝,對現(xiàn)場的實(shí)際電鍍操作過程進(jìn)行檢查。
對芯軸的生產(chǎn)過程進(jìn)行跟蹤,發(fā)現(xiàn)對需進(jìn)行注塑的導(dǎo)電環(huán)、定位環(huán)、主軸零件全部清潔后注塑成型的芯軸部件進(jìn)行電鍍時(shí)電鍍效果得到改善。對電鍍過程進(jìn)行檢查,如:工人操作中是否嚴(yán)格執(zhí)行工藝規(guī)程要求;鍍槽的輸入輸出電流是否穩(wěn)定;槽液配置是否符合要求;水洗過程是否到位;槽液溫度是否穩(wěn)定;前處理工序完成后芯軸是否清潔到位后發(fā)現(xiàn),和前期的分析一致,導(dǎo)致鍍層脫落的原因就是電鍍前處理不到位。要解決這一問題,必須對芯軸部件表面進(jìn)行徹底清潔。由于芯軸部件的特殊性:有部分金屬被填料包裹住。造成了鍍液不能直接與金屬基體接觸,無法徹底的去除表面油污和雜質(zhì)。在整條生產(chǎn)鏈中,首先應(yīng)在注塑前對所有零件進(jìn)行清潔,盡管這樣的清潔并不能完全的除去表面油污和雜質(zhì),但也起到了一定的清潔目的?,F(xiàn)在的問題是如何才能解決前處理工序油污冒出影響電鍍的問題。
3.1 注塑前對所有零件的清潔
將工藝規(guī)程“注塑前,用汽油清洗導(dǎo)電環(huán),確保其清潔,無表面附著物或雜質(zhì)”工序加以完善“注塑前,用汽油浸泡清洗導(dǎo)電環(huán)、定位環(huán)、主軸,確保無表面附著物或雜質(zhì)”。并在工藝規(guī)程中強(qiáng)調(diào),需使用干凈汽油。檢驗(yàn)時(shí)用綢布沾汽油進(jìn)行擦拭檢驗(yàn)。周轉(zhuǎn)時(shí)需用干凈的周轉(zhuǎn)箱進(jìn)行周轉(zhuǎn)。
3.2 解決前處理工序不能將部件徹底清潔的問題
由檢查結(jié)果可知,現(xiàn)場操作中已經(jīng)嚴(yán)格執(zhí)行了工藝規(guī)程的要求,那么如何完善工藝規(guī)程的前處理部分,如何才能使前處理質(zhì)量符合要求就成為一個(gè)難題。從芯軸部件的表面處理工藝流程中可以看出,此零部件的前處理工序有:除油(汽油浸泡、化學(xué)除油、電化學(xué)除油)、浸蝕(去黑灰、光亮腐蝕、光化)和弱腐蝕。
a.除油工序。有機(jī)溶劑除油是利用有機(jī)溶劑對油脂的物理溶解作用將制件表面的油污除去。通過前期汽油浸泡時(shí)間長短對電鍍影響的驗(yàn)證可知,超過1 h后,再延長浸泡時(shí)間對電鍍質(zhì)量并沒有改善作用,但30 min的浸泡時(shí)間泡出的油污沒有1 h多。所以決定在工藝規(guī)程中明確汽油浸泡時(shí)間延長至1 h?;瘜W(xué)除油是利用熱堿溶液對油脂的皂化和乳化作用,將零件表面油污去除的過程。電化學(xué)除油是在堿性溶液中,在直流電作用下將零件表面油污去除的過程。電解時(shí)金屬與溶液界面釋放的氧氣或氫氣在溶液中起乳化作用。氣泡很容易吸附在油膜表面,隨著氣泡的增多而長大,這些氣泡將油膜撕成小油滴并帶到液面上。前面提到,在電化學(xué)除油工序中塑壓件的縫隙中會出現(xiàn)帶有黑色油污的氣泡,其實(shí)也就是油污被析出的過程。按原有工藝規(guī)程要求,除油后進(jìn)行水洗工序,但由于析出的黑色油污過多,會附著在零件表面,影響表面潔凈度,對下到工序的槽液有也會造成一定程度的污染。為了避免黑色油污又附著在芯軸部件表面,對后續(xù)工序產(chǎn)生影響,在電化學(xué)除油工序后增加用棉布對部件縫隙周圍進(jìn)行清潔的工序及延長熱水洗時(shí)間的要求。
b.浸蝕工序。是將金屬零件浸入酸、酸性鹽或堿溶液中,利用化學(xué)或電化學(xué)方法來除去制件表面的銹蝕物、氧化皮,使制件表面處于活化狀態(tài)的加工方法。驗(yàn)證時(shí),發(fā)現(xiàn)在前處理工序全部完成后,芯軸部件還是會發(fā)花,這證明前處理沒有到位。在芯軸的浸蝕工藝中只有光亮腐蝕會對部分材料表面產(chǎn)生較大的變化。所以,對此工序進(jìn)行改進(jìn)。酸的濃度和溫度對零件表面氧化物的浸蝕,具有重要的影響。對于芯軸部件而言,縫隙中的油污是沒有辦法完全去除的,只能將表面的、需要電鍍的部分清潔干凈,同時(shí)又不能讓析出的油污污染需要電鍍的金屬部分。只能通過升高溫度,使浸蝕效率變快,縮短浸蝕時(shí)間,避免二次污染來實(shí)現(xiàn)。通過驗(yàn)證也發(fā)現(xiàn),用水浴加溫的方式,使光亮腐蝕槽溫度恒定為30℃時(shí),腐蝕效率得到提升,部件表面質(zhì)量得到了很大的改善。
通過對工藝方法改善,有機(jī)溶劑除油時(shí)間提升為1 h;電化學(xué)除油后用棉布對芯軸部件表面進(jìn)行清潔;光亮腐蝕時(shí)升高溫度,縮短腐蝕時(shí)間,提升腐蝕效率,使芯軸部件的合格率得到很大程度的提升,改善后的合格率達(dá)到90%以上。
對芯軸部件生產(chǎn)過程及鍍金工藝流程分析發(fā)現(xiàn),導(dǎo)致芯軸部件鍍金結(jié)合力差的原因?yàn)榍疤幚聿坏轿?。該部件前處理的難點(diǎn)在于,它采用金屬鑲件與填料注塑成型工藝。金屬鑲件清潔不到位會被注塑在非金屬填料中,使部件內(nèi)部受到污染,影響電鍍-表面處理的質(zhì)量[4]。一般電鍍的零件鍍前處理時(shí)都要經(jīng)過除油、酸洗工序,零件表面可以與鍍液直接接觸,去除表面油污和銹蝕物。該部件將金屬鑲件部分包裹在塑料填料內(nèi),被包裹的金屬表面不能直接與槽液接觸,不可能做到讓被包裹的金屬部分被完全的清潔干凈,且延長前處理時(shí)間會影響表面尺寸,使材料過腐蝕。
注塑前對零件進(jìn)行清潔,對表面處理的前處理過程工藝改進(jìn),增加有機(jī)除油時(shí)間、增加棉布清潔工序、增加光亮腐蝕溫度。使芯軸的鍍金合格率得到極大的提高,滿足了產(chǎn)品性能要求。通過芯軸的電鍍工藝,對此類注塑部件的表面處理方法有了新的認(rèn)識、新的提高,為以后的整體電鍍工藝奠定基礎(chǔ)。
[1] 馮立明 .電鍍工藝與設(shè)備[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2005.
[2] 張勝濤.電鍍工程[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2002.
[3] 顏鳴皋.中國航空材料手冊[M].北京:中國標(biāo)準(zhǔn)出版社,1988.
[4] 張?jiān)黾t,熊小平.塑料注射成型[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2005.
To Improve a Product Core Shaft Overall Gold Plating Process
ZHONG Zhixin1DONG Mingjiang1LI Jianhua2FAN Xiaolin2
(1.Military Representative Chinese PLA 128 plant room,Guiyang 550009,China;2.Guizhou Huayang Electrical Co.,Ltd.,Guiyang 550009,China)
闡述了旋轉(zhuǎn)開關(guān)式環(huán)位置傳感器產(chǎn)品的芯軸在電鍍過程中出現(xiàn)的問題及解決方法。為了起到良好的導(dǎo)電性和耐磨性,該部件要求在外圓金屬表面進(jìn)行Cu/Ep·Ni1~3Au3~5hd表面處理工藝。在實(shí)現(xiàn)這一表面處理過程中出現(xiàn)了很多的問題,電鍍的合格率最初不足10%,且由于該部件要求導(dǎo)電環(huán)表面高出填料表面0~0.01 mm,給產(chǎn)品的電鍍、退鍍都造成了困難,廢品率極高。通過過程監(jiān)控,發(fā)現(xiàn)影響電鍍質(zhì)量的因素是前處理不到位。對電鍍的前處理過程進(jìn)行分析、改進(jìn),使部件生產(chǎn)過程及表面處理的前處理過程得到完善,從而提高鍍層的外觀與結(jié)合力,使該部件的電鍍合格率由10%提升到80%,提高產(chǎn)品的合格率,完成產(chǎn)品節(jié)點(diǎn)交付。
電鍍;芯軸;注塑;前處理
This paper describes a core shaft similar to a rotary switch in a location sensor,describes problems occurring in the product during the plating process and provides a solution to said problem.In order to improve conductibility and abrasion resistance,the part must have an exterior metal surface having a Cu/Ep·Ni1~3Au3~5hd surface treatment.A number of problems emerged during surface treatment process,and the pass rate of plating was initially less than 10%.The high requirements for the filling surface of the conduct ring,between 0 and 0.01 mm,made it difficult to manufacture the plate and the back plate.As a result,a high percentage of products were rejected.By conducting process monitoring,we found a key factor affecting the plating quality was insufficient pre- treatment.By conducting analysis and improving the plating pre- treatment process,the parts manufacturing process and the surface treatment process was perfected.Thus the appearance and binding force of coating was improved,and the pass rate of plating parts increased from 10%to 80%,so that more products could be successfully delivered.
electroplate;core shaft;injecting plastic;pre- treatment
TQ153.1
B
1001- 2257(2015)08- 0041- 03
仲志新 (1970-),男,四川三臺人,工程師,研究方向?yàn)闄C(jī)電專業(yè);董銘江 (1973-),男,上海人,工程師,研究方向?yàn)闄C(jī)電專業(yè)。
2015- 03- 18