【摘 要】本文針對(duì)西寧特殊鋼股份有限公司煉軋車間連鑄生產(chǎn)線、軋鋼生產(chǎn)線濁循環(huán)水系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中存在的水量不平衡,水質(zhì)超標(biāo)等問題,分析了循環(huán)水系統(tǒng)運(yùn)行中存在的問題及原因,論述了對(duì)該系統(tǒng)改進(jìn)的有效措施及取得的效果。
【關(guān)鍵詞】濁環(huán)系統(tǒng);工藝;水質(zhì);改造及措施
1.系統(tǒng)概況
西寧特鋼煉軋循環(huán)冷卻水除連鑄結(jié)晶器采用軟水密閉循環(huán)外,其余分為濁循環(huán)和凈循環(huán)兩大系統(tǒng)。其中濁循環(huán)系統(tǒng)屬敞開式循環(huán),主要供給煉軋連鑄設(shè)備冷卻、二冷噴淋和軋鋼凈化冷卻等直接冷卻用水。其循環(huán)量為1300~1700m3/h,回水含油和氧化鐵皮,在經(jīng)過(guò)旋流井和化學(xué)除油器兩級(jí)沉淀后經(jīng)泵加壓過(guò)濾回至泵站濁環(huán)吸水井循環(huán)供水。
2.濁環(huán)系統(tǒng)工藝
旋流井和斜板除油器底部沉積的氧化鐵皮經(jīng)脫水后裝運(yùn)回重復(fù)利用,斜板沉淀除油器中加入混凝、絮凝劑和除油破乳劑去除水中的懸浮物和漂浮油類。為了控制斜板沉淀除油器和過(guò)濾器反洗污水不排至西鋼東區(qū)廢水處理中心增加其水處理負(fù)荷,另一方面不讓廢水中雜質(zhì)泥漿污堵廠區(qū)主排水管道,建立板框壓濾系統(tǒng)對(duì)其進(jìn)行處理,處理后的反洗水回到斜板沉淀池,沉淀后的泥漿抽送至壓濾間壓制成泥餅外運(yùn)。另外從工藝圖中可以看出,濁環(huán)系統(tǒng)循環(huán)水損耗量由凈環(huán)系統(tǒng)加熱爐冷卻水工藝補(bǔ)給(如上工藝圖),補(bǔ)給量約150m3/h,凈環(huán)系統(tǒng)缺失150m3/h回水量及損耗量由除油間二次過(guò)濾和外接補(bǔ)水補(bǔ)給平衡。
3.濁環(huán)系統(tǒng)存在問題及分析
3.1由于軋鋼供水泵組在生產(chǎn)中短時(shí)間內(nèi)啟停頻繁,濁環(huán)系統(tǒng)水平衡頻繁遭破壞,系統(tǒng)循環(huán)水間歇性不平衡,期間化學(xué)除油間,旋流井泵組隨軋鋼泵組啟停,中間循環(huán)時(shí)間差導(dǎo)致間歇性水溢流或下降至安全警戒水位,造成溢流污染或安全保供隱患。
3.1.1當(dāng)軋線、連鑄持續(xù)生產(chǎn)用水時(shí)調(diào)整水量平衡,由此:Q濁環(huán)供水≈Q濁環(huán)回水,循環(huán)運(yùn)行平穩(wěn);3.1.2因濁環(huán)系統(tǒng)蓄水容積小,加之軋線改造用水量大,在當(dāng)軋線停修要求停泵后,短時(shí)間內(nèi)Q濁環(huán)供水Q濁環(huán)回水,濁環(huán)水位持續(xù)下降,導(dǎo)致因水量不足造成安全運(yùn)行隱患。
3.2過(guò)濾器在反洗或因混料、跑料等故障停運(yùn)時(shí),系統(tǒng)過(guò)濾能力不夠,減少了濁環(huán)系統(tǒng)吸水井的進(jìn)水量,使吸水井處于低水位運(yùn)行,為保證安全供水,必須增大系統(tǒng)補(bǔ)新水量和中水回用補(bǔ)水量造成系統(tǒng)補(bǔ)水量居高不下。
3.3系統(tǒng)水質(zhì)較差,影響軋線、連鑄直接冷卻效果。
3.3.1過(guò)濾器排管間隙較大,加之運(yùn)行中反洗用壓縮空氣氣源壓力波動(dòng)大、反洗水泵給水壓力偶爾過(guò)高等因素是造成過(guò)濾器濾料混層跑料原因之一;
3.3.2濁環(huán)系統(tǒng)補(bǔ)水源自凈環(huán)加熱爐工藝補(bǔ)給,外接補(bǔ)水為廠內(nèi)污廢水處理中心回用中水,回用中水含離子較多,加之循環(huán)濃縮,系統(tǒng)電導(dǎo)率經(jīng)常超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)值,加快過(guò)濾器內(nèi)濾料支架腐蝕斷裂,使罐內(nèi)無(wú)煙煤、石英砂等大量流入吸水井,經(jīng)泵送之用戶,引起連鑄二冷噴淋段噴嘴頻繁堵塞、影響生產(chǎn)效率,除此之外,Cl-等離子超標(biāo)導(dǎo)致水中電導(dǎo)率的居高不下,易對(duì)管路焊口坑點(diǎn)腐蝕,對(duì)運(yùn)行安全保供、設(shè)備壽命形成威脅。
4、改進(jìn)措施及效果
上述濁環(huán)系統(tǒng)存在的問題,不僅影響連鑄的正常生產(chǎn),又增加了生產(chǎn)運(yùn)行成本,還存在排水管道污堵引起環(huán)境污染的隱患,為此我們分析問題原因并采取有效的措施,取得了較好的效果。
4.1、對(duì)濁環(huán)水系統(tǒng)工藝進(jìn)行局部改造,有效調(diào)控水量,使運(yùn)行良性循環(huán)。
4.1.1、在正常供水生產(chǎn)中,供回水量應(yīng)調(diào)整平衡,并保持低水位運(yùn)行,防止停泵后水位上升溢流;
4.1.2、當(dāng)接到軋線或連鑄某一濁環(huán)泵組停泵指令時(shí),根據(jù)整個(gè)系統(tǒng)水位情況立即調(diào)整除油間泵組閥門開度或停泵、并根據(jù)濁環(huán)吸水井液位情況投運(yùn)二次過(guò)濾和反洗,防止吸水井溢流,期間同時(shí)保持濁環(huán)吸水井和除油間過(guò)濾吸水池高水位運(yùn)行,防止啟泵后水位驟降影響生產(chǎn)安全;
4.1.3、考慮到鑄鐵機(jī)冷卻水對(duì)水質(zhì)要求較低,在除油器出口管道改造新接一根DN100管道引至附近鑄鐵機(jī)泵站吸水池作為其補(bǔ)水水源吸納富余水量,又能減少該泵站補(bǔ)新水量。
4.2、改善水質(zhì)的措施及效果
4.2.1、定期對(duì)過(guò)濾器進(jìn)行開蓋檢查,對(duì)排管間隙過(guò)大的過(guò)濾器檢修,使排管間隙符合規(guī)定(5~6mm)要求,對(duì)出現(xiàn)混層的濾料進(jìn)行更換,,保證過(guò)濾器發(fā)揮正常過(guò)濾功能,出水水質(zhì)達(dá)標(biāo);
4.2.2、加固過(guò)濾器支架,做好防腐措施,定期檢查過(guò)濾器內(nèi)濾料有無(wú)下沉跑料現(xiàn)象,并通過(guò)每年停產(chǎn)檢修時(shí)間對(duì)濁環(huán)水系統(tǒng)各環(huán)節(jié)水池徹底清污,避免過(guò)濾器內(nèi)石英砂、無(wú)煙煤跑料帶入用水點(diǎn)形成堵塞、損壞設(shè)備現(xiàn)象發(fā)生。
4.2.3、針對(duì)之前泵站濁環(huán)系統(tǒng)采用凈環(huán)加熱爐冷卻工藝補(bǔ)水和廠內(nèi)污廢水處理中心回用補(bǔ)水,加之系統(tǒng)循環(huán)濃縮,循環(huán)水水質(zhì)水質(zhì)較差呈惡性循環(huán)的問題,在濁環(huán)吸水井內(nèi)新敷設(shè)DN150新水補(bǔ)水管道,根據(jù)水質(zhì)變化情況適當(dāng)置換循環(huán)水,嚴(yán)格控制水質(zhì)變化各項(xiàng)指標(biāo)在控制范圍內(nèi),防止循環(huán)水電導(dǎo)率和濁度超標(biāo)引起管路焊口坑點(diǎn)腐蝕和連鑄二冷段噴嘴堵塞,保證了安全運(yùn)行,延長(zhǎng)設(shè)備壽命。
5、結(jié)束語(yǔ)
5.1通過(guò)對(duì)西寧特鋼煉軋濁環(huán)水系統(tǒng)運(yùn)行中存在的問題原因分析,針對(duì)性的采取局部改造和運(yùn)行管控,使系統(tǒng)水量不平衡產(chǎn)生溢流污染、浪費(fèi)循環(huán)水、水質(zhì)超標(biāo)導(dǎo)致煉軋分廠連鑄、軋線生產(chǎn)安全的不穩(wěn)定因素得到了較好的控制,取得了良好的成效。
5.2濁環(huán)水系統(tǒng)中回用中水補(bǔ)水水質(zhì)各項(xiàng)指標(biāo)較高,致使系統(tǒng)水質(zhì)控制困難,為能有效控制水質(zhì),節(jié)約新水消耗,需從回用補(bǔ)水源頭進(jìn)行水質(zhì)控制,將公司各分廠各種排水選擇吸收,杜絕酚水、考慮將制作軟水伴生的濃鹽水引入渣場(chǎng)息焦、噴灑降塵而不進(jìn)入廢水處理中心處理回用,從而改善中水回用水質(zhì),有力節(jié)約新水。
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