摘 要:隨著油田開發(fā)進(jìn)入中后期,措施井的施工越來越多,酸化、壓裂等工序增多,700型水泥車在油田發(fā)揮的作用越來越重要。如何延長該車使用壽命,減少停工時間,提高工作效率,成為特種車輛管理人員的新課題。
關(guān)鍵詞:提高效率;技術(shù)改造
一、課題的提出
課題一:潤滑系的改造。原有700型水泥車臺上柱塞泵采用氣動潤滑泵泵油的潤滑方式,氣壓調(diào)節(jié)閥和流量調(diào)節(jié)閥對潤滑油的品質(zhì)要求很高,容易發(fā)生故障停機(jī);同時,潤滑油不能循環(huán),只能一次性使用,須頻繁添加,造成潤滑油的大量浪費(fèi)及污染,為了徹底改變這種局面,我們決定設(shè)計(jì)并安裝潤滑油循環(huán)系統(tǒng),使得潤滑油可以循環(huán)利用,大幅降低潤滑油的消耗。即用機(jī)械潤滑油泵代替原氣動潤滑油泵,利用齒輪軸傳動取力,減少潤滑系統(tǒng)故障,提高工作效率。
課題二:打氣泵的改裝。原有700型車輛臺上打氣泵廠家停產(chǎn),造成打氣泵損壞后難以進(jìn)料,同時,原有打氣泵取力結(jié)構(gòu)經(jīng)常損壞,且檢修耗時費(fèi)力,嚴(yán)重影響了設(shè)備的完好利用。為此,決定采用新型打氣泵進(jìn)行替代,同時,選擇合理的安裝結(jié)構(gòu),使布局結(jié)構(gòu)更為合理,便于檢修。
課題三:液力端泵頭的修復(fù)。700型水泥車泵頭體價格較高(目前約20萬元左右),長時間使用后,對泵頭壓蓋處密封面造成腐蝕,使得壓蓋密封不嚴(yán),壓力一高就會發(fā)生刺漏,無法正常工作。更換新泵頭成本高,待料時間長,我們決定進(jìn)行
修復(fù)。
二、設(shè)計(jì)機(jī)理及關(guān)鍵技術(shù):
課題一:潤滑系的改造。設(shè)計(jì)并安裝潤滑循環(huán)系統(tǒng)。該潤滑系統(tǒng)包括:機(jī)油泵、循環(huán)管線、噴油嘴、機(jī)油箱以及油壓表等。根據(jù)現(xiàn)場的實(shí)際需要,利用400型水泥車機(jī)油泵適用性強(qiáng)、成本低廉的特點(diǎn),將潤滑氣泵更換為400型水泥車常用機(jī)油泵。
課題二:打氣泵的改裝。原有臺上打氣泵位于臺上一側(cè),通過臺上液力變矩器取力,我們決定采用新的打氣泵,取力方式為通過臺上柴油機(jī)曲軸前皮帶輪取力,這樣不僅結(jié)構(gòu)更為緊湊,而且檢修省時省力省料,只需調(diào)整和更換傳動皮帶。
課題三:液力端泵頭的修復(fù)。拆下泵頭進(jìn)行探傷檢測,搞清泵頭材質(zhì),確定裂紋及麻點(diǎn)的深度,鑒定是否可以修復(fù)。在此基礎(chǔ)上,確定修復(fù)工序,進(jìn)行尺寸恢復(fù)修理,焊補(bǔ)、鏜磨,恢復(fù)原尺寸及精度。
三、技術(shù)方案設(shè)計(jì):
課題一:潤滑系的改造。在機(jī)油泵的參數(shù)選擇上,我們參考了已經(jīng)廣泛應(yīng)用于400型水泥車液力端機(jī)油泵的參數(shù)數(shù)據(jù),經(jīng)過可行性分析,選用型號為C 3/8″齒輪油泵,其轉(zhuǎn)速1600轉(zhuǎn)/分鐘, 流量16升/分鐘,壓力0.5兆帕。這樣就實(shí)現(xiàn)了對700型水泥車臺上潤滑系統(tǒng)的改裝,同時,在該流程中加裝了溢流閥,保證了壓力和流量穩(wěn)定,多余的機(jī)油經(jīng)溢流閥回到油箱。
課題二:打氣泵的改裝。選用型號合適的打氣泵,將原機(jī)械傳動取力改為皮帶傳動取力。
課題三:液力端泵頭的改進(jìn)。對泵頭材料進(jìn)行檢測,采用堆焊加機(jī)加工的方法進(jìn)行修復(fù)。
四、技術(shù)方案實(shí)施:
課題一:潤滑系的改造。設(shè)計(jì)加工制作了機(jī)油泵安裝調(diào)節(jié)支座和傳動軸的取力皮帶輪,使其從大泵傳動軸取力,即齒輪軸傳動取力方式,同時,改裝了機(jī)油循環(huán)系統(tǒng)。利用三個噴油嘴將潤滑油輸送到三個柱塞上,使用三個銅環(huán)分配裝置均勻地將潤滑油分配在三個柱塞的銅套環(huán)形空間,實(shí)現(xiàn)了對易磨損部件的強(qiáng)制潤滑,柱塞泵的柱塞、缸套、拉桿、密封組件的使用壽命均大幅提升。
課題二:打氣泵的改裝。由于打氣泵的取力方式為臺上柴油機(jī)曲軸前皮帶輪取力,必須保證打氣泵皮帶輪與曲軸前皮帶輪相對位置的精確度。為此我們經(jīng)過測繪,加工了打氣泵的安裝底座和調(diào)整支座,在此基礎(chǔ)上,選購安裝合適的傳動皮帶和
管線。
課題三:液力端泵頭的修復(fù)。先對泵頭進(jìn)行探傷檢測,確定裂紋及麻點(diǎn)的深度,鑒定結(jié)果為可修復(fù)。將腐蝕后的泵頭體內(nèi)壁用鏜床進(jìn)行加工,將腐蝕的麻點(diǎn)部分用鏜刀切除,同時對泵頭體內(nèi)壁的金屬材質(zhì)找權(quán)威部門進(jìn)行測定,測定后尋找材質(zhì)相同的焊條進(jìn)行堆焊(保證金屬能夠結(jié)合),填補(bǔ)切除部分后再用鏜床加工,最后進(jìn)行磨光、熱處理等工序。
五、結(jié)論:
1、技術(shù)總結(jié):
完成對700型水泥車臺上3缸臥式柱塞泵的潤滑系改造后,在使用過程中仍需對油質(zhì)進(jìn)行定期檢測,在保證油質(zhì)的前提下,潤滑油可以循環(huán)使用,仍能達(dá)到良好的潤滑效果。打氣泵改裝后、泵頭修復(fù)后使用效果良好,截止目前沒有出現(xiàn)問題。
2、應(yīng)用推廣:
課題一:潤滑系的改造。該潤滑系經(jīng)過改裝后,潤滑效果良好,壓力達(dá)到額定壓力,耗油量明顯減少,與原氣動潤滑泵相比經(jīng)久耐用,改裝后投入運(yùn)行8個月,各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)均達(dá)到原車要求。此項(xiàng)技術(shù)改造第一臺完成后,避免了因?yàn)樵O(shè)備故障停機(jī)而影響施工進(jìn)度的問題,同時節(jié)約了成本。我們在改造完第一臺經(jīng)使用良好的基礎(chǔ)上,又對本單位另外兩臺進(jìn)行了改造,目前三臺柱塞泵潤滑系統(tǒng)已全部改造完畢,基層操作人員普遍反映良好,收到了預(yù)期的效果。
課題二:打氣泵的改裝。改裝后的打氣泵選用已經(jīng)廣泛應(yīng)用于400型水泥車臺上氣路的打氣泵,具有成本低、適用范圍廣、進(jìn)貨渠道寬、檢修、調(diào)整方便、經(jīng)濟(jì)等優(yōu)點(diǎn)。
課題三:液力端泵頭的修復(fù)。液力端泵頭能否正常運(yùn)行決定了700型水泥車的工作效率,本文所述的泵頭修復(fù)方法普遍適用于700型水泥車,在節(jié)省大量成本的同時,避免了因?yàn)楸妙^待料造成誤工的問題,具有很好的推廣價值。
六、效果:
1、經(jīng)濟(jì)效益:
(1)節(jié)約外購材料費(fèi);(2)勞務(wù)收入;(3)節(jié)約潤滑油;(4)修復(fù)泵頭節(jié)約費(fèi)用。
累計(jì)綜合經(jīng)濟(jì)效益: 1.46+43.2+23.4+ 18.86=86.92 (萬元)
2、社會效益:
(1)700型水泥車屬主要生產(chǎn)設(shè)備,每月工作量大,每次出現(xiàn)故障,誤工、待工時間長,對生產(chǎn)造成嚴(yán)重影響,改進(jìn)后消除了因潤滑系統(tǒng)頻繁出現(xiàn)故障而引起的整套設(shè)備停機(jī),大大提高了水泥車的利用率和完好率。
(2)該潤滑系統(tǒng)的成功改造,使得機(jī)油可以循環(huán)使用,不僅保護(hù)了環(huán)境,而且節(jié)約了大量材料費(fèi)和油料費(fèi)。
(3)通過打氣泵的合理改裝及液力端泵頭的修復(fù),大幅降低了成本,減輕了檢修人員的勞動強(qiáng)度。
(4)對同類機(jī)型具有很好的推廣價值和應(yīng)用前景。