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    可編程邏輯控制器LOGO!在吹瓶機(jī)上的應(yīng)用

    2014-12-31 00:00:00孫志民
    數(shù)字化用戶 2014年7期

    【摘 要】介紹了西門子可編程控制器LOGO!的特點(diǎn)和利用它改造半自動(dòng)吹瓶機(jī)的應(yīng)用方案,以及用它代替原有控制電路的優(yōu)點(diǎn)。

    【關(guān)鍵詞】西門子可編程控制器LOGO! 半自動(dòng)吹瓶機(jī) 應(yīng)用

    一、引言

    根據(jù)多家公司采用半自動(dòng)吹瓶機(jī),它們的控制電路是由時(shí)間繼電器和小型繼電器組成控制7個(gè)電磁閥線圈,在具體使用過程中經(jīng)常出現(xiàn)故障且故障檢修時(shí)間長(zhǎng),這樣即影響生產(chǎn),而且更換時(shí)間繼電器的成本高。因此想用一種可靠性高,更新成本低的控制器代替原有的控制線路。對(duì)比西門子可編程控制器LOGO!和PLC的優(yōu)缺點(diǎn),發(fā)現(xiàn)西門子可編程控制器LOGO!的帶負(fù)載能力強(qiáng),價(jià)格低,并且不用另配編程器就可直接在西門子可編程控制器LOGO!上編程。完全能符合半自動(dòng)吹瓶機(jī)的控制線路的要求, 因此決定選用西門子可編程控制器LOGO!進(jìn)行改造。

    二、具體應(yīng)用

    西門子可編程控制器LOGO!它的可靠性高,能適應(yīng)強(qiáng)電磁干擾的場(chǎng)合,可以在現(xiàn)場(chǎng)直接在西門子可編程控制器LOGO!上編程,根據(jù)需要可在生產(chǎn)過程中修改時(shí)間參數(shù),觀察時(shí)間參數(shù)變化,根據(jù)半自動(dòng)吹瓶機(jī)原有控制電壓AC220伏的狀況,我們選用西門子可編程控制器LOGO!230RCL代替原有控制線路。西門子可編程控制器LOGO!230RCL具有12輸入樣8個(gè)輸出點(diǎn)(輸入點(diǎn)為數(shù)字量1或0,輸出點(diǎn)為繼電器輸出觸點(diǎn)最大負(fù)載為AC10A)。

    (一)硬件組成。控制線路由按鈕.熔斷器.行程開關(guān).反射式光電開關(guān)(電源電壓AC220伏)和西門子可編程控制器LOGO!230RCL等組成。負(fù)載由三支雙線圈二位五通電磁閥和一支單線圈二位三通電磁閥組成。(線圈工作電壓AC220伏)。與西門子可編程控制器LOGO!230RCL的連接: 西門子可編程控制器LOGO!230RCL的電源電壓為AC110伏至AC240伏,它可以直接輸入AC220伏電壓作為輸入信號(hào),具有12個(gè)輸入端I1至I12,在此半自動(dòng)吹瓶機(jī)控制中只用了8個(gè)輸入I1至I8,輸出點(diǎn)Q1至Q8在此半自動(dòng)吹瓶機(jī)控制中使用Q1至Q7,改造后的接線圖如圖一。

    SB1:自動(dòng)啟動(dòng)按鈕

    SB2:手動(dòng)合模按鈕

    SB3: 手動(dòng)壓嘴下, 拉伸桿下按鈕

    SB4: 手動(dòng)吹氣按鈕

    SB5: 手動(dòng)壓嘴上, 拉伸桿上按鈕

    SB6: 手動(dòng)開模按鈕

    SB7:自動(dòng), 手動(dòng)轉(zhuǎn)換旋鈕

    SP1: 反射式光電開關(guān)

    SP2:反射式光電開關(guān)行程開關(guān)

    Y1,Y7:合,開模電磁閥線圈

    Y2,Y6:壓嘴下, 壓嘴上電磁閥線圈

    Y3,Y5:拉伸桿下, 拉伸桿上電磁閥線圈

    Y4:吹氣線圈

    FU1至為FU5:2A玻璃管式熔斷器

    LOGO!230RCL: 西門子可編程控制器

    (二)軟件部分。西門子可編程控制器LOGO!編寫程序方便,可在PC機(jī)上用LOGO!專用編程軟件編程后再傳輸?shù)轿鏖T子可編程控制器,也可在現(xiàn)場(chǎng)用與LOGO!一體的操作面板(帶顯示屏和按?。┹斎?。我們采用的是現(xiàn)場(chǎng)輸入的方法實(shí)現(xiàn)LOGO!的編程, LOGO!的編程語句是由功能塊和邏輯圖來表達(dá), 即用或.與.非等邏輯符號(hào)來表達(dá)實(shí)際的電路邏輯關(guān)系,具體操作方法請(qǐng)參見西門子可編程控制器LOGO!手冊(cè)。改造后的半自動(dòng)吹瓶機(jī)的邏輯控制圖如圖二:

    (三)具體功能描述:

    在開合模氣缸在開模位置,壓嘴在上位,拉伸桿在上位的狀況下,旋鈕旋在自動(dòng)狀態(tài)時(shí)按下啟動(dòng)按鈕SB1后I1輸入高電平,Q1接通合模電磁閥線圈開合模氣缸向合模方向運(yùn)動(dòng),同時(shí)合模電磁閥氣路自鎖直到開模線圈得電才會(huì)改變狀態(tài)。

    合模到位后行程開關(guān)閉合I3輸入高電平,延時(shí)0.2秒(可調(diào))后Q2接通壓嘴向下電磁閥線圈得電,壓嘴向下運(yùn)動(dòng)。又經(jīng)過延時(shí)0.1秒(可調(diào))后,Q3接通拉伸桿下電磁閥線圈,拉伸桿向下運(yùn)動(dòng)電磁閥氣路自鎖。延時(shí)0.7秒(可調(diào))后Q4接通吹氣磁閥線圈開始吹瓶。

    I3輸入高電平延時(shí)6.2秒(可調(diào))后Q4斷開停止吹氣并進(jìn)行放氣。延時(shí)1秒(可調(diào))后Q5接通拉伸桿向上電磁閥線圈,同時(shí)斷開Q3,拉伸桿向上運(yùn)動(dòng)。延時(shí)1.5秒后Q6接通壓嘴向上電磁閥線圈得電,同時(shí)斷開Q2,壓嘴下電磁閥線圈失電壓嘴向上運(yùn)動(dòng),延時(shí)2秒后Q7接通,開模電磁閥線圈得電開合模氣缸向開模方向運(yùn)動(dòng),在向開模方向運(yùn)動(dòng)過程中行程開關(guān)斷開拉伸桿向上電磁閥線圈, 壓嘴上電磁閥線圈得電, 開模電磁閥線圈的電源。拉伸桿回到上位,壓嘴回到上位,開合模氣缸回到開模位置,完成一次工作循環(huán)。在按下啟動(dòng)按鈕后4秒(可調(diào))內(nèi)或Q4還末接通前,如果手擋住光電反射開關(guān),I2輸入高電平則Q5,Q6.Q7接通,Q1,Q2,Q3和Q4斷開模具向開模方向運(yùn)動(dòng), 拉伸向上運(yùn)動(dòng), 壓嘴向上運(yùn)動(dòng)以防止出現(xiàn)工傷事故。旋鈕旋在手動(dòng)狀態(tài)時(shí),可用按鈕SB2,SB3,SB4,SB5和SB6進(jìn)行調(diào)試半自動(dòng)吹瓶機(jī)。

    西門子可編程控制器LOGO!在半自動(dòng)吹瓶機(jī)上的改造非常成功,運(yùn)行幾年沒出現(xiàn)故障,相比原有控制線路(由8個(gè)時(shí)間繼電器和9個(gè)小型繼電器組成)接線變得非常簡(jiǎn)單直觀,安裝體積很小,編程方便,并可直接在顯示屏上觀看輸入和輸出狀態(tài),性能穩(wěn)定。

    參考文獻(xiàn):

    [1]袁敏 主講.LOGO!控制器講座。電世界:2000.8

    [2]袁敏 主講.LOGO!控制器講座。電世界:2000.9

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