【摘要】切梗絲機(jī)在正常工作中,擋塵帶上積存的磨刀砂粒及煙垢使砂輪擋塵帶在卷曲、伸展過程中變形損壞,降低切梗絲機(jī)擋塵帶的使用壽命。通過在刀輥與擋塵帶壓條相連的機(jī)架上部,安裝氣控噴吹裝置,將壓縮空氣直接吹到擋塵帶上形成氣簾,吹落切梗絲機(jī)擋塵帶上積存的磨刀砂粒及煙垢,減少擋塵帶煙泥,改善擋塵帶工作環(huán)境,降低擋塵帶變形損壞,提高擋塵帶使用壽命。
【關(guān)鍵詞】切梗絲機(jī);擋塵帶;氣控;噴吹裝置;使用壽命
前言
SQ31X型切梗絲機(jī)在使用過程中,由于擋塵帶上積存的磨刀砂粒及煙垢使砂輪擋塵帶變形損壞,縮短了擋塵帶的使用壽命,增加了維修成本和維修時(shí)間,且生產(chǎn)過程中由于砂輪擋塵帶的故障造成的停機(jī)次數(shù)越來越多,沒有充分發(fā)揮切梗絲機(jī)最佳性能,降低了設(shè)備運(yùn)行可靠性,給設(shè)備安全運(yùn)行和正常生產(chǎn)造成了極為不利的影響。因此,有必要對(duì)切梗絲機(jī)擋塵裝置進(jìn)行相應(yīng)的改造。
一、改造前存在的問題
切梗絲機(jī)工作時(shí),砂輪擋塵帶發(fā)生故障的次數(shù)越來越多,故障表現(xiàn)在擋塵帶卷曲、伸展過程打折、變形損壞,并且在擋塵帶表面及其周圍附著著一層堅(jiān)硬的煙垢,需要進(jìn)行清洗更換。一臺(tái)切梗絲機(jī)擋塵帶平均每月更換次數(shù)為3.7次。
二、原因分析
針對(duì)切梗絲機(jī)擋塵帶變形損壞的原因,進(jìn)行以下分析:
SQ31X型切梗絲機(jī)在正常工作中刀輥連續(xù)旋轉(zhuǎn)切削煙梗,刀輥旋轉(zhuǎn)速度一般要求在320-500r/min,較高的刀輥轉(zhuǎn)速使切好的梗絲在切割力和離心力的共同作用下落到切梗絲機(jī)出口振槽從而進(jìn)入下一道工序。過程中有少量的梗絲通過吸塵器被吸到砂輪吸塵盒,但還有少量的梗絲會(huì)隨著刀輥旋轉(zhuǎn)方向被帶回,附著在擋塵帶上逐漸形成煙垢。同時(shí),磨刀時(shí)被磨削下來的砂粒由于刀輥轉(zhuǎn)動(dòng)產(chǎn)生風(fēng)壓,有少量與梗絲在擋塵帶表面混合結(jié)垢,在擋塵帶上形成過厚、過硬的煙垢。
切梗絲機(jī)右側(cè)的擋塵帶清潔刮板清潔作用不明顯,左側(cè)擋塵帶由于設(shè)備結(jié)構(gòu)原因沒有清潔刮板,當(dāng)梗絲積攢到一定量時(shí),擋塵帶運(yùn)行的空間減小,磨擦阻力增大,擋塵帶卷曲、伸展過程中打折、變形損壞。
通過以上分析可見,擋塵帶處積煙垢是擋塵帶打折、變形損壞的直接原因。
三、改造過程
1、改造思路
根據(jù)問題分析結(jié)果可知,要解決切梗絲機(jī)擋塵帶變形損壞問題,應(yīng)從解決擋塵帶積煙垢方面入手。我們根據(jù)切梗絲機(jī)設(shè)備結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)了解決方案:在切梗絲機(jī)砂輪磨頭擋塵帶上側(cè)的壓板支撐條上,安裝噴吹管清潔裝置,對(duì)擋塵帶部位的砂粒及煙沫進(jìn)行吹掃,砂輪磨頭磨刀產(chǎn)生的砂粒在除塵風(fēng)機(jī)的負(fù)壓及噴吹式壓縮空氣作用下,進(jìn)入除塵系統(tǒng)被排走,阻止磨刀產(chǎn)生的砂粒與物料接觸。同時(shí),噴吹式壓縮空氣向下噴吹形成風(fēng)幕,將刀輥旋轉(zhuǎn)被帶回的梗絲吹落,避免煙沫在擋塵帶表面的沉積、結(jié)垢,同時(shí),減少物料從砂輪磨頭處被除塵風(fēng)機(jī)產(chǎn)生的負(fù)壓吸走而造成的物料浪費(fèi)。
2、改造實(shí)施
在具體實(shí)施過程中,首先要確定噴吹管的大小與裝配方式。由于噴吹管要安裝在切梗絲機(jī)砂輪磨頭擋塵帶上側(cè)的壓板支撐條上,因此,噴吹管的大小應(yīng)與支撐條的大小相符。根據(jù)壓板支撐條厚度為及長度我們?cè)O(shè)計(jì)一根長為526mm,直徑為6mm的銅管與之焊接,銅管上均勻分布20個(gè)直徑為1.5mm的吹氣孔。銅管一端用銅焊封堵,另一端穿過左側(cè)機(jī)身墻板用軟氣管與氣源連接。
第二,要確定壓縮空氣的連接方式。為避免由于噴吹清潔裝置的用氣,致使切梗機(jī)用氣量不夠或造成由氣壓波動(dòng)引起的切梗機(jī)切梗絲質(zhì)量下降,壓縮空氣從車間主管路直接引入,通過在噴吹式壓縮空氣管路上安裝調(diào)壓過濾器、電磁通斷閥對(duì)壓縮空氣的壓力、通斷進(jìn)行控制,并增加相關(guān)的控制程序,對(duì)調(diào)壓過濾器、電磁通斷閥的動(dòng)作進(jìn)行控制。具體動(dòng)作過程為:當(dāng)切梗機(jī)不工作,即刀輥電機(jī)沒有動(dòng)作時(shí),電磁通斷閥切斷壓縮空氣,此時(shí),噴吹清掃裝置不工作;當(dāng)切梗機(jī)工作,即刀輥電機(jī)動(dòng)作時(shí),電磁通斷閥打開,導(dǎo)通壓縮空氣,噴吹清掃裝置工作,既可以解決擋塵帶積煙問題,又能有效避免切梗絲機(jī)不工作時(shí)造成的壓縮空氣浪費(fèi),達(dá)到最佳效能。
第三,確定壓縮空氣的壓力。現(xiàn)有切梗絲機(jī)壓縮空氣主供氣壓力為0.8MPa。壓縮空氣壓力過低起不到噴吹清潔作用,壓力過高噴吹效果好,但會(huì)有部分壓縮空氣外溢,還會(huì)造成壓縮空氣的浪費(fèi)。因此,需要通過實(shí)驗(yàn),確定最佳的壓縮空氣壓力。將空壓氣壓力從0.1MPa逐漸增至0.8MPa,觀察擋塵帶積煙情況,記錄相應(yīng)噴吹壓力值下的噴吹效果,繪制噴吹壓力與噴吹效果變化趨勢(shì)圖。
通過趨勢(shì)圖可以看出:壓縮空氣壓力在0.4MPa以后的清潔效果基本一樣,所以,本著節(jié)能降耗的原則,將噴吹壓縮空氣壓力選擇在0.4MPa。
最后,確定噴吹口角度。將噴吹口垂直于刀輥軸線方向,分別選取0°、20°、45°三種角度的噴吹管,對(duì)比噴吹清潔效果。通過實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn),角度在20°時(shí)的噴吹系統(tǒng)的清潔效果最佳。
四、改造效果
對(duì)車間一臺(tái)SQ316型切梗絲機(jī)安裝噴吹清潔裝置后,設(shè)備運(yùn)行可靠。通過統(tǒng)計(jì)本臺(tái)切梗絲機(jī)擋塵帶更換的數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),擋塵帶更換次數(shù)從原來的平均每月3.7次,減少到平均每月1.3次,大大減少了擋塵帶的更換次數(shù)。同時(shí)改造后,減少了物料進(jìn)入砂輪積塵盒而造成的物料浪費(fèi),并避免磨刀產(chǎn)生的砂粒與物料接觸,提高了切絲質(zhì)量及煙絲純凈度。
本次改造,取得了明顯效果。解決了生產(chǎn)過程中長期存在的問題,擋塵帶結(jié)垢現(xiàn)象得到了改善,清潔效果良好,延長了擋塵帶使用壽命,節(jié)約了生產(chǎn)成本,提高了工藝質(zhì)量,且擋塵帶清潔裝置的改造減小了擋塵帶的日常維護(hù)量,節(jié)省了維修時(shí)間,降低了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,并且在其他切梗機(jī)上的到了極好應(yīng)用。
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