【摘要】閃蒸器是煙草行業(yè)制絲工藝中常用的設(shè)備之一,他的工藝任務(wù)是使梗絲纖維組織獲得充分膨脹,提高梗絲的填充值。流化床與閃蒸式梗絲膨化裝置配套使用,用于將已膨化的梗絲進(jìn)行干燥定形,保證梗絲水分和膨化效果。流化床出口水分是制絲梗線的關(guān)鍵工藝指標(biāo),在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)梗絲在閃蒸器中加熱欠均勻,流化床產(chǎn)生濕團(tuán),影響流化床出口水分的穩(wěn)定性。通過在閃蒸出料罩安裝加溫裝置,提高閃蒸出料罩內(nèi)壁溫度,使梗絲在閃蒸器中均勻加熱,減少物料在出料罩內(nèi)壁上的粘附,減少了閃蒸流化床濕團(tuán)的產(chǎn)生。
【關(guān)鍵詞】閃蒸器;出料罩;加熱裝置
一、前言
一般情況下,梗絲在通過閃蒸文氏管時,都能被均勻加溫,能保證梗絲質(zhì)量。當(dāng)大量梗絲連續(xù)通過時,由于梗絲以噴射的形式落到出料罩內(nèi) ,使得部分梗絲粘附在出料罩內(nèi)壁,當(dāng)積料增多時,時常會落入正在輸送的梗絲中,形成絮片狀濕團(tuán),使梗絲流化床出口水分不能滿足生產(chǎn)工藝要求,梗絲產(chǎn)品質(zhì)量受到影響。
二、閃蒸器的工作原理
待處理的梗絲經(jīng)進(jìn)料氣鎖進(jìn)入文氏管入口,同時飽和蒸汽經(jīng)噴嘴噴射將物料吹入文氏管并充分混合,在蒸汽的壓力和溫度的共同作用下,在極短的時間內(nèi)將梗絲內(nèi)部水分子的汽化分壓和溫度提高到一定程度。當(dāng)物料從文氏管噴出的瞬間體積突然擴(kuò)大、周圍壓力突然下降。這時梗絲內(nèi)部的汽化分壓遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于周圍的環(huán)境氣壓,達(dá)到閃蒸的條件,水份劇烈蒸發(fā),梗絲的纖維組織也因此獲得充分膨脹。經(jīng)分料器使梗絲與蒸汽分離,進(jìn)入下一臺配套設(shè)備---流化干燥機(jī),進(jìn)行烘干冷卻定形。
三、改造前存在的問題及分析解決方法
1、閃蒸器在使用中存在的問題
在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)大量濕團(tuán)從低能分離器的除雜口落下,產(chǎn)生了物料大量的浪費,增大員工勞動強(qiáng)度,并且在生產(chǎn)操作中發(fā)現(xiàn),只要有濕團(tuán)出現(xiàn)流化床出口水分趨勢圖就會發(fā)生變動,嚴(yán)重干擾設(shè)備自動操作,影響生產(chǎn)工藝穩(wěn)定性。
2、問題的分析及解決方法
經(jīng)過對設(shè)備工作過程及閃蒸器的分析和觀察,對流化床出口濕團(tuán)產(chǎn)生原因進(jìn)行了分析:
我們連續(xù)收集了5批梗絲的流化床出口雜物,通過對雜物進(jìn)行細(xì)致分類,發(fā)現(xiàn)雜物有梗簽、塊狀濕團(tuán)、球狀濕團(tuán)、絮片狀濕團(tuán)、其他五種類型,并分別對這些雜物進(jìn)行了稱重測量。
從以上圖表中我們可以看到,絮片狀濕團(tuán)占總雜物的77.35%,若解決了絮片狀濕團(tuán)問題,則雜物的比例可大幅下降。
在批次物料結(jié)束后,打開觀察門進(jìn)行觀察,發(fā)現(xiàn)出料罩內(nèi)壁有大量絮片狀物料粘附,并且有冷凝水流過的痕跡,物料增厚的地方會自動脫落,得出結(jié)論絮片狀濕團(tuán)是在閃蒸出料罩上產(chǎn)生的。
針對這個問題,我們首先采取清理的措施,即每批物料結(jié)束后對閃蒸出料罩積料進(jìn)行清理,但是,清理過程費時、費力。之后,我們通過觀察和研究決定采用加設(shè)加熱裝置的方法,提高閃蒸器出料罩內(nèi)壁的溫度,減少物料在出料罩內(nèi)壁上的粘附量。
四、實施方法
1、在確定閃蒸出料罩加溫裝置時,我們備選了蒸汽和電加熱兩種裝置,分析了兩種裝置的材料結(jié)構(gòu),下表對比了蒸汽和電加熱裝置的優(yōu)缺點:
2、過對蒸汽和電加熱裝置的優(yōu)缺點我們可以發(fā)現(xiàn),電加熱裝置雖散熱能力稍小,但實用性強(qiáng),操作簡單,價格低,最終選定硅膠電加熱裝置。
3、對閃蒸出料罩加裝7個硅膠電加熱裝置(加熱裝置根據(jù)閃蒸器外形定做),為方便安裝及日常維護(hù)保養(yǎng),每個加熱體加熱器分別控制,為將來維修維護(hù)提供便利。加熱體外殼為不銹鋼材質(zhì),里面有隔熱裝置,防止熱量散發(fā)到空氣中,保證閃蒸器內(nèi)部溫度均勻恒定。
4、安裝溫度檢測和控制PLC,溫度檢測信號直接進(jìn)入PLC,由PLC完成溫度控制和檢測,保證溫度檢測和控制精度,當(dāng)溫度出現(xiàn)異常時,會發(fā)出報警信號,提醒維修人員及時檢修設(shè)備。
五、改造效果
改造后我們在生產(chǎn)過程中連續(xù)采集對5批梗絲流化床出口雜物數(shù)量進(jìn)行統(tǒng)計,見下表:
閃蒸出料罩內(nèi)壁積料情況明顯減少,尤其是主要問題絮片狀濕團(tuán)由原來的38.72kg下降到4kg,下降了89.7%。
通過此次改造,減少了閃蒸流化床出口濕團(tuán),提高了流化床出口水分的穩(wěn)定性,提升了制絲工藝能力。
參考文獻(xiàn)
[1]SH85型閃蒸器使用說明書.常州智思煙機(jī)廠