【摘要】SQ218切梗機設(shè)備在定期檢修時常常發(fā)現(xiàn)下銅排鏈底部襯條前部磨損嚴(yán)重,造成銅排鏈與下刀門間隙增大,產(chǎn)生跑?,F(xiàn)象,影響產(chǎn)品質(zhì)量。同時,在維修、更換底襯條時,工作量大、維修時間長、費用也高。針對這種現(xiàn)象,進(jìn)行了科學(xué)研究,對底襯條安裝結(jié)構(gòu)進(jìn)行改進(jìn),有效減少了跑?,F(xiàn)象,降低了維修強度,延長了更換周期,費用也明顯降低。
【關(guān)鍵詞】切梗機;銅排鏈;底襯條;結(jié)構(gòu)
前言
SQ218切梗機是制梗絲線的主要設(shè)備,是制梗絲線中技術(shù)含量較高,較為復(fù)雜的設(shè)備。其性能的發(fā)揮不僅影響產(chǎn)品質(zhì)量,還會影響物料消耗。在設(shè)備維護(hù)過程中,切梗機下排鏈底襯條更換頻繁且難度較大,問題突出,為實現(xiàn)延長下排鏈底襯條更換周期,降低更換勞動強度的目的,對其安裝結(jié)構(gòu)進(jìn)行改進(jìn),有很大現(xiàn)實意義。
1、SQ218切梗機結(jié)構(gòu)及工作原理
1.1切梗機主要結(jié)構(gòu):切削與磨刀系統(tǒng)、刀門氣動系統(tǒng)、送料系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)、喂料系統(tǒng)等構(gòu)成。
1.2切梗機工作原理:將經(jīng)壓梗后的物料應(yīng)用推進(jìn)振槽進(jìn)入一個由上下輸送排鏈及機架構(gòu)成的楔形料槽里。通過傳動鏈輪、鏈條、齒輪相互嚙合帶動上下排鏈運動,輸送并擠壓物料,使其逐步形成結(jié)構(gòu)密度較高的煙餅并送至刀門處,將煙餅切成一定寬度的梗絲。
1.3底襯條安裝結(jié)構(gòu):底襯條通過固定螺絲安裝于機架底板上,機架底板與切梗機機架兩側(cè)墻板固定,起到支撐銅排鏈在上面運行作用,下銅排鏈通過前排鏈輥驅(qū)動在底襯條上行進(jìn)。底襯條起到避免銅排鏈及機架底板硬碰硬發(fā)生磨損,損壞硬件作用。
2、問題陳述
我們生產(chǎn)過程中,經(jīng)常會出現(xiàn)跑?,F(xiàn)象,每生產(chǎn)2000kg梗絲約有2kg跑梗。對于此現(xiàn)象,首先考慮到的是刀門壓力及上下刀門磨損情況。檢查調(diào)整后,刀門壓力及刀門磨損因素被一一排除。停機后,反復(fù)查看刀門部位,發(fā)現(xiàn)下銅排鏈與下刀門座間隙偏大,經(jīng)塞尺檢測實際間隙超過0.7mm。拆下排鏈,發(fā)現(xiàn)排鏈被磨出8條深槽,底襯板前部也受到了嚴(yán)重磨損,造成了安裝底襯條的螺栓外露并有磨損現(xiàn)象。
3、原因分析
3.1襯條磨損分析。銅排鏈下方底襯條是由前面五根和后面五根聚四氟乙烯襯條組成,支撐銅排鏈在上面運行。經(jīng)運行一段時間后,下排鏈前面五根底襯條前端,由于刀門氣缸直接作用局部壓力最高,摩擦力最大,因此磨損嚴(yán)重,尤其是前面有約150mm磨損最為嚴(yán)重,形成楔狀,前面固定螺栓露出,銅排鏈在運行時被露出的固定螺栓磨到,不僅使排鏈運行負(fù)荷加大,而且在排鏈下表面磨出數(shù)道深槽,大大縮短排鏈壽命。
3.2跑?,F(xiàn)象分析。底襯條前端的磨損,使銅排鏈與下刀門間隙變大,在切梗時進(jìn)入切梗機料槽的物料被壓成“煙餅”行進(jìn)到刀門處,就會有少部分煙梗由于刀門阻滯,而從下刀門座排鏈的間隙漏出,造成正在被切削的煙餅發(fā)生松動,切削時就會出現(xiàn)跑?,F(xiàn)象,嚴(yán)重影響切絲質(zhì)量。
3.3襯條更換分析。由于固定襯條的安裝螺栓較多,僅前五根襯條固定就需要60多條M6×20螺栓。由于切梗時煙梗水分較高,刀門壓力較大,造成螺栓腐蝕、斷裂,致使螺絲底孔損壞,需要重新更換改孔。因此,更換底襯條,增加了維修復(fù)雜性,加大了維修工作量,維修時間相應(yīng)延長,一年更換兩次,每次更換一臺設(shè)備需要兩人一天的時間,備件費用需要4500多元,進(jìn)而影響生產(chǎn)效率。
綜上所述,我們可以確定造成跑?,F(xiàn)象的主要原因是底襯條的磨損。但是前五根底襯條往往僅是前端局部磨損,就需要全部更換,更換頻次高、數(shù)量大,維修費用很高。
4、方案實施
根據(jù)實際使用中,下排鏈底襯條的磨損情況及特點,將前五根磨損嚴(yán)重的較長底襯條截為兩部分。我們制定了以下兩套方案:
4.1方案一:將前五根較長底襯條“一截兩段”,前面磨損嚴(yán)重的部分較短,后面磨損較輕部分較長,磨損時可更換截斷后的前五根短底襯條。
方案一分析:該方案只是將原前部底襯條截為兩部分,該結(jié)構(gòu)的優(yōu)點是前面部分磨損嚴(yán)重時,只需進(jìn)行局部更換即可,不必將原五根較長襯條全部更換,更換工作量小,可節(jié)約維修費用;不足之處是前面安裝部分較短、固定螺絲較少,在受力較大的情況下,容易損壞、變形。
4.2方案二:將前部磨損最嚴(yán)重的部分,五根短襯條做成一塊長度為257mm的整板。前面部分磨損嚴(yán)重時,只需進(jìn)行局部更換,更換一塊整板即可,不必將原來五根較長襯條全部更換。
方案二分析:該結(jié)構(gòu)對方案一進(jìn)行了優(yōu)化。將截斷的前五根短襯條做為一塊整板,這樣可以增大該部分抗磨面積,增加耐磨性;而且安裝螺絲較多,安裝較為牢固。這樣既兼顧了方案一更換簡捷,工作量小,節(jié)約維修費用的優(yōu)點,又克服了其在受力較大的情況下,容易損壞的缺點。因此,最終采用方案二進(jìn)行了底襯條的結(jié)構(gòu)改進(jìn)。
改造前后實物安裝圖:
5、效果驗證
5.1底襯條需更換磨損部位長度減少到257mm,不必將長度為1080mm的5根襯條全部更換,須拆卸的螺絲由62條減少到22條,更換底襯條的維修時間進(jìn)一步縮短,由原來兩人一天工作量減少到一人四小時即可完成,勞動強度大幅下降;
5.2底襯條磨損減小,銅排鏈與下刀門座間隙得到了保證,減少了跑?,F(xiàn)象,提高了梗絲質(zhì)量,經(jīng)檢測現(xiàn)生產(chǎn)2000kg梗絲,跑梗由原來2kg減少到了0.5kg,降低了梗線消耗;
5.3由于增大磨損部位面積,增加抗磨性,大大減少下排鏈底襯條的更換頻次,現(xiàn)一年只需更換一次。我廠在用切梗機2臺,隨著底襯條更換頻次及費用的降低,經(jīng)濟(jì)效益十分可觀,原來一年一臺機車更換兩次底襯條需要費用9000元,現(xiàn)在一臺機車更換一次只需500元,因此一年可節(jié)省費用1.7萬元。
6、結(jié)論
通過對下排鏈底襯條的分析改進(jìn),可以看出技術(shù)革新是降低費用和提高質(zhì)量的有力措施,單純依靠更換損壞機件的被動維修從根本上不一定能解決問題。此次改進(jìn)只是一次嘗試,只要我們細(xì)心觀察,開拓思路,善于發(fā)現(xiàn)問題,認(rèn)真分析總結(jié),不斷改進(jìn),逐步建立全員規(guī)范預(yù)防化維修體系,才能提高設(shè)備運行效率。
參考文獻(xiàn)
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