【摘要】傳統(tǒng)煉鋼廠中轉(zhuǎn)爐除塵系統(tǒng)由于設備陳舊,更新速度慢等原因,導致車間內(nèi)大量煙氣和霧氣的散發(fā),為解決車間煙霧、灰塵污染等問題,必須對鋼廠內(nèi)的除塵系統(tǒng)進行改造。而利用中壓變頻器對除塵系統(tǒng)進行改造可取得良好的環(huán)保及節(jié)能效果。對此,本文首先介紹了風機變頻調(diào)速的原理,然后研究了中壓變頻器在鋼廠除塵系統(tǒng)中的應用方案并分析了預期效果,最后通過實際項目應用案例證明了中壓變頻器在改造除塵系統(tǒng)中的實用性。
【關鍵詞】中壓變頻器;除塵系統(tǒng);風機;案例
1、引言
煉鋼廠作為國家重工業(yè)的典型企業(yè),為我國經(jīng)濟的發(fā)展和社會的進步做出了卓越的貢獻,是我國經(jīng)濟發(fā)展的基礎和支撐。但隨著可持續(xù)發(fā)展觀的不斷貫徹落實與深化,傳統(tǒng)煉鋼廠中存在的一些問題不斷的暴露出來,其中之一就是煉鋼過程中的煙塵處理問題。煉鋼廠中傳統(tǒng)的除塵系統(tǒng)由于設備更新慢、除塵技術落后等問題,導致在煉鋼過程中,大量的高溫度煙氣在工廠車間內(nèi)彌漫,此外,煙氣還會到處散發(fā),甚至排放到大氣中,造成嚴重的空氣污染,為使煉鋼過程更加綠色、環(huán)保、節(jié)能,對鋼廠內(nèi)的除塵系統(tǒng)進行設備和技術上的雙重改造勢在必行。而采用交流變頻器調(diào)速的方法對電動機進行調(diào)速控制,從而實現(xiàn)除塵系統(tǒng)中風機送風量的控制,可以有效實現(xiàn)煙塵排放處理,取得環(huán)保節(jié)能的雙重效益。
2、風機節(jié)能變頻調(diào)速的原理
風機工作點是由風機自身的工作特性曲線和管網(wǎng)特性曲線所共同決定的。如圖1所示,其中曲線1和2是管網(wǎng)特性曲線,3和4是風機的工作特性曲線,倆曲線的交點即為風機的工作點。圖中橫軸表示送風量,縱軸表示風壓。
調(diào)節(jié)風量的方法主要有兩種,一種是調(diào)節(jié)擋風板開度,并保持風機轉(zhuǎn)速不變;一種是調(diào)節(jié)風機轉(zhuǎn)速,并保持擋風板開度不變。
如圖1所示,如果想把送風量從Q1減到Q2,傳統(tǒng)的做法是保持風機轉(zhuǎn)速不變,關小擋風板開度,此時管網(wǎng)特性曲線從曲線1變?yōu)榍€2,風機工作點從N1變?yōu)镹2,相應的風壓從H1變?yōu)镠2。如果采用調(diào)節(jié)風機轉(zhuǎn)速的方法,那么管網(wǎng)特性曲線將保持不變,風機轉(zhuǎn)速下降,送風量相應從Q1減到Q2,風機工作點從N1變?yōu)镹2,風壓則從H1變?yōu)镠3。由圖中不難看出,在上述倆種情況下,都實現(xiàn)了降低送風量的目的,但是風機的工作點卻有所不同,前者的風壓H2明顯要高于后者的風壓H3,風壓H2下風機的工作功率也必然大于風壓H3下風機的工作功率,因此,如果采用調(diào)節(jié)風機轉(zhuǎn)速的方法,明顯可以在達到同等目的的前提下,很好地實現(xiàn)節(jié)能的目的。
3、除塵系統(tǒng)改造方案
3.1PowerFlex7000型中壓變頻器簡介
PowerFlex7000型中壓變頻器是由美國羅克韋爾公司生產(chǎn)的一款新型變頻器,采用了18脈沖技術方案,具有更高的可靠性,對電網(wǎng)和電機友好,固有四象限運行和能量回饋功能,可快速響應負荷變化,靈活的隔離變壓器配置,可滿足不同客戶需求。該款中壓變頻器可廣泛的應用于冶金、電力、礦業(yè)、石油、水泥和水廠等多個行業(yè)。
Powerflex7000中壓變頻器的主要技術指標如下,輸入電壓為6×(1±10%)kV,輸出電壓范圍為[0,6.6kV],額定功率為950kW,輸入頻率為5×(1±10%)Hz,輸出頻率范圍為[0,75Hz],控制電源電壓為220V,效率可達98%以上。冷卻方式為風冷,逆變類型為PWM。
3.2異步電機變頻調(diào)速原理
異步電動機的轉(zhuǎn)速公式如下:
(1)
式中:n為電動機轉(zhuǎn)速,f為工作電源頻率(簡稱工頻),s為電動機的轉(zhuǎn)差率,p為電動機的極對數(shù)。
由式(1)可知,如果想對異步電動機的轉(zhuǎn)速進行調(diào)節(jié)或控制,可以采用三種方法:一是改變工頻f,即變頻調(diào)速法;二是改變異步電動機的極對數(shù)p,即變極調(diào)速法;三是改變轉(zhuǎn)差率s。其中采用方法三進行調(diào)速時會增大電動機的損耗,而方法二變極調(diào)速法在調(diào)節(jié)過程中是有級調(diào)速,無法實現(xiàn)連續(xù)均勻調(diào)速,故通常僅用在對調(diào)速要求并不嚴格的場景,而變頻調(diào)速法則不存在上述問題,故而成為最高效且實用性強的調(diào)速方法。
3.3除塵系統(tǒng)變頻調(diào)速設計
(一)變頻方案制定
本文案例中的除塵風機是大功率異步電動機,其額定電壓為6kV,額定功率為3800kW,故需采用中壓變頻技術對其進行變頻調(diào)速控制。當前常用的中壓變頻方案主要有三種,方案一是星角變換,方案二是高低高變頻調(diào)速,方案三是直接中壓變頻調(diào)速。其中前兩種方案都需要進行降壓。
方案一雖然可以滿足電壓和電流的要求,但是對dU/dt及共模電壓的承受能力都比較差。方案二采用了升壓和降壓兩臺變壓器,雖然可以選用價格更為便宜的低壓變頻器進行變頻調(diào)速,但是節(jié)能效率比較低下,且升壓和降壓變壓器都需要配備相應的啟動/停止及繼電保護裝置,故建設成本較高,而且對于占地的要求也高。方案三無須經(jīng)過中間環(huán)節(jié)便可對異步電動機進行直接調(diào)速,是上述三種方案里最方便直接,也是目前中壓大功率電動機變頻調(diào)速的最佳方案,其原理示意圖如圖2所示。
(二)風機變頻調(diào)速系統(tǒng)
當煉鋼轉(zhuǎn)爐在冶煉過程中,生產(chǎn)工序發(fā)生變化時,為保證達到較好的除塵效果,必須同步調(diào)節(jié)送風量,使之與轉(zhuǎn)爐傾動控制角度相配合。此外,排放于大氣中的煙塵中的粉塵濃度是否可以達到國家的相關規(guī)定標準同樣也是衡量除塵系統(tǒng)的除塵性能好壞的重要指標。傳統(tǒng)的做法為通過調(diào)節(jié)送風機擋板來調(diào)節(jié)排風量,或者為恒流量運行,這種運行方式存在兩個缺點,一是排風量不能根據(jù)生產(chǎn)情況進行合理的調(diào)節(jié)變化,從而導致除塵后的煙氣中粉塵濃度不受控制,很容易違背相關的國家規(guī)定標準;另一方面是電動機的轉(zhuǎn)速不可調(diào)控,使得運行過程中會產(chǎn)生非常大的電能損耗,從而增大運行成本。采用變頻器對除塵系統(tǒng)進行升級改造后,可以通過改變變頻器的輸出電壓頻率,來實現(xiàn)對電動機的轉(zhuǎn)速控制和調(diào)節(jié),以達到調(diào)節(jié)或控制除塵排風量的目的。如圖3所示為除塵系統(tǒng)中變頻器調(diào)速控制系統(tǒng)的原理圖。
該系統(tǒng)具有線性好,調(diào)節(jié)方便快捷,可靠性優(yōu)良等特點,可使通風系統(tǒng)非常容易的自動投入到運行當中。
此外,變頻器操控系統(tǒng)主要組成部分有變頻器設備,異步電動機,電源斷路器,輸出接觸器及接入變壓器等。其中變頻器設備的主要組成部分又包括功率變換設備(例如電網(wǎng)換相式整流器,逆變器組件和直流電抗器),控制保護與監(jiān)測裝置及元件,含有聯(lián)鎖功能和控制功能的開關裝置,操作面板和狀態(tài)顯示屏等組成。
4、應用案例
4.1煉鋼廠基本情況
某煉鋼廠共有4座轉(zhuǎn)爐,分別對應4臺除塵風機,由于轉(zhuǎn)爐在冶煉過程中會產(chǎn)生大量含有有害物質(zhì)的煙氣,可通過除塵系統(tǒng)先進行凈化,然后再排放到大氣,如果煙氣中煤氣的含量較高,則可以回收再利用。轉(zhuǎn)爐冶煉周期分為八個步驟,分別為:1)兌鐵水,2)加廢鋼,3)降槍吹煉,4)測溫取樣,5)出渣,6)出鋼,7)濺渣,8)二次出渣,其中在第三個步驟降槍吹煉時爐內(nèi)產(chǎn)生的煙氣最多,此時風機也相應的需要高速運行,而其他時間低速運行即可。每個冶煉周期約為30分鐘,其中風機需高速運行時間大概為16分鐘,低速運行時間則為14分鐘左右,特殊情況除外。
4.2數(shù)據(jù)分析
由4.1節(jié)中可知,轉(zhuǎn)爐冶煉一爐鋼鐵需要時間大概為30分鐘,期間高速為1200轉(zhuǎn),大約運行時間為16分鐘左右,低速大約運行600轉(zhuǎn),所需時間為14分鐘,傳統(tǒng)采用國產(chǎn)變頻器運行時,電壓為5.5kV,電流為115A,高速時頻率為42Hz。除塵風機全年工作時間大概為8000小時,平均電價按0.6元/kWh計算,那么可以分析得到如下數(shù)據(jù)。
采用國產(chǎn)變頻時電動機的功耗為PG=UI=1.732×5.5×115×0.85=931kW。那么4臺1400kW電動機年損耗電能為:EG1=931×4×8000=2980萬kWh,全年電費為2980×0.6=1788萬元。
采用羅克韋爾A-B Powerflex7000型中壓變頻器后,高速運行時電壓為5.4kV,電流為118A,頻率為42Hz,低速運行時頻率為20Hz。則高速運行時電動機的功率為PGh=UI=1.732×5.4×118×0.85=938kW,電動機在變頻狀態(tài)運行下的功率可由相似定律公式P1/P2=(N1/N2)3計算得到,故低速運行時電動機的功率為:PGl=(20/42)3×938=101kW,故可推算出在變頻調(diào)速運行時,這4臺電動機全年消耗的電量為EG2=(16/30×8000×938×4)+(14/30×8000×101×4)=1752kWh,全年電費為1752×0.6=1051萬元。
由上述分析可知,在采用了中壓變頻調(diào)速技術以后,全年電費節(jié)省了約1788-1051=737萬元,節(jié)電率為737/1788=41.2%。節(jié)能效果相當明顯。
此外,在環(huán)保方面,采用了變頻器技術以后,排出的煙氣完全可以達到相關國家標準,取得了更好的環(huán)保效益。
4.3運行效果總結
通過采用中壓變頻器對除塵系統(tǒng)進行改造以后,系統(tǒng)的運行穩(wěn)定性及經(jīng)濟性都得到了不同程度的提高,主要表現(xiàn)在:
(一)大大的節(jié)約了全年的電費,節(jié)約了能源,提高了冶煉的經(jīng)濟性。
(二)改善了轉(zhuǎn)爐冶煉過程中煙氣排放量及煙氣中有害物質(zhì)的濃度,可達到國家相關標準,取得了很好的環(huán)保效益。
(三)方便了鋼廠工作人員的操作流程,可穩(wěn)定平滑地對排風量進行調(diào)節(jié)。
(四)極大的改善了除塵系統(tǒng)中電動機自動控制效果,并提高了自動控制系統(tǒng)的性能及其可靠性。
(五)可避免大功率電動機在啟動時沖擊力矩對電動機的損害,減輕了工作人員的維護工作量,并延長了電動機的更新周期,從而從側面降低了人力和財力成本。
(六)優(yōu)化了除塵器的運行參數(shù),從而提高了除塵器的除塵效率。
5、結束語
傳統(tǒng)煉鋼廠中轉(zhuǎn)爐除塵系統(tǒng)由于設備陳舊等原因,導致車間煙塵污染等問題,對此,本文研究了鋼廠內(nèi)除塵系統(tǒng)改造升級方案并給出了實際應用案例。首先介紹了風機變頻調(diào)速的原理,其次研究了中壓變頻器在鋼廠除塵系統(tǒng)中的應用方案并分析了預期效果,最后通過實際項目應用案例證明了中壓變頻器在改造除塵系統(tǒng)中的實用性。結果表明,利用中壓變頻器對除塵系統(tǒng)進行改造后,可提高機組運行的經(jīng)濟性,節(jié)約了機組運行的全年耗電量,從而降低了生成成本,另外,極大的改善了除塵效果,使得排放煙氣可達到國家規(guī)定標準,總而言之,中壓變頻器的采用可取得良好的環(huán)保及節(jié)能效果。
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